趙愛華
摘 要:煤調(diào)濕作為當(dāng)前焦化行業(yè)節(jié)能技術(shù),該文首先介紹了該技術(shù)的基本原理和基本工藝模式,結(jié)合公司生產(chǎn)實(shí)際,詳細(xì)論述了選取蒸汽煤調(diào)濕的原因及采用煤調(diào)濕技術(shù)后可以達(dá)到的預(yù)期效果,最后簡(jiǎn)單總結(jié)了蒸汽煤調(diào)濕技術(shù)的特點(diǎn),具有很好的在行業(yè)中推廣的價(jià)值。
關(guān)鍵詞:煤調(diào)濕技術(shù) 工藝選擇 效果分析
中圖分類號(hào):TQ520 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2015)06(a)-0106-01
改革開放以來,中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了飛速發(fā)展時(shí)期,由于政策機(jī)制的不完善,以犧牲環(huán)境、大量消耗能源資源為代價(jià)換取利潤(rùn)的“兩高一資”行業(yè)迅速成長(zhǎng),造成了大量資源能源的浪費(fèi)和嚴(yán)重的環(huán)境污染。近年來,面對(duì)巨大的能源消耗、環(huán)境污染等方面壓力,國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)一系列措施來改善這種局面,焦化行業(yè)作為傳統(tǒng)的“高能耗、高污染”的化工企業(yè),準(zhǔn)入門檻越來越高,現(xiàn)有的企業(yè)生存壓力越來越大,因此,行業(yè)的節(jié)能環(huán)保技術(shù)進(jìn)步也顯得越來越重要。煤調(diào)濕技術(shù)在煉焦行業(yè)的應(yīng)用表明,該技術(shù)不僅可以提高焦?fàn)t生產(chǎn)能力和焦炭產(chǎn)品質(zhì)量,還能降低煉焦系統(tǒng)能源消耗,有利于保護(hù)環(huán)境,近年來,得到國(guó)內(nèi)眾多企業(yè)、高校、業(yè)內(nèi)同仁的關(guān)注與研究,取得了不斷的發(fā)展。
唐山中潤(rùn)公司建設(shè)的項(xiàng)目包括煉焦、甲醇及粗苯加氫精制,目前,所有項(xiàng)目均已投產(chǎn),其中,焦化項(xiàng)目采用4×55孔6 m頂裝焦?fàn)t,年產(chǎn)焦炭220萬噸,配套建設(shè)有2×140 t/h的干熄焦,作為獨(dú)立焦化企業(yè),節(jié)能技術(shù)進(jìn)步發(fā)展到一個(gè)瓶頸階段,想要取得重大突破,在唐山中潤(rùn)公司應(yīng)用煤調(diào)濕技術(shù)成為一種不錯(cuò)想選擇。
1 煤調(diào)濕技術(shù)簡(jiǎn)介
煤調(diào)濕技術(shù)(Coal Moisture Control,簡(jiǎn)稱CMC)是“裝爐煤水份控制工藝”的簡(jiǎn)稱,其基本原理是利用焦化廠的閑散熱能(焦?fàn)t煙道氣余熱、上升管荒煤氣余熱、紅焦顯熱等)將煉焦配合煤在焦?fàn)t外進(jìn)行干燥預(yù)處理,用以降低入爐煤水分,使其穩(wěn)定保持在6%左右裝爐煉焦,最終實(shí)現(xiàn),降低煉焦耗熱量、改善焦?fàn)t操作、擴(kuò)大弱粘煤用量、提高焦炭質(zhì)量的目的。
煤調(diào)濕技術(shù)(CMC)最早是由日本新日鐵公司開發(fā)并應(yīng)用的,發(fā)展到現(xiàn)在,共經(jīng)歷了以下幾種基本工藝:導(dǎo)熱油煤調(diào)濕技術(shù),第一代煤調(diào)濕技術(shù),利用導(dǎo)熱油回收焦?fàn)t煙道氣余熱和焦?fàn)t上升管荒煤氣余熱,在多管回轉(zhuǎn)式干燥機(jī)中進(jìn)行物料加熱干燥;蒸汽干燥煤調(diào)濕技術(shù),第二代煤調(diào)濕技術(shù),利用干熄焦發(fā)電后的背壓蒸汽或者公司低壓蒸汽為熱源,在多管回轉(zhuǎn)干燥機(jī)中進(jìn)行物料加熱干燥;流化床煤調(diào)濕技術(shù),第三代煤調(diào)濕技術(shù),利用焦?fàn)t煙道氣在流化床干燥機(jī)中對(duì)物料直接加熱脫水干燥。
2 煤調(diào)濕工藝選擇
針對(duì)煤調(diào)濕技術(shù)的三代工藝,目前,行業(yè)上應(yīng)用的主要是第二代蒸汽干燥煤調(diào)濕技術(shù)和流化床干燥煤調(diào)濕技術(shù),本文主要對(duì)上述兩種主要工藝進(jìn)行對(duì)比分析,選擇比較適合公司應(yīng)用的工藝技術(shù)。
中潤(rùn)公司正常生產(chǎn)過程中,焦?fàn)t煤氣制甲醇項(xiàng)目產(chǎn)生大量的弛放氣,不加利用直接放散,造成環(huán)境污染和能源浪費(fèi),為此,公司進(jìn)行了弛放氣綜合利用的改造,約18000 m3/h用于回爐摻燒,從表1數(shù)據(jù)可以看出弛放氣中氫氣成分比焦?fàn)t煤氣中成分高近20%,與焦?fàn)t氣混合,燃燒后的廢氣中水蒸氣成分增加,露點(diǎn)相應(yīng)降低,對(duì)煤料直接加熱,不能確保煤料水分得到有效脫除,達(dá)不到調(diào)濕工藝要求的運(yùn)行效果,因此,公司不宜采用高煙道氣流化床煤調(diào)濕裝置;此外,公司正常生產(chǎn)時(shí),蒸汽相對(duì)富裕,具有采用蒸汽回轉(zhuǎn)管式加熱煤調(diào)濕裝置的優(yōu)越條件,利用煙道廢氣產(chǎn)生蒸汽,在多管回轉(zhuǎn)干燥機(jī)中進(jìn)行物料加熱,其中,蒸汽不足部分由公司蒸汽管網(wǎng)提供。
3 運(yùn)行效果分析
唐山中潤(rùn)公司采用煤調(diào)濕技術(shù)后,可以從以下幾方面取得運(yùn)行效果的提升。
3.1 提高焦化系統(tǒng)生產(chǎn)能力
采用煤調(diào)濕技術(shù)后,入爐煤水分降低,堆密度增加,焦?fàn)t單孔裝煤量增加,炭化室內(nèi)煉焦過程中,減少了原料煤加熱脫水的過程,相應(yīng)結(jié)焦時(shí)間縮短,以上二者共同作用促進(jìn)焦?fàn)t生產(chǎn)能力提高約7%,則每年可增加焦炭產(chǎn)量約15萬噸。
3.2 提高公司甲醇系統(tǒng)生產(chǎn)能力
焦?fàn)t生產(chǎn)能力提升,在配煤結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)控制基本不變的情況下,煤氣發(fā)生量增加,年可增產(chǎn)煤氣5800萬m3,為公司甲醇系統(tǒng)提供足夠的原料氣,可以增加甲醇產(chǎn)量約2.5萬噸/年,年可增產(chǎn)創(chuàng)效益約600萬元。
3.3 改善焦炭質(zhì)量,降低煉焦配合煤成本
入爐煤水分降低,加快煤料熔融速度,改善成焦過程,提高了焦炭產(chǎn)品質(zhì)量,其中DI15150可提高1%~1.5%,Sar提高1%~3%;在保證焦炭質(zhì)量不變的情況下,可多配低價(jià)的弱粘結(jié)煤8%~10%,有效降低煉焦配合煤成本,年可創(chuàng)效益約1000萬元。
3.4 減少?gòu)U氣、污水排放,降低環(huán)境污染
采用煤調(diào)濕技術(shù)后,入爐煤水分降低了5%,可減少約1/3的剩余氨水量,相應(yīng)減少蒸氨用的蒸汽用量,減少了能耗,同時(shí),也降低了生化污水生產(chǎn)負(fù)荷;減少溫室效應(yīng),平均每噸入爐煤可減少約35.8kg 的CO2 排放量,年可減少CO2排放約10萬噸。
3.5 降低煉焦耗熱量
采用煤調(diào)濕技術(shù),使裝爐煤水分由11%降低到6%左右,配合煤水分降低,炭化室內(nèi)煉焦過程中加熱煤氣用量減少,降低了煉焦耗熱量,煉焦工序能耗下降,煤料含水量每降低1%,干煤煉焦耗熱量就降低62 MJ/t,當(dāng)煤料水分降低5%,則噸干煤可節(jié)約能耗310 MJ,折合標(biāo)準(zhǔn)煤10.59 kg,年節(jié)約能耗折合標(biāo)準(zhǔn)煤30287噸,煉焦工序能耗下降約13.7 kg標(biāo)煤/t焦。
4 結(jié)語
從20世紀(jì)90年代煤調(diào)濕技術(shù)在國(guó)內(nèi)應(yīng)用開始,該技術(shù)就成為了煉焦行業(yè)同仁的研究熱點(diǎn),國(guó)家工信部也曾印發(fā)推廣實(shí)施方案對(duì)煤調(diào)濕技術(shù)國(guó)內(nèi)鋼鐵聯(lián)合焦化企業(yè)進(jìn)行推廣,目前,國(guó)內(nèi)已建設(shè)了有近10套煤調(diào)濕裝置,其中,蒸汽多管回轉(zhuǎn)干燥調(diào)濕技術(shù)具有設(shè)備緊湊、流程簡(jiǎn)單、占地面積小、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、運(yùn)行成本低、處理能力大等優(yōu)點(diǎn),值得在國(guó)內(nèi)煉焦企業(yè)進(jìn)行推廣應(yīng)用。
參考文獻(xiàn)
[1] 趙海軍.煤調(diào)濕技術(shù)的發(fā)展和實(shí)際生產(chǎn)中的問題[J].廣州化工,2011(3):164-165.
[2] 顧建,任學(xué)延.煤調(diào)濕技術(shù)在梅鋼的應(yīng)用與展望[J].梅山科技,2014(1):36-37,45.