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        龍鋼西軋廠精軋機夾緊故障分析及改進(jìn)

        2015-07-01 08:43:57魏亞娟
        企業(yè)導(dǎo)報 2015年11期
        關(guān)鍵詞:改進(jìn)故障分析

        魏亞娟

        摘 要:本文對陜西龍門鋼鐵公司西安軋鋼廠精軋機夾緊故障的原因進(jìn)行了分析,提出了對夾緊缸改進(jìn)的方法,取得了很好的效果,產(chǎn)生了較大的經(jīng)濟效益和社會效益。

        關(guān)鍵詞:精軋機;故障;分析;夾緊缸;改進(jìn)

        引言:陜西龍鋼公司西安軋鋼廠(以下簡稱西軋廠)生產(chǎn)線是一條半連軋棒材生產(chǎn)線,1998年10月建成投產(chǎn),后經(jīng)幾次升級改造,產(chǎn)量由建廠初期的20萬噸/年提升為目前的80萬噸/年。

        該條生產(chǎn)線精軋部分共有6架軋機組,均為閉口式軋機。在軋鋼的過程中,需要用夾緊缸對軋機進(jìn)行夾緊,避免軋機橫向移動造成廢鋼事故。本文通過對精軋機夾緊故障進(jìn)行分析,提出了對夾緊缸安裝方式進(jìn)行改進(jìn)的方法,并在改進(jìn)后取得了較好的效果,產(chǎn)生了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。

        一、精軋機夾緊機構(gòu)及工作原理

        龍鋼西軋廠精軋部分共有6架軋機,均為閉口式軋機。閉口式軋機的優(yōu)點是機體牢固耐用,剛性好,軋制力大,因此目前被大量地使用在各種規(guī)格的軋鋼系統(tǒng)中。但是閉口軋機換輥較為麻煩,需要從側(cè)面進(jìn)行換輥,因此幾乎所有的閉口軋機都需要配套換輥小車,換輥時,將換輥小車和軋機脫開,利用平移液壓缸推出換輥小車,進(jìn)行換輥。

        新一代的型鋼連軋系統(tǒng),都要求在軋鋼生產(chǎn)過程中,各架軋機的軋槽處于一條直線上,所以各架軋機都必須可以橫向移動。

        當(dāng)軋機移動時,我們將換輥小車和軋機連鎖,就可以利用換輥液壓缸來進(jìn)行軋機平移。

        在軋鋼的過程中,禁止軋機移動,以避免軋制過程中的廢鋼事故,所以軋鋼過程中,我們用夾緊缸把軋機夾緊(圖1),使其固定不動。

        二、精軋機夾緊故障及原因分析

        軋鋼機在生產(chǎn)過程中由于工作環(huán)境惡劣,震動噪音大及各種不利因素的影響,軋鋼機會發(fā)生自動橫移的現(xiàn)象,其位移距離可達(dá)10—50mm,通常稱為軋機跑偏現(xiàn)象。這是軋鋼機生產(chǎn)過程中經(jīng)常發(fā)生的狀況,頻率可達(dá)每月30~50次。跑偏故障發(fā)生后,軋機跑偏會造成跑槽和導(dǎo)衛(wèi)之間橫向錯位,使軋件不能順利進(jìn)入導(dǎo)衛(wèi),在連續(xù)的軋鋼過程中軋件不能由出口導(dǎo)衛(wèi)進(jìn)入下一跑槽,造成廢鋼事故。必須停機調(diào)整軋機位置,嚴(yán)重影響軋鋼的生產(chǎn)效率和質(zhì)量。為此跑偏故障是軋鋼過程中的主要故障之一,是影響軋鋼生產(chǎn)的關(guān)鍵因素。

        通過對軋機受力情況計算分析(圖2),只要夾緊缸工作正常,精軋機組就可以牢靠地固定在相應(yīng)的位置上不發(fā)生軋機跑偏現(xiàn)象。

        但在實際的生產(chǎn)過程中,由于銅滑板和工作底座之間為滑動摩擦,且頻繁移動,銅滑板的下工作面和底座的上工作面都會產(chǎn)生磨損,使夾緊油缸活塞桿斜面和底座斜面形成虛接,不足以鎖緊軋鋼機座,則產(chǎn)生跑偏現(xiàn)象。

        三、精軋機夾緊缸改進(jìn)

        由于夾緊缸安裝在設(shè)備蓋板下,活塞桿伸出部分又位于軋機底座的下面,因此夾緊缸的工作狀況極難觀察。同時,軋鋼過程中產(chǎn)生的大量氧化鐵皮粉末,會被濁環(huán)水流沖到蓋板下面沉積起來,在很短時間內(nèi),夾緊缸就會被氧化鐵皮埋沒,當(dāng)夾緊缸出現(xiàn)故障時,清理氧化鐵皮粉末極為困難。因此更換一臺夾緊缸一般需要240分鐘以上,產(chǎn)生大量設(shè)備誤機時間。

        針對這一狀況,就需要把夾緊缸安裝到設(shè)備蓋板上面,便于對夾緊缸工作狀況進(jìn)行觀察,同時利于夾緊缸更換(圖3)。具體做法為,在軋機兩側(cè)位于蓋板上部部位焊接承壓條,然后在軋機底座上制作安裝夾緊缸底座(圖4),使夾緊缸活塞桿壓緊承壓條,起到對軋機的夾緊作用。

        夾緊缸底座由鋼板和螺栓制作,方法簡單,成本低廉。

        首先由承壓條確定夾緊缸水平基準(zhǔn),之后確定底板位置,在夾緊缸法蘭和底板之間預(yù)留10mm間隙,墊上調(diào)整墊板,當(dāng)承壓條和活塞桿斜面磨損后,減小調(diào)整墊板厚度,就可以繼續(xù)對承壓條進(jìn)行夾緊。為增加底板剛性,在地板下面焊接兩塊立板。之后用兩塊立板(圖4)對夾緊缸進(jìn)行兩側(cè)和軸向定位。并在夾緊缸前面設(shè)置前擋板一塊,防止夾緊缸頭部擺動。在立板和前擋板頂部焊接M30螺栓四根,對壓板和夾緊缸向下壓緊。為防止夾緊缸缸筒旋轉(zhuǎn),同時減小螺栓長度,對前法蘭上部刨削,使刨削平面和壓板緊密接觸。原夾緊缸安裝方式為頭部法蘭式,用螺栓固定在軋機底座上,同時由于夾緊缸要穿過底座立板對軋機進(jìn)行夾緊,所以夾緊缸活塞桿伸出部分較長。因此要使夾緊缸安裝到蓋板上,需要對夾緊缸進(jìn)行改進(jìn),利用夾緊缸的法蘭進(jìn)行安裝,同時縮短活塞桿。

        四、改進(jìn)效果及經(jīng)濟效益分析

        * 提高了生產(chǎn)效率。過去每月至少發(fā)生20次跑偏故障,每次故障至少停機0.3個小時進(jìn)行維修調(diào)整,每月將損失6小時,全年約72小時,每小時軋鋼100噸,則全年損失產(chǎn)量7200噸。

        * 調(diào)高了產(chǎn)品質(zhì)量。軋鋼機在軋鋼過程中產(chǎn)生的微弱跑偏會影響軋制鋼材的均勻性,嚴(yán)重跑偏則需停產(chǎn)檢修,克服了跑偏故障可顯著提高軋制鋼材的均勻度和外觀質(zhì)量。

        * 提高了軋鋼過程的安全性。軋鋼機跑偏故障除了影響產(chǎn)品質(zhì)量外,還會對軋鋼設(shè)備和操作人員安全構(gòu)成威脅,改進(jìn)后,創(chuàng)造了安全的工作環(huán)境。

        * 減少了維修工作量。改進(jìn)前跑偏故障頻繁發(fā)生,維修人員和維修工人經(jīng)常在惡劣的工作環(huán)境下重新調(diào)整設(shè)備,工作任務(wù)中,勞動強度大,并且更換夾緊缸時間由240分鐘以上縮短為

        25分鐘。

        * 創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益。根據(jù)統(tǒng)計分析,排除了軋鋼機跑偏故障后每年最少可節(jié)省72小時,增加產(chǎn)量7000余噸,每噸鋼材以50元利潤計算,全年可創(chuàng)造35萬元經(jīng)濟效益。

        五、結(jié)束語

        軋機的穩(wěn)定工作是軋鋼廠軋鋼工藝流程中最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié)之一,本文結(jié)合龍鋼西軋廠軋機工作實例,針對軋機跑偏現(xiàn)象,在分析了軋機跑偏的基礎(chǔ),提出了改進(jìn)措施。

        通過改進(jìn),該軋機系統(tǒng)運行穩(wěn)定,事故率得到了大幅下降,有力地配合生產(chǎn)的穩(wěn)定順行,直接的經(jīng)濟效益達(dá)到288萬元/年,從而降低了軋鋼企業(yè)的維護成本,提高產(chǎn)能,為企業(yè)增強了競爭力。

        參考文獻(xiàn):

        [1] 楊川,高國慶,崔國棟. 高速軋鋼機用軋輥早期失效原因分析 [J]. 技術(shù)熱處理, 2011,26(3):106—108.

        [2] 楊智宇. 淺談軋鋼機械振動故障的診斷 [J]. 科技創(chuàng)新導(dǎo)報,2012,4:53—55.

        [3] 王立華. 液壓傳動系統(tǒng)的故障分析 [J]. 科技情報開發(fā)與經(jīng)濟, 1999, (2): 57—61.

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