摘 要:伴隨著我國火力發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展,火電廠氮氧化物的排放量迅速增加。等離子低氮燃燒技術(shù),是在煤粉鍋爐等離子體點火及穩(wěn)燃技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種全新概念的低氮燃燒技術(shù)。該技術(shù)可以在不降低鍋爐效率的前提下,大幅度降低鍋爐NOx的排放。對等離子低氮燃燒的技術(shù)特點進行了概述,介紹了其在電廠中的應(yīng)用情況,并對其降低SCR脫硝成本進行了分析。
關(guān)鍵詞:等離子低氮燃燒技術(shù);特點;應(yīng)用分析
引言
《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13223-2011)要求新建機組NOx排放低于100mg/Nm3。目前,NOx排放的技術(shù)措施按作用位置可分為兩大類:第一類稱為爐內(nèi)脫硝,其特征是通過各種技術(shù)手段,控制燃燒過程來降低NOx的排放;第二類是尾部脫硝,又稱為煙氣凈化技術(shù),其特征是把尾部煙氣中已經(jīng)生成的NOx還原[1]。電站鍋爐大多采用低氮燃燒技術(shù)+煙氣脫硝方式降低NOx的排放,但低氮燃燒技術(shù)又存在不同,NOx排放濃度差別也很大。
1 等離子低氮燃燒技術(shù)的特點
等離子低氮燃燒技術(shù),是在煤粉鍋爐等離子體點火及穩(wěn)燃技術(shù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種全新概念的低氮燃燒技術(shù)。煤粉鍋爐等離子體點火及穩(wěn)燃技術(shù)利用溫度很高的等離子體在燃燒器內(nèi)直接點燃煤粉,可以節(jié)約大量的鍋爐啟動用油。采用該技術(shù)的等離子體煤粉燃燒器在實現(xiàn)煤粉內(nèi)燃的同時,與現(xiàn)在主流的空氣整體分級燃燒、燃料分級燃燒等低氮燃燒技術(shù)相結(jié)合,可以在不降低鍋爐效率的前提下,大幅度降低氮氧化物的排放。
等離子低氮燃燒器降低NOx排放的主要原因在于可以使空氣分級、燃料分級等措施“深度到位”,從而實現(xiàn)了與常規(guī)低氮燃燒技術(shù)相比,具有較高脫硝性能和較好的安全經(jīng)濟性[2]。其降低NOx排放的主要原理如下:
(1)深度分級送風(fēng)與低氧燃燒過程。全爐空氣送入量和送入方式,采用了多點、多區(qū)、多角度送風(fēng),且可控制不同區(qū)段有不同的摻混率。高度方向上,下自底部二次風(fēng)口,上至頂部燃盡風(fēng)采用多組多噴口小流量的設(shè)計原則。在水平方向相對獨立的近壁區(qū)射流,實現(xiàn)了沿爐體高度逐步摻混,優(yōu)于各類偏轉(zhuǎn)二次風(fēng)方式。全爐燃燒過程均采用了低于常規(guī)燃燒過程的氧量(視燃煤與爐型而定)。
(2)擴大了還原氣氛區(qū)和還原燃燒區(qū)。在高度方向上以一次風(fēng)粉為中心組織了雙還原區(qū)。它彌補了二維分布煤質(zhì)和NOx針對性相關(guān)不足(如難燃煤后期混合差飛灰可燃物高),總體上加大了還原量和抑制焦炭NOx產(chǎn)生。在主燃燒區(qū)由于變異風(fēng)粉布置型式,使煤粉較快析出揮發(fā)份和著火,迅速進入濃相區(qū)實現(xiàn)了部分NOx分解還原,加大了火焰內(nèi)還原NOx的比重。在兩個主燃燒區(qū)上方布置的還原區(qū)對NOx仍繼續(xù)進行還原,同時產(chǎn)生部分焦碳NOx。
等離子低氮燃燒器除了可以降低NOx排放外,還可以在一定程度上抑制爐膛結(jié)渣的發(fā)生。爐內(nèi)三場特性參數(shù)隨機性強,各向不均勻性在高度、水平方向上,尤其是“中心區(qū)”與“近壁區(qū)”存在很大差異。等離子低氮燃燒器通過一種空氣與燃料射流組合,設(shè)法擴大兩大區(qū)域三場特性的差異,形成了“中心區(qū)”有較高煤粉濃度、較高溫度、適宜氧濃度、較高燃燒強度。在過程尺度上優(yōu)化了燃燒不同階段三場特性差異使火焰邊部可控可調(diào),保證近壁區(qū)三場特性利于防渣,水冷壁得到重點保護,爐膛不結(jié)渣、可實現(xiàn)長時間爐膛不吹灰。
2 等離子低氮燃燒技術(shù)應(yīng)用分析
2.1 應(yīng)用實例一
國內(nèi)某20萬機組(或者是DT20萬機組)電廠在實際運行中發(fā)現(xiàn)鍋爐出現(xiàn)了一系列的問題,主要有:煤種適應(yīng)性差,爐內(nèi)有局部結(jié)渣現(xiàn)象,溫度場存在一定的偏差,再熱受熱面超溫;主汽溫度因爐內(nèi)結(jié)渣粘污而升高,因爐膛吹灰而降低,變化幅度較大;鍋爐兩側(cè)煙溫存在最高達100℃以上的偏差;采用均等布置的燃燒方式,NOx排放量較高,為1120mg/Nm3;鍋爐效率略高于設(shè)計值90.84%,為90.87%,但低于其平均運行水平91%。經(jīng)過等離子低氮燃燒系統(tǒng)技改工程以后解決問題如下:解決了結(jié)渣沾污問題;再過熱器受熱面氣溫正常;實現(xiàn)了爐膛不吹灰;大幅度地削減了NOx排放量,NOx為300-340mg/Nm3,脫除率達到63.3%,CO為35ppm,飛灰含碳量3.3%;爐側(cè)廠用電大幅度降低;鍋爐效率為92.15%;煤種適應(yīng)性明顯增強;低負荷穩(wěn)燃性能良好、接帶負荷能力有所增強,低負荷可達50%以下。
2.2 應(yīng)用實例二
國內(nèi)某30萬(或者是mw30萬)機組在運行中存在較嚴(yán)重的結(jié)渣現(xiàn)象,不能完全燒設(shè)計用神華煤。NOx排放濃度最高達700mg/m3,飛灰含碳量達到7.0%,鍋爐效率91.5%~93.2%。在進行等離子低氮燃燒系統(tǒng)技改工程后完全解決了爐膛內(nèi)的結(jié)渣問題,可以100%燃用神華煤,NOx排放濃度128~181mg/m3,飛灰含碳量下降到2.63~2.99%,鍋爐效率提高到93.24%~93.44%。
3 等離子低氮燃燒降低SCR脫硝成本
根據(jù)《火電廠氮氧化物防治技術(shù)政策》環(huán)發(fā)[2010]10號規(guī)定:“低氮燃燒技術(shù)應(yīng)作為燃煤電廠氮氧化物控制的首選技術(shù)”。低氮燃燒技術(shù)投資成本低,無運行費用,而且可在鍋爐中不添加任何脫硝還原劑,只通過調(diào)整燃燒方式即可從源頭控制NOx的生成。1臺600MW機組運行需要約500個立方SCR催化劑,目前其價格為1個立方約3萬元,而且SCR用3年即需要更換,折算下來相當(dāng)于每年投資約500萬元;另外,SCR通過氨等還原劑還原煙氣中已生成的氮氧化物,氨要通過尿素?zé)峤獠拍艿玫剑虼诵枰黾宇~外的設(shè)備投資。一年兩者的運行成本需要近1500萬元。
經(jīng)過等離子體低氮燃燒技術(shù)進行初步降氮后可以節(jié)省SCR初始投資和運行費用。經(jīng)過等離子體低氮燃燒技術(shù)進行初步降氮后,NOx排量一般可達到300mg/m3以下,此時僅需50%的脫硝效果即可達到排放標(biāo)準(zhǔn)。以600MW燃煤機組為例,當(dāng)要求脫硝效率為80%左右時,需要兩層催化劑;而當(dāng)脫硝率為50%以下時,一層催化劑即可滿足要求,此時較80%脫硝率的情況可以減少15%左右的初始投資(催化劑占整個脫硝系統(tǒng)的投資比例按30~40%計)。
以600MW燃煤機組為例,即使等離子體低氮燃燒技術(shù)不能將NOx排量降到100mg/m3以下,如果從1000mg/m3降到300mg/m3可節(jié)省催化劑初裝費1000萬元,年運行費用1120萬元,這同樣有巨大的經(jīng)濟效益。
4 結(jié)束語
低氮燃燒技術(shù)與煙氣脫硝技術(shù)相比具有工程造價和運行費用低等優(yōu)點,是適合我國國情的氮氧化物排放控制技術(shù)。等離子體技術(shù)引入鍋爐降氮領(lǐng)域,為降低電站鍋爐氮氧化物排放提供了新的技術(shù)手段。等離子體低氮燃燒技術(shù)的成功應(yīng)用表明低氮燃燒技術(shù)的發(fā)展達到了一個新的高度。
參考文獻
[1]陳輝,黃啟龍,戴維葆,等.國內(nèi)300MW等級電站鍋爐低氮燃燒器性能比較與評價[J].華東電力,2013.
[2]李強,張月光,張洪光.300MW燃煤電廠鍋爐等離子低氮燃燒器改造[J].內(nèi)蒙古石油化工,2014.
作者簡介:蘇靖程(1982-),男,動力工程師,從事電廠鍋爐檢修十年、目前主要從事煤炭清潔技術(shù)研發(fā)。