劉英鋒,孫國梁
日照鋼鐵集團有限公司,山東日照 276806
2013 年3 月份5#高爐擴容技改完成,布袋除塵灰輸灰方式技改為氣力輸灰方式,這是日鋼16 座高爐首次采用氣力輸灰技術(shù)。氣力輸灰相比傳統(tǒng)的機械輸灰有著避免二次揚塵、節(jié)省維護費用、故障少、減輕崗位人員勞動強度等多方面的優(yōu)點。
日鋼氣力輸灰的系統(tǒng)主要由以下設(shè)備組成,布袋除塵器灰斗→DN300 氣動卸灰鐘閥(上)→DN300 氣動卸灰鐘閥(下)→DN100 電動耐磨球閥→DN125 輸灰管道→大灰倉。輸灰動力源為氮氣包,壓力約為0.6MPa,將除塵灰輸送至大灰倉,并經(jīng)過大灰倉上部布袋除塵器過濾后,通過放散管放空(氮氣)。輸灰氮氣壓力大小由調(diào)壓閥組控制,正常輸灰時壓力約為0.1Mpa,氮氣流量約為2000N·m3/h。如果輸灰管道灰較多時,氮氣壓力會隨之有一定量增加。
氣力輸灰方式所用氮氣經(jīng)過布袋過濾后直接排放到空氣中,布袋的過濾效果直接決定了排放到空氣的含塵量,一旦濾袋損壞失效會導(dǎo)致冒煙,嚴(yán)重影響環(huán)保。日鋼氣力輸灰系統(tǒng)在2013 年3 月份剛投用時取得了良好的效果,崗位操作工勞動強度大大降低,整個輸灰過程無漏點。但5#爐大灰倉投用不到半個月便出現(xiàn)故障,花板上方大量積灰,布袋箱體卸灰時出現(xiàn)大量溢塵問題,嚴(yán)重影響現(xiàn)場環(huán)境。公司對環(huán)保類問題處罰嚴(yán)重,一度導(dǎo)致布袋除塵系統(tǒng)不能正常卸灰,進而導(dǎo)致影響了凈煤氣粉塵含量,長時間超過了5 N·mg/m3。由于導(dǎo)致布袋漏灰的原因復(fù)雜,施工單位先后3 次更換布袋都在短時間內(nèi)再一次損壞。
大灰倉設(shè)計及實際參數(shù)如下:設(shè)計煤氣發(fā)生量210000 N·m3/h,實際200000N·m3/h;設(shè)計爐頂壓力0.18MPa,實際0.19MPa;設(shè)計入口含塵量6g/ N·m3,實際13g/ N·m3;設(shè)計輸灰氮氣壓力0.2Mpa,實際0.1MPa;設(shè)計 輸灰氮氣最大流量2500N·m3/h,實際2500N·m3/h;設(shè)計儲灰體積29.5 m3,實際28.2m3;設(shè)計灰倉過濾面積154 m2,實際151 m2;設(shè)計儲灰時間24h,實際12h。
對比可見煤氣發(fā)生量、爐頂壓力基本一致,氮氣輸灰壓力雖然相差較大但不會對布袋的使用產(chǎn)生不利影響。經(jīng)重力除塵后進入布袋箱體的入口含塵量13g/( N·m3),嚴(yán)重超出了設(shè)計值6g/( N·m3),該項問題主要是由于高爐擴容技改后,重力除塵器未作相應(yīng)技改,除塵能力不足,根據(jù)現(xiàn)實情況再對重力除塵器作改動已不可能。
通過查看6 月份生產(chǎn)調(diào)度除塵灰統(tǒng)計報表,得到最大灰量約98T,平均灰量約70T。現(xiàn)場取灰樣500ml 稱量計算,得知除塵灰密度約為 613kg/m3。根據(jù)平均灰重量計算一天產(chǎn)生的除塵灰體積約為114m3,進一步計算大灰倉正??蓛? 小時的灰量,完全達不到設(shè)計要求的24h 的儲灰量要求,由此可見,5#高爐的除塵灰量嚴(yán)重超出了大灰倉承受能力,一旦卸灰過多,會導(dǎo)致大灰倉內(nèi)積灰過多,當(dāng)灰位超過進氣口時,不僅布袋大灰倉空間變小,同時氮氣會將大量的灰吹動起來懸浮于灰倉內(nèi),導(dǎo)致布袋壓差過大,進而導(dǎo)致布袋漏灰。
為解決灰量大的問題,可采取增加大灰倉卸灰次數(shù),減少布袋除塵箱體一次性卸灰個數(shù)的方法。通過計算和試驗確定每卸兩個箱體的灰,卸一次大灰倉的灰,同時要保證拉灰的車輛及時到位。
1)布袋過濾面積
布袋的過濾面積是影響布袋過濾使用效果的重要因素,過濾面積過小導(dǎo)致過濾風(fēng)速過快,加快布袋的磨損。5#高爐大灰倉布袋數(shù)量118 條,直徑160mm,原長度2000mm,根據(jù)計算布袋的過濾面積基本滿足設(shè)計要求。為進一步確認(rèn)是否為過濾面積過小所致,第三次更換布袋加長到2600mm,更換后不到一周再一次損壞。由此可確定過濾面積不是問題的關(guān)鍵。
2)花板的影響
5#大灰倉花板孔是氣割割制而成,花板尺寸不規(guī)則,可能會出現(xiàn)花板孔漏灰問題。后期已確定采用沖壓成孔的花板。排除花板孔影響的主要是保證安裝質(zhì)量,布袋安裝前必須由崗位人員、工藝技師確認(rèn)花板情況,安裝過程中出現(xiàn)不規(guī)則的花板孔用磨光機打磨,用游標(biāo)卡尺測量直徑滿足要求。安裝完成后投用前再次確認(rèn)。
3)布袋骨架選型
施工單位(5#高爐擴容技改承包單位)更換的布袋多次出現(xiàn)問題,布袋骨架存在壓癟現(xiàn)象,可見布袋骨架存在強度欠缺問題。布袋從表面無法分析材質(zhì),為保證布袋滿足工況條件,參考布袋除塵箱體內(nèi)使用的高溫優(yōu)質(zhì)布袋,對布袋和骨架進行細(xì)致選型:
布袋采用氟美斯針刺氈,Φ160*2000(包含配套骨架),氟美斯針刺氈具有良好的透氣性、耐磨性,并具有一定的耐酸堿性,是非常適合煤氣除塵工況下使用的濾袋。同時要求除塵過濾后排空的含塵量≤10mg/m3,質(zhì)保期為12 個月,質(zhì)保期內(nèi)損壞供貨廠家免費賠償。骨架保證與濾袋配套使用良好,并保證使用周期。單根骨架長度1980mm,帶文氏管,骨架直徑:160mm,每節(jié)骨架環(huán)與環(huán)間距為200mm,每個骨架筋數(shù)量為16 根,每根筋的直徑范圍:3.9mm ~4.1mm。材質(zhì):冷拔鋼絲Q235;表面噴涂有機硅。
6 月底日鋼由設(shè)備采購部根據(jù)技術(shù)協(xié)議采購布袋一批,并由專業(yè)更換布袋的人員對5#大灰倉進行了更換布袋。更換后嚴(yán)格對卸灰操作進行控制,自7 月初運行至今狀況良好。凈煤氣粉塵含量控制在3N·mg/m3以下,同時也為日鋼的綜合治理工作起到良好的輔助作用。基于氣力輸灰技術(shù)在日鋼使用的良好效果和成功經(jīng)驗,隨后將對其它各高爐進行改造。