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        熱電廠1#汽輪機組前軸瓦溫度超標分析及對策

        2013-04-19 03:06:10馮松巖劉濤馮起龍
        關(guān)鍵詞:熱電廠軸瓦

        馮松巖 劉濤 馮起龍

        摘要:文章通過分析25MW抽汽背壓式汽輪發(fā)電機組軸瓦溫度超標影響因素,避免和預(yù)防了汽輪機組軸瓦燒損事故的發(fā)生,確保了汽輪發(fā)電機組的安全、平穩(wěn)、長周期、滿負荷運行。

        關(guān)鍵詞:熱電廠;汽輪機組;軸瓦;溫差超標;揚度

        中圖分類號:TK268 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)05-0124-03

        1 概述

        大慶石化公司熱電廠1#汽輪機組是杭州汽輪機廠引進德國西門子公司威塞爾廠三系列工業(yè)汽輪機制造專利技術(shù)生產(chǎn)的單缸反動式單級調(diào)整抽汽背壓式機組,型號EHNG50/63/0,于1987年5月投產(chǎn)。機組額定功率25MW,進汽壓力9.0±0.5MPa,溫度

        535+5-15℃;中壓調(diào)整抽汽壓力3.9~4.4MPa,溫度410+30-20℃,供化工及化肥生產(chǎn)用汽;背壓排汽壓力0.12~0.25MPa,溫度104±10℃,供化工生產(chǎn)用汽及低壓廠用蒸汽。該機組自安裝投產(chǎn)以來,由于系統(tǒng)在設(shè)計上不能適應(yīng)運行要求,前軸瓦經(jīng)常出現(xiàn)鎢金脫落、瓦溫超標等問題,安全可靠性差。20余年的運行情況表明,該機組連續(xù)運行2~4個月,前軸瓦鎢金即脫落、磨損,襯瓦溫度居高不下,經(jīng)常達90℃以上(標準≤85℃),嚴重制約機組大負荷長周期安全運行,無法滿足化工及化肥生產(chǎn)用汽的需要,且機組每年均需更換2~3付軸瓦,檢修維護量及備件費用較大。對1#機組前軸瓦溫度超標進行完善深入的技術(shù)分析,采取有效對策以滿足機組安全運行需要具有重要意義。

        2 技術(shù)分析

        1#機組前軸瓦溫度超標問題一直是制約機組安全運行的瓶頸,機組啟、停期間通過合像水平儀監(jiān)測,發(fā)現(xiàn)前軸瓦在冷、熱態(tài)揚度不一致,偏離原來調(diào)整好的狀態(tài),造成熱態(tài)時下瓦接觸面積不足(從磨痕也可看出),影響油膜形成,導(dǎo)致瓦溫超標。因此,解決前軸瓦溫度超標問題的關(guān)鍵是在機組冷、熱不同狀態(tài)下,如何保持軸瓦揚度不變,也就是若揚度得到控制,軸瓦的溫度就能恢復(fù)正常。

        2.1 揚度分析

        機組在沖轉(zhuǎn)或加減負荷過程中,用合像水平儀監(jiān)測軸承箱、座架揚度變化,結(jié)果是同步同向整體變化,表明引起前軸瓦揚度變化的根源是座架。此前,我們考慮消除座架松動就可控制揚度,但座架經(jīng)加固、無可見松動后,揚度依然隨負荷變化,可見,還存在其他影響因素需要我們進一步分析。

        我們從座架著手分析,其結(jié)構(gòu)特點是前空后實,前端散熱快,后端散熱慢,加之后端貼近熱源,溫度是前低后高。由此推斷在溫差作用下,后端膨脹大而前端小,因此產(chǎn)生脹差,進而形成揚度。下面根據(jù)現(xiàn)場實測溫度通過計算驗證溫差對揚度的影響程度。

        2.2 脹差計算

        已知:

        計算結(jié)果說明在此工況下,產(chǎn)生了0.482mm(格)的揚度,表明即使座架不松動也能產(chǎn)生揚度。

        2.3 影響因素分析

        前軸瓦寬度:135mm

        前軸瓦底部前張口間隙=135÷1000×0.482=0.06507mm=6.507道

        從計算結(jié)果可看出,軸瓦底部與軸頸出現(xiàn)了沿軸向的楔形間隙,即在135mm的長度上出現(xiàn)了6.507道揚度,超過了允許偏差限值。

        揚度產(chǎn)生的根本原因是座架溫差,消除溫差就能控制軸瓦的揚度。座架在溫差作用下自身產(chǎn)生了揚度,軸瓦與其同步變化,揚度增大,瓦的接觸面積減小,泄油量增加,油膜隨之惡化,局部干摩擦導(dǎo)致瓦溫升高直至超標。

        如果一個觀點可以解釋目前發(fā)生的現(xiàn)象,還可以在其他相同部位得到印證,下面舉例說明。

        2.3.1 軸瓦溫度隨負荷變化。我們知道,一個負荷對應(yīng)一定的進汽量,一定的進汽量對應(yīng)一個汽缸溫度,一個汽缸溫度對應(yīng)一個座架脹差(H-h),一個脹差對應(yīng)一個揚度,一個揚度對應(yīng)一個軸瓦溫度,這樣就形成一個信號傳遞鏈:

        加負荷→進汽量增加→汽缸溫度升高→座架脹差大→揚度增大→軸瓦接觸面積減少→軸瓦溫度

        升高

        即:加負荷→軸瓦溫度升高(減負荷變化

        相反)

        軸瓦溫度隨負荷變化是我們看到的表象,其本質(zhì)是汽缸溫度通過貓爪和立銷傳遞給座架產(chǎn)生足以影響瓦溫的揚度,前汽封漏汽助推了這一過程,使得這一現(xiàn)象更加嚴重,需要我們解決的是如何切斷熱量傳遞,使軸瓦的溫度擺脫負荷影響。

        2.3.2 與其他機組比對。我們注意到前貓爪下隨溫度升高可以膨脹的座架高度有600mm,是其他機組的6倍,膨脹量也應(yīng)是6倍。這說明座架的特殊結(jié)構(gòu)決定了其對溫度的敏感程度大大高于其他機組,通過對比讓我們自然想到座架在結(jié)構(gòu)上存在設(shè)計缺陷,對設(shè)計缺陷的處理超出了檢修范圍,必須對原有系統(tǒng)進行設(shè)計改進。

        3 對策

        基本思路是消除前座架溫差,使其不再產(chǎn)生揚度。我們采取以下改進措施:

        (1)前座架基礎(chǔ)加固、重新澆筑。

        (2)對前座架、下汽缸、軸系以發(fā)電機中心為基準整體找正。

        (3)將前汽封、蒸汽室、轉(zhuǎn)鼓汽封、后汽封改造為密封性能良好的蜂窩汽封,減少汽封漏汽,增強前座架與前汽缸間散熱。

        (4)保留原座架結(jié)構(gòu),球面墊圈改為平墊鐵,前貓爪加裝兩路冷卻水。

        (5)如技術(shù)條件允許,前軸瓦改造為可傾瓦可抵消一部分揚度變化帶來的影響。

        4 結(jié)語

        2011年12月,1#機組進行大修改造后連續(xù)運行139天停機解體檢查前軸瓦完好,未出現(xiàn)燒瓦、鎢金磨損、裂紋、脫胎等缺陷或故障,運行負荷20MW、抽汽150t/h工況下,前軸瓦溫度78℃~80℃,滿足了整機安全、可靠、長周期運行要求,機組安全性將得到較大提高,消除了機組前軸瓦經(jīng)常脫胎、磨損這一重大安全隱患,減少機組故障停機次數(shù),其安全和長周期運行經(jīng)濟效益可觀。

        (1)保證了1#汽輪機組滿負荷運行,機組按年平均兩次發(fā)生軸瓦故障停機檢修計算,每年少發(fā)電20×7×24×2=672萬KW·h,少供汽150×7×24×2=50400t/h(不包括因軸瓦缺陷造成機組無法滿負荷運行所帶來的經(jīng)濟損失)。

        (2)能夠大大降低檢修維護量和勞動強度,每年節(jié)約檢修材料費用近10萬元。

        (3)能夠延長機組檢修周期兩年以上。

        參考文獻

        [1] 汽輪機設(shè)備檢修技術(shù)[M].北京:水利電力出版社,1995.

        作者簡介:馮松巖(1962-),男,供職于中石油大慶石化公司熱電廠,研究方向:汽輪機檢修;劉濤(1976-),男,中石油大慶石化公司熱電廠工程師,研究方向:熱能動力;馮起龍(1989-),男,供職于中石油大慶石化公司熱電廠,研究方向:熱能動力。

        (責任編輯:文 森)

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