姬鋒軍 等
摘要: 火力發(fā)電廠是不可再生能源煤炭的消耗大戶,做好火力發(fā)電廠的節(jié)約能源意義深遠,本文以冷渣器冷卻水系統(tǒng)的優(yōu)化過程為例,體現(xiàn)如何設計冷渣器冷卻水系統(tǒng)才能達到提高機組經(jīng)濟性,節(jié)約能源的目的。
Abstract: Thermal power plant is a big consumption consumer of coal, so the economy is very important. This paper is based on the optimization of cooling water system for spent-bed cooler, proving how to increase the economy of unit in design point.
關(guān)鍵詞: 直接空冷;流化床;節(jié)能;冷渣器;計算
Key words: direct air cooling;circulation fluidized boiler;economy;spent-bed cooler;calculation
中圖分類號:TM611 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2013)03-0289-02
1 工程簡介
神華神東電力郭家灣發(fā)電機廠工程為火力發(fā)電廠、直接空冷凝汽式汽輪發(fā)電機組,配有上海汽輪機有限公司的NZK300-16.67/538/538型兩缸兩排汽、亞臨界一次中間再熱、直接空冷凝汽式汽輪機,哈爾濱鍋爐廠有限責任公司的HG-1065/17.5型循環(huán)流化床、亞臨界、一次中間再熱、自然循環(huán)汽包爐。
2 方案選擇及比較
在本工程冷渣器冷水系統(tǒng)的設計過程中共發(fā)現(xiàn)以下幾種方案,現(xiàn)分別做一介紹并分析:
第一種:冷渣器冷卻水采用循環(huán)水,冷卻水來水接自機組循環(huán)水供水母管,冷卻水回水接至機組循環(huán)水回水母管。此方案直接將爐渣熱量利用循環(huán)水換熱帶走,通過機組的水工冷卻塔散去熱量至大氣,冷卻水系統(tǒng)簡單可靠,但由于沒有利用爐渣的熱能而是直接散熱至大氣中,所以機組的整個熱經(jīng)濟性沒有提高,而且增加了循環(huán)水的用水量,增加了循環(huán)水泵的出力,增加了廠用電,間接的降低了電廠的效率。
第二種:冷渣器冷卻水采用凝結(jié)水,冷卻水來水接自軸封加熱器出口凝結(jié)水管道,冷卻水回水接至除氧器。此方案利用了爐渣的熱量來加熱凝結(jié)水,理論上減少了汽輪機抽汽量,應該是提高了機組的熱經(jīng)濟性,但實際經(jīng)過冷渣器加熱之后的冷卻水溫度一般都在100℃左右,距離正常的5#低壓加熱器出口的凝結(jié)水水溫154.8℃還比較大,也即需要增加除氧器加熱蒸汽的抽汽量來加熱低溫的冷渣器冷卻水,使之達到除氧器設計壓力下的飽和水。與沒有利用爐渣熱能的方案比較,反而熱經(jīng)濟性降低了,因為正常的凝結(jié)水需經(jīng)過7、6、5#低壓加熱器,利用較低品位的抽汽加熱,此方案反而增加了高品位的蒸汽,阻止了低品位的蒸汽的消耗,得不償失。
第三種:冷渣器冷卻水采用凝結(jié)水,冷卻水來水接自軸封加熱器出口閘閥后、除氧器水位調(diào)節(jié)閥組前的凝結(jié)水管道,冷卻水回水接至7#低壓加熱器出口電動閘閥后、6#低壓加熱器入口電動閘閥前的凝結(jié)水管道。此方案為本工程采用方案,其優(yōu)點如下:利用了爐渣的熱量加熱了凝結(jié)水,經(jīng)過冷渣器加熱后的冷卻水溫度與另一路經(jīng)過7#低壓加熱器加熱之后的凝結(jié)水溫度接近,匯流到一起很合適,且與沒有利用爐渣熱量加熱而僅用7#低壓加熱器加熱凝結(jié)水的普通低壓加熱器回熱系統(tǒng)相比,對6、5#低壓加熱器回熱系統(tǒng)基本沒有影響,而且真正減少了正常凝結(jié)水經(jīng)過7#低壓加熱器所需的加熱蒸汽流量,提高了機組熱經(jīng)濟性,值得提倡。
3 本工程方案的具體設置
本工程冷渣器采用青島松靈電力環(huán)保設備有限公司的LGT-25型冷渣器,出力25t/h,進出渣溫950/150℃,電機功率30kW,電壓380V AC,冷卻風量3600m3/h,每臺鍋爐共設置6臺冷渣器。
冷渣器入口冷卻水母管采用?準273×7,從汽機房A列側(cè)穿過汽機房、BC除氧煤倉間至鍋爐房,在爐前分為兩個?準194×5的管道分別引至爐左和爐右,然后再各自分為三個?準133×4的支管通過金屬軟管與冷渣器冷卻水入口相接,在各支管上設有閘閥,起隔離作用。
冷渣器出口冷卻水管道采用與其入口相同的管道管徑和布置走向。各出口冷卻水支管閥門設置如下:在各支管上設有一個流量測量裝置,可根據(jù)爐渣進出冷渣器的溫度相應調(diào)節(jié)各支管的冷卻水流量,設有一個閘閥,起隔離作用,設有一個止回閥,防止系統(tǒng)運行中某一支路冷渣器需要檢修或根據(jù)鍋爐負荷變化需停運某一支管時高壓水倒流,造成危險。在出口冷卻水總管上設有一組調(diào)節(jié)閥組和一路放水管道。調(diào)節(jié)閥組用來調(diào)節(jié)閥冷渣器冷卻水管系的阻力,使之與并聯(lián)運行的經(jīng)過除氧器調(diào)節(jié)閥組和7#低壓加熱器的凝結(jié)水管系阻力互相匹配,具體論證見下面的計算及說明。放水管道是在啟動或由于冷渣器泄露造成水質(zhì)不合格時候及時排掉,不影響凝結(jié)水水質(zhì)。(圖1)
4 計算過程
4.1 已知條件 本工程汽輪機VWO工況下:凝結(jié)水流量為830t/h,凝結(jié)水泵的出口壓力為2.93MPa,除氧器工作壓力為0.8823MPa,夏季工況下軸封加熱器出口的凝結(jié)水溫度為71.6℃。鍋爐在TMCR工況下:根據(jù)設計煤種及粒度計算的渣量為67.3t/h,冷渣器所需總冷卻水量為336t/h,在夏季工況時冷渣器冷卻水回水溫度為107.2℃。
除氧器入口凝結(jié)水管道標高為21.2m,冷渣器中心標高為3.1m。
4.2 阻力計算 以下管道阻力計算根據(jù)本工程凝結(jié)水管道和冷渣器冷卻水管道的實際布置,熱力參數(shù)選取依據(jù)汽輪機VWO工況熱平衡圖,冷渣器冷卻水管段阻力計算選取夏季工況,閥門設置依據(jù)凝結(jié)水系統(tǒng)流程圖。
4.2.1 凝結(jié)水泵出口至軸加出口閘閥出口管段阻力計算:
此段布置為:此段管道采用?準377×10,凝結(jié)水泵出口側(cè)設有一個止回閥和一個電動閘閥,兩路凝結(jié)水泵出口凝結(jié)水管道匯合后經(jīng)過化學凝結(jié)水精處理裝置,再經(jīng)過軸封加熱器進出口閘閥。
此段阻力為:1個止回閥和3個閘閥+管道阻力合計0.0270MPa,凝結(jié)水精處理裝置阻力取0.35MPa,軸封加熱器阻力取0.03MPa。小計0.4070MPa。
4.2.2 6#低壓加熱器進口閘閥進口至除氧器管段阻力計算:
此段布置為:管道采用?準325×8,先經(jīng)過6#低壓加熱器進出口兩個電動閘閥,再經(jīng)過5#低壓加熱器進出口兩個電動閘閥,然后經(jīng)過一個流量測量裝置,最后經(jīng)過一個止回閥進入除氧器。
此段阻力為:1個止回閥和4個閘閥+管道阻力合計0.080MPa,6#、5#低壓加熱器阻力各取0.1MPa,除氧器噴嘴阻力取0.058MPa,1個流量測量裝置阻力取0.05MPa。小計0.3880MPa。
4.2.3 冷渣器冷卻水管段阻力計算:
此段布置詳見前面的方案介紹。
此段阻力為:1個止回閥、4個閘閥和1個調(diào)節(jié)閥+管道阻力合計0.0809MPa,1個流量測量裝置阻力取0.05MPa,冷渣器阻力(廠家提供)0.05MPa。小計0.1809MPa。
4.2.4 除氧器水位調(diào)節(jié)閥組至7#低壓加熱器出口電動閘閥出口管段阻力計算:
此段布置為:管道由?準377×10變?yōu)???73×7,因水量僅有494t/h,經(jīng)過兩個閘閥和一個調(diào)節(jié)閥組,最后經(jīng)過7#低壓加熱器進出口電動閘閥。
此段阻力為:4個閘閥和1個調(diào)節(jié)閥+管道阻力合計0.1838MPa,7#低壓加熱器阻力取0.1MPa。小計0.2838MPa。
4.2.5 7#低壓加熱器出口電動閘閥出至6#低壓加熱器進口閘閥進口管段阻力計算:
此段布置為:管道采用?準325×8。
此段阻力為:管道阻力合計0.0284MPa。
5 分析過程
軸封加熱器出口閘閥后凝結(jié)水壓力為2.93-1.15×0.4070=2.46MPa,其中2.93為泵的工作揚程。
6#低壓加熱器進口電動閘閥前至除氧器所需計算壓力為1.15×0.3880+1.15×0.8823+1×10-6×9.81×(21.2-3.1)/0.001013=1.64MPa,其中0.8823為除氧器的工作壓力,21.2m為除氧器凝結(jié)水入口管道標高,3.1m為假定排汽裝置的最高熱井高度。
則軸封加熱器出口閘閥后至6#低壓加熱器入口閘閥前段管系的允許壓降為2.46-1.64-0.0284=0.79MPa。
實際冷渣器冷卻水管系壓降為:
1.15×0.1809=0.208MPa
實際除氧器水位調(diào)節(jié)閥組至7#低壓加熱器出口電動閘閥出口管段壓力降為:
1.15×0.2838=0.326MPa
從以上計算結(jié)果表明,無論是冷渣器冷卻水管系還是與之并聯(lián)運行的凝結(jié)水經(jīng)過7#低壓加熱器管系的壓力降均在系統(tǒng)允許壓力降的范圍內(nèi),也即不需要設置冷渣器冷卻水泵來克服冷渣器冷卻水管系阻力,凝結(jié)水泵自身的正常壓力已經(jīng)滿足要求。
同時,由于冷渣器冷卻水管系的壓力降小于與之并聯(lián)運行的凝結(jié)水經(jīng)過7#低壓加熱器管系的壓力降,所以在冷渣器冷卻水回水母管上設有一調(diào)節(jié)閥組,其作用有兩個,一是根據(jù)并聯(lián)運行的兩個管系的壓力不同調(diào)節(jié),使之相互匹配;二是由于除氧器水位調(diào)節(jié)設置在?準273×7的管道上,比常規(guī)的?準325×8管道小,在調(diào)節(jié)上可能有不足,可以兩個一起調(diào)節(jié)來維持除氧器的正常水位。
6 結(jié)論
總之,冷渣器冷卻水采用凝結(jié)水,來水接自軸封加熱器出口,回水接至7#低壓加熱器閘閥出口與6#低壓加熱器進口閘閥之間的方案,不僅對爐渣起到了降溫作用,而且減少了供7#低壓加熱器的汽輪機抽汽量,提高了機組的熱經(jīng)濟性,且計算和運行調(diào)節(jié)均滿足要求,值得提倡。
參考文獻:
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