文/楊宗義 符大利
回采巷道快速掘進技術(shù)研究與應(yīng)用
文/楊宗義 符大利
掘進工作面臨時支護的安全問題是長期困擾煤炭生產(chǎn)的技術(shù)難題,由于巷道掘進后頂板不能及時得到有效的支護,經(jīng)常會造成頂板掉矸傷人事故。
在黃陵一號煤礦井下試驗的是ZJC2×800/21/30型交錯式掘進超前支護裝置。為了能夠更好地運用好此套設(shè)備,黃陵一號煤礦生產(chǎn)部、機電部組織全體工程技術(shù)人員對超前支架使用進行跟班,現(xiàn)場協(xié)助區(qū)隊處理碰到的問題,并針對超前支架廠家的設(shè)計缺陷及結(jié)合黃陵一號煤礦現(xiàn)場使用條件進行了技術(shù)改造,最終滿足現(xiàn)場使用效果。
1.超前支護裝置的適用條件
(1)試用巷道掘高范圍為2.6~3.3m(標(biāo)高2.7m),寬度范圍為4.4~4.6m。
(2)作用于裝置上的頂板壓力不能超過1760KN。
(3)適用巷道走向傾角不大于10°,異形巷道頂板傾角大于5°。
2.超前支護裝置的組成
ZJC2×800/21/30型交錯式掘進超前支護裝置主要由金屬結(jié)構(gòu)和液壓元件系統(tǒng)組成。金屬結(jié)構(gòu)有:橫梁、順梁、前梁等。液壓元件主要有:立柱、各種千斤頂、液壓控制元件(單向閥、安全閥)、液壓輔助元件(膠管、彎頭、三通等)等。
超前支護裝置的總體布置圖
3.使用過程
該裝置外形尺寸符合井下掘進順槽的尺寸,外側(cè)寬度4.1m,內(nèi)側(cè)寬度3.76m,最低支撐高度2.3m,最高支撐高度3.5m;該裝置由立柱、千斤頂、前梁、順梁、橫梁等組成,由液壓系統(tǒng)控制能實現(xiàn)自移行走和各種動作。在此裝置下,能夠保證掘進工作面的作業(yè)人員和掘進機始終處于安全狀態(tài),并實現(xiàn)了掘進—臨時超期支護—永久支護的銜接過渡。
每循環(huán)過后,清煤工先清理立柱周圍的浮煤,待浮煤清凈后,泵站工開啟泵站,待壓力達(dá)到規(guī)定值后,在跟班隊長統(tǒng)一指揮下,由移架工控制操作閥進行:降架、升1、3#立柱、前移、降1、3#立柱、升架接頂、降架、升2、4#立柱、前移、降2、4#立柱、升架接頂,當(dāng)支架距迎頭1米處時停止移架。在移架過程中,其中一組始終處于接頂狀態(tài),更好地保持了頂板的穩(wěn)定性。
1.提高循環(huán)進度
使用該超前支護裝置后,回采巷道每循環(huán)進度為5m,錨索梁距工作面最大距離不能超過25m,幫錨、幫網(wǎng)緊跟支架后,在滿足上述支護要求、設(shè)備、系統(tǒng)安全可靠的前提下,每班進尺能達(dá)到10m,日進尺達(dá)20m。
2.提高月度進尺
使用該裝置后,可加快回采巷道掘進進度、提高掘進工作面單進水平,對于緩解黃陵一號煤礦采掘接續(xù)緊張的被動局面具有重要意義。
3.增加了安全性
該裝置整體為框架式結(jié)構(gòu),總長約7.26m左右,可以保證掘進機機身、司機完全掩護在該裝置下且不受破碎頂板的威脅;錨桿等永久性支護作業(yè)時,作業(yè)人員始終處于超前支護頂梁下方,作業(yè)空間大且安全程度高;移架步距大,為整體排式,強度好,性能可靠,可及時支護因片幫暴露的頂板或掘進機掘進后新暴露處頂板。立柱初撐力為11.7t,可以緩解頂板的下沉,對頂板管理有利。
4.改進鉆場的施工工藝
使用該裝置前,區(qū)隊單班可實現(xiàn):順槽掘進 4m(一循環(huán)),并在迎頭施工一個鉆場,原鉆場斷面為寬×深=5m×4m,受限于鉆場斷面,原鉆場只能采用炮掘施工。施工一個原鉆場,消耗支護材料:30套頂錨桿、26套幫錨桿、兩套錨索梁(梁長4.6m,一梁4索)。
使用該裝置后,區(qū)隊單班可實現(xiàn):順槽掘進5m(一循環(huán)),并在裝置后方,機掘施工一個鉆場,新鉆場斷面為寬×深=5.5m×4m。新施工的鉆場共消耗20套頂錨桿、33套幫錨桿(為了更好起到護幫作用,幫錨桿由原先的“2—1”布置改為目前的“3—3”布置)、兩套錨索梁(梁長4.2m,一梁3索,梁長2m,一梁2索)、1根單錨索。
使用前與使用后對比:減少了支護材料的消耗,減少了火工品的使用及火工品對人身安全的影響,降低了工人的勞動強度。
5.循環(huán)利用,節(jié)約成本
該套超前支護裝置可以在一個掘進工作面完成之后,而繼續(xù)利用到下個掘進頭,可以循環(huán)使用,大大節(jié)約了臨時支護成本。
1.對巷道尺寸的要求
該裝置寬4.1m,橫梁、順梁、前梁等金屬結(jié)構(gòu)件在支架的上方,因此出現(xiàn)了“頭重腳輕”的現(xiàn)象,而原設(shè)計309進風(fēng)順槽寬度為4.4m,于是在移架過程中出現(xiàn)了支架傾向一幫并且容易破壞主幫玻璃鋼錨桿和塑鋼網(wǎng)。為此及時調(diào)整了309進風(fēng)順槽寬度,調(diào)整后為4.6m,但同時也增大了巷道的斷面積。
2.移架支護改進
移架過程中,因“頭重腳輕”容易造成支架傾斜,所以只能保證每個循環(huán)內(nèi)錨桿成排成線,無法做到所有的錨桿成排成線。
設(shè)計頂錨桿“6—6”布置,因支架原因,每循環(huán)過后每排只能支設(shè)5根錨桿,只能靠人員在移架過后及時補打錨桿。此外,因支架原因,吊掛錨桿也無法及時支設(shè),影響了電纜的吊掛。
3.受設(shè)備的影響
該裝置能夠?qū)崿F(xiàn)自移行走和各種動作,全部由液壓系統(tǒng)的控制。液壓系統(tǒng)所使用的乳化液,對濃度要求較高,所以每班必須做好班組檢查工作,檢查乳化泵站運行情況、油脂狀況、管路銜接狀況,并做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。
4.對班組人員編制的影響
受裝置的影響,綜掘機的活動范圍受到了限制,使得綜掘機不能拾取支架立柱附近的浮煤,致使順槽兩幫浮煤堆積較多,這就要求移架后必須安排專人清理浮煤,與使用前比,平均每班需增加人員2名。
5.對操作人員的要求
移架工的操作水平高低,嚴(yán)重影響了當(dāng)班的進尺情況,所以生產(chǎn)班必須配備操作技術(shù)熟練的移架工。
由ZJC2×800/21/30型交錯式掘進超前支護裝置設(shè)計合理、操作簡單、支護強度高,提高黃陵一號煤礦機械化支護作業(yè)程度及掘進效率,緩解該礦采掘接續(xù)緊張的被動局面,降低了作業(yè)人員勞動強度,給作業(yè)人員的安全作業(yè)提供了有力保障。
(作者單位:陜西陜煤黃陵礦業(yè)集團公司)
(責(zé)任編輯:李元)