宋化剛
(山西西山晉興能源有限公司斜溝煤礦,山西 呂梁 033602)
液壓支架屬于煤礦工作面綜采的主要設(shè)備,可為井下作業(yè)人員提供相對較安全的作業(yè)環(huán)境,也可為井下其他設(shè)備提供很好的動力源服務(wù),因此,液壓支架除了要承載和控制井下采煤工作面的頂板、保證井下作業(yè)的安全性、隔離采空區(qū)等,還要推移采煤機和刮板輸送機等設(shè)備[1]。在井下實際作業(yè)時,一個綜采操作面通常由上百臺液壓支架構(gòu)成,液壓支架的前方是綜采作業(yè)面,后方是采空區(qū),下方是能夠伸縮的推移千斤頂,其與刮板輸送機相連接共同作用完成推移。液壓支架的工作流程是:利用泵站產(chǎn)生的液壓力推動液壓支架完成推溜拉架、升降柱等動作,實現(xiàn)綜采面頂板支護的作用,并與刮板運輸機、采煤機配合推進煤層,進而完成井下采煤生產(chǎn)作業(yè)[2]。液壓支架組成由支架本體、工作機構(gòu)、液壓控制系統(tǒng)及附屬部件等構(gòu)成,其中液控系統(tǒng)是指用來控制支架內(nèi)的各類閥門,從而完成液壓支架各項動作的一種部件,有操作閥、安全閥、測壓閥、液控單向閥及回液管等,通過對液壓支架內(nèi)的閥門開啟大小、開啟時間進行控制,進而可完成支架的各項動作,因此,液壓支架的液控系統(tǒng)是控制完成各種動作的關(guān)鍵部件[3]。為提高液壓支架液控系統(tǒng)的整體工作性能,本文在泵站額定流量是400 L/min 時得到的移架速度的基礎(chǔ)上,對比分析進回液管直徑、閥芯直徑及閥芯最大開口度對推移千斤頂移架速度的影響,進而確定合理的參數(shù)范圍,提高液壓支架的工作效率。
本文以某礦為研究對象,按照液壓支架移架動作的實際情況設(shè)定研究參數(shù):泵站安全閥調(diào)定壓力是31.5 MPa,主進回液管長度是200 m,直徑是25 mm;支路進回液管長度是2 m、直徑是20 mm;液控單向閥閥芯直徑22.5 mm,閥芯最大開口度是5.5 mm,控制口等效直徑是3 mm。另外,將液壓支架移架負載力設(shè)定是280 kN,泵站額定流量設(shè)定是400 L/min,得到液壓支架的移架速度曲線如圖1 所示。
圖1 泵站額定流量是400 L/min 時,液壓支架移架速度的變化曲線
在液壓支架移架動作載荷較小時,泵站安全閥處于還未開啟狀態(tài),此時,移架動作過程屬于恒流狀態(tài)[4]。從圖1 可以看出,液壓支架移架動作屬于動態(tài)過程,移架時會出現(xiàn)波動較大的現(xiàn)象,尤其是剛動作時,移架波動較大,主要是因為液控單向閥和換向閥快速開啟時產(chǎn)生的液壓沖擊作用引起的。在設(shè)備條件允許的情況下,當(dāng)負載較小、泵站安全閥未開啟時,應(yīng)采用大泵站額定流量來提高液壓支架的移架速度,但是為降低液壓油對推移千斤頂?shù)臎_擊及提高移架的穩(wěn)定性,泵站額定流量的選取應(yīng)當(dāng)適中。當(dāng)泵站額定流量是400 L/min 時,液壓支架的移架時間約是3.7 s,移架速度是248 mm/s。
本文在上述結(jié)論的基礎(chǔ)上,將重點研究進回液管直徑、閥芯直徑及閥芯最大開口度三個參數(shù)對液壓支架移架速度的影響。
移架負載力仍設(shè)定是280 kN,泵站額定流量仍是400 L/min,將主進液管直徑增加至32 mm,主回液管直徑增加至40 mm,將支路進回液管直徑增加至25 mm,其余參數(shù)不變,得到液壓支架的移架速度曲線如圖2 所示。
圖2 增大進回液管直徑對移架速度的變化曲線
從圖2 中可以看出,在液壓支架移架載荷和泵站額定流量不變的情況下,增大主進回液管直徑后,液壓支架的移架時間約是3.6 s,移架速度約是256 mm/s,相比圖1 的移架時間減少0.1 s,移架速度提高8 mm/s。由此可知,適當(dāng)增大進回液管直徑可以降低液壓支架液壓系統(tǒng)的沿程阻力,進而提高液壓支架的移架速度。此外,由于增大管徑勢必會引起與之相連的其他元件的口徑也增大,提高了整個系統(tǒng)的造價成本,因此,需要根據(jù)實際工況增大主進回液管管直徑。
移架負載力仍設(shè)定是280 kN,泵站額定流量仍是400 L/min,將液控單向閥閥芯直徑增加至30 mm,其余參數(shù)不變,得到液壓支架的移架速度曲線如圖3 所示。
圖3 增大閥芯直徑對移架速度的變化曲線
從圖3 可以看出,在液壓支架移架載荷和泵站額定流量不變的情況下,增大液控閥的閥芯直徑,液壓支架的移架時間減小約0.1 s 左右,但移架速度變化不明顯,表明適當(dāng)增大液控單向閥的閥芯直徑對液壓支架移架速度影響不明顯。這是因為對于長液壓進出管道的液壓支架,增大液控閥的閥芯直徑對千斤頂?shù)恼w影響不顯著。
移架負載力仍設(shè)定是280 kN,泵站額定流量仍是400 L/min,將閥芯的最大開口度增加至8 mm,其余參數(shù)不變,得到液壓支架的移架速度曲線如圖4所示。
圖4 增大閥芯開口度對移架速度的變化曲線
從圖4 可以看出,在液壓支架移架載荷和泵站額定流量不變的情況下,當(dāng)閥芯最大開口度增大至8 mm 時,液壓支架的移架時間約是3.6 s,比圖1 中的移架時間減小了0.1 s,但移架速度變化不明顯。
為提高液壓支架液壓系統(tǒng)的整體工作性能,本文在泵站額定流量是400 L/min 時得到的移架速度的基礎(chǔ)上,對比分析進回液管直徑、閥芯直徑及閥芯最大開口度對液壓支架移架速度的影響,結(jié)論是:
1)液壓支架移架動作屬于動態(tài)過程,且剛起動時,其波動較大;可通過提高泵站的額定流量來提高液壓支架的移架速度;
2)增大進回液管直徑后,移架時間減少0.1 s,移架速度提高8 mm/s,表明增大進回放管直徑可提高液壓支架的移架速度;
3)增大液控單向閥閥芯直徑后,移架時間也減少0.1 s,但移架速度變化不明顯;
4)增大閥芯最大開口度后,移架時間也減少0.1 s,但移架速度變化不明顯。