(西南石油大學化學化工學院,四川成都 610500)
干法脫硫技術是天然氣脫硫中常用的一種技術,采用脫硫劑或催化劑來脫除硫化氫或有機硫的方法。干法脫硫通常采用固定床作為酸性組分的反應區(qū),由于受硫容的限制,一般使用在硫含量較低的場合(硫化氫濃度≤2 400 mg/m3)。若硫含量較高,會造成再生頻繁或更換頻繁和費用增大的后果。
目前,國內(nèi)外干法脫硫技術主要有氧化鐵、活性炭、分子篩、氧化鋅等,其中氧化鐵法應用最廣泛。
分子篩是一種具有骨架結構的堿金屬或堿土金屬的硅鋁酸鹽晶體,吸附性能優(yōu)良。分子篩脫硫法的最大優(yōu)點是可以再生利用,適用于低含硫、低水露點的天然氣脫硫[1-2]。但分子篩法脫硫再生氣處理費用較高,再生出的硫化氫需要處理,使裝置一次性投資增大,若再生氣送至火炬燒掉,原料氣損失太大[3]。
氧化鋅脫硫劑的主要成分是氧化鋅,有的含有一些CuO、MnO2等促進劑。它有部分轉(zhuǎn)化吸收的功能,但對有機硫的硫容很低。由于氧化鋅能與H2S反應生成難理解的ZnS,且脫硫精度高,可脫至<0.05×10-6,故一直用于精脫硫過程。但由于氧化鋅脫硫劑的發(fā)展趨勢是低溫、高強度,常溫條件下難以實現(xiàn)干法精脫硫且氧化鋅脫硫劑成本較高(約2.5萬元/t),使其廣泛運用受到了很大限制。
活性炭脫硫劑具有硫容高、允許氣速高、操作安全、環(huán)境接受性好等優(yōu)點[4]?;钚蕴棵摿蚶锰砑恿舜呋瘎┑幕钚蕴孔鳛槲?、儲存H2S的載體。
含硫天然氣通過活性炭時,H2S擴散粘附到活性炭內(nèi),H2S與加入的相對當量的O2在活性炭內(nèi)催化劑的作用下氧化成單質(zhì)硫。硫沉積在活性炭內(nèi)占據(jù)一定的硫容,當活性炭內(nèi)的硫容完全被單質(zhì)硫填充后,脫硫劑就完全失效,需更換新或再生。但再生必須在400℃的過熱蒸汽下進行,費用很大,且再生后的脫硫劑強度變小,故再生的價值不大。
氧化鐵脫硫是較為成熟的氣體脫硫方法,最初使用的氧化鐵脫硫劑是天然物料,后逐步采用人工合成的方法,其主要成分主要為活性氧化鐵。脫硫劑吸收H2S飽和后,可在水蒸氣存在下,以空氣使之再生。再生析出的硫存在于脫硫劑床層中,它會逐步包圍活性氧化鐵而使H2S無法與之接觸反應;通常認為當累積硫容達到13%(干基)時,就應更換脫硫劑。此過程由于溫度升得較快,不易控制,現(xiàn)在一般干法脫硫都不采用再生工藝。
干法脫硫工藝比較,如表1所示。
從表1可以看出,氧化鐵脫硫劑應用范圍較廣,應用起來投資低,效果相對較好。因此,推薦采用氧化鐵脫硫劑。
表1 干法脫硫工藝對比表
河嘉203H井投產(chǎn)以來使用恒日公司HR6-01、HR6-02,天然氣研究院CT8-6B以及全富公司的QF-12脫硫劑。下面從脫硫劑擊穿硫容以及天然氣凈化成本優(yōu)選脫硫劑。
HR6-01型脫硫劑以三氧化二鐵為主要活性組分,黃褐色柱狀物,大小:Φ(4.5~5.5)×(5~15),額定硫容≥15.0%,側壓強度≥35 N/cm[5-7]。
采用裝填HR6-01型脫硫劑的3#、4#塔串聯(lián)調(diào)試生產(chǎn),日產(chǎn)氣量5×104~6×104m3/d。原料氣H2S含量4 700 ×10-6~5 200 ×10-6,至 3#塔出口H2S含量超過外輸要求時運行時間僅為10 h階段處理氣量2.751 9×104m3,平均H2S含量5 033×10-6,擊穿硫容為1.34%,其結果如表2所示。
表2 HR6-01型脫硫劑現(xiàn)場擊穿硫容計算
HR6-02型脫硫劑以三氧化二鐵為主要活性組分,黃褐色柱狀物,大小:Φ (4.5~5.5)×(5~15),額定硫容≥20.0%,側壓強度≥40 N/cm。
對HR6-02脫硫劑單塔生產(chǎn),裝塔15 t,至脫硫塔出口H2S含量達到14×10-6。測定兩組數(shù)據(jù)。兩塔的平均擊穿硫容為12.07﹪。其結果如表3。
CT8-6B型脫硫劑為天研院產(chǎn)品,是一種鐵鹽經(jīng)氧化反應、離心分離、混合、擠條、晾干而成的固體脫硫劑,外形尺寸:Ф(4~7)×(5~15),額定硫容≥25.0%,側壓強度≥40 N/cm。
表3 HR6-02型脫硫劑現(xiàn)場擊穿硫容計算
CT8-6B脫硫劑單塔生產(chǎn),裝填15 t脫硫劑,3#塔單塔生產(chǎn)20 h。脫硫塔出口H2S含量達到14×10-6,期間累計處理氣量 5.690 8 ×104m3,原料氣平均H2S含量為6 683×10-6,擊穿硫容3.6﹪,其結果如表4所示。
表4 CT8-6B型脫硫劑現(xiàn)場擊穿硫容計算
QF-12脫硫劑是以三氧化二鐵為主要活性組份,并添加其它助催化劑、阻燃劑加工而成的常溫高效固體脫硫劑,外形尺寸:Ф(4~6)×(5~15),額定硫容≥25.0%,側壓強度≥60 N/cm。已在長慶、華北、大慶、新疆,四川等油氣田使用。
對QF-12脫硫劑單塔生產(chǎn),裝塔15 t,至脫硫塔出口H2S含量達到14×10-6。測定兩組數(shù)據(jù)。兩塔的平均擊穿硫容為17.8﹪。其結果如表5。
表5 QF-12型脫硫劑現(xiàn)場擊穿硫容計算
通過以上四種脫硫劑單塔運行情況跟蹤,擊穿硫容由大到小分別是:QF-12脫硫劑擊穿硫容(17.8﹪) >HR6-02(12.07﹪) >CT8-68(3.6﹪) >HR6-01(1.34﹪),且QF-12脫硫劑凈化成本最低(如表6所示),故河嘉203H井選用QF-12脫硫劑進行生產(chǎn)。
表6 四脫硫劑凈化成本對比分析表
從技術和經(jīng)濟兩方面分析比較了氧化鐵脫硫、活性炭脫硫、分子篩脫硫、氧化鋅脫硫,結果認為氧化鐵脫硫具有較好的適應性。
結合河嘉203H井的實際生產(chǎn),脫硫劑進行生產(chǎn)經(jīng)過氧化鐵干法脫硫劑現(xiàn)場試驗,從脫硫效果和生產(chǎn)成本考慮,優(yōu)選出QF-12作為河嘉203H脫硫劑。
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