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        鍋爐排煙溫度高的分析

        2009-11-17 03:58:24劉正文王林茂
        活力 2009年17期
        關(guān)鍵詞:積灰

        劉正文 王林茂

        [摘 要]國產(chǎn)鍋爐機(jī)組運(yùn)行中,排煙溫度普遍高于設(shè)計(jì)值。排煙溫度升高,排煙損失增大,從而導(dǎo)致鍋爐效率降低,煤耗升高,經(jīng)濟(jì)效益下降,本文通過理論分析,并結(jié)合現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn),對引起排煙溫度升高的原因從環(huán)境、設(shè)計(jì)、設(shè)備、管理等不同的角度進(jìn)行了分析、歸納,針對不同的起因,提出了相應(yīng)的措施和建議。

        [關(guān)鍵詞]排煙溫度;漏風(fēng)量;雙密封;積灰

        鍋爐排煙溫度偏高,嚴(yán)重影響了鍋爐運(yùn)行的經(jīng)濟(jì)性(一般情況下,排煙溫度每升高10℃,排煙損失增加0.5%~0.8%),同時對爐后電除塵的安全運(yùn)行也構(gòu)成威脅,所以有必要根據(jù)設(shè)備的具體狀況,全面分析造成鍋爐排煙溫度升高的各種因素,制定出切實(shí)可行的措施以達(dá)到降低排煙溫度,減少排煙損失,提高鍋爐效率。

        一、排煙溫度高的原因分類

        在理論分析與總結(jié)現(xiàn)場經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,對排煙溫度升高的原因進(jìn)行了分類,從圖中可見,造成排煙溫度升高原因主要有漏風(fēng)、摻冷風(fēng)量多、受熱面積灰、空預(yù)器入口空氣溫度高及受熱面布置原因等,下面就這幾方面原因作詳細(xì)的分析討論。

        漏風(fēng);爐膛系統(tǒng)漏風(fēng);制粉系統(tǒng)漏風(fēng);空預(yù)器入口前煙道漏風(fēng);摻冷風(fēng)量多;受熱面積灰;空預(yù)器入口風(fēng)溫高;一次風(fēng)率偏高;磨煤機(jī)出口溫度低;鍋爐受熱面積灰;空預(yù)器積灰;受熱面布置原因。

        二、排煙溫度高的原因分析及解決措施

        1.漏風(fēng)

        (1)分析

        漏風(fēng)是指爐膛漏風(fēng)、制粉系統(tǒng)漏風(fēng)及煙道漏風(fēng),是排煙溫度升高的主要原因之一,是與運(yùn)行管理、檢修以及設(shè)備結(jié)構(gòu)有關(guān)的問題。爐膛漏風(fēng)主要指爐頂密封、看火孔、入孔門及爐底密封水槽處漏風(fēng);制粉系統(tǒng)漏風(fēng)指備用磨煤機(jī)風(fēng)門、擋板處漏風(fēng);煙道漏風(fēng)指氧量計(jì)前尾部煙道漏風(fēng)。

        (2)措施

        大修、小修中安排鍋爐本體及制粉系統(tǒng)的查漏和堵漏工作,特別是爐底水封槽和爐頂密封及磨煤機(jī)冷風(fēng)門處;采用密封比較好的門、孔結(jié)構(gòu)。在運(yùn)行時,隨時關(guān)閉各看火門、孔等。經(jīng)驗(yàn)表明,這一措施可降低排煙溫度約2℃-3℃。

        2.摻冷風(fēng)量多

        (1)原因分析

        目前國產(chǎn)鍋爐機(jī)組,往往在設(shè)計(jì)時認(rèn)為進(jìn)入爐膛的風(fēng)量中,除爐膛及制粉系統(tǒng)漏風(fēng)外,都是通過預(yù)熱器的這一概念所造成。實(shí)際上制粉系統(tǒng)在運(yùn)行時,要摻入部分冷風(fēng),以保持一定的磨煤機(jī)出口溫度,結(jié)果使通過預(yù)熱器的風(fēng)量小于設(shè)計(jì)值,因而導(dǎo)致排煙溫度升高。

        ①磨煤機(jī)出口溫度偏低。為保證安全運(yùn)行,通常對磨煤機(jī)出口的乏氣溫度有所限制。要求在磨煤機(jī)入口前摻入一部分溫度較低的介質(zhì),磨煤機(jī)出口溫度控制的越低,則冷一次風(fēng)的比例越大,即流過空預(yù)器的風(fēng)量降低,引起排煙溫度升高。

        ②一次風(fēng)率偏高。磨煤機(jī)實(shí)際運(yùn)行中,風(fēng)粉配比曲線偏離了設(shè)計(jì)值,按設(shè)計(jì),RP923型磨煤機(jī)出力35T/H時風(fēng)量為72T/H,實(shí)際運(yùn)行中達(dá)85T/H,在保持一定的時磨煤機(jī)出口溫度下,一次風(fēng)量越大,則其中冷一次風(fēng)量也增大,同時,會造成送風(fēng)量的降低,從而導(dǎo)致排煙溫度升高。

        (2)措施

        ①在爐膛不結(jié)焦及制粉系統(tǒng)安全的前提下,可適當(dāng)提高一次風(fēng)風(fēng)粉混合物的溫度,減少冷風(fēng)的摻入量。磨煤機(jī)出口溫度不易過高是為了防止揮發(fā)分爆燃,對于揮發(fā)分較高的煙煤,揮發(fā)分大量析出的溫度要在200℃左右,因此,磨煤機(jī)出口溫度的提高是有一定潛力的。試驗(yàn)證明,磨煤機(jī)出口溫度由77℃提高至82℃后,排煙溫度可降低3℃~4℃。

        ②設(shè)計(jì)合理的風(fēng)粉配比曲線,定期測量磨煤機(jī)四角風(fēng)速,并校驗(yàn)一次風(fēng)量的測量系統(tǒng),防止因測量誤差導(dǎo)致磨煤機(jī)實(shí)際運(yùn)行中一次風(fēng)量偏大。但一次風(fēng)率太低,易造成一次風(fēng)管內(nèi)積粉出現(xiàn)燒噴嘴的故障,因此,要根據(jù)原始設(shè)計(jì)及在裝設(shè)備的具體狀況來決定磨煤機(jī)的風(fēng)粉配比比例。

        3.受熱面積灰

        ①分析。受熱面積灰指鍋爐受熱面積灰、結(jié)渣及空預(yù)器傳熱元件積灰,鍋爐受熱面積灰將使受熱面?zhèn)鳠嵯禂?shù)降低,鍋爐吸熱量降低,煙氣放熱量減少,空預(yù)器入口煙溫升高,從而導(dǎo)致排煙溫度升高;空氣預(yù)熱器堵灰則使空氣預(yù)熱器傳熱面積減少,也將使煙氣的放熱量減少,使排煙溫度升高。

        ②措施。運(yùn)行中加強(qiáng)鍋爐吹灰,適當(dāng)縮短吹灰間隔,墻吹為每天兩次,長吹每周一、三、五進(jìn)行;檢修人員加強(qiáng)日常檢修與維護(hù),確保吹灰器的正常投入,保持各受熱面的清潔;空預(yù)器加裝脈動吹灰裝置,利用燃?xì)獗飘a(chǎn)生的超聲波除灰,并結(jié)合蒸汽吹灰,確保了空預(yù)器煙氣差壓在1.2Kpa以下。

        4.空預(yù)器入口風(fēng)溫高

        在夏天,空氣預(yù)熱器入口風(fēng)溫高,空氣預(yù)熱器傳熱溫差小,煙氣的放熱量就少,從而使排煙溫度升高。同時制粉系統(tǒng)需要的熱風(fēng)減少,流過空預(yù)器的一次風(fēng)減少,排煙溫度升高,這屬于環(huán)境因素,是難以克服的,若增加過多的受熱面,降低空預(yù)器入口煙溫,則冬季時,排煙溫度會低于露點(diǎn)值,為防止空預(yù)器低溫腐蝕,必須投入暖風(fēng)器,來提高排煙溫度,這樣,輔汽損失會增大,所以要根據(jù)環(huán)境溫度變化的規(guī)律,綜合考慮設(shè)計(jì)布置受熱面。

        5.受熱面布置原因

        由于鍋爐設(shè)計(jì)時,對爐膛沾污系數(shù)估算不準(zhǔn),使得受熱面布置不合理,或者是由于結(jié)構(gòu)不佳造成受熱面吸熱不足,導(dǎo)致空預(yù)器入口煙溫偏高,從而使得排煙溫度升高,這需要重新設(shè)計(jì)計(jì)算,必要時可采取增加省煤器管排,或?qū)⑹∶浩饔晒夤苁礁臑轹捚?增加省煤器的吸熱量,降低空預(yù)器入口煙溫。

        三、結(jié)語

        本文對排煙溫度升高的各種原因進(jìn)行了分析,找到了引起排煙溫度升高的因素,并提出了一些切實(shí)可行的措施和方案,為鍋爐設(shè)計(jì)和設(shè)備改造治理、降低排煙溫度提供指導(dǎo)。

        參考文獻(xiàn):

        [1]范從振.鍋爐原理[M].水利電力出版社,1986.

        [2]劉艷霞 ,呂俊復(fù)等.循環(huán)流化床鍋爐給煤位置及其對燃燒效率的影響[J].電站系統(tǒng)工程,2004,(4).

        [3]Panagiotou T,Levendis Y A. Measurements ofparticleflametemperatureusing three-color optical pyrometry [J] .Combustion and Flame,1996,104,(3). □

        (編輯/丹桔)

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