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        高線瑞典SUND/BIRSTA打包機典型故障分析與排除

        2009-06-15 02:40:08
        管理觀察 2009年11期
        關鍵詞:改進

        蘇 昊

        摘 要:分析了打包機運行過程中的典型事故,提出了改進和調(diào)整方案并實施,排除了故障并創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟效益。

        關鍵詞:打包機 卡線 扭結故障 改進

        1.概述

        打包機作為高線的精整設備,是一種設計獨特、結構復雜、控制精密的盤卷打包設備,它的運行狀況的好壞將直接影響到盤卷的表面質(zhì)量、包裝質(zhì)量和生產(chǎn)的順行。

        我廠在1995年初,由瑞典SUND/BIRSTA公司進口了兩臺PCH-4KNA型打包機,運行至今已經(jīng)有十幾個年頭了。從2007年初,由于設備老化、使用不當、進口備件國產(chǎn)化等多方面因素累積,導致打包機進入了一個事故多發(fā)期。

        本人近年來一直負責包括打包機在內(nèi)的所有精整設備的維護和檢修工作,通過長期地摸索和實踐,對打包機的事故備件進行了不同程度地改進和調(diào)整,徹底杜絕了打包機運行過程中多發(fā)的卡線和扭結故障。

        2.卡線

        2.1打包頭卡線

        2.1.1活動剪刃卡線

        線卷打包時,在送線過程中,打包線經(jīng)過彎曲導槽進入打包頭,依次經(jīng)過短線道、活動剪刃、固定剪刃、雙槽壓蓋、固定夾緊塊、活動夾緊塊,打包線頭部經(jīng)??ㄔ诨顒蛹羧刑?,如圖1所示。經(jīng)分析,卡線的主要原因是短線道與活動剪刃之間間隙過大、活動剪刃的基準面高于短線道的基準面。處理方法:將活動剪刃基準面的高度由原來的70mm降低到68mm,并減小短線道與活動剪刃之間的間隙,從而消除了活動剪刃卡線的事故。

        2.1.2雙槽壓蓋卡線

        打包線頭部經(jīng)過活動剪刃后,還會經(jīng)??ㄔ陔p槽壓蓋處??ň€原因是扭結器擺動軸與打包頭本體間的間隙較大,扭結結束后,扭結器與打包頭本體有相對轉動,導致打包線再次穿線通過扭結齒輪時,被錯誤導向而出現(xiàn)卡線。處理方法:在擺動軸與打包頭本體之間加裝特制耐磨調(diào)整墊,將其間隙調(diào)整到0.15mm的范圍內(nèi),大大地減小了扭結器與打包頭本體之間的相對轉動,使打包線能夠順利通過扭結齒輪進入雙槽壓蓋,避免了卡線。

        2.2線道卡線

        2.2.1外線道和中心線道卡線

        活動線道長時間工作后出現(xiàn)變形,使打包頭出線口與外線道入口、活動線道內(nèi)線道出口與中心線道入口的中心線無法對正,導致打包線頻繁卡外線道及中心線道。處理方法:線道矯正更換后,加工尺寸不一的調(diào)整墊,進行如下調(diào)整。首先,將活動線道的外線道與打包頭出線口的中心線對正;其次,將內(nèi)線道出口加墊調(diào)整,使其與中心線道的中心線對正;內(nèi)、外線道都找正后,線道底座與打包機本體間會出現(xiàn)間隙,將間隙測量后加墊調(diào)整,使其間隙消除;最后,將線道托輪與線道滑板間的間隙調(diào)整到2mm范圍內(nèi),至此,線道調(diào)整完畢。這樣調(diào)整后,外線道和中心線道基本上不再出現(xiàn)卡線事故。

        2.2.2線道襯板卡線

        在打包過程中,經(jīng)常會出現(xiàn)打包線從線道蓋板里竄出或卡在線道里,不送線的現(xiàn)象,這是因為打包線在線道里送線受阻而造成的。襯板在加工過程中因材質(zhì)和加工精度的問題,使襯板與襯板之間出現(xiàn)高度差異,因而使打包線卡在線道襯板上。處理方法:將襯板與襯板之間連接處依次沿送線方向打坡口,使襯板與襯板之間過渡圓滑,消除了高度差異,并將線道蓋板與襯板之間的間隙調(diào)整為2.5mm,這樣就解決了線道襯板卡線和竄線的事故。

        3.扭結故障

        3.1 打包線扭斷

        自2007年下半年開始,打包機在打包過程中,頻繁出現(xiàn)打包線扭斷扣故障,經(jīng)多次研究、不斷試驗,我發(fā)現(xiàn)扭斷扣是一個綜合性故障,不僅與打包線及扭結齒輪有關,而且還與扭結器擺入的位置及齒輪的轉速有關系。我通過以下幾個步驟,最終解決了這個長時間困擾我們的難題。

        ① 將扭結齒輪內(nèi)部扭結面的棱角打磨光滑,使其與打包線接觸良好,避免應力集中。

        ② 由于扭結器馬達的輸出扭矩是恒定的,由《機械設計》可知扭矩T=N·m,當扭結器擺動到不同的位置時,將導致打包線在扭結齒輪里所處的位置也不同,也就是扭轉力臂m會過小(m1)或過大(m2),這樣就會造成扭結力的過大或過小,使打包線出現(xiàn)扭斷或松扣。我們通過調(diào)整相應限位開關的位置,準確控制扭結器的擺動位置,并調(diào)節(jié)馬達的輸入流量控制馬達的轉速,從而更準確地將扭結力的大小控制在合適的范圍內(nèi),徹底消除了該故障。

        3.2扭結輥卡死

        盤卷打包的關鍵就在于打包線穿過盤卷,頭與尾重疊后的扭結成扣,而打包頭上的扭結輥就是完成這個關鍵動作的。由于打包線上氧化鐵皮和粉塵比較多,扭結輥的動作比較頻繁,扭結裝置結構緊湊、各部分間隙很小,所以經(jīng)常導致扭結輥的回轉部位被雜物堆積卡死,不能扭結繩扣。

        我通過多次試驗后,在扭結輥潤滑的油霧塊上增加一個壓縮空氣的通道,用壓縮空氣吹掃回轉部位,再疏通好油霧潤滑管路,保證扭結輥潤滑良好,從而解決了這個困繞我們多時的問題。

        4.改進后的效果

        加裝了風吹掃的扭結輥的使用壽命得到了延長,由原來的每個月更換8件備品,變?yōu)楝F(xiàn)在每個月更換4件備品,以每件3856元計算,每年節(jié)約備件費用185088元。

        通過長期不斷地努力,打包機的作業(yè)率不斷提高,事故時間大大降低。2007年,打包機全年事故時間為4.75小時;2008年,打包機全年事故時間降低到55分鐘,為建廠以來最好水平;按每小時90噸鋼計算,08年就為廠里挽回了344.7噸鋼的產(chǎn)量,創(chuàng)造經(jīng)濟效益累計124萬多元?!?/p>

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