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        加氫裂化裝置處理催化柴油工業(yè)實(shí)踐

        2024-03-25 02:43:24管家偉
        石油化工應(yīng)用 2024年2期
        關(guān)鍵詞:辛烷值加氫裂化床層

        管家偉

        (中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司,浙江寧波 315207)

        催化裂化反應(yīng)過程的主要產(chǎn)物有干氣、液化氣、汽油、柴油等,其中催化裂化裝置柴油(LCO)的突出特點(diǎn)是富含芳烴,包括單環(huán)、雙環(huán)、三環(huán)芳烴,芳烴的質(zhì)量分?jǐn)?shù)大多在60%以上,而且十六烷值非常低,大多在30以下,發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火性能差,屬于劣質(zhì)柴油餾分。催化裂化柴油在煉油廠產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中主要用作車用柴油調(diào)和組分,比例較高,有些達(dá)到30%[1-2]。為催化柴油找到一條經(jīng)濟(jì)合理的利用途徑,全面提高柴油的產(chǎn)品質(zhì)量,成為煉油企業(yè)亟需解決的問題[3]。

        2021 年開始,為適應(yīng)煉油行業(yè)油品結(jié)構(gòu)調(diào)整的趨勢(shì),降低企業(yè)柴汽比,提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,某煉化企業(yè)應(yīng)用中國石化(大連)石油化工研究院有限公司(簡(jiǎn)稱FRIPP)開發(fā)的催化柴油選擇性加氫轉(zhuǎn)化技術(shù)(FD2G),通過少量改造,將原加工150×104t/a 蠟油的加氫裂化裝置改造為加工100×104t/a 催化柴油的加氫轉(zhuǎn)化裝置(簡(jiǎn)稱2#加氫裂化裝置),將芳烴含量較高的催化柴油定向轉(zhuǎn)化為辛烷值高的汽油調(diào)和組分,未轉(zhuǎn)化油的硫含量<10.00 mg/kg,可直接作為清潔柴油產(chǎn)品,十六烷值較原料催化柴油增加10 個(gè)單位以上,取得了良好的效果[4]。

        1 裝置簡(jiǎn)介及催化劑情況

        1.1 裝置簡(jiǎn)介

        2# 加氫裂化裝置原設(shè)計(jì)規(guī)模為150×104t/a,于2007 年3 月21 日開工正常,并投入生產(chǎn)運(yùn)行,該裝置由中國石化洛陽石化工程公司設(shè)計(jì),以伊朗減壓蠟油為原料,采用單段串聯(lián)、一次通過流程,產(chǎn)品包括脫硫低分氣、脫硫燃料氣、脫硫液化氣、酸性氣、輕石腦油、重石腦油、航煤、柴油,同時(shí)副產(chǎn)40×104t/a 加氫裂化尾油做優(yōu)質(zhì)乙烯原料。

        2021 年11 月開始,2#加氫裂化裝置通過降低裝置加工負(fù)荷,增加部分冷換設(shè)備的跨線,增加部分泵的最小流量線,盲板隔離多余塔系,調(diào)整或更換部分流量計(jì)等少量動(dòng)改。由蠟油加氫裂化裝置改造為100×104t/a催化柴油加氫轉(zhuǎn)化裝置。該裝置由中國石化廣州工程有限公司設(shè)計(jì),采用FRIPP 開發(fā)的FD2G 技術(shù),以催化柴油和歧化重芳烴的混合油為原料,采用一段串聯(lián)工藝流程,部分循環(huán)操作模式,產(chǎn)品包括民用液化氣、輕重石腦油、辛烷值較高的汽油調(diào)和組分、清潔柴油等。2#加氫裂化裝置由反應(yīng)單元、分餾單元、脫硫單元、溶劑處理單元、公用工程單元組成。其中反應(yīng)單元包括催化劑硫化、鈍化設(shè)施、原料過濾及污油回收設(shè)施、加氫進(jìn)料泵、補(bǔ)充氫壓縮機(jī)、循環(huán)氫壓縮機(jī)、反應(yīng)加熱爐、反應(yīng)器、反應(yīng)餾出物換熱器、高壓空冷、高/低壓油氣水分離器以及循環(huán)氫脫硫設(shè)施;分餾單元包括脫除硫化氫的主汽提塔、汽柴油產(chǎn)品分餾塔(包括汽油側(cè)線汽提塔部分)、穩(wěn)定塔;脫硫單元包括液化氣脫硫塔、干氣脫硫塔以及低分氣脫硫塔[5];溶劑處理單元包括胺液再生塔、胺液過濾、胺液緩沖罐等;公用工程單元包括裝置所使用的3.5 MPa 蒸汽、1.0 MPa 蒸汽、新鮮水、軟化水、循環(huán)水、蒸汽凝結(jié)水、氮?dú)?、凈化風(fēng)、輕污油、火炬系統(tǒng)、含硫污水以及含油污水提升設(shè)施,裝置流程簡(jiǎn)圖見圖1。

        圖1 2#加氫裂化裝置工藝流程簡(jiǎn)圖

        1.2 催化劑情況

        2#加氫裂化裝置改造為催化柴油加氫轉(zhuǎn)化裝置后,裝填FRIPP 開發(fā)的保護(hù)劑、加氫精制劑、FD2G 專用加氫轉(zhuǎn)化催化劑及后精制催化劑,反應(yīng)器床層空余空間裝填堆積密度低、強(qiáng)度高、雜質(zhì)含量低的專用支撐劑。催化劑主要裝填數(shù)據(jù)見表1。

        表1 催化劑裝填數(shù)據(jù)

        2 裝置原料及產(chǎn)品性質(zhì)

        2.1 裝置原料性質(zhì)

        2#加氫裂化裝置原料性質(zhì)見表2,由表2 可以看出,催化柴油密度為928.40 kg/m3,95%餾出溫度為341.00 ℃,硫含量為0.54 mg/kg,氮含量為810.0 mg/kg,芳烴含量為87.70%,十六烷值<30,催化柴油原料性質(zhì)整體具有氮含量較高、芳烴含量高、十六烷值低、密度大的特點(diǎn)。為改善原料性質(zhì)、帶走部分反應(yīng)熱、降低冷氫流量,將部分分餾塔底精制柴油組分(比例約15%)作為循環(huán)油與催化柴油合并作為反應(yīng)進(jìn)料,反應(yīng)進(jìn)料的芳烴含量、硫含量、氮含量、密度以及餾程均較催化柴油(新鮮進(jìn)料)要低。

        表2 裝置原料性質(zhì)

        2.2 裝置產(chǎn)品性質(zhì)

        根據(jù)裝置原料性質(zhì):催化柴油中的硫、氮含量高,十六烷值低,必須通過加氫的手段脫除原料油中的硫、氮,提高原料十六烷值,降低密度。對(duì)于柴油餾分而言,富含芳烴對(duì)十六烷值是不利的,但是對(duì)于石腦油餾分而言,富含芳烴的石腦油餾分辛烷值高,可作為汽油調(diào)和組分,提高汽油產(chǎn)品的辛烷值,并且芳烴含量高的石腦油餾分也可作為優(yōu)質(zhì)的催化重整原料[6]。在深度處理催化柴油時(shí),通過一定深度的加氫反應(yīng)脫除原料中的硫、氮,使原料中的芳烴部分飽和,然后通過定向加氫轉(zhuǎn)化反應(yīng)將原料中的二環(huán)、三環(huán)芳烴定向裂化為單環(huán)芳烴,并通過分餾塔將單環(huán)芳烴富集至石腦油、汽油餾分中生產(chǎn)高辛烷值的汽油調(diào)和組分。

        裝置主要產(chǎn)品性質(zhì)見表3,從表3 數(shù)據(jù)可以看出,主要目的產(chǎn)品汽油的密度在826.40~856.60 kg/m3,終餾點(diǎn)控制在205.00 ℃以下,硫含量<0.50 mg/kg,氮含量<0.5 mg/kg,研究法辛烷值提高至92.5 以上,直接作為生產(chǎn)高辛烷值汽油的調(diào)和組分;輕石腦油產(chǎn)品硫含量<10.00 mg/kg,氮含量<1.0 mg/kg,研究法辛烷值在75.0,去罐區(qū)調(diào)合汽油;重石腦油產(chǎn)品硫含量為4.00 mg/kg,氮含量<0.5 mg/kg,環(huán)烷烴含量在43.94%,做重整原料;精制柴油產(chǎn)品相比原料催化柴油,十六烷值從30以下增加到40,硫含量控制在1.50 mg/kg,氮含量<0.5 mg/kg,芳烴含量降低至58.50%,一部分作為循環(huán)油進(jìn)行循環(huán)回?zé)捀纳圃闲再|(zhì),降低反應(yīng)熱,剩余部分去罐區(qū)調(diào)合車用柴油。

        表3 裝置主要產(chǎn)品性質(zhì)

        3 工藝參數(shù)及物料平衡

        3.1 裝置工藝參數(shù)

        精制反應(yīng)器中催化劑床層的總溫升為77.00 ℃左右,催化劑床層平均溫度在368.00 ℃左右,原料油中的氮可有效脫除,精制油氮含量控制在<5.0 mg/kg,精制催化劑活性較好,在正常生產(chǎn)的反應(yīng)初期可通過降低精制反應(yīng)壓力、溫度來降低加氫精制反應(yīng)深度,在不影響轉(zhuǎn)化反應(yīng)活性的情況下,控制相對(duì)較高的精制油氮含量,減少原料中的芳烴飽和,提高分餾產(chǎn)品中的芳烴含量,提升汽油辛烷值。裂化反應(yīng)器中催化劑床層的總溫升為66.00 ℃左右,催化劑床層平均溫度在391.00 ℃左右,反應(yīng)轉(zhuǎn)化率50.31%[7],反應(yīng)轉(zhuǎn)化率較高,且還有一定的提升空間,裂化催化劑性能較優(yōu)。

        3.2 裝置物料平衡

        裝置物料平衡數(shù)據(jù)見表4,從表4 數(shù)據(jù)可以看出,<205.00 ℃餾分收率(汽油及以下組分)49.04%,輕油收率(酸性氣~柴油餾分)在93.48%,液體收率(液化氣~柴油餾分)在92.62%,產(chǎn)品分布情況較好。為較大程度上得到目的產(chǎn)品,提高汽油收率,反應(yīng)深度控制較深,轉(zhuǎn)化率較高,工業(yè)氫的消耗較大,在4.11%。

        表4 物料平衡表

        4 裝置開工運(yùn)行問題分析

        4.1 裝置能耗情況

        裝置改造前后的能耗對(duì)比情況見表5,從表5 數(shù)據(jù)可以看出,裝置改造為100×104t/a 催化柴油加氫轉(zhuǎn)化裝置后,能耗與原蠟油工況及FD2G 設(shè)計(jì)工況比大幅上升,原因有以下幾點(diǎn):(1)改造后分餾塔溫位降低,中段回流停運(yùn),塔頂?shù)蜏責(zé)崴_\(yùn),柴油側(cè)線汽提塔底溫位降低,無法發(fā)生蒸汽;(2)原料變?yōu)榇呋裼秃螅磻?yīng)溫升大,氫耗高,循環(huán)氫壓縮機(jī)轉(zhuǎn)速高,新氫壓縮機(jī)負(fù)荷高,3.5 MPa 蒸汽及電耗均增加較多;(3)改造后裝置處理量由150×104t/a 降至100×104t/a,且裝置運(yùn)行期間未達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷,負(fù)荷較低導(dǎo)致能耗攤薄減少,計(jì)算單耗增加;(4)為降低裝置改造成本,原料泵、反應(yīng)注水泵、循環(huán)氫壓縮機(jī)、新氫壓縮機(jī)等主要耗能設(shè)備均利舊,電耗損失大。

        表5 裝置能耗情況

        4.2 反應(yīng)溫度控制

        催化柴油是一種富含芳烴的劣質(zhì)柴油,在加氫轉(zhuǎn)化反應(yīng)過程中芳烴加氫飽和、芳烴開環(huán)、裂化均為強(qiáng)放熱反應(yīng)。裝置開工運(yùn)行以來,發(fā)生兩次裂化反應(yīng)器溫度、溫升波動(dòng)的情況,總溫升最高達(dá)到100.00 ℃。為保證裝置安全平穩(wěn)運(yùn)行,工藝操作穩(wěn)定可控,采取以下措施控制反應(yīng)溫度平穩(wěn):

        (1)保持原料穩(wěn)定:當(dāng)原料性質(zhì)、原料加工量及原料與循環(huán)油加工比例發(fā)生變化時(shí)會(huì)導(dǎo)致加氫精制、加氫裂化反應(yīng)器各個(gè)床層反應(yīng)溫度、溫升隨之波動(dòng)。因此,需要嚴(yán)格控制原料,確保裝置平穩(wěn)運(yùn)行。催化柴油進(jìn)裝置量控制在109 t/h 左右,循環(huán)油量控制在31 t/h左右,反應(yīng)總進(jìn)料量控制在140 t/h 左右,流量波幅控制在5 t 以內(nèi)。

        (2)均勻提升反應(yīng)壓力:因催化劑活性逐漸降低,同步調(diào)整反應(yīng)壓力進(jìn)行補(bǔ)償,控制芳烴加氫飽和、裂化、開環(huán)深度,正常生產(chǎn)時(shí),反應(yīng)氫分壓提高0.002 MPa/d。

        (3)精制反應(yīng)器溫度控制:精制反應(yīng)器床層總溫升控制≯86.00 ℃,原料油性質(zhì)變化,通過調(diào)整原料油溫控跨線、混氫跨線、反應(yīng)爐出口溫度,保持精制反應(yīng)器入口溫度、出口溫度穩(wěn)定,防止精制反應(yīng)熱帶至裂化反應(yīng)器導(dǎo)致“飛溫”。

        (4)裂化反應(yīng)器各床層溫升操作:控制裂化反應(yīng)器各床層溫升在相近范圍,保證各床層裂化反應(yīng)均勻,避免出現(xiàn)個(gè)別床層溫升特別高的現(xiàn)象,降低“飛溫”風(fēng)險(xiǎn)。

        (5)控制裂化反應(yīng)器各床層溫升≯20.00 ℃:適當(dāng)提高一床層、二床層反應(yīng)溫升,降低三床層、四床層溫度和溫升,保證各床層溫升控制在20.00 ℃以下。調(diào)整裂化反應(yīng)器溫度時(shí),控制合適的提溫速率,避免床層“飛溫”,密切關(guān)注提溫過程中各床層溫升變化情況。當(dāng)單床層溫升達(dá)到或超過20.00 ℃時(shí),立即停止升溫,并增大各床層冷氫量,將溫升控制在可控范圍內(nèi)。

        4.3 精制柴油帶水

        開工后精制柴油含水量過高,無法分離,分析原因是分餾塔蒸汽汽提導(dǎo)致含水量過高,但是停蒸汽汽提后柴油閃點(diǎn)又不合格,因此,決定改用氮?dú)馄幔逐s塔壓控開度明顯增大。

        5 結(jié)論

        加氫裂化裝置可以通過少量改造,應(yīng)用中國石化(大連)石油化工研究院有限公司開發(fā)的催化柴油選擇性加氫轉(zhuǎn)化技術(shù)(FD2G),劣質(zhì)的催化柴油原料,可以產(chǎn)出氮含量<0.5 mg/kg,硫含量<0.50 mg/kg,并且研究法辛烷值高達(dá)92.5 以上的高辛烷值清潔汽油調(diào)和組分以及硫含量<10.00 mg/kg,十六烷值較原料增加10個(gè)單位的清潔柴油調(diào)和組分。但也因改造量小,與新工藝匹配適應(yīng)性不強(qiáng),存在裝置能耗高,反應(yīng)溫度控制不穩(wěn)等運(yùn)行問題。

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