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        汽提反吹在液相柴油加氫裝置中的應(yīng)用

        2023-12-23 07:15:32楊仕海孫建懷
        煉油與化工 2023年6期
        關(guān)鍵詞:層壓低分床層

        楊仕海,孫建懷,楊 帆

        (恒逸實(shí)業(yè)(文萊)有限公司,文萊 摩拉區(qū) BT1728)

        傳統(tǒng)滴流床加氫技術(shù)由于需要大量的氫氣維持反應(yīng)器中氣相為連續(xù)相,因此運(yùn)行能耗和投資成本較高。而液相加氫技術(shù)采用原料溶解氫氣,并在反應(yīng)器中形成液相為連續(xù)相的工藝技術(shù),由于取消了循環(huán)氫系統(tǒng),裝置建設(shè)投資少、運(yùn)行能耗低,成為加氫技術(shù)發(fā)展的新方向[1,2]。

        恒逸實(shí)業(yè)文萊公司220×104t/a 液相柴油加氫精制裝置采用中國(guó)石化工程建設(shè)公司與中國(guó)石化石油化工科學(xué)研究院有限公司聯(lián)合開(kāi)發(fā)的連續(xù)液相加氫(SLHT)技術(shù),以直餾柴油,焦化柴油和焦化汽油為原料,生產(chǎn)硫含量小于10 mg/kg的超低硫精制柴油,副產(chǎn)部分石腦油,于2019年建成投產(chǎn)。

        SLHT連續(xù)液相加氫技術(shù)具有5個(gè)特點(diǎn)[3]。

        (1)反應(yīng)器采用上流式,以適應(yīng)液相為連續(xù)相,氣相為分散相的特點(diǎn);

        (2)反應(yīng)器與熱高分集成,形成上流式反應(yīng)分離器;

        (3)設(shè)置2臺(tái)反應(yīng)器,以滿足深度脫硫需求;

        (4)設(shè)置反應(yīng)循環(huán)油泵,將第1 反應(yīng)器出口的反應(yīng)產(chǎn)物部分循環(huán)至反應(yīng)器入口;

        (5)原料油爐前混氫,并在第1 反應(yīng)器的第2、第3床層入口設(shè)置補(bǔ)充氫流程。

        裝置自2019 年開(kāi)工后,連續(xù)摻煉焦化汽油和焦化柴油。運(yùn)行550 d 后,1 床層壓降突然加速上漲,當(dāng)壓降上漲至0.1 2MPa 后,出現(xiàn)反復(fù)波動(dòng)并急劇下降,隨后2 床層壓降開(kāi)始上漲,床層總壓降伴隨2 床層壓降的上漲同步上漲。與此同時(shí),1 反入口循環(huán)油泵流量隨著床層總壓降的上漲不斷下降,泵出口流量從正常操作期間500 t/h 逐漸下降至280 t/h,并接近循環(huán)泵的最低允許流量,反應(yīng)循環(huán)比也從正常操作期間1.9降至1.2,低于設(shè)計(jì)最小循環(huán)比要求。

        1 床層壓降上漲的危害

        液相加氫的反應(yīng)循環(huán)泵屬于低揚(yáng)程大流量高溫泵,設(shè)計(jì)揚(yáng)程為37 m。當(dāng)反應(yīng)器壓降上漲后,循環(huán)油泵進(jìn)出口壓頭增加導(dǎo)致出口流量下降,循環(huán)比不斷下降會(huì)造成循環(huán)油提供的溶解氫不斷減少,影響催化劑的反應(yīng)性能[4]。

        同時(shí),循環(huán)油具有攜熱作用,循環(huán)油減少使1反總體積空速?gòu)?.4 h-1下降至3.8 h-1,床層總溫升從20 ℃上漲至50~60 ℃,催化劑床層產(chǎn)生的反應(yīng)熱隨物流被帶出反應(yīng)器的量減少,造成反應(yīng)熱堆積而引起床層溫度上漲。

        2 引起床層壓降上漲的原因

        2.1 2次加工油比例高

        液相加氫裝置的工藝特點(diǎn)是嚴(yán)控2 次油的加工比例,甚至不摻煉,以防止過(guò)度耗氫引起催化劑處于貧氫狀態(tài),從而加劇失活速度。此套柴油加氫精制裝置設(shè)計(jì)原料中焦化汽油和焦化柴油摻煉比例分別為5.5%和7.7%,但實(shí)際生產(chǎn)中由于靈活焦化裝置汽柴油收率偏高,進(jìn)入柴油加氫精制裝置的焦化汽柴油實(shí)際平均加工比例分別達(dá)到8.5%和8.2%,全年焦化汽柴油總量超出設(shè)計(jì)負(fù)荷的140%。焦化汽柴油的摻煉比例見(jiàn)圖1。

        焦化裝置生產(chǎn)的焦化汽油的溴價(jià)平均值達(dá)到100 gBr/(100 g),遠(yuǎn)大于裝置設(shè)計(jì)原料的溴價(jià),原料中非飽和組分的縮合反應(yīng)增加,引起催化劑表面結(jié)焦,堵塞催化劑床層壓板、床層壓降增加。

        裝置運(yùn)行過(guò)程中1 床層的溫升相比設(shè)計(jì)升高近15 ℃,補(bǔ)充氫消耗相比設(shè)計(jì)增加近4 000 m3/h,足以證明不飽和烴的加氫反應(yīng)非常劇烈。

        2.2 原料雜質(zhì)

        原料中攜帶的機(jī)械雜質(zhì),特別是焦化汽柴油中的焦粉,進(jìn)入反應(yīng)器床層中會(huì)引起床層壓差升高。經(jīng)化驗(yàn)分析,靈活焦化的焦粉粒徑小于50 μm部分占比超過(guò)95%,粒徑小于25 μm 部分占比為64%。由于柴油加氫精制原料反沖洗過(guò)濾器的過(guò)濾精度為25 μm,因此焦化汽柴油中攜帶的焦粉,大部分是無(wú)法通過(guò)反沖洗過(guò)濾器進(jìn)行攔截的,此部分雜質(zhì)穿過(guò)原料過(guò)濾器后進(jìn)入反應(yīng)器中,停留在催化劑表面,導(dǎo)致第1床層壓降升高。

        2.3 循環(huán)富集

        上流式反應(yīng)器中的催化劑,在物料運(yùn)行過(guò)程中一直處于1 種“微膨脹”的懸浮狀態(tài)[5],進(jìn)入上流式反應(yīng)器床層中的雜質(zhì),經(jīng)過(guò)膨脹的催化劑空間縫隙,小部分隨物料進(jìn)入分餾系統(tǒng),大部分經(jīng)過(guò)循環(huán)油泵,再次返回至反應(yīng)器入口,富集在第1 床層的催化劑支撐盤(pán)上,堵塞催化劑支撐盤(pán)的約翰遜網(wǎng),導(dǎo)致1床層的壓降升高。

        3 反應(yīng)器進(jìn)行汽提反吹操作

        3.1 反吹掃流程

        上流式液相加氫反應(yīng)系統(tǒng)在停工過(guò)程中,為了便于將反應(yīng)器內(nèi)存油攜帶干凈,對(duì)各個(gè)反應(yīng)器均設(shè)置了停工吹掃退油流程。從加熱爐出口直接引吹掃氫達(dá)到反應(yīng)器頂部出口,氣體上進(jìn)下出式流動(dòng),將存油從反應(yīng)器底部入口退至熱低分入口。

        利用反應(yīng)系統(tǒng)停工退油流程,將反應(yīng)器進(jìn)料模式從下進(jìn)料切換至上進(jìn)料,在重力和氫氣作用下,對(duì)床層進(jìn)行汽提吹掃。

        3.2 反吹掃主要操作步驟

        (1)1 反入口溫度降溫至180 ℃,新鮮料進(jìn)料量至160 t/h,1 反頂部壓力降至4.0 MPa。在1 反入口降溫至200 ℃時(shí),微開(kāi)1 反頂部出口和底部入口停工退油流程,進(jìn)行預(yù)熱,確保退油流程預(yù)熱溫度不低于150 ℃;

        (2)將低分氣改至閉路循環(huán)流程;

        (3)停止反應(yīng)進(jìn)料泵和循環(huán)泵;

        (4)調(diào)整補(bǔ)充氫壓縮機(jī)2 返1 開(kāi)度,將1 反入口補(bǔ)充氫降至17 000 m3/h,增加混氫流量確保反應(yīng)加熱爐出口溫度不大于250 ℃;

        (5)切換1 反上進(jìn)式退油流程,關(guān)閉反應(yīng)進(jìn)料加熱爐出口切斷閥和1反頂部壓控閥;

        (6)控制冷、熱低分壓力在2.3~2.5 MPa,1 反與低分壓差維持0.5~1.0 MPa,逐漸關(guān)閉壓縮機(jī)2返1控制閥,補(bǔ)充氫全量循環(huán)吹掃;

        (7)調(diào)整瓦斯流量,控制反應(yīng)加熱爐出口溫度230~250 ℃,在氫氣環(huán)境下熱氫吹掃24 h。

        反應(yīng)系統(tǒng)吹掃流程見(jiàn)圖2。

        圖2 反應(yīng)系統(tǒng)吹掃流程

        3.3 反吹后壓降對(duì)比

        經(jīng)過(guò)24 h 的汽提反吹后,裝置重新恢復(fù)生產(chǎn)并提量至100%負(fù)荷。開(kāi)工穩(wěn)定后1 反2 床層壓降從反吹前的0.31 MPa 降至0.06 MPa,總壓降從0.48 MPa 下降至0.23 MPa。且經(jīng)過(guò)65 d 的運(yùn)行觀察,壓降上漲速度低于反吹之前,接近于裝置初次開(kāi)工后水平。

        3.4 反吹雜質(zhì)分析

        反應(yīng)器通過(guò)反吹掃和汽提,反應(yīng)器內(nèi)存油和吹掃氣全部退至低分,并在開(kāi)工引油后,將低分中存油通過(guò)分餾系統(tǒng)置換至污油罐區(qū),置換完成后打開(kāi)機(jī)泵入口過(guò)濾器時(shí),發(fā)現(xiàn)集聚的雜質(zhì)已經(jīng)將濾網(wǎng)堵塞。過(guò)濾器處雜質(zhì)呈黑色片狀,易碎成粉。

        實(shí)驗(yàn)室ICP分析結(jié)果見(jiàn)表1。

        表1 過(guò)濾器雜質(zhì)分析

        成份顯示,Al含量極低,排除催化劑流失或者破碎的可能性;而S 和C 含量達(dá)到72.67%,說(shuō)明反吹出來(lái)的雜質(zhì)屬于結(jié)焦形成的焦粉。雜質(zhì)中含有的Fe元素主要由設(shè)備及管線腐蝕形成。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        上流式液相柴油加氫精制裝置在床層壓降升高影響裝置運(yùn)行情況下,可采用反吹汽提操作,緩解壓降上漲速率。操作主要條件是在上進(jìn)下出式流程狀態(tài)下,加熱爐出口溫度230~250 ℃,反應(yīng)器與低分吹掃壓差0.5~1.0 MPa,循環(huán)氫氫全量循環(huán)吹掃24 h。通過(guò)短停汽提反吹,使反應(yīng)器中形成的焦粉脫落并進(jìn)入低分,從而保證反吹后床層壓降恢復(fù)至初次開(kāi)工后水平,使裝置恢復(fù)正常操作。

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