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        尿素高壓甲銨洗滌器余熱回收可行性研究

        2023-10-21 08:24:14何光琳
        云南化工 2023年10期
        關(guān)鍵詞:甲銨洗滌器預(yù)熱器

        何光琳

        (青海云天化國(guó)際化肥有限公司,青海 西寧 810000)

        1 高壓甲銨洗滌器余熱情況

        1.1 高壓甲銨洗滌器作用及高壓調(diào)溫水流程

        高壓甲銨洗滌器(203-C)主要作用是將尿素合成塔(201-D)未反應(yīng)的氨和二氧化碳冷凝、吸收,冷凝過(guò)程中放出的熱能,由殼側(cè)高壓調(diào)溫水帶走。

        高壓調(diào)溫水在一個(gè)封閉的加壓系統(tǒng)中用高壓調(diào)溫水泵(902-J/JS)循環(huán)流動(dòng),經(jīng)高調(diào)水冷卻器(902C)循環(huán)水冷卻后,溫度降至80~90 ℃,再送回高壓甲銨洗滌器繼續(xù)循環(huán),流程見圖1。

        圖1 尿素裝置高壓調(diào)溫水流程

        1.2 高壓甲銨洗滌器余熱量計(jì)算

        高壓甲銨洗滌器熱量計(jì)算采用裝置滿負(fù)荷的數(shù)據(jù)。高壓調(diào)溫水流量:490 t/h;溫差(203-C進(jìn)出口調(diào)溫水):23 ℃;水的比熱:4.2 MJ/(t·℃)。

        尿素調(diào)溫水余熱量為:490 t/h×23 ℃×4.2 MJ/(t·℃)=47334 MJ/h,折算成 3.8 MPa 蒸汽,約為 18 t。

        2 供熱裝置除氧器蒸汽使用情況

        2.1 除氧器流程及原理

        界外脫鹽水進(jìn)入供熱界區(qū),經(jīng)并聯(lián)的冷渣機(jī)(C119/219/319/419)預(yù)熱后分配到供熱裝置除氧器(U801/802)。工作壓力 0.02 MPa,工作溫度 104 ℃。

        除氧器利用蒸汽將給水加熱至飽和狀態(tài),此時(shí)水蒸汽分壓增至最大,而氧及其他分壓減至最小,保證溶解氧在指標(biāo)范圍內(nèi)[1]。

        2.2 除氧器蒸汽用量

        1)除氧器自用蒸汽量實(shí)際統(tǒng)計(jì),見表1。

        表1 供熱裝置除氧器自用蒸汽量實(shí)際統(tǒng)計(jì)表

        表1數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)為00∶00~12∶00的平均值,其中:FI801/802:脫鹽水/冷凝液流量;FI153A/253A/353A/453A:1#/2#/3#/4#爐產(chǎn)汽量;FI154:總輸出汽量;供熱總產(chǎn)汽量(總產(chǎn)汽量)=1#爐+2#爐+3#爐+4#爐的產(chǎn)汽量;自用汽=總產(chǎn)汽量-總輸出汽量;脫鹽水溫度:冷渣機(jī)出口溫度的平均值;冷凝液溫度:按冷凝液槽(909-F)現(xiàn)場(chǎng)溫度;管道與冷凝液站熱損失在 1℃ 以下,故未考慮熱損失。

        由表1看出,U801/802自用蒸汽量為:13.68 t/h。

        2)U801/802加入蒸汽量理論計(jì)算。脫氧槽的水溫為 105 ℃,根據(jù) 3.8 MPa 蒸汽減壓后的壓力及溫度,得知冷凝成 105 ℃ 水,放熱量為 2640 MJ/t。

        3 除氧器的脫鹽水回收高壓甲銨洗滌器余熱流程及熱量設(shè)計(jì)

        鑒于高壓調(diào)溫水有大量余熱,而冷渣機(jī)出口脫鹽水仍需加熱,將高壓調(diào)溫水余熱用于加熱鍋爐給水,可減少自用蒸汽耗量,故設(shè)計(jì)以下余熱回用流程。

        1)余熱回收流程,見圖2。

        圖2 尿素高壓甲銨洗滌器余熱回用流程(藍(lán)色為新增流程)

        新增脫鹽水預(yù)熱器(C819);將高壓調(diào)溫水用DN200管線送至供熱(C819),經(jīng)冷渣機(jī)(C119/219/319/419)出口脫鹽水冷卻后,再送回高壓調(diào)溫水系統(tǒng);在回水管新增(902-JA/JB),提供輸送動(dòng)力,同時(shí)增設(shè)冷凝液充液管,用于充液投用。

        2)回收熱量設(shè)計(jì)

        設(shè):高壓調(diào)溫水溫度為 102 ℃,出冷渣機(jī)(C119/219/319/419)脫鹽水溫度為 41 ℃,冷渣機(jī)出口脫鹽水溫度提高 50 ℃。設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)平衡圖見圖3。

        圖3 設(shè)計(jì)運(yùn)行參數(shù)平衡圖

        4 回收項(xiàng)目可行性分析

        4.1 項(xiàng)目實(shí)施后高壓甲銨洗滌器結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn)分析

        經(jīng)分析,高壓甲銨洗滌器結(jié)晶風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)增加,分析如下:

        1)在圖3中,新增預(yù)熱器(C819)傳熱系數(shù)K=1087.8 MJ/℃;該傳熱系數(shù)隨脫鹽水流量的變化非常小,以下視其不變。

        2)調(diào)溫水、脫鹽水的比熱以下均取4.2 MJ/(t·℃),脫鹽水溫度取 25 ℃。

        3)新增預(yù)熱器(C819)進(jìn)口溫度為t2,出口溫度為t1,調(diào)溫水進(jìn)口溫度為T1,出口溫度為T2,對(duì)數(shù)平均溫差為Tm=(ΔT1-ΔT2)/ln(ΔT1/ΔT2)[2]。

        4)調(diào)溫水的流量按 166.7 t/h 進(jìn)行分析。

        4.1.1 新增預(yù)熱器(C819)脫鹽水突然增大時(shí),高壓調(diào)溫水溫度變化

        若脫鹽水量突然增加 20 t/h,根據(jù)能量守恒定律,用試差法求出:t1=85.9 ℃;T2=67.7 ℃。

        新增預(yù)熱器(C819)出口調(diào)溫水從 72 ℃ 降至 67.7 ℃,即:進(jìn)C819溫度下降 2.7 ℃,出C819回水溫度將降下 4.3 ℃。數(shù)據(jù)平衡圖見圖4。

        圖4 脫鹽水突然增大數(shù)據(jù)平衡圖

        從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看,增加 20 t/h 脫鹽水的影響要小得多,僅 2.6 ℃。

        4.1.2 冷渣機(jī)突然停運(yùn),新增預(yù)熱器(C819)出口高壓調(diào)溫水溫度情況

        若遇兩臺(tái)冷渣機(jī)同時(shí)停運(yùn)時(shí),每臺(tái)冷渣機(jī)脫鹽水量均按 25 t/h 考慮,脫鹽水進(jìn)冷渣機(jī)的溫度取 25 ℃。根據(jù)能量守恒定律,用試差法求出:t1=89.6 ℃;T2=68 ℃。

        新增預(yù)熱器(C819)出口調(diào)溫水從 72 ℃ 降至 68 ℃,即:兩臺(tái)冷渣機(jī)突然停運(yùn),出C819溫度TI-806下降 4.0 ℃。該溫降小于冷渣機(jī)脫鹽水突然增大 20 t/h 的溫度變化。見圖5。

        圖5 兩臺(tái)冷渣機(jī)跳車數(shù)據(jù)平衡圖

        同理:3臺(tái)冷渣機(jī)突然停運(yùn),出新增脫鹽水預(yù)熱器(C819)高壓調(diào)溫水溫度將降低 5.9 ℃;4臺(tái)冷渣機(jī)突然停運(yùn),出C819高壓調(diào)溫水溫度將降低 7.9 ℃,在該情況下尿素裝置停運(yùn)新增循環(huán)泵902-JA。

        4.1.3 高壓甲銨洗滌器內(nèi)介質(zhì)結(jié)晶溫度點(diǎn)

        203-C出液設(shè)計(jì)組分:氨42.26%,二氧化碳39.9%,水17.82%。在相圖中,結(jié)晶溫度約 93 ℃,NH3-CO2-H2O結(jié)晶溫度[3]見圖6。

        4.1.4 新增預(yù)熱器(C819)出口高壓調(diào)溫水溫度降低后,203-C進(jìn)口高壓調(diào)溫水溫度變化情況

        1)系統(tǒng)在低負(fù)荷(FY210:31000 m3/h)時(shí),高調(diào)水冷卻器(902C)出口溫度變化情況。

        ①項(xiàng)目實(shí)施前高調(diào)水冷卻器(902C)低負(fù)荷下?lián)Q熱數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)見圖7。

        圖7 實(shí)測(cè)低負(fù)荷數(shù)據(jù)平衡圖

        從2013年4月數(shù)據(jù)看出,高壓調(diào)溫水冷卻器(902C)出口溫度非常接近循環(huán)水溫度。

        ②項(xiàng)目實(shí)施后低負(fù)荷下高調(diào)水冷卻器(902C)換熱分析,數(shù)據(jù)見圖8。

        圖8 實(shí)施后低負(fù)荷數(shù)據(jù)平衡圖

        項(xiàng)目實(shí)施后,調(diào)溫水量視為不變,170 t/h 從供熱裝置回到TV207的調(diào)溫水約 76 ℃,經(jīng)高調(diào)水(902C)冷卻后,溫度必將低于高調(diào)水冷卻器(902C)出口溫度 29 ℃,但肯定高于入口循環(huán)水溫度 26 ℃,在此估計(jì)為 27 ℃。以此為依據(jù)進(jìn)行熱量平衡后,見平衡圖8。

        2)系統(tǒng)在高負(fù)荷(FY210:37500 m3/h)時(shí),冷卻器(902C)出口水溫變化情況

        ①項(xiàng)目實(shí)施前高調(diào)水冷卻器(902C)滿負(fù)荷換熱數(shù)據(jù)采集,數(shù)據(jù)見圖9。

        圖9 實(shí)測(cè)滿負(fù)荷數(shù)據(jù)平衡圖

        圖9中,溫度與流量數(shù)據(jù)收集為2013年4月。從數(shù)據(jù)看出,高調(diào)水冷卻器(902C)出口溫度非常接近循環(huán)水溫度。

        ②項(xiàng)目實(shí)施后滿負(fù)荷下高調(diào)水冷卻器(902C)換熱情況分析,見圖10。

        圖10 實(shí)施后高負(fù)荷數(shù)據(jù)平衡圖

        項(xiàng)目實(shí)施后,調(diào)溫水總量視為不變,170 t/h 從供熱裝置回到TV207的調(diào)溫水為 73.5 ℃。故經(jīng)高調(diào)水冷卻器(902C)冷卻后,溫度必將低于出口溫度(33 ℃),但肯定高于入口循環(huán)水溫度(27.5 ℃),在此估計(jì)為 30 ℃。見平衡圖10。

        3)203-C進(jìn)口高壓調(diào)溫水溫度變化情況

        從上述不同負(fù)荷下,實(shí)施后數(shù)據(jù)看出,高調(diào)水冷卻器(902C)出口溫度將非常接近循環(huán)水進(jìn)口溫度。

        高調(diào)水冷卻器(902C)出口溫度視為不變,則供熱回尿素調(diào)溫水溫度變化產(chǎn)生的影響,只會(huì)體現(xiàn)在從FV206流走的那部分水量上。以 31.3 t/h 計(jì)算,則高壓甲銨洗滌器(203-C)進(jìn)口溫度會(huì)降低 0.28 ℃。

        因203-C換熱面積不夠,工藝設(shè)計(jì)中只有增加高壓甲銨洗滌器傳熱溫差,使得當(dāng)前高壓甲銨洗滌器進(jìn)口調(diào)溫水溫度(最低 80 ℃)低于高壓甲銨洗滌器介質(zhì)結(jié)晶溫度(93 ℃ 左右,見4.1.3部分)。目前,出口甲銨液溫度高達(dá) 165 ℃,說(shuō)明在當(dāng)前的溫度范圍內(nèi),高壓甲銨洗滌器是很難出現(xiàn)結(jié)晶事故。

        同時(shí),若TI806出現(xiàn)大幅度下降,尿素主控將提前 11 min 知曉(調(diào)溫水流速 1.5 m/s,供熱至尿素管道長(zhǎng) 1000 m),操作人員可以及時(shí)提高調(diào)溫水溫度,不會(huì)導(dǎo)致高壓甲銨洗滌器結(jié)晶。

        4.2 項(xiàng)目實(shí)施后調(diào)溫水系統(tǒng)抗壓力波動(dòng)能力分析

        分析項(xiàng)目實(shí)施后,最大溫度變化時(shí)引起調(diào)溫水體積變化的情況。

        4.2.1 高壓調(diào)溫水系統(tǒng)容量

        正因如此,黨的十八屆三中全會(huì)通過(guò)的《中共中央關(guān)于全面深化改革若干重大問(wèn)題的決定》提出“堅(jiān)持用制度管權(quán)管事管人,讓人民監(jiān)督權(quán)力,讓權(quán)力在陽(yáng)光下運(yùn)行,是把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度籠子的根本之策”的同時(shí),進(jìn)一步明確指示,“必須構(gòu)建決策科學(xué)、執(zhí)行堅(jiān)決、監(jiān)督有力的權(quán)力運(yùn)行體系,健全懲治和預(yù)防腐敗體系”,才能建設(shè)廉潔政治,實(shí)現(xiàn)干部清正、政府清廉、政治清明的目標(biāo)[35]。

        目前,高調(diào)溫水管道為DN250,長(zhǎng)度約 250 m,容積為 12.3 m3,設(shè)備水側(cè)容積估計(jì)為 4 m3,即調(diào)溫水總?cè)萘繛?16.3 m3。

        改造后,新增加管道為DN200,長(zhǎng)度 2000 m,管道容積為 62.8 m3,新增脫鹽水預(yù)熱器(C819)調(diào)溫水側(cè)容積估計(jì)為 1 m3,改造后總?cè)萘繛?80.1 m3。

        4.2.2 增減新增脫鹽水預(yù)熱器(C819)脫鹽水量對(duì)高壓調(diào)溫水系統(tǒng)壓力的影響

        根據(jù)4.1.2條的分析,若3臺(tái)冷渣機(jī)突然停運(yùn),會(huì)使TI806從 72 ℃ 下降至 66.1 ℃,分析此時(shí)體積的變化。

        新增預(yù)熱器(C819)處調(diào)溫水壓力為 1.0 MPa,溫度 72 ℃ 時(shí),比容為 0.0010235 m3/kg,質(zhì)量流量為 46.306 kg/s,流量為 0.047394 m3/s;溫度為 66.1 ℃ 時(shí),在此忽略壓力變化對(duì)比容影響,比容為 0.0010200 m3/kg,質(zhì)量流量視為不變,即 46.306 kg/s,體積流量為 0.047232 m3/s;則調(diào)溫水體積減少的速率為:

        0.047394-0.047232=16.19×10-5m3/s=0.583 m3/h

        即高壓調(diào)溫水的體積將會(huì)以 0.583 m3/h 的速率縮小,使系統(tǒng)壓力下降。而現(xiàn)有高壓調(diào)溫水恒壓泵最大打量為 1.47 m3/h,調(diào)溫水壓力調(diào)節(jié)閥PV209流量為 1.85 m3/h,可見調(diào)溫水的恒壓裝置完全有能力平衡新增脫鹽水預(yù)熱器(C819)處引起的壓力波動(dòng);改造后比現(xiàn)在大4倍的高壓調(diào)溫水系統(tǒng)容量,也會(huì)對(duì)壓力波動(dòng)起到顯著的緩沖作用。

        4.3 項(xiàng)目實(shí)施操作可行性分析

        4.3.1 供熱裝置操作及應(yīng)急處理

        1)供熱界內(nèi)新增的管道設(shè)備,為冷渣機(jī)脫鹽水送至脫氧槽提供了另一條流程。投用新流程后,即使尿素高壓調(diào)溫水突然中斷,供熱裝置也可以不切除新增預(yù)熱器(C819)而保持正常運(yùn)行,只有少數(shù)特定情況下(比如檢修C819)才需要切除C819;若發(fā)生泄漏,調(diào)溫水壓力較高,其水質(zhì)本身為蒸汽冷凝液,不會(huì)影響供熱蒸汽品質(zhì)。總體來(lái)說(shuō),操作上簡(jiǎn)單又安全。

        2)正常運(yùn)行中,LIC801B保持關(guān)閉狀態(tài)。用LIC801A、LIC802調(diào)整脫氧槽液位,并盡可能平穩(wěn),不要使新增脫鹽水量變化過(guò)快。

        3)遇到脫氧槽突然需要大量增加脫鹽水的情況,應(yīng)先開LIC801B來(lái)調(diào)整,穩(wěn)定脫氧槽液位后,再逐步關(guān)閉LIC801B,開大LIC801A或LIC802。

        4)供熱在大幅度調(diào)節(jié)新增脫鹽水預(yù)熱器(C819)脫鹽水量前,必須通知尿素主控。

        5)若尿素裝置因故切除高壓調(diào)溫水,供熱主控及時(shí)調(diào)節(jié)脫氧槽加熱蒸汽即可。

        6)若供熱四臺(tái)冷渣機(jī)均停運(yùn),則立即停新增循環(huán)泵902-JA。

        4.3.2 尿素操作及應(yīng)急處理

        1)尿素投用技改后,正常運(yùn)行中應(yīng)將TIC207自控,使調(diào)溫水溫度自動(dòng)保持穩(wěn)定。

        2)若TI806出現(xiàn)大幅降低或升高,TDI206將報(bào)警,尿素主控應(yīng)及時(shí)根據(jù)TI806的變化情況,手動(dòng)調(diào)節(jié)TIC207,保持高壓甲銨洗滌器進(jìn)口調(diào)溫水溫度穩(wěn)定。根據(jù)設(shè)計(jì)流速 1.5 m/s,調(diào)溫水從供熱新增預(yù)熱器(C819)回到尿素裝置需要約 11 min,操作人員有足夠的時(shí)間提前進(jìn)行調(diào)節(jié)。

        3)正常停車時(shí),提前緩慢切斷至供熱調(diào)溫水,并通知供熱主控。

        4)若循環(huán)泵902-JA跳車,尿素主控通知供熱主控,并將調(diào)溫水溫度調(diào)節(jié)穩(wěn)定,之后再重新投用該流程。

        5)若供熱4臺(tái)冷渣機(jī)均停運(yùn),則立即停循環(huán)泵902-JA。

        5 實(shí)施后效益計(jì)算

        設(shè)備投資費(fèi)用約95萬(wàn)元,另外每年需要約10萬(wàn)元的設(shè)備運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用,設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi)用以25萬(wàn)元估算,按10年回收投資,則成本為:

        成本=(95+25)÷10年+10/年=22萬(wàn)/年

        脫鹽水吸收的熱量折合 3.8 MPa 蒸汽為 8 t/h,蒸汽按120元/t計(jì)算,則有:

        經(jīng)濟(jì)效益=8 t/h×7000 h/年×120元/t-22萬(wàn)/年=650萬(wàn)/年

        另外,回收的熱量折合標(biāo)煤 5072 t/a,對(duì)減排二氧化碳有較大貢獻(xiàn)。調(diào)溫水熱能進(jìn)入尿素循環(huán)水的量減少了約一半,減輕了涼水塔的熱負(fù)荷,減少對(duì)環(huán)境熱輻射污染。

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