崔凱 王博 單龍江 邵澤 羅智波 丁相利
摘 要:發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器是噴油系統(tǒng)的重要部件,對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和可靠性有很大的影響。本文結(jié)合對(duì)某發(fā)動(dòng)機(jī)噴油器針閥與芯體接觸面磨損導(dǎo)致噴油量減少的失效案例,對(duì)噴油器的針閥和芯體接觸面的磨損失效的故障現(xiàn)象、機(jī)理、改進(jìn)措施、措施驗(yàn)證進(jìn)行詳細(xì)的總結(jié),希望對(duì)噴油器類高頻高精密零件的設(shè)計(jì)改進(jìn)提供幫助。
關(guān)鍵詞:發(fā)動(dòng)機(jī) 噴油器 針閥 磨損 改進(jìn)
1 引言
在發(fā)動(dòng)機(jī)系統(tǒng)中,燃油點(diǎn)火系統(tǒng)是影響發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒的重要模塊,其中燃油系統(tǒng)對(duì)發(fā)電機(jī)缸內(nèi)混合器的形成和燃燒過程有決定性作用[1]。噴油器作為燃油點(diǎn)火系統(tǒng)的重要組件,其本身對(duì)可靠性要求非常高。發(fā)動(dòng)機(jī)燃燒系統(tǒng)對(duì)噴油器的噴霧特性要求極高,主要表現(xiàn)早擴(kuò)散錐角、油束方向、霧化粒度、射程及油霧分布等方面[2]。噴油器的工作頻率很高,屬于高精密部件,因此內(nèi)部關(guān)鍵子零設(shè)計(jì)要求精度高,有良好的耐磨性。對(duì)噴油器的失效案例進(jìn)行研究可以為高頻、高精度運(yùn)動(dòng)零件的設(shè)計(jì)開發(fā)、問題解決帶來很多啟發(fā)。
在開發(fā)某款發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),耐久試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)在運(yùn)行一萬五千公里后,出現(xiàn)多起發(fā)動(dòng)機(jī)怠速抖動(dòng),加速無力問題,進(jìn)一步分析發(fā)現(xiàn)噴油器流量減小,經(jīng)對(duì)故障件解析確認(rèn)為噴油器內(nèi)部針閥與芯體接觸面磨損導(dǎo)致。本文結(jié)合本次案例進(jìn)行詳細(xì)解析,希望對(duì)后續(xù)高精密零件的故障分析、設(shè)計(jì)改進(jìn)、措施驗(yàn)證提供新思路,針對(duì)性的采用預(yù)防措施,規(guī)避同類問題。
2 噴油器流量小問題故障表項(xiàng)
2.1 噴油器流量小問題故障表現(xiàn)
在開發(fā)某款發(fā)動(dòng)機(jī)時(shí),通過對(duì)試驗(yàn)發(fā)動(dòng)機(jī)的運(yùn)行數(shù)據(jù)監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)多起發(fā)動(dòng)機(jī)報(bào)噴油量故障的問題。具體故障表現(xiàn)為發(fā)動(dòng)機(jī)怠速抖動(dòng),加速無力,數(shù)據(jù)上顯示燃油修正值偏高,同時(shí)報(bào)多缸隨機(jī)失火故障碼和混合氣偏稀故障碼。故障案例主要發(fā)生在車輛運(yùn)行15000km以后,平均維修月為整車生產(chǎn)后16月,失效里程與故障發(fā)生概率(如圖1)。
通過現(xiàn)場(chǎng)故障排查,排除發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣系統(tǒng)故障及除噴油器外其他零件故障,現(xiàn)場(chǎng)更換噴油器,進(jìn)行ABA驗(yàn)證,發(fā)現(xiàn)故障與噴油器相關(guān),鎖定失效零件為噴油器。
2.2 噴油器的結(jié)構(gòu)原理
噴油器的主要結(jié)構(gòu)(如圖2)所示,其工作原理(如圖3)所示,發(fā)動(dòng)機(jī)控制電腦EUC,根據(jù)發(fā)動(dòng)機(jī)的工況需求,計(jì)算合理的噴油脈寬,噴油器根據(jù)ECU的噴油控制信號(hào),通過電磁線圈產(chǎn)生磁力和彈簧彈力驅(qū)動(dòng)芯體上下運(yùn)動(dòng),然后芯體帶動(dòng)針閥總成上下運(yùn)動(dòng),針閥下端與閥座開啟和閉合。當(dāng)針閥向上運(yùn)動(dòng),底部譬如你有通道開啟,高壓燃油從針閥與閥座的間隙處噴出,經(jīng)噴孔進(jìn)入燃燒室進(jìn)行燃燒;當(dāng)針閥在彈簧作用下向下運(yùn)動(dòng),底端噴油通道閉合時(shí),結(jié)束噴油。 噴油量在在噴油脈寬和軌壓一定時(shí),取決于噴油通道的截面積。
3 噴油器失效分析
3.1 噴油器失效問題確認(rèn):
噴油器返回后,進(jìn)行零件性能復(fù)測(cè),確認(rèn)故障噴油器流量減小,根據(jù)失效樣本數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),其流量下降20%~40%。失效樣本噴油量下降與行駛里程之間的關(guān)系如圖4所示。
噴油器搭載整車耐久后流量衰減,根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)一般在5%以內(nèi),對(duì)比本次檢測(cè)數(shù)據(jù),確認(rèn)噴油器發(fā)生耐久失效。
3.2 失效零件拆解分析
對(duì)噴油器噴孔使用顯微鏡檢查進(jìn)行檢查,確認(rèn)其噴孔未見堵塞等異常,見圖5。
對(duì)噴油器進(jìn)行拆解及檢查,發(fā)現(xiàn)噴油器內(nèi)部針閥總成、芯體接和位置等多處磨損,芯體與外殼外殼存在敲擊痕跡,發(fā)生卡滯(如圖6)所示。
3.3 失效原因確認(rèn)
對(duì)芯體中心孔進(jìn)行掃描,發(fā)現(xiàn)故障件芯體的內(nèi)徑在兩端孔徑磨損,兩端成喇叭口狀;而正常樣本芯體內(nèi)徑磨損量很小,如圖7。
對(duì)失效噴油器的針閥與芯體接觸的法蘭面進(jìn)行檢查,同樣發(fā)現(xiàn)異常磨損,如圖8。
3.4 失效機(jī)理說明
根據(jù)磨損痕跡分析,判斷針閥與芯體在工作過程中針閥法蘭面與芯體發(fā)生磨損,隨著針閥法蘭磨損的加劇,隨著磨損加劇,導(dǎo)致針閥運(yùn)動(dòng)過程中軸線傾斜,進(jìn)而導(dǎo)致針閥與芯體內(nèi)孔兩端不斷磨損,兩端孔徑不斷增大變?yōu)槔瓤凇kS著芯體兩端及針閥法蘭面的不斷磨損,進(jìn)一步導(dǎo)致針閥芯體擺動(dòng)加劇,最終導(dǎo)致與芯體與外殼發(fā)生碰撞、卡滯。同時(shí)因?yàn)樾倔w和針閥磨損,芯體及針閥運(yùn)動(dòng)軌跡傾斜卡滯,造成針閥升程減小,進(jìn)而導(dǎo)致噴油通道截面積減小,在相同噴油脈寬和噴油壓力下,噴油量隨之減小,導(dǎo)致超出標(biāo)定容差范圍,最終造成該故障發(fā)生,如圖9所示。
為進(jìn)一步確認(rèn)針閥升程變化與流量減小量之間的關(guān)系,進(jìn)行對(duì)返回的故障件試驗(yàn)驗(yàn)證,根據(jù)不同針閥法蘭面磨損量樣本與流量測(cè)試,兩者的關(guān)系如圖10。
4 改進(jìn)措施與效果驗(yàn)證
4.1 改進(jìn)措施
根據(jù)失效機(jī)理,可以從降低針閥法蘭面磨損及芯體內(nèi)孔兩端磨損兩個(gè)方向進(jìn)行改善,從而減小針閥升程的變化。增加芯體內(nèi)孔抗磨能力需要更改表面鍍層,因芯體為磁性元件,更改鍍層涉及的費(fèi)用高,改進(jìn)周期長。經(jīng)對(duì)比選擇改善針閥法蘭面結(jié)構(gòu)作為突破方向。
對(duì)針閥法蘭面進(jìn)行設(shè)計(jì)改進(jìn),接觸面由原設(shè)計(jì)(25°錐面)改進(jìn)為球面(SR),如圖11所示。目的是減小接觸面壓降低磨損;同時(shí)減少磨損后降低芯體和針閥的運(yùn)動(dòng)軌跡傾斜。
4.2 效果驗(yàn)證
4.2.1 減小接觸面壓力
制作改進(jìn)后樣件5件,根據(jù)試驗(yàn)測(cè)試,發(fā)現(xiàn)接觸面改進(jìn)為球面(SR)后,接觸應(yīng)力下降到原設(shè)計(jì)(25°錐面)的1/4,大幅改善,如圖12所示。
4.2.2 降低芯體抖動(dòng)卡滯
使用高速攝影對(duì)改進(jìn)前后芯體運(yùn)動(dòng)軌跡進(jìn)行跟蹤拍攝,繪制運(yùn)動(dòng)軌跡。通過對(duì)芯體運(yùn)動(dòng)軌跡分析,發(fā)現(xiàn)芯體徑向方向擺動(dòng)球面(SR)小于25°錐面,當(dāng)針閥法蘭面改為球面后,芯體的運(yùn)動(dòng)更穩(wěn)定,波動(dòng)量更小,發(fā)生傾斜卡滯的概率更低。對(duì)軸線方向升程量進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)針閥法蘭改進(jìn)后軸向升程基本一致,對(duì)流量變化影響很小。如圖12索斯。
4.2.3 耐久試驗(yàn)驗(yàn)證
為最終確認(rèn)改進(jìn)結(jié)果,對(duì)噴油器單體進(jìn)行耐久測(cè)試,改進(jìn)前、后兩種狀態(tài)各取7個(gè)樣本,噴油次數(shù)按5.5x108(等效發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行24萬公里)進(jìn)行對(duì)比驗(yàn)證,試驗(yàn)結(jié)果如圖14所示,可知改進(jìn)后球面法蘭針閥試驗(yàn)后芯體內(nèi)徑磨損量降低明顯,磨損量滿足設(shè)計(jì)指標(biāo),改善有效。
5 總結(jié)
本文重點(diǎn)剖析了噴油器流量減小的故障案例,通過對(duì)問題解決過程的詳細(xì)解析,明確了噴油器內(nèi)部針閥、芯體磨損后導(dǎo)致噴油器流量減小的機(jī)理。
通過對(duì)針閥法蘭面結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),由25°錐面接觸變?yōu)榍蛎娼佑|,降低了接觸面壓力,抑制了磨損后芯體的晃動(dòng)量,減小傾斜卡滯的概率,最終通過單體耐久驗(yàn)證,確認(rèn)措施有效。
當(dāng)前隨著整車、發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)化程度越來越高,高頻運(yùn)動(dòng)的精密元件數(shù)量越來越多,磨損失效是經(jīng)常遇到的問題。本文中采用的痕跡分析,高速攝影軌跡跟蹤等試驗(yàn)方法對(duì)問題分析很有借鑒意義。通過更改接觸面的結(jié)構(gòu)從而改善運(yùn)動(dòng)軌跡和接觸應(yīng)力的方法解決耐久磨損,從而提升可靠性,對(duì)解決相似問題提供了一條新思路。
參考文獻(xiàn):
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