陳學(xué)良 馮 碩 賴新華 鄧杰芳 祁正亞
(廣東省儲備糧管理集團有限公司順德直屬庫 528308)
糧倉氣密性是指糧食倉房對氣體的密封性能,氣密性好壞直接關(guān)系儲糧安全和穩(wěn)定,糧倉良好的氣密性是安全儲糧的先決條件。在我國以往糧倉的建設(shè)中,由于認識和經(jīng)濟原因,以及倉房建設(shè)和倉儲工藝脫節(jié),導(dǎo)致糧倉的氣密性較差,儲糧安全難以得到保證。隨著倉儲技術(shù)的發(fā)展,倉房氣密性越來越得到重視,氣密性對于氣調(diào)、控溫等綠色儲糧技術(shù)應(yīng)用的影響逐步被認識到。本文通過對大直徑筒倉氣密性改造,研究氣密性對于氣調(diào)的影響,為大直徑筒倉的氣密性改造和氣調(diào)技術(shù)應(yīng)用提供依據(jù)。
1.1 試驗倉房和儲糧
順德庫二期大直徑淺圓倉于2018年正式投入使用,其單倉設(shè)計倉容19700 t,直徑28 m,裝糧線42.40 m,倉內(nèi)體積27479.40 m3,該倉結(jié)構(gòu)采用架空式設(shè)計,設(shè)有1個大門、2個側(cè)壁發(fā)放門、1個進人口,均采用聚氯乙烯薄膜雙槽密封。同時倉下有4個通風(fēng)口、2個回風(fēng)口。倉頂4個自然通風(fēng)口、4個軸流風(fēng)機口,均采用氣密壓蓋門密封。1個入糧口(倉上)、14個出糧口(倉下)均采用雙層閘閥密封。每座淺圓倉有33條測溫電纜,分為內(nèi)、中、外圈,分別為6、10、17條。
以Q6、Q7、Q8三座大直徑淺圓倉作為試驗倉,分別進行氣密性改造,跟蹤改造前、后氣密性結(jié)果,以及改造前、后對氣調(diào)儲糧的影響。Q6倉、Q7倉均儲存2019年度江西產(chǎn)的稻谷15080.000 t,Q8倉儲存2018年度江蘇產(chǎn)的小麥19493.580 t。儲糧基本情況見表1。
表1 儲糧基本情況
1.2 試驗設(shè)備
離心風(fēng)機(7.5kW)、FLUKE氣壓表、氣密蝶閥、泡沫水、滲力克防水涂料、中性硅酮結(jié)構(gòu)膠、發(fā)泡劑、水泥砂漿、膩子粉、移動式吸塵器、噴壺和秒表。PSA制單系統(tǒng),型號:NP995-350B和NP995-360B,總產(chǎn)氣量700 m3/h,總功率195 kW。
1.3 氣密性檢測方法
用聚氯乙烯薄膜雙槽密封好大門、進人口、側(cè)壁發(fā)放口。關(guān)緊所有通風(fēng)口、進出糧閘板、通風(fēng)管道閥門等。將離心風(fēng)機與倉房通風(fēng)口連接,氣壓表與倉房氣體檢測口連接,啟動風(fēng)機并開啟閘閥向倉內(nèi)加壓,當(dāng)倉內(nèi)壓力達到550 Pa迅速關(guān)閉閘閥與風(fēng)機,觀察壓力表的變化,當(dāng)壓力值達到500 Pa啟動秒表計時,當(dāng)壓力值達到250 Pa時停止計時,記錄秒表讀數(shù),為本次測定的氣密性即壓力半衰期,每倉檢測次數(shù)不少于3次。同時,用聽聲音、手摸和噴泡沫水法查找倉房的漏氣部位,并用粉筆標(biāo)記下來,泄壓后對漏氣部位進行整改。
1.4 漏氣點處理措施
1.4.1 閘閥門和進人口 閘閥門處理:由于進出糧口閘閥門周圍殘留一些余糧與灰塵,導(dǎo)致閘門關(guān)不嚴,首先將進出糧口閘閥門打開,然后用高壓氣槍清理閘閥門周圍的殘糧以及灰塵。對關(guān)閉不嚴漏氣的閘閥門應(yīng)進行維修或更換,對漏氣閘閥門更換密封圈,對頂緊凸輪打滑應(yīng)更換頂緊凸輪或增加墊片。
進人口處理:進人口的密封槽與墻體轉(zhuǎn)角處以及周邊有不少裂縫與孔洞,導(dǎo)致漏氣。用結(jié)構(gòu)膠在進人口密封槽與墻體轉(zhuǎn)角處打一圈玻璃膠并用薄膜壓蓋(槽管加膜法),周邊的裂縫與孔洞采用滲力克防水涂料或固體膠處理。
1.4.2 大門和側(cè)壁發(fā)放口 檢查發(fā)現(xiàn),大門、側(cè)壁發(fā)放口附近地面及墻角存在裂縫,大門口密封槽與墻體連接處分離,而且密封槽在出倉過程中都有所損壞。上述部位脫落不牢固、老化、開裂是造成倉房氣密性下降的主要原因。
墻角裂縫維修:首先清理鏟除松浮批蕩,清理裂縫內(nèi)雜物以及碎屑,然后對裂縫用自流平砂漿灌填,表面抹平整后,在其表面涂抹滲力克防水涂料。
地臺裂縫維修:首先清理裂縫內(nèi)雜物,然后用自流平砂漿灌填,表面涂抹滲力克防水涂料。
密封槽維修改造:首先拆除原有密封槽,安裝時密封槽管與墻體緊密結(jié)合,轉(zhuǎn)角處采用弧形槽管,槽管間的結(jié)合部位無縫銜接,利用水泥砂漿對密封槽側(cè)面進行批蕩修復(fù),最后在表面抹膩子灰進行粉白處理。
1.4.3 通風(fēng)口和通風(fēng)管道 檢查中發(fā)現(xiàn),通風(fēng)口膠條老化、通風(fēng)口連接通風(fēng)槽處、通風(fēng)管道連接墻角處以及通風(fēng)管道上的螺絲口漏氣。對通風(fēng)口老化氣密膠條進行更換并增加墊片確保氣密膠條壓實。對通風(fēng)口連接通風(fēng)槽處、通風(fēng)管道連接墻角處先清理裂縫內(nèi)的雜物,接著用水泥注漿5 h后涂抹3次防水滲力克(防水滲力克必須等干了才能涂抹下一次)。最后將漏氣的螺絲口處進行固定或者更換,并打上玻璃膠或結(jié)構(gòu)膠密封牢固。
1.4.4 測溫電纜口 采用移動式吸塵器清理測溫電纜口周圍以及裂縫內(nèi)的雜物,將測溫電纜口填滿發(fā)泡劑方便下次拆除維修。周邊的裂縫需用膩子粉反復(fù)處理,干后再涂抹了次防水滲力克。
2.1 改造前后試驗倉房半衰期
對倉房所有的孔洞或者漏氣點進行補漏處理,改造前后進行實倉半衰期測試,具體測定結(jié)果見表2。
表2 改造前后試驗倉半衰期檢測結(jié)果
通過表2可以看出,經(jīng)過一系列的改造后倉房的氣密性比之前好了很多,3個試驗倉糧堆氣密性均超過30 min,Q6氣密性提高了51.7%。Q7倉氣密性提高了136.7%。Q8倉氣密性提高了112.1%。
檢測結(jié)果說明,補漏取得了較明顯效果。上述工藝孔洞的滲漏點為大直徑淺圓倉的主要氣體泄漏部位。
2.2 氣密性改造對氣調(diào)儲糧的影響
試驗倉采用的氣調(diào)工藝是下充上排,氮氣通過4個自然通風(fēng)口(其中2個通往內(nèi)圈,2個通往外圈)往整個糧堆充氣,通過整個糧堆從頂部通風(fēng)口排氣。一般內(nèi)圈充得比外圈快,當(dāng)內(nèi)圈達到設(shè)置的濃度后關(guān)閉內(nèi)圈氣調(diào)管道閥門,只充外圈,當(dāng)整體濃度達到99%時即可關(guān)機。改造前后試驗倉房氮氣氣調(diào)檢測結(jié)果見表3。
表3 試驗倉房氮氣氣調(diào)檢測結(jié)果
從表3和圖1、2中可知,改造后氣密性大幅度提升,在氣調(diào)過程中倉房氣體不易泄漏,首次充氣、補氣時間減短,維持氮氣有效濃度時間較長,有效降低了能耗。氣密性改造前后試驗倉氮氣濃度隨時間變化情況見圖1和圖2。
圖1 氣密性改造前氮氣濃度隨時間變化情況
圖2 氣密性改造后氮氣濃度隨時間變化情況
2.3 能耗效益評價
改造前后試驗倉氣調(diào)首次充氣、補氣能耗費用情況見表4。
表4 試驗倉氣調(diào)首次充氣、補氣能耗費用情況
從表4可知,氣密性改造后氣調(diào)噸糧成本都在降低,通過對比可知氣密性改造后有效降低了氣調(diào)噸糧成本。
2.4 氣調(diào)效果評定
改造前氣調(diào)結(jié)束散氣后,對3個試驗倉進行全面的糧情檢查,Q6倉、Q7倉、Q8倉未發(fā)現(xiàn)活蟲,但過了45 d后Q6倉下側(cè)壁發(fā)放口有少量書虱。改造后氣調(diào)結(jié)束散氣后,對3個試驗倉進行全面的糧情檢查均未發(fā)現(xiàn)活蟲,45 d后再次進行全面的糧情檢查未發(fā)現(xiàn)活蟲。通過對比可知,氣密性改造后明顯取得了更好的氣調(diào)殺蟲效果。
3.1 通過大直徑淺圓倉各個工藝孔洞滲漏點進行查漏、補漏,使得倉房的氣密性明顯得到提升。3個試驗倉氣密性分別提高了51.7%、136.7%、112.1%。
3.2 通過對大直徑淺圓倉氣密性改造前后對氣調(diào)的影響可看出,氣密性提升可減少充、補氮氣的時間,從而降低充氮能耗,同時,氣密性提升能夠延長氮氣濃度的保持時間,進一步提高蟲害防治的效果。
3.3 由于目前我?guī)齑笾睆綔\圓倉均處于實倉狀態(tài)下進行氣密性修補,存在部分漏氣隱患部位,如倉下的出糧口等部位因無法打開而修補不徹底。因此,當(dāng)糧食出倉結(jié)束后或裝糧前應(yīng)對倉房進行全面的查漏、補漏。特別是倉房的所有出糧口,出糧口清理不干凈將嚴重影響倉房的氣密性,建議清理時應(yīng)首先用高壓氣管清理所有閘板上的糧粒,再利用氣密性檢測準(zhǔn)備完成后通過倉房加壓至500 Pa逐一快速打開出糧口閘板,依靠倉內(nèi)壓力將閘板進一步清理干凈。最后檢查閘板氣密膠條是否脫落或老化,并及時更換確保膠條壓緊。