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        柴油加氫改航煤加氫反應(yīng)器的改造要點(diǎn)分析

        2023-01-06 07:53:56王俊杰丁建亞談東輝孫競(jìng)男
        化肥設(shè)計(jì) 2022年6期
        關(guān)鍵詞:加氫精制航煤原料油

        王俊杰,丁建亞,談東輝,嚴(yán) 炳,孫競(jìng)男

        (鎮(zhèn)海石化工程股份有限公司,浙江 寧波 315000)

        中國(guó)石化東部某煉廠通過(guò)結(jié)構(gòu)調(diào)整,未來(lái)常減壓裝置常一線航煤將達(dá)到218萬(wàn)t/a,而現(xiàn)有的兩套航煤加氫裝置(原料處理量分別為70萬(wàn)t/a和100萬(wàn)t/a)原料處理能力僅有170萬(wàn)t/a,存在一定的缺口;另外,按照柴油產(chǎn)品質(zhì)量升級(jí)規(guī)劃,該廠一套200萬(wàn)t/a柴油加氫精制裝置因反應(yīng)壓力等級(jí)低等原因閑置。

        通過(guò)對(duì)現(xiàn)有200萬(wàn)t/a柴油加氫精制裝置反應(yīng)系統(tǒng)、分餾系統(tǒng)等進(jìn)行改造,將加工能力由200萬(wàn)t/a柴油加氫精制裝置轉(zhuǎn)變?yōu)?30萬(wàn)t/a航煤液相加氫裝置,該裝置以常一線直餾煤油為原料,采用新型液相加氫工藝,經(jīng)過(guò)催化加氫反應(yīng)進(jìn)行脫硫、脫氮、烯烴飽和及部分芳烴飽和生產(chǎn)航空煤油,精制煤油滿(mǎn)足3號(hào)噴氣燃料技術(shù)要求[1]。

        1 反應(yīng)器改造概況

        加氫反應(yīng)器是該裝置的核心設(shè)備,已經(jīng)運(yùn)行了十多年,反應(yīng)器現(xiàn)在的安全狀況需要全面評(píng)估。該裝置采用熱壁加氫反應(yīng)器,內(nèi)設(shè)兩個(gè)催化劑床層。原有加氫反應(yīng)器規(guī)格見(jiàn)表1,改造后反應(yīng)器主要操作條件見(jiàn)表2。

        表1 反應(yīng)器規(guī)格

        表2 改造后反應(yīng)器主要操作條件

        通過(guò)對(duì)反應(yīng)器前后工況進(jìn)行對(duì)比,并對(duì)反應(yīng)器材料、實(shí)際壁厚和質(zhì)量安全狀況進(jìn)行檢驗(yàn)、檢測(cè),在滿(mǎn)足原設(shè)計(jì)文件的規(guī)定并對(duì)改造風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估后,確定對(duì)加氫精制反應(yīng)器殼體利舊,改造為液相加氫反應(yīng)器。

        由于原反應(yīng)器主體材質(zhì)1-1/4Cr-1/2Mo+堆焊TP309L+TP347,在本體上施焊需整體熱處理,且在原設(shè)備上開(kāi)口存在開(kāi)裂風(fēng)險(xiǎn),同時(shí)后續(xù)還要進(jìn)行無(wú)損檢測(cè)及水壓試驗(yàn)。而本次改造又是利用大修期間完成,工期緊,從風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、簡(jiǎn)化工序及縮短工期考慮,本次改造不涉及反應(yīng)器本體,不允許在本體上施焊或引弧。設(shè)備改造內(nèi)容如下:①加氫精制反應(yīng)器原頂層熱電偶管口內(nèi)部部分割除并增焊排氣管,外部增設(shè)法蘭鍛件并加裝液位計(jì),改造后的熱電偶管口用途改為排放氣口;②原反應(yīng)器內(nèi)件積垢籃割除。具體改造示意見(jiàn)圖2[3]。

        圖1 反應(yīng)器改造示意注:管口改造成內(nèi)外套管,外管為反應(yīng)器套管液位計(jì)液相引出口;內(nèi)管為套管液位計(jì)氣相引出口,同時(shí)是反應(yīng)器頂氣相排放抽出口。

        催化劑廠家建議,從裝置上周期運(yùn)行情況看,原料油中有焦化柴油,由于焦化柴油中硅含量較高,為保證下一周期催化劑性能,建議對(duì)上床層催化劑進(jìn)行撇頭處理,剩余催化劑再生后繼續(xù)使用,不足部分由FHUDS-8催化劑補(bǔ)充,并更換保護(hù)劑,同時(shí)取消積垢籃筐。催化劑裝填方案及理化性質(zhì)見(jiàn)表3和表4。

        表3 反應(yīng)器催化劑裝填數(shù)據(jù)(以氧化態(tài)計(jì)算)

        表4 保護(hù)劑和催化劑理化性質(zhì)

        2 反應(yīng)系統(tǒng)流程描述

        裝置改造后,自裝置外來(lái)的常一線煤油經(jīng)原料油過(guò)濾器、原料油脫水器除去原料中大于25μm的顆粒并脫水后,進(jìn)入原料油緩沖罐,經(jīng)加氫原料泵升壓后與裝置外來(lái)的一部分化肥氫混合,進(jìn)入精制航煤/原料油換熱器與精制航煤換熱,再進(jìn)入反應(yīng)流出物/混合進(jìn)料換熱器與反應(yīng)流出物換熱后,經(jīng)反應(yīng)進(jìn)料加熱爐加熱至反應(yīng)溫度后,與另外一部分化肥氫混合,混合后的物流經(jīng)混合溶解器使氫氣完全溶解在油中,之后進(jìn)入液相加氫精制反應(yīng)器進(jìn)行脫硫、脫硫醇、脫酸等反應(yīng)。反應(yīng)器頂部設(shè)置液位及壓力控制,以保證加氫反應(yīng)始終處于純液相的空間,并維持反應(yīng)壓力的穩(wěn)定[2]。

        自加氫精制反應(yīng)器頂部來(lái)的排放氣經(jīng)空冷器冷卻至50℃后,進(jìn)入冷高壓分離器進(jìn)行氣液分離。頂部氣體送至火炬,底部凝液送至原料油緩沖罐。

        自反應(yīng)器出來(lái)的反應(yīng)流出物與混合進(jìn)料換熱后進(jìn)入熱高壓分離器。熱高分油在熱高壓分離器液位調(diào)節(jié)控制下,降壓后送至分餾部分的航煤汽提塔。上述流程描述見(jiàn)圖2。

        圖2 反應(yīng)系統(tǒng)流程示意注:1—原料油過(guò)濾器; 2—原料油脫水器;3—原料油緩沖罐;4—加氫原料泵;5—注氫混合器;6—精制航煤/原料油換熱器;7—反應(yīng)流出物/混合進(jìn)料換熱器;8—反應(yīng)進(jìn)料加熱爐;9—注氫混合器;10—加氫精制反應(yīng)器;11—熱高壓分離器;12—熱高分氣空冷器;13—冷高壓分離器;

        3 主要控制方案

        裝置改造采用新型液相加氫工藝,反應(yīng)器部分的控制方案與改造前有較大變化,其他部分控制方案基本相同。

        3.1 反應(yīng)器液位控制方案

        通過(guò)將反應(yīng)器頂部第一根熱偶改造為反應(yīng)器液位測(cè)量的氣端引線及排放氣引出口,將反應(yīng)器中段高壓氮?dú)獯祾呔€(僅停工時(shí)用)作為反應(yīng)器液位測(cè)量的液端,建立液位測(cè)量及液位控制系統(tǒng)。

        液相加氫反應(yīng)器入口管線設(shè)置注氫混合器用于補(bǔ)充新氫,進(jìn)而保證加氫反應(yīng)的需要,床層頂部保持一定的氣相空間(即控制上部分床層的液位),以保證加氫反應(yīng)的順利進(jìn)行和反應(yīng)系統(tǒng)壓力的穩(wěn)定[2]。床層液位設(shè)置為選擇控制,可以根據(jù)實(shí)際操作情況選擇床層液位與排放氣壓力串級(jí)控制或床層液位與反應(yīng)器流出物流量串級(jí)控制。

        反應(yīng)器液位計(jì)設(shè)計(jì)測(cè)量范圍為1 400mm,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際按運(yùn)行液位控制在30%~40%之間。開(kāi)工初期,為使催化劑能夠與液相充分接觸液位可能達(dá)到70%,高液位或工況波動(dòng)時(shí)液體有可能竄至氣相引出管,導(dǎo)致出現(xiàn)液位計(jì)差壓不準(zhǔn)、指示突然回零風(fēng)險(xiǎn)?,F(xiàn)有反應(yīng)器液位計(jì)是利用反應(yīng)器內(nèi)氣液相密度差來(lái)測(cè)量液位,為防止液位指示突然回零,可采取下列措施:①在反應(yīng)器排氣調(diào)節(jié)閥前增加吹掃氫,防止液體竄至氣相引出管(主要用于開(kāi)工時(shí));②開(kāi)工初期適當(dāng)控制反應(yīng)器頂部壓控閥閥門(mén)開(kāi)度,增加一定排氣量保證竄進(jìn)氣相管線的液體及時(shí)排除;③施工條件允許時(shí),改進(jìn)內(nèi)部氣相引出管結(jié)構(gòu),將內(nèi)部氣相管適當(dāng)抬高,并增加“擋雨帽”防止液體帶入氣相管。

        3.2 反應(yīng)器壓力控制

        反應(yīng)器壓力高時(shí),液位低;壓力低時(shí),液位高。在正常生產(chǎn)中,當(dāng)反應(yīng)器壓力升高并超過(guò)壓力設(shè)定值時(shí),會(huì)打開(kāi)排放氣調(diào)節(jié)閥開(kāi)度,使氣相空間壓力降低,反應(yīng)器液位隨之上升,反之亦然[2]。但當(dāng)反應(yīng)器液位3取2異常升高并超過(guò)液位高限(≥90%)時(shí),排放氣調(diào)節(jié)閥會(huì)全關(guān),此時(shí)如果反應(yīng)器壓力繼續(xù)升高,則會(huì)引起反應(yīng)器安全閥起跳,反應(yīng)器泄壓的同時(shí)裝置停車(chē)。

        4 結(jié)語(yǔ)

        將柴油加氫裝置改為航煤加氫裝置,反應(yīng)器是其改造部分核心設(shè)備,從減少投資及縮短工期角度考慮,可以選擇對(duì)反應(yīng)器進(jìn)行利舊改造。但需對(duì)反應(yīng)器工況變化、本體結(jié)構(gòu)、內(nèi)件、催化劑、控制方案、相關(guān)配管等進(jìn)行重新評(píng)估,只有抓住反應(yīng)器改造各要點(diǎn),全方位考慮才能確保反應(yīng)器利舊改造的可行性及可靠性。

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