陳 華
(神華北電勝利能源有限公司,內(nèi)蒙古 錫林浩特 026015)
露天煤礦作為煤炭開采的一種重要形式,因其開采規(guī)模大、產(chǎn)量高,一直在煤炭行業(yè)及國民經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮著舉足輕重的作用。在露天礦區(qū)的規(guī)劃建設(shè)中受到諸多因素的制約,其中水資源成為制約礦區(qū)建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展的重要因素,充分利用水資源對露天礦區(qū)的建設(shè)和發(fā)展具有十分重要的意義。污水資源化是實現(xiàn)露天礦區(qū)最大限度使用和利用水資源最有效的途徑,而污水處理技術(shù)是實現(xiàn)資源化的保證。針對這種狀況,結(jié)合礦井水和采坑條件及露天采坑的特點,對礦井水進行露天采坑積水凈化技術(shù),使高效、低成本的礦井水復(fù)用成為礦井生產(chǎn)和建設(shè)荒漠區(qū)生態(tài)型礦區(qū)的主要水源之一。
現(xiàn)運行污水凈化處理流程如圖1所示。
露天礦采場內(nèi),將各處自流出水通過水渠匯聚到提前挖設(shè)好的水倉內(nèi)(水倉長40 m、寬30 m、深4.5 m),在水倉內(nèi)進行一級沉淀。
在水倉進水的對面,距水倉底部約1 m距離的位置布設(shè)潛水泵。通過潛水泵,配水管路疏排積水,將積水提升到二級沉淀池(在地面上)。
疏干水處理廠內(nèi),污水進一步疏排到三級沉淀池。一級、二級、三級沉淀池是物理沉淀。
污水提升到反應(yīng)沉淀池進行四級沉淀,四級沉淀利用凈水斜板進行一級凈化。一級凈化處理后,水位在自流管上部的凈水自流到中間水池,疏排到無閥過濾器,過濾后自流到5 000 m3凈水池,后續(xù)綠化利用。一級凈化產(chǎn)生的污水通過排污閥進入污泥濃縮池,污泥螺桿泵通過變頻調(diào)速將污水輸送到壓泥機,過濾出污泥、污水循環(huán)輸送到三級沉淀池,重新進入反應(yīng)沉淀池。
為了更好地凈化露天礦采場疏排的積水,以往采用人工定期用凈水車間消防水沖洗凈化處理池內(nèi)凈水斜板的工藝,該工藝持續(xù)了5年多。這種人工定期沖洗工藝的弊端是局部水壓大,斜板材質(zhì)為PVC原料易碎,人工沖洗時水壓大則導(dǎo)致斜板破裂,水壓小則導(dǎo)致清洗不干凈斜板,很難控制到理想的水壓。每次人工沖洗處理完成,后續(xù)需要清理凈水斜板碎片,凈水斜板碎片可達10余斤,均是被水沖擊破碎。這樣不但人工勞動強度大而且大大縮短了凈水斜板的使用壽命,更換一個水池凈水斜板的費用約100萬,4個水池約400萬元,是一筆不小的開支。筆者對人工定期沖洗工藝進行改進,安裝恒壓噴灑水管,利用變頻器控制噴灑水壓,對凈水斜板進行沖洗?,F(xiàn)已經(jīng)投入生產(chǎn)使用,達到了預(yù)期的清洗效果。
利用這套清洗工藝,可有效清洗凈水斜板,凈水斜板損毀幾乎為零,有效增加了凈水斜板的使用壽命,節(jié)省費用開支,節(jié)約勞動力,提高工作效率,為節(jié)能降耗再立新功。
污水進行壓濾處理以便將污水中的污泥排出,目前大都采用由多塊濾板、濾布和濾框組合成彼此相連的多只壓濾單元形成壓濾室的污泥壓濾機進行壓濾。
污泥濃度不同,要求的上泥速率不同,對應(yīng)絮凝劑供應(yīng)濃度隨之變化。濃度大供污水速率小,供應(yīng)絮凝劑濃度大。濃度小供污水速率可適當增大,供應(yīng)絮凝劑濃度可適當減小,互相是雙變量關(guān)系。污泥螺桿泵的上泥速率可手動調(diào)節(jié),上泥速率調(diào)節(jié)后待壓濾機出泥看效果,需3 min~5 min方可確認上泥速率是否理想,如若不理想,根據(jù)情況再行調(diào)節(jié),如此反復(fù),只有長時間調(diào)節(jié)污泥螺桿泵、絮凝劑供應(yīng)濃度才可達到最佳出泥狀態(tài)。
以往手動調(diào)節(jié)污泥螺桿泵頻率,控制壓泥機的上泥速率,實現(xiàn)理想的壓泥效果。由于手動調(diào)節(jié)污泥螺桿泵頻率無法直接顯示頻率,壓泥作業(yè)只有一人,總是觀察不到位,頻率小污水不成泥,頻率大容易造成壓濾機濾布堵塞或出泥達不到脫水率,導(dǎo)致濾網(wǎng)堵塞,被迫停止壓泥系統(tǒng),人工清洗濾網(wǎng),造成不必要的工時、人力損耗。
經(jīng)改造,將手動調(diào)頻閥改為數(shù)字液晶電子顯示調(diào)頻盤,可以根據(jù)濃縮池污水含污量的大小,直接通過數(shù)字液晶電子顯示調(diào)頻盤設(shè)定頻率,對常用狀態(tài)頻率進行統(tǒng)計分析,使污泥泵供給壓濾機的泥漿量適中,與絮凝劑供應(yīng)濃度相匹配,快速達到最佳出泥狀態(tài)。
原3臺手動調(diào)節(jié)污泥螺桿泵現(xiàn)已故障停運,修復(fù)成本高,無修復(fù)價值,造價63 000元,現(xiàn)更換為3臺變頻調(diào)節(jié)污泥螺桿泵,造價48 000元,該項目費用節(jié)約生產(chǎn)成本15 000元,且有效提高工作效率。
滾筒是壓泥機一級過濾站,是污泥螺桿泵供壓泥機污水的第一站。以往壓泥機滾筒由于自清洗功能低,經(jīng)常因污水含泥量大,無法徹底清淤,而造成滾筒堵塞,無法壓泥設(shè)備停運。需人工清洗數(shù)小時,費時費力、壓泥效率低。
經(jīng)改造,壓泥機滾筒內(nèi)在原有沖洗裝置上加設(shè)自來水(污水凈化水)沖洗噴頭,清洗滾筒濾網(wǎng)。利用滾筒內(nèi)加設(shè)的自來水沖洗噴頭,設(shè)備啟動時,同時開啟自來水,增大滾筒自清洗能力,更好實現(xiàn)一級泥水分離效果,使淤泥、污水分道通暢行駛。有效避免淤泥囤積造成滾筒阻塞,提高工作效率,同時也延長滾筒使用年限,節(jié)約生產(chǎn)成本。
濾布為壓泥機二級過濾站,由于濾布密度大,運行過程中易堵塞,導(dǎo)致濾布濾水效果不佳,壓泥時必須人工配合清洗,才能運行,工作效率低,勞動強度大,這是導(dǎo)致壓泥機運行效率低的直接原因。
壓泥機濾布容易堵塞,工作效率低,對污水含污量要求嚴格,含污量偏高極易發(fā)生堵塞,清洗濾布費時費力,降低工作效率。為了提高壓泥機工作效率,疏干隊自行改造壓泥機,通過技術(shù)人員共同研究,查找設(shè)備故障根源,反復(fù)推敲試驗,加裝一套電氣供水清洗裝置和濾布刮泥板,降低壓泥機濾布堵塞頻次,有效提高壓泥機運行效率。
如圖3所示,壓泥機濾布上方和下方各安裝一套恒壓沖洗水管,隨著濾布旋轉(zhuǎn),濾布刮泥板將大部分污泥刮下輸送至傳輸帶,上下沖洗水管進一步持續(xù)噴水清洗,有效清洗濾布污泥,避免濾布堵塞,從而更好地實現(xiàn)濾布濾水功能。
增加二級蓄水沉淀池,將以往的二級蓄水沉淀池變更為三級沉淀池,多增加一道沉淀工藝。
沉淀工藝是水處理中去除固體懸浮物和雜質(zhì)的重要環(huán)節(jié),沉淀過程好壞直接決定整個水處理效果的優(yōu)劣,后續(xù)工藝運行負荷和經(jīng)濟成本的高低。
結(jié)合露天礦疏干隊水處理廠現(xiàn)在水處理極限能力在10 000 mg/L以內(nèi),雨季或春融期,濁度儀顯示水質(zhì)懸浮物在3萬mg/L~6萬mg/L或濁度儀無顯示(懸浮物高于6萬mg/L濁度儀無數(shù)據(jù)),超出水處理系統(tǒng)處理水能力,水處理廠凈化水設(shè)備無法運行,所以露天礦采場積水只能在采場儲存,禁止外排。采場無足夠大的空間存儲該期間的出水,或者說,存儲過多積水影響采剝工藝的推進。
針對以上矛盾,增設(shè)地面二級蓄水沉淀池勢在必行。根據(jù)采場的出水量,每天出水1 500m3,增設(shè)兩個3 000m3蓄水沉淀池,單個可以儲存采場排水兩天,給另一個蓄水池爭取到2天的沉淀時間,根據(jù)對采場“死水”的觀察,有2天的沉淀時間,水質(zhì)明顯改善。根據(jù)處理水成本核算,濁度為400 mg/L~500 mg/L的水,處理費用為0.8元/m3~0.9元/m3,濁度為6 000 mg/L~8 000 mg/L的水處理費用為3元/m3,以上費用指處理水藥劑費用。處理水費用計算:
0.9 元/m3×1 500 m3/天=1 350 元/天
3元/m3×1 500 m3/天=45 00 元/天
1個月費用差別135 000-40 500=94 500元
以上計算為水質(zhì)在8 000 mg/L以內(nèi)的處理水費用。按照一年中3個月懸浮物高計算,3月春融、7月、8月雨季,個別時間段(連續(xù)降雨或春融速度快)濁度在8 000mg/L以上,水處理系統(tǒng)無法良好處理水。
設(shè)置蓄水沉淀池費用:2個3 000m3蓄水池費用約50萬元,處理水藥劑費用約5個月即可節(jié)約出。以上計算還未包含個別時間段濁度在8 000 mg/L以上的處理費用。 經(jīng)以上費用計算,設(shè)置蓄水沉淀池方案可行,既減輕凈水設(shè)備運行負荷,又節(jié)約了處理水藥劑費用。
筆者介紹電氣化高效綠色處理露天礦采場積水的工藝流程,包括1種凈水斜板清洗工藝改造,3種優(yōu)化壓泥工藝措施,1種從根本上改善污水源的措施和意義,以及成本列支計算。實踐證明,優(yōu)化處理水工藝流程有效提高處理水效率和質(zhì)量,大幅降低處理水費用成本。