張開興
摘要 為解決傳統(tǒng)水穩(wěn)碎石底基層材料成本高、備料時間長的難題,通常采用風(fēng)化砂代替?zhèn)鹘y(tǒng)底基層料中的石屑、部分碎石的方案。文章針對水泥穩(wěn)定風(fēng)化砂摻碎石底基層施工技術(shù)進(jìn)行研究,結(jié)合實例項目通過工藝原理及流程對施工技術(shù)要點進(jìn)行分析,提出相關(guān)施工質(zhì)量控制要點及經(jīng)濟(jì)效益分析。實踐證明:水泥穩(wěn)定風(fēng)化砂摻碎石底基層施工技術(shù)顯著節(jié)約了材料成本,減少了當(dāng)?shù)厮槭瘓龅拈_采,對周邊環(huán)境進(jìn)行了有效的保護(hù),符合節(jié)能環(huán)保理念。
關(guān)鍵詞 水泥穩(wěn)定風(fēng)化砂;底基層;級配;成本;養(yǎng)生;環(huán)境保護(hù)
中圖分類號 U416.214 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 2096-8949(2022)13-0068-03
0 引言
隨著我國工程建設(shè)的飛速發(fā)展,公路路面工程越來越多,提升基層承載力、穩(wěn)定性成為公路工程安全使用的重要前提。水泥穩(wěn)定粒料的使用,成功改善了傳統(tǒng)路基透水性差、變形控制難等技術(shù)難題。此外,水泥穩(wěn)定粒料基層具有取材便捷、能耗低、成本低廉等特點,在大量工程實踐中得到了運(yùn)用[1-2]。該文結(jié)合實際工程案例,對風(fēng)化砂摻碎石底基層工藝原理、工藝流程、施工技術(shù)要點等進(jìn)行了探討,并總結(jié)了其質(zhì)量控制要點。
1 工程概況
某高速公路,全長133.9 km,全線底基層設(shè)計結(jié)構(gòu)均為水泥穩(wěn)定風(fēng)化砂摻碎石底基層。其中一段起訖樁號為K0-293.929~K26+800,全27.09 km,底基層寬度為11~12.3 m,厚度為18 cm,共計651 975 m2,底基層工期6個月。
2 工藝原理
使用取材廣泛、成本低廉的風(fēng)化砂摻配水泥碎石作為原材料施工底基層,將風(fēng)化砂摻入適當(dāng)比例水泥碎石,優(yōu)化了風(fēng)化砂級配,提高其物理力學(xué)性能。水泥穩(wěn)定風(fēng)化砂強(qiáng)度形成是一個復(fù)雜的物理化學(xué)過程,而其中最主要的是水泥的水化膠結(jié)作用[2]。在水泥穩(wěn)定風(fēng)化砂摻碎石中,水泥材料起到膠凝、粘結(jié)碎石骨料的作用,通過壓路機(jī)壓實,能夠保證粒料緊密膠凝在一起。水泥膠結(jié)混合粒料除具有良好的透水性之外,其在繁重的交通荷載和外界溫度等作用下,還能夠保持良好的承載性能。
3 施工工藝流程
穩(wěn)定粒料基層施工主要采用機(jī)械化施工,其主要工序包括:穩(wěn)定粒料拌和、運(yùn)輸、攤鋪和碾壓等步驟,完成攤鋪和碾壓之后應(yīng)及時進(jìn)行養(yǎng)護(hù),并做好交通限制工作,避免齡期內(nèi)上部車輛行駛造成不良影響。工藝流程圖如圖1所示。
4 施工技術(shù)要點
4.1 施工材料及施工設(shè)備
主要材料及主要設(shè)備要求見表1及表2。
4.2 混合料拌和
(1)混合料拌和選用WCB600振動式拌和機(jī)作業(yè),拌和前試驗室應(yīng)及時對原材料含水率、碎石級配等進(jìn)行檢測,并核對配合比的準(zhǔn)確性[4]。
(2)混合料使用電子計量器進(jìn)行稱重,并做好最優(yōu)含水率的控制。
(3)拌和完成后通過料斗進(jìn)行篩分,同時對料倉進(jìn)行了創(chuàng)新性改進(jìn):在傳送帶進(jìn)入料倉的位置前設(shè)置擋板,避免混合料出現(xiàn)離析等質(zhì)量問題。
4.3 混合料運(yùn)輸
(1)混合料運(yùn)輸配置了自卸車輛,提升了運(yùn)輸效率;車輛運(yùn)輸前應(yīng)做好車況、相關(guān)手續(xù)的檢查,保證混合料運(yùn)輸順利完成。
(2)裝混合料時,不能裝滿成尖堆;車輛裝料應(yīng)有序進(jìn)行,保持裝料過程前后移動分層裝車,減少由于混合料離析造成的質(zhì)量問題。
(3)車輛應(yīng)及時將混合料運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場攤鋪,嚴(yán)禁出現(xiàn)車輛在已成型的路基上面調(diào)頭,必須倒車至攤鋪機(jī)前。
(4)車輛運(yùn)輸過程應(yīng)做好覆蓋措施,防止水分散失、雨水浸泡;運(yùn)輸時間應(yīng)控制在2 h內(nèi),避免中途時間過長造成混合料初凝。
4.4 攤鋪機(jī)攤鋪
(1)攤鋪車輛通過掛線措施,保持其行車線路與設(shè)計線路一致;攤鋪厚度、標(biāo)高的控制:該工程采用掛Φ4鋼絲作為玄線,對攤鋪混合料的標(biāo)高進(jìn)行控制,保證攤鋪均勻。
(2)攤鋪施工采用2輛攤鋪機(jī)梯隊作業(yè),攤鋪連續(xù)有序進(jìn)行:1)兩臺攤鋪機(jī)前后相距10 m;2)前行攤鋪車輛內(nèi)外側(cè)分別采用鋼絞線、導(dǎo)梁裝置進(jìn)行抄平,攤鋪厚度嚴(yán)格按照設(shè)計橫坡進(jìn)行控制;3)后行攤鋪車輛,通過滑靴法控制已完成面標(biāo)高和平整度;4)前后攤鋪機(jī)應(yīng)保證其攤鋪搭接長度不少于10 cm,并通過人工輔助修整。
(3)攤鋪車行車速度、攤鋪厚度、松鋪系數(shù)等施工參數(shù),須保持前后一致。攤鋪速度宜保持在1.5 m/min左右,攤鋪時要盡量保持勻速進(jìn)行,不停頓、不間斷。
(4)攤鋪作業(yè)過程中,應(yīng)保證其布料桿的3/2以上置于混合料控制面以內(nèi);該工程攤鋪機(jī)采取改進(jìn)裝置,在擋板下部增設(shè)鎖鏈,有效降低了碎石混合料的離析率;攤鋪作業(yè)過程中,應(yīng)配置專門人員進(jìn)行離析部位處理,減少細(xì)集料集中造成的質(zhì)量問題。
(5)為保證底基層的連續(xù)攤鋪,現(xiàn)場等候運(yùn)輸車輛不少于5輛。
(6)攤鋪完后應(yīng)檢測標(biāo)高,保證攤鋪質(zhì)量。通過穩(wěn)定碎石粒料基層的上、下層的高程檢測,實現(xiàn)對其標(biāo)高的控制,確保其合格率控制在90%以上。
(7)根據(jù)以往施工經(jīng)驗暫定水泥風(fēng)化砂的松鋪系數(shù)為1.31,即松鋪厚度為18*1.31=23.58 cm。施工時嚴(yán)禁人為對鋼絞線干擾,造成表面平整度差。
4.5 混合料碾壓
攤鋪施工段劃分間距為50 m,碾壓前應(yīng)保證混合料的含水率控制在最優(yōu)含水率±1%。
(1)碾壓施工應(yīng)按照靜壓、微振、強(qiáng)振、靜壓的順序開展作業(yè);該工程首先使用YZ25C振動壓路機(jī)進(jìn)行靜壓施工,完成第一遍靜壓之后再進(jìn)行梯隊振動碾壓施工。
(2)碾壓過程中,縱向保持交錯進(jìn)行,并保證接頭部位呈45°角搭接;混合料碾壓應(yīng)由低到高進(jìn)行碾壓,保證先弱振1遍后強(qiáng)振。
(3)高溫條件下,基層穩(wěn)定粒料碾壓施工容易出現(xiàn)水分散失問題。采用振動碾壓、鋼輪碾壓設(shè)備的可以正常作業(yè),采用膠輪碾壓機(jī)械時,應(yīng)先對碾壓面噴霧補(bǔ)水,隨后再進(jìn)行碾壓作業(yè)[5]。
(4)碾壓過程中,壓路設(shè)備應(yīng)保持勻速作業(yè),嚴(yán)禁急速啟動或剎車;對于完成碾壓的路段,應(yīng)做好交通管制,避免施工車輛調(diào)頭、轉(zhuǎn)彎等造成破壞;對于碾壓過程中混合料基層出現(xiàn)的鼓起、松散等質(zhì)量問題,應(yīng)及時返工處理。
(5)膠輪壓路機(jī)碾壓完成之后,應(yīng)使用平板夯對邊緣部位進(jìn)行夯實處理;該工程路基邊緣部分混合料夯實使用ZH-4平板夯進(jìn)行壓實,夯實完成后及時檢測其壓實度,保證壓實度滿足設(shè)計規(guī)定。
(6)完成壓實作業(yè)之后,路基兩側(cè)采用42.5號水泥漿進(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)澆筑,減少由于后續(xù)施工作業(yè)造成的破壞。
4.6 養(yǎng)生及交通管制
完成混合料的碾壓作業(yè)之后,應(yīng)做好養(yǎng)生和交通控制工作,避免成品的破壞。
(1)完成碾壓后,采用人工鋪設(shè)土工布的方案進(jìn)行防護(hù),土工布0.5 m×0.5 m網(wǎng)格內(nèi)使用4 kg砂袋壓邊固定。
(2)覆蓋2 h之后,應(yīng)及時灑水養(yǎng)護(hù),保持基層完成施工后7天內(nèi)處于濕潤狀態(tài)。
(3)養(yǎng)生過程中,嚴(yán)格控制交通狀態(tài),避免車輛行駛造成破壞[6]。
5 質(zhì)量控制要點
(1)攤鋪過程中,非人為因素中斷超過2 h,應(yīng)留設(shè)橫縫,橫縫要求與中線垂直;基層留置橫向接縫部位,其碾壓施工應(yīng)先進(jìn)行橫向碾壓作業(yè),隨后縱向碾壓施工,避免壓路機(jī)直接碾壓先鋪層,導(dǎo)致橫縫周圍出現(xiàn)開裂破壞。
(2)碾壓施工過程,要求振動碾壓不超過現(xiàn)鋪區(qū)域,避免造成先鋪層結(jié)構(gòu)破壞;對于平整度差的部位,應(yīng)優(yōu)先使用細(xì)料填補(bǔ),并采用振動碾壓、膠輪碾壓等措施,保證壓實度[7]。
(3)半幅道路施工過程中,其中部應(yīng)設(shè)置方木進(jìn)行分隔,嚴(yán)禁通過填土的方式進(jìn)行支護(hù)。
(4)施工參數(shù)指標(biāo)嚴(yán)格依據(jù)表3要求控制,具體包括施工段的壓實系數(shù)、平整度、橫坡、含水量、級配、材料強(qiáng)度等內(nèi)容。
6 效益分析
6.1 經(jīng)濟(jì)效益
該高速公路一施工段底基層共651 975 m2,目前采用水泥穩(wěn)定風(fēng)化砂摻碎石施工工藝施工底基層,該工藝對比傳統(tǒng)水穩(wěn)碎石施工節(jié)約了大量的材料成本,經(jīng)濟(jì)效益對比見表4。
經(jīng)過對比分析,采用水泥穩(wěn)定風(fēng)化砂摻碎石施工工藝可節(jié)約材料費(fèi)用共991萬元。
6.2 社會效益
和傳統(tǒng)工藝相比,使用該施工技術(shù)大幅度降低了工程成本,縮短了工期,確保了施工質(zhì)量并降低了安全風(fēng)險,為底基層施工提供了有價值的借鑒,取得了良好的社會效益[8]。應(yīng)用該施工技術(shù)實施的文萊高速路面十四標(biāo),在工期緊、任務(wù)重的施工條件下,應(yīng)用該施工技術(shù)施工,受到業(yè)主、監(jiān)理、同行的一致好評,為文萊高速的建設(shè)奠定了堅實的基礎(chǔ)。
6.3 節(jié)能環(huán)保效益
和傳統(tǒng)工藝相比,該施工技術(shù)使用材料來源廣泛,減少了碎石的開采及施工揚(yáng)塵,降低了聲、光、氣、塵、油對環(huán)境的污染和能源的消耗,施工幾乎無廢液、廢料,減少了對環(huán)境的污染[9]。
該施工技術(shù)滿足國家關(guān)于建筑節(jié)能工程的有關(guān)要求,有利于推進(jìn)(可再生)能源與建筑結(jié)合配套技術(shù)研發(fā)、集成和規(guī)?;瘧?yīng)用[10]。
7 結(jié)論
(1)水泥穩(wěn)定風(fēng)化砂摻碎石底基層施工技術(shù),解決了用傳統(tǒng)水穩(wěn)碎石底基層材料成本高、能耗高、存在環(huán)境污染的問題,并達(dá)到了提升項目整體效益的目標(biāo)。
(2)通過采用風(fēng)化砂代替?zhèn)鹘y(tǒng)底基層料中的石屑及部分碎石,減少了當(dāng)?shù)厮槭瘓龅拈_采與現(xiàn)場揚(yáng)塵,對周邊環(huán)境進(jìn)行了有效的保護(hù),符合節(jié)能環(huán)保理念。
(3)現(xiàn)場施工通過對攤鋪機(jī)布料器的創(chuàng)新性改進(jìn),提高了水泥穩(wěn)定風(fēng)化砂混合料的質(zhì)量,解決了混合料攤鋪過程中出現(xiàn)離析等質(zhì)量通病的難題。
(4)采用該技術(shù)施工的底基層具有足夠高的強(qiáng)度,能夠適應(yīng)重交通量路面底基層的需要,并且具有很好的水穩(wěn)定性和凍穩(wěn)性。該方案適用于各級公路底基層施工,特別適用于當(dāng)?shù)仫L(fēng)化砂豐富的地區(qū)。
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