衛(wèi)雷杰
(山西華寧焦煤有限責(zé)任公司,山西 臨汾 042100)
山西華寧焦煤有限責(zé)任公司崖坪煤礦于2012年改擴(kuò)建,2014年10月試生產(chǎn),2015年3月通過山西省煤炭廳綜合驗(yàn)收,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力3.00 Mt/a,采用斜井開拓,井下采用一次采全高的采煤方法,地面設(shè)有同等規(guī)模的選煤廠。
礦井主井提升及井下主運(yùn)輸均采用帶式輸送機(jī),井下各帶式輸送機(jī)均采用直接搭接方式,無緩沖煤倉和井下煤倉。主要工藝流程為:原煤經(jīng)主斜井帶式輸送機(jī)提升至地面后,由101帶式輸送機(jī)運(yùn)至原煤倉頂部的102固定篩進(jìn)行簡易篩分,再經(jīng)分叉溜槽轉(zhuǎn)至103、104配倉刮板機(jī),由配倉刮板機(jī)下各電液動(dòng)平板閘門對3個(gè)原煤(筒)倉進(jìn)行配煤、儲(chǔ)存或緩沖;倉內(nèi)原煤由倉下201帶式輸送機(jī)將原煤運(yùn)送至篩分破碎車間,經(jīng)篩分破碎車間處理后進(jìn)入選煤廠主洗系統(tǒng)。
礦井自改擴(kuò)建完成后投產(chǎn)以來,主斜井井口房至原煤倉的101帶式輸送機(jī)、102固定篩、103和104重型刮板機(jī)等設(shè)備和環(huán)節(jié)運(yùn)行基本正常。但由于井下煤流中混有一定的矸石,使原煤倉上103、104重型刮板機(jī)溜槽、刮板、鏈條等磨損嚴(yán)重,需要投入大量的人力、物力進(jìn)行維護(hù)和修補(bǔ),以保證設(shè)備正常運(yùn)行。因井下無煤倉和緩沖倉,原煤從井下到原煤倉上各帶式輸送機(jī)采用直接搭接,屬于單煤流系統(tǒng),一旦103或104刮板輸送機(jī)出現(xiàn)事故或故障停車,都會(huì)造成井下各帶式輸送機(jī)帶載停機(jī),而帶載開機(jī)有可能會(huì)造成主斜井帶式輸送機(jī)、東大巷帶式輸送機(jī)、北大巷帶式輸送機(jī)以及順槽可伸縮帶式輸送機(jī)壓帶、超載斷電、撕帶、甚至斷帶事故的發(fā)生。
另外,按照百萬噸原煤維護(hù)費(fèi)用計(jì)算,2015—2016年度這2臺(tái)刮板輸送機(jī)維護(hù)費(fèi)用為43萬元,隨著重型刮板機(jī)大修費(fèi)用的增加以及使用年限的增長,維護(hù)費(fèi)用還將繼續(xù)上升。
為保障井下主運(yùn)輸系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性,縮短檢修時(shí)間,提高設(shè)備開機(jī)率,降低設(shè)備運(yùn)行成本,提高經(jīng)濟(jì)效益,山西華寧焦煤有限公司相關(guān)技術(shù)管理人員經(jīng)過反復(fù)測算、論證,于2017年1月優(yōu)化了原煤倉上運(yùn)輸設(shè)備,將原煤倉上2臺(tái)重型刮板輸送機(jī)改為2臺(tái)帶式輸送機(jī)。
主斜井井口房至原煤倉上配煤刮板機(jī)系統(tǒng)各運(yùn)輸設(shè)備參數(shù)及原煤倉特征如下。
主斜井提升設(shè)備輸送量1 800 t/h,帶寬1 200 mm,帶速4.5 m/s;101上倉帶式輸送機(jī)輸送量1 800 t/h,帶寬1 400 mm,帶速4.0 m/s;原煤倉3個(gè),直徑22 m,單倉容積約為12 500 m3,儲(chǔ)煤量10 000 t,3個(gè)倉理論總?cè)萘?0 000 t,每個(gè)原煤倉上部設(shè)6個(gè)溜煤孔。
目前,國內(nèi)大多數(shù)煤礦及選煤廠原煤倉配倉設(shè)備一般主要采用重型刮板機(jī)和帶式輸送機(jī)2種類型,其技術(shù)優(yōu)缺點(diǎn)比較見表1。
表1 配倉重型刮板機(jī)與帶式輸送機(jī)比較
礦井目前煤流運(yùn)輸系統(tǒng)存在的主要問題是因刮板運(yùn)輸機(jī)故障率高,維護(hù)量大,對礦井單一煤流運(yùn)輸線路造成嚴(yán)重影響,為縮短煤流系統(tǒng)設(shè)備檢修時(shí)間,提高設(shè)備開機(jī)率,將故障或檢修對煤流運(yùn)輸?shù)挠绊懡档阶畹停Y(jié)合上述2種設(shè)備的優(yōu)缺點(diǎn)比較,決定對系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,將原煤倉上重型刮板輸送機(jī)改造為帶式輸送機(jī)。
原煤倉配倉設(shè)備改造計(jì)劃采用固定帶式輸送機(jī)替換103、104重型刮板機(jī),初步形成了2個(gè)布置方案。
方案一:采用2臺(tái)同等長度的帶式輸送機(jī)替換。
2臺(tái)長度均為59.84 m的帶式輸送機(jī)替換103、104刮板輸送機(jī),中間卸料設(shè)備采用犁式卸料器,配中間煤倉。因采用犁式卸料器,其帶速不能太高,較合理的帶速為V=2.5 m/s,通過計(jì)算,選用帶寬B=1 600 mm、運(yùn)量Q=2 300 t/h,每臺(tái)裝機(jī)功率160 kW。
方案二:采用一短一長2臺(tái)帶式輸送機(jī)替換。
采用一短一長2臺(tái)帶式輸送機(jī)替換103、104刮板輸送機(jī),即1臺(tái)輸送機(jī)分別給1個(gè)倉配煤(即短帶式輸送機(jī)配2號煤倉,長帶式輸送機(jī)配3號煤倉)。經(jīng)計(jì)算,配倉輸送機(jī)采用B=1 400 mm、V=4.0 m/s、運(yùn)量Q=2 300 t/h,膠帶長度分別為29.84 m、59.84 m,考慮到2臺(tái)帶式輸送機(jī)共用備件,裝機(jī)功率均為110 kW。
2個(gè)方案優(yōu)缺點(diǎn)比較見表2。
表2 帶式輸送機(jī)布置方式比較
通過以上方案優(yōu)缺點(diǎn)比較,結(jié)合選煤廠經(jīng)常采用單倉放煤、逐倉輪換,礦井出煤與選煤廠洗選生產(chǎn)同步等實(shí)際情況,從生產(chǎn)組織方式上減緩了方案二中倉容量減小、煤倉重心局部偏移造成的影響,故決定采用方案二,采用一短一長2臺(tái)帶式輸送機(jī),一對一配倉布置。
為滿足主煤流系統(tǒng)1 800 t/h通過量的要求,結(jié)合原有煤流系統(tǒng)各設(shè)備的驅(qū)動(dòng)形式、功率及現(xiàn)場實(shí)際,經(jīng)計(jì)算及核定,配倉帶式輸送機(jī)基本參數(shù)見表3。
表3 配倉帶式輸送機(jī)參數(shù)特征
設(shè)備改造前,原煤配倉是通過刮板輸送機(jī)上方的分叉溜槽結(jié)合1個(gè)手動(dòng)翻板裝置,根據(jù)生產(chǎn)需要擺動(dòng)翻板,向下方兩側(cè)的刮板輸送機(jī)機(jī)進(jìn)行分料,通過刮板輸送機(jī)下方的卸料口分配到3個(gè)原煤倉內(nèi),翻板極易被煤憋住,而且當(dāng)2臺(tái)設(shè)備都故障時(shí),無法進(jìn)行配倉,影響生產(chǎn)。本次設(shè)備改造的同時(shí),對設(shè)備前級分叉溜槽也進(jìn)行了優(yōu)化,將原有分叉溜槽進(jìn)行改造,在原分叉部位開口,焊接向下延伸溜槽,并安裝1道電液閘板,可將原煤直通卸至1號原煤倉,同時(shí)在原來的2個(gè)分叉溜槽上也分別安裝了1道電液閘板,每道電液閘板距離入口處保持500 mm距離,起到緩沖作用,避免大塊煤直接砸到閘板上。優(yōu)化改造后,通過控制分叉溜槽上的3道電液閘板,可靈活進(jìn)行3個(gè)原煤倉配倉,若2臺(tái)設(shè)備都發(fā)生故障時(shí),也可將原煤卸入1號原煤倉,不影響生產(chǎn)。另外,選煤廠如果連續(xù)洗選1號原煤倉的原煤時(shí),打開直通溜槽閘板,關(guān)閉2個(gè)分叉溜槽的電液閘板,原煤進(jìn)1號原煤倉,2臺(tái)配倉帶式輸送機(jī)可以不開,以節(jié)約電能。
原煤倉上2臺(tái)刮板輸送機(jī)更換為長、短2臺(tái)帶式輸送機(jī)后,從根本上消除了原來刮板輸送機(jī)頻繁出現(xiàn)的鏈道及耐磨板磨損、刮板斷鏈等情況。另對分叉溜槽優(yōu)化改造后,當(dāng)設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí),還可將原煤直通進(jìn)入1號原煤倉,從根本上解決了原煤倉上維修施工等對主煤流系統(tǒng)的影響,很大程度上減少了主煤流系統(tǒng)頻繁重載啟車,避免了因重載啟車造成超載斷電、斷帶、撕帶事故的發(fā)生,提高了原煤倉上配倉設(shè)備的可靠性,保障了礦井主運(yùn)輸系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性。
礦井實(shí)行三八制,二班生產(chǎn),一班檢修。設(shè)備改造前原煤倉倉上重型刮板機(jī)溜槽、刮板、鏈條等磨損較嚴(yán)重,維修工作量大,每天檢修班投入較多的檢修維護(hù)人員(6~8人)對2臺(tái)重型刮板機(jī)進(jìn)行補(bǔ)焊及維護(hù),占用較長檢修時(shí)間,從而影響開機(jī)時(shí)間和開機(jī)率。改為帶式輸送機(jī)后,并對分叉溜槽進(jìn)行優(yōu)化改造后,大大減少了設(shè)備維護(hù)工作量,縮短了維修時(shí)間,降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了設(shè)備開機(jī)率,有效提高了礦井日生產(chǎn)能力,保障了礦井年生產(chǎn)任務(wù)的完成。
從設(shè)備維護(hù)費(fèi)用來看,根據(jù)刮板輸送機(jī)現(xiàn)場使用情況以及對刮板、鏈條、滑道及底襯板磨損量的實(shí)際測量,結(jié)合年度過煤量以及本公司刮板輸送機(jī)的大修標(biāo)準(zhǔn),刮板輸送機(jī)每2 a需大修1次。按照2 a一個(gè)周期統(tǒng)計(jì)設(shè)備大修以及維護(hù)費(fèi)用,使用刮板輸送機(jī)每年平均維護(hù)成本約129萬元,而使用膠帶輸送機(jī)每年維護(hù)成本約25萬元,每年可節(jié)約維護(hù)費(fèi)用104萬元。
對比設(shè)備改造前后實(shí)際電耗數(shù)據(jù),使用2臺(tái)刮板輸送機(jī)每年消耗電費(fèi)119.052萬元,而使用長短2臺(tái)帶式輸送機(jī)每年消耗電費(fèi)44.77萬元,每年可節(jié)約電費(fèi)74.28萬元。
公司原煤倉上2臺(tái)刮板輸送機(jī)改為膠帶輸送機(jī)后,不計(jì)維護(hù)工時(shí)及人力成本,僅維護(hù)費(fèi)用及電費(fèi)消耗兩項(xiàng)合計(jì),每年可節(jié)約費(fèi)用178.28萬元,經(jīng)濟(jì)效益非常明顯。
在崖坪煤礦采用綜采放頂煤回采工藝、煤流系統(tǒng)存有一定矸石量的條件下,對原煤倉倉上配倉設(shè)備進(jìn)行了優(yōu)化改造,提升了主煤流運(yùn)輸系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全可靠性,提高了設(shè)備開機(jī)率和礦井日生產(chǎn)能力,在降低設(shè)備維護(hù)費(fèi)用、減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度、節(jié)能降耗及產(chǎn)能提升方面成效顯著。