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        燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)在煤制油低熱值合成氣回收中的應用

        2022-04-20 04:40:24王曉華
        煤炭加工與綜合利用 2022年2期
        關鍵詞:低熱值燃機熱值

        王曉華

        (陜西未來能源化工有限公司,陜西 榆林 719000)

        1 IGCC裝置簡介

        陜西未來能源化工有限公司在煤制油系統(tǒng)正常生產(chǎn)過程中,會副產(chǎn)一定量低熱值燃料氣(合成馳放氣),部分燃料氣經(jīng)低壓燃料氣管網(wǎng)供生產(chǎn)系統(tǒng)使用,還有大量燃料氣富余,如果不加以回收,直接排放火炬燃燒會造成能源極大浪費,為回收系統(tǒng)副產(chǎn)中壓燃料氣,實現(xiàn)整個系統(tǒng)節(jié)能降耗,煤制油項目配套一套燃氣發(fā)電裝置。發(fā)電裝置燃氣發(fā)電機組是采用美國GE公司技術制造的6B機組,型號PG6581B-M,采用MARK Vie控制系統(tǒng)。本機組以低熱值的化工系統(tǒng)副產(chǎn)的費托合成馳放燃料氣(熱值在12.54~19.228 MJ/m3)為主燃料,拖動發(fā)電機進行發(fā)電。作功后的煙氣,排向余熱鍋爐,副產(chǎn)70 t/h壓力為4.2 MPa的中壓過熱蒸汽,再并入全廠蒸汽管網(wǎng),為化工系統(tǒng)提供用汽或利用低壓余熱汽輪機進行發(fā)電。余熱鍋爐配套有SCR法脫硝裝置,還原劑為氨氣,脫硝SCR催化劑布置在余熱鍋爐中壓蒸發(fā)器后,催化劑基材為TiO2,活性材料為V2O5/WO3,采用模塊化,結(jié)構(gòu)形式為波紋板式,共12個模塊。

        2 對機組進行燃燒系統(tǒng)改造,以適應低熱值馳放氣燃燒

        2.1 6B燃機燃燒系統(tǒng)改造

        燃燒室及燃料噴嘴的改造以GE公司6B燃機標準燃燒室及燃料噴嘴為基礎進行適當改造,重新設計一套新的氣體燃料控制閥站。以滿足適應燒煤制油合成副產(chǎn)馳放氣燃料的要求。改造后燃氣輪機采用柴油燃料作為啟停機及備用燃料,機組啟機并網(wǎng)后帶到約12 MW負荷后切換到氣體燃料運行。

        2.2 雙燃料噴嘴密封性改造

        運行中,燃氣輪機兩次出現(xiàn)燃燒室端蓋燒紅故障,拆檢燃料噴嘴并打開燃燒室端蓋檢查,發(fā)現(xiàn)大部分燃料噴嘴旋流器尾部鎖片燒蝕斷裂,旋流器頭部氣體燃料出氣孔附近存在程度不等的燒蝕,燃油噴嘴燒結(jié)毀壞情況。會造成中壓燃料氣成分及熱值大幅波動,也會造成雙燃料噴嘴內(nèi)燃氣壓力與壓氣機排氣壓力差值較大,從而部分可燃氣體自旋流器螺紋線處漏出,出現(xiàn)回火現(xiàn)象,進而造成燃料噴嘴旋流器出現(xiàn)燒蝕、燃油噴嘴燒結(jié)毀壞的情況,通過在安裝旋流器時,將旋流器的螺紋線內(nèi)涂滿耐溫600~800 ℃的汽缸密封膠,同時在螺紋牙尖部嵌入一道0.1~0.15 mm絲徑的紫銅絲,增加其密封性,從而保證燃料噴嘴不燒蝕。

        3 低熱值燃料氣燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)運行優(yōu)化

        由于燃料氣熱值偏低,燃機低負荷約20 MW以下時運行,燃機排煙氣溫度約400 ℃,與設計值541.8 ℃偏差較大,造成中壓余熱鍋爐無法投用,僅能實現(xiàn)燃氣輪機簡單循環(huán),通過理論計算及實際檢驗,在燃機20 MW以下負荷時,運行模式改為IGV聯(lián)合循環(huán)溫度控制模式,將壓氣機可轉(zhuǎn)角度IGV開度由84°降低至57°,提高燃機排氣溫度至500 ℃左右,使余熱鍋爐及脫硝裝置投入運行,實現(xiàn)了熱電聯(lián)產(chǎn),保證煙氣達標排放。IGV模式運行時,需嚴密監(jiān)控燃氣輪機排煙溫度分散度,保證分散度小于30 ℃,保證燃氣輪機燃燒穩(wěn)定。

        為保證燃機負荷最大化,燃機燃料氣壓差低于4.0 kg/cm2時,燃機盡量增加負荷,保證燃機燃料氣壓差在4.0~4.3 kg/cm2之間,但燃機負荷在22 MW時,由于燃料氣熱值波動,增加負荷后,燃機排煙溫度分散度波動較大,最高時可達60 ℃以上,容易造成燃機排煙分散度大跳機,因此在燃料氣熱值不穩(wěn)定時以穩(wěn)定燃機運行為主,盡量保證燃機燃料氣壓差低。

        4 運行中煙氣NOx升高原因分析及解決措施

        燃氣輪機運行負荷35 MW左右,NOx維持排放濃度在80 mg/m3左右,2020年12月份,由于費托合成系統(tǒng)的調(diào)整,燃料氣組分及熱值發(fā)生變化,余熱鍋爐排煙中NOx升高,通過提高氨氣用量及降低燃氣輪機負荷保證排煙中NOx指標在范圍之內(nèi)。費托合成系統(tǒng)調(diào)整完成后,燃料氣熱值恢復至17.138 MJ /m3左右,CO含量恢復至30%左右,燃氣輪機負荷恢復至30~35 MW左右,余熱鍋爐排煙NOx基本維持在90~100 mg/m3之間,無法再降低至80 mg/m3左右。通過對脫硝催化劑前后煙氣實測NOx數(shù)據(jù)對比,可以看出脫硝催化劑效率降低,催化劑效率下降是NOx濃度升高的主要原因,數(shù)據(jù)見表1。

        表1 催化劑效率對比

        余熱鍋爐催化劑2019年11月進行更換,更換后余熱鍋爐進口壓力為2.0 kPa左右,運行后余熱鍋爐入口壓力較穩(wěn)定,2020年7月份為2.4 kPa左右,10月份為3.0 kPa左右,11月份壓差為3.5 kPa左右。12月份為4.0 kPa左右,達到滿量程。余熱鍋爐進口壓力增加較大,出口壓力變化不大,由于催化劑為波紋板式催化劑,催化劑節(jié)距為3.1 mm,余熱鍋爐煙道整體及催化劑前后壓差增大,催化劑存在堵塞情況,為催化劑下降主要原因。

        2021年1月26日,燃氣輪機組停運對催化劑進行檢查,發(fā)現(xiàn)催化劑前表面覆蓋一層雜質(zhì),催化劑存在堵塞,對催化劑進行清理。由于余熱鍋爐煙道為內(nèi)保溫,對煙道內(nèi)保溫進行檢查,由于保溫棉固定爪處墊片脫落及保溫棉壓板縫隙密封不嚴,導致保溫棉脫落,覆蓋在催化劑表面,導致催化劑堵塞,降低了催化劑效率。

        通過催化劑清理后,燃氣輪機開車后余熱鍋爐入口壓力降至1.5 kPa左右,NOx排放指標正常,相對清理前,每小時減少了液氨用量約60 kg,同時由于燃氣輪機排煙阻力減小,燃機負荷平均每小時提高2 MW左右。

        5 總 結(jié)

        結(jié)合實際生產(chǎn)情況,通過對燃氣輪機雙燃料噴嘴進行改造,優(yōu)化燃機低負荷下運行方式,同時通過余熱鍋爐SCR脫硝,保證了燃氣輪機組在低熱值燃料氣波動情況下穩(wěn)定運行,同時確保煙氣達標排放,實現(xiàn)了燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán),保證了IGCC長周期穩(wěn)定運行,實現(xiàn)了費托合成馳放氣回收利用。

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