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        精益思想在HL汽車零部件公司產(chǎn)能提升中的應用

        2022-04-11 05:45李洪華
        汽車與駕駛維修(維修版) 2022年3期
        關鍵詞:供貨精益瓶頸

        李洪華

        (上汽通用五菱汽車股份有限公司制造部,柳州 545007)

        0 引言

        Z 公司是國內(nèi)知名汽車公司,在芯片短缺、疫情影響和電力不足等重重困難下,全力沖擊年度生產(chǎn)目標,以滿足市場銷售需求。Z 公司于2021年9月啟動年度生產(chǎn)沖刺,10—12月份每月生產(chǎn)目標相比9月份增長1 倍,因此在零部件供應方面存在很大困難。為此,Z 公司決定外派專家團隊進駐零部件供應商支持產(chǎn)能提升。

        HL 汽車零部件公司(以下簡稱HL 公司)是其中所派駐支持的一家,是Z 公司的一級供應商,主要生產(chǎn)車身鈑金件,在產(chǎn)能方面存在較大缺口。同時,受國內(nèi)原材料、人力成本等價格上漲因素影響,如何以較低的成本投入獲得產(chǎn)能快速提升,是HL 公司與外派專家團隊面臨的重要課題。

        1 產(chǎn)能分析

        外派專家團隊進駐HL 公司后,聯(lián)合HL 公司管理團隊,成立精益改善小組,以精益思想為指導,并結(jié)合國內(nèi)精益生產(chǎn)應用的優(yōu)秀案例,快速展開產(chǎn)能影響因素分析。通過小組調(diào)研討論,確定對產(chǎn)能提升影響較大的2 個因素如下。

        1.1 二級供應商供貨不及時

        當前受國內(nèi)限電、原材料價格上漲以及招工困難等因素影響,二級供應商供貨存在較大問題。走訪調(diào)查給HL 公司供貨的16 家二級供應商,評估供貨情況(表1),其中A、B、E 這3 家二級供應商供貨問題較大。近期也時常因為這3 家二級供應商供貨問題,造成HL 公司生產(chǎn)線缺料停線,或調(diào)整生產(chǎn)計劃與人員安排,對運行效率與產(chǎn)能輸出造成很大影響,需重點跟進改善。

        表1 HL 公司二級供應商供貨情況

        1.2 HL 公司部分零部件產(chǎn)能存在瓶頸

        HL 公司共供貨Z 公司E50 車型28 個零部件,改善小組對每個零部件的生產(chǎn)節(jié)拍進行測定。根據(jù)產(chǎn)能公式:

        HL 公司每天產(chǎn)能情況匯總?cè)绫?。目前Z 公司E50 車型的生產(chǎn)需求是1 300 件/天,而HL 公司供貨中Ⅰ~Ⅳ這4 個零部件的產(chǎn)能低于需求。

        表2 HL 公司E50 零部件生產(chǎn)節(jié)拍情況

        2 產(chǎn)能提升

        精益生產(chǎn)方式源于日本豐田TPS,核心思想就是消除一切浪費,以最小的投入實現(xiàn)最大產(chǎn)出。精益推行不宜死搬硬套,應根據(jù)目標或者需求,因地制宜,理念導入,輔以適當工具,不斷提升業(yè)務指標,形成全員參與的創(chuàng)新改善文化。改善小組決定將精益理念、工具融入到HL 公司的生產(chǎn)運行管理中,幫助HL 公司以較小的投入快速提升產(chǎn)能,以滿足客戶Z 公司裝配生產(chǎn)需求,助力年度沖刺目標完成。

        2.1 提升準時到貨率

        二級供應商供貨的不確定性,對HL 公司產(chǎn)能影響重大,尤其是對生產(chǎn)計劃、人員及庫存的安排,會造成很大浪費,缺料嚴重情況下還會造成汽車主機廠停線損失。從二級供應商供貨情況調(diào)查表中可以看出,缺貨最嚴重的3 家二級供應商主要影響因素:限電、缺原材料和缺操作人員。

        了解到困難后,制定改善措施:通過協(xié)調(diào)發(fā)電機自行發(fā)電、協(xié)助人員招聘以及幫助采購原材料等方式,幫助其迅速提升產(chǎn)能。同時,經(jīng)過以上改善措施后,還供貨不及時的二級供應商,采用轉(zhuǎn)移部分模具至其他二級供應商的方式,降低其產(chǎn)能供應壓力。通過一系列活動后,HL 汽車零部件公司因二級供應商物料供貨不及時導致的停線時間,由原來每天≥800 min 降至100 min 左右,有效保證了產(chǎn)能輸出。

        2.2 提升瓶頸工位節(jié)拍

        整個系統(tǒng)的有效產(chǎn)出往往由系統(tǒng)中最薄弱的瓶頸環(huán)節(jié)決定,而對瓶頸環(huán)節(jié)的改善能有效提升系統(tǒng)產(chǎn)出。HL 汽車零部件公司作為Z 公司主機廠供應鏈系統(tǒng)中的一個環(huán)節(jié),產(chǎn)能低的零部件影響整個系統(tǒng)的產(chǎn)出。在HL 公司的產(chǎn)能分析中,共有4 個零部件產(chǎn)能是低于客戶需求,對這4 個零部件的生產(chǎn)情況進行分析,結(jié)合焊接工藝的特點,從工藝、設備、物料擺放以及生產(chǎn)模式等方面開展改進,有效提升產(chǎn)能輸出。

        E50 左/右后側(cè)圍內(nèi)板焊合件由2 條生產(chǎn)線生產(chǎn):A 線和B 線,這2 條生產(chǎn)線布局、工藝一樣。以A 線為例,其生產(chǎn)布局如圖1。一條生產(chǎn)線同時加工左/右后側(cè)圍內(nèi)板焊合件2 個零件,每個零件共有4道工序,1臺機器人焊接2個拼臺,人工負責上件取件(注:人工上件取件時間較短,小于機器人焊接時間,不影響生產(chǎn)節(jié)拍),產(chǎn)能由機器人焊接時間決定。

        圖1 左右后側(cè)圍內(nèi)板生產(chǎn)線布局(A 線)

        根據(jù)客戶1 300 件/天需求,目標節(jié)拍是提升至60JPH(注:每小時生產(chǎn)60 個零部件),單條線提升至30JPH,每120 s 就要生產(chǎn)1 個零部件。改善小組應用工業(yè)工程中的魚骨圖、線平衡墻和ECRS(取消、合并、重排和簡化)等方法,從人、機、料、法、環(huán)等方面對生產(chǎn)線進行分析,并應用線平衡墻、ECRS 方法制定并實施改進方案。

        因人工上件取件時間不影響生產(chǎn)節(jié)拍,改善小組對機器人每個工序的焊接時間進行測定,并制作改善前機器人線平衡墻(圖2a),線平衡率為94%,其中有3 臺機器人的焊接時間超出目標時間120 s。經(jīng)與設備團隊討論,通過優(yōu)化機器人運行軌跡、提升機器人運行速度等方式,機器人焊接節(jié)拍從27JPH 提升至29JPH 以上,改善后線平衡墻如圖2b,線平衡率提升至96%。

        圖2 改善前后機器人線平衡墻

        改善小組對每道工序進行拍攝視頻,進一步查找其中的浪費點。

        改善點1:優(yōu)化機器人電極頭修模時間。機器人電極頭修模頻次為3 次/h,單次修模時間為20 s,通過優(yōu)化電極頭修模軌跡,在不降低修模質(zhì)量的前提下優(yōu)化了修模時間,時間由20 s降至7 s,每天可以多生產(chǎn)13 件。

        改善點2:優(yōu)化物料布局擺放。操作員工最主要工作是重復上料取件,簡單重復,每天步行多。通過優(yōu)化物料擺放,方便員工更高效操作,減少步行、判斷和人機工程問題,降低員工的非增值活動,提升員工積極性與幸福感。

        以上2 項改進后,E50 后側(cè)圍內(nèi)板焊合件生產(chǎn)線仍為整個系統(tǒng)的輸出瓶頸。為最大化利用瓶頸產(chǎn)能,采用“人停機不?!狈绞剑瑔T工輪流休息吃飯,每天可多生產(chǎn)30 件。同時,針對E50左/右后側(cè)圍內(nèi)板焊合件生產(chǎn)線,安排專人進行物料補充,減少缺料停線時間,充分利用瓶頸資源。

        A 線運行穩(wěn)定后,將改善推廣至B 線。通過以上所有改善后,“A 線+B 線”節(jié)拍達到59JPH,同時通過優(yōu)化機器人修模時間以及“人停機不?!边\行模式,增加產(chǎn)能86 件/天,實際產(chǎn)能輸出達到1 300 件/天以上,可滿足汽車主機廠產(chǎn)能需求。

        E50 前圍板焊合總成是由1 臺焊接機器人、1 名操作工生產(chǎn)完成。機器人焊接左右兩個拼臺,人工負責上件取件,節(jié)拍由機器人焊接時間決定。改善前節(jié)拍為53JPH,明顯低于需求。經(jīng)與工藝團隊討論,對焊接工藝進行拆分,分為定位焊和補焊。原焊接機器人只進行定位焊接,并增加一臺機器人進行補焊。經(jīng)此優(yōu)化后,節(jié)拍由改善前的53JPH 提升至70JPH(圖3)。

        圖3 前圍板焊合總成節(jié)拍提升

        E50 后端板生產(chǎn)模式與前圍板焊合總成類似,改善前節(jié)拍58JPH,低于客戶產(chǎn)能需求。通過優(yōu)化機器人運行軌跡、提升機器人運行速度等,節(jié)拍由改善前58JPH 提升至62JPH(圖4),可滿足客戶需求。

        圖4 后端板節(jié)拍提升

        2.3 員工激勵政策

        HL 公司采用計件方式,激發(fā)員工積極性,對提升產(chǎn)能具有重要意義。因此,制定員工激勵政策,如產(chǎn)能之星、合理化建議等激勵政策,全力提升產(chǎn)能。產(chǎn)能之星激勵政策,以提升員工操作積極性、減少機器等人為目標,每周評比產(chǎn)能輸出最多的5名員工,在車間宣傳公布,并給予獎品激勵,每天產(chǎn)能輸出得到了進一步提升。合理化建議激勵政策,以提升員工參與改善的積極性為目標,員工提出改善建議后,改善小組評定可行性,經(jīng)采納就給予現(xiàn)金獎勵,極大提升了員工的改善能動性,營造全員參與改善的文化氛圍。

        3 產(chǎn)能提升效果

        改善小組合理將精益理念、工具融入到HL 公司的運行管理中,理念先行,輔以工具分析與改進。經(jīng)過二級供應商準時到貨率提升、瓶頸工位節(jié)拍提升以及制定員工激勵政策等改善后,HL公司E50 系列零部件產(chǎn)能得到明顯提升。改善前最低產(chǎn)能零部件為前圍板焊合總成,實際每天產(chǎn)出1 100 件/天;改善后最低產(chǎn)能零部件為左/右后側(cè)圍內(nèi)板焊合件,實際每天產(chǎn)出1 300 件/天。瓶頸輸出提升后,整個系統(tǒng)產(chǎn)出由改善前的1 100 件/天提升至1 300 件/天,為客戶Z 公司年度生產(chǎn)目標完成貢獻力量。

        4 結(jié)束語

        本文以精益思想為指導,分析了HL 公司影響產(chǎn)能的主要因素,結(jié)合精益生產(chǎn)與工業(yè)工程方法理論制定改善方案,提升了二級供應商準時到貨率。同時,應用魚骨圖、線平衡墻和ECRS 方法分析與改進,并創(chuàng)意性地將線平衡墻工具應用于機器人,有效提升了HL 公司整體產(chǎn)能輸出,滿足客戶汽車主機廠需求。

        HL 公司在產(chǎn)能提升中,取得了階段性成果,后續(xù)還需建立一套適合汽車零部件公司的精益體系,持續(xù)創(chuàng)新改進,為客戶創(chuàng)造價值,為“中國制造2025”貢獻力量。

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