本文針對(duì)汽車(chē)車(chē)身某處縱梁沖壓件焊接面產(chǎn)生翹曲的原因及解決方案進(jìn)行了闡述,通過(guò)對(duì)零件的造型、沖壓工藝方案、現(xiàn)場(chǎng)模具調(diào)試等3個(gè)方面對(duì)翹曲缺陷進(jìn)行分析,歸納并制定了相應(yīng)的解決方案,最終使翹曲缺陷得到消除,為以后的模具設(shè)計(jì)和模具調(diào)試提供借鑒與參考。
我在教學(xué)過(guò)程中做了一些嘗試,效果很不錯(cuò)。課前,布置預(yù)習(xí)作業(yè),完成預(yù)習(xí)所應(yīng)達(dá)到的目的;課堂上,分組討論,解決自己遇到的問(wèn)題,教師可以再設(shè)計(jì)問(wèn)題,調(diào)動(dòng)學(xué)生閱讀討論,達(dá)到預(yù)期的目的,完成相應(yīng)的習(xí)題;課后,布置作業(yè),個(gè)別輔導(dǎo),指導(dǎo)學(xué)生及時(shí)系統(tǒng)總結(jié)所學(xué)數(shù)學(xué)知識(shí),將所學(xué)數(shù)學(xué)知識(shí)系統(tǒng)化、網(wǎng)絡(luò)化,將所學(xué)數(shù)學(xué)知識(shí)融會(huì)貫通,運(yùn)用自如。
縱梁是車(chē)架裝配的基礎(chǔ),縱梁的單件精度是車(chē)架制造精度的基礎(chǔ)。近年來(lái),為了降低汽車(chē)重量,汽車(chē)鈑金件采用的材質(zhì)向著高強(qiáng)化、輕量化方向發(fā)展。但是,隨之而來(lái)的材料強(qiáng)度的提高,使得縱梁成形回彈問(wèn)題更加復(fù)雜和突出,尤其是縱梁腹面的縱向翹曲和橫向扭曲,變形程度大、不穩(wěn)定,這些問(wèn)題無(wú)法通過(guò)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整解決,必須依靠數(shù)控加工的方式進(jìn)行回彈補(bǔ)償。
本文研究了縱梁回彈的數(shù)值模擬方法,并通過(guò)試驗(yàn)對(duì)數(shù)值分析結(jié)果進(jìn)行了驗(yàn)證,制定了縱梁成形的模具補(bǔ)償方案,對(duì)縱梁翹曲和扭曲進(jìn)行補(bǔ)償,提高了縱梁成形的精度。
3.2 最佳工藝參數(shù)為漂燙溫度 91 ℃、漂燙時(shí)間 4 min、切片厚度4 mm和冷凍時(shí)間3 h,在此條件得到規(guī)范化綜合評(píng)分 0.9572,與預(yù)測(cè)值(0.9453)基本一致,說(shuō)明該回歸模型準(zhǔn)確,主成分分析與響應(yīng)面分析法相結(jié)合對(duì)馬鈴薯脆片預(yù)處理工藝進(jìn)行優(yōu)化的綜合評(píng)價(jià)方法準(zhǔn)確可行。
圖1為某車(chē)型的縱梁內(nèi)板現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試過(guò)程中在腹面位置產(chǎn)生的翹曲缺陷,這些缺陷會(huì)影響產(chǎn)品的焊接,導(dǎo)致焊點(diǎn)不牢,出現(xiàn)開(kāi)焊的風(fēng)險(xiǎn),直接影響車(chē)身焊接質(zhì)量。圖2為CAE分析在Springback時(shí),確認(rèn)制件與凹模工具對(duì)比狀態(tài),Autoform分析結(jié)果同樣有翹曲狀態(tài)。經(jīng)過(guò)對(duì)CAE分析結(jié)果和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試狀態(tài)對(duì)比,制件翹曲問(wèn)題為工藝問(wèn)題,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試無(wú)法徹底解決,必須依靠數(shù)控加工的方式進(jìn)行回彈補(bǔ)償。
考慮到鏈條爐排風(fēng)室進(jìn)口靜壓小,尾部靜壓大,因此在爐排調(diào)風(fēng)門(mén)全開(kāi)的情況下,在風(fēng)室進(jìn)口處布置擋板以優(yōu)化風(fēng)室結(jié)構(gòu)。
⑵為保證側(cè)壁成形減薄滿足要求,規(guī)劃工藝方案OP10局部拉延,凹模圓角放大至R8mm,OP30整形到位,產(chǎn)品凹圓角R4.5mm,局部拉延檻圓角放大至R15mm,如圖5所示。
如圖6所示,將原始的凹??赗8mm調(diào)整為R3mm提升橫向拉應(yīng)力,減少成形流入量,達(dá)到去除拉延坎后的阻料目的。
通過(guò)原因分析確認(rèn),翹曲產(chǎn)生的主要原因是材料成形過(guò)程中流過(guò)R角,產(chǎn)生翹曲。結(jié)合原因分析采取的解決措施為:⑴消除阻料坎R角;⑵調(diào)整凹??趫A角大?。虎翘嵘N曲位置研合精度,對(duì)翹曲位置強(qiáng)壓,減緩問(wèn)題產(chǎn)生;⑷增大壓邊圈壓力,減少進(jìn)料量。針對(duì)縱梁腹面翹曲問(wèn)題開(kāi)展研究和探討,最終確定選擇以下兩種解決措施。
縱梁制件造型為“幾”字形結(jié)構(gòu),腹面拔模角成形角度為5°,單純采用試驗(yàn)研究和理論解析方法,難以有效解決現(xiàn)場(chǎng)翹曲等問(wèn)題。以下從零件的產(chǎn)品造型的成形特點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)的沖壓工藝設(shè)計(jì)以及成形原理等方面分析該區(qū)域產(chǎn)生翹曲的原因。
⑴工藝設(shè)計(jì)階段為保證產(chǎn)品充分拉深,設(shè)計(jì)使用拉延檻(深度10mm,R角8mm)板料經(jīng)過(guò)拉延檻圓角及凹模口圓角向里流動(dòng),經(jīng)過(guò)圓角1處硬化轉(zhuǎn)移至法蘭,經(jīng)過(guò)圓角2處硬化轉(zhuǎn)移至側(cè)壁,如圖4所示。
消除阻料坎R角,將拉延的拉延檻取消,避免材料經(jīng)過(guò)阻力坎彎曲硬化。
OP10為雙動(dòng)拉延帶壓邊圈成形,壓邊圈采用10mm深阻料坎阻料,如圖3所示。
新一輪后勤改革完成后,華中師范大學(xué)形成了以分管校領(lǐng)導(dǎo)親自抓、部門(mén)主要負(fù)責(zé)人直接抓的層層落實(shí)責(zé)任制,全面落實(shí)食品安全應(yīng)急處置機(jī)制,實(shí)施食品安全責(zé)任追究機(jī)制。通過(guò)建章立制形成科學(xué)、高效、規(guī)范、有序的工作機(jī)制,制定《食品安全工作站成員工作職責(zé)》、《食品安全工作流程》、《食品安全應(yīng)急處置預(yù)案》、《二次供應(yīng)管理細(xì)則》,涉及信息報(bào)送、日常巡查、績(jī)效體系考評(píng)、突發(fā)事件應(yīng)急處置、監(jiān)管戶檔案管理等。
由于前期CAE分析結(jié)果與現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試制件趨勢(shì)一致,因此,按照最新制定的工藝方案進(jìn)行Autoform反算,確認(rèn)回彈狀態(tài)。圖7為更改后CAE分析效果,制件翹曲問(wèn)題消除。不過(guò)仍需要實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證整改效果,分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。
根據(jù)制定的翹曲解決方案,重新修改了拉延模具的阻料坎形狀,同時(shí)減小了凹模口R角。模具修改完成后對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證發(fā)現(xiàn),翹曲問(wèn)題改善效果明顯,制件在拉延模具上貼合狀態(tài)良好,用平直尺對(duì)比腹面平整度,僅顯示0.2mm的縫隙,整改效果達(dá)到預(yù)期要求,焊接邊的平面度滿足焊裝和總裝的要求。圖8所示為工藝優(yōu)化后的零件實(shí)物。制件翹曲回彈得到解決,側(cè)壁翹曲量由1.5mm減小到0.2mm。
經(jīng)過(guò)模具回廠前與回廠后對(duì)縱梁翹曲問(wèn)題跟蹤確認(rèn),模具前期分析結(jié)果存在失效,需要從前期分析、問(wèn)題橫展、造型設(shè)計(jì)等方面提升。針對(duì)翹曲問(wèn)題從以下思路進(jìn)行解決:⑴梁類(lèi)件拉延設(shè)計(jì)分模線與壓料面的形狀統(tǒng)籌考慮,阻料坎的設(shè)置方向考慮R角的硬化殘留;⑵拉延采用小的凹??赗角,抑制側(cè)壁翹曲;⑶因產(chǎn)品造型限制無(wú)法實(shí)現(xiàn),而導(dǎo)致制件的缺陷,需要在SE階段從工藝能實(shí)現(xiàn)的角度進(jìn)行優(yōu)化改善,避免后期問(wèn)題發(fā)生。