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        350 MW超臨界機組高中壓缸聯(lián)合啟動并網(wǎng)過程詳析

        2022-03-18 11:57:30謝昌亞陳凱亮徐琳濤李永康
        節(jié)能技術(shù) 2022年1期
        關(guān)鍵詞:閥位主汽設(shè)定值

        謝昌亞,尤 默,陳凱亮,徐琳濤,李永康

        (1.國網(wǎng)冀北電力有限公司電力科學(xué)研究院(華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司),北京 100045;2.華北電力科學(xué)研究院有限責(zé)任公司西安分公司,陜西 西安 710075)

        作為火電機組重要的輔助系統(tǒng),旁路系統(tǒng)的選型和控制直接影響機組的安全性和經(jīng)濟性,對機組啟動及運行有重要意義[1-2]。旁路系統(tǒng)一般分為一級旁路、二級旁路和三級旁路[3-5]。一級旁路是將整個汽輪機旁通,把主蒸汽直接引入凝汽器;二級旁路包含高壓旁路和低壓旁路,高壓旁路旁通高壓缸將主蒸汽引入再熱器,低壓旁路旁通中、低壓缸將再熱蒸汽引入凝汽器;三級旁路同時具有一級旁路和二級旁路[6]。不同旁路適用于不同類型機組,主要取決于鍋爐的結(jié)構(gòu)、再熱器材料和機組運行要求[7]。超臨界機組主要采用一級旁路和二級旁路,對于中間一次再熱的單元制機組,若鍋爐再熱器材質(zhì)不允許干燒、機組采用高中壓缸聯(lián)合啟動或中壓缸啟動,必須考慮配置二級旁路[8]。

        從鍋爐點火至機組沖轉(zhuǎn)帶負(fù)荷,旁路系統(tǒng)的全程自動控制技術(shù)較為成熟,不同機組和不同啟動方式,控制策略均有差異。對于配置二級旁路的中間一次再熱的單元制機組,可分為鍋爐點火初期、升溫升壓至沖轉(zhuǎn)參數(shù)、機組沖轉(zhuǎn)和并網(wǎng)帶負(fù)荷等4個階段來進(jìn)行旁路系統(tǒng)的控制[9-12]。在鍋爐點火初期,機組管道需要預(yù)暖,高、低壓旁路減壓閥需開啟一定開度讓鍋爐產(chǎn)生的蒸汽通過旁路管道回流至凝汽器,同時開啟管道疏水,對系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)暖;升溫升壓至沖轉(zhuǎn)參數(shù)期間,高、低壓旁路閥門開度需和鍋爐負(fù)荷配合,控制主、再熱蒸汽參數(shù)逐漸達(dá)到汽輪機沖轉(zhuǎn)要求,并且為了滿足一定的蒸汽量,高、低壓旁路閥開度應(yīng)有低限;機組沖轉(zhuǎn)升速階段,高低壓旁路閥需要控制主、再熱壓力保持穩(wěn)定;機組并網(wǎng)帶負(fù)荷后,高低壓旁路要逐步退出。同前三個階段相比,機組并網(wǎng)帶負(fù)荷瞬間,主、再熱蒸汽壓力波動較大,這是由于為了保證機組達(dá)到一定的初負(fù)荷并且為了防止機組發(fā)生逆功率導(dǎo)致跳閘,在并網(wǎng)瞬間機組綜合閥位指令會疊加一定數(shù)值,使高中壓調(diào)門瞬間開啟一定開度,從而增大汽輪機進(jìn)汽量。同時,不同啟動方式之間并網(wǎng)過程的差異性較大,啟動方式的選擇和機組的通流特點對旁路的自動控制要求不同,因此對于特定機組的特定啟動方式,需要在機組并網(wǎng)瞬間對機組通流方式轉(zhuǎn)變過程的通流特點進(jìn)行摸索,從而設(shè)置合理的旁路自動控制方案。

        目前,雖有相當(dāng)部分文獻(xiàn)[13-19]研究了旁路全程自動控制策略且彼此有差異,但均是為了滿足上述4個階段中機組鍋爐、汽輪機等機務(wù)方面的要求,因此文獻(xiàn)中所述控制邏輯雖有區(qū)別,但控制思路和控制結(jié)果大同小異,并且現(xiàn)有文獻(xiàn)均將重點放在控制策略和控制邏輯的介紹上,鮮有文獻(xiàn)詳細(xì)分析旁路自動控制下、機組并網(wǎng)時,蒸汽在汽輪機中通流過程的變化,且目前東汽機組多推薦采用中壓缸啟動[20],高中壓缸聯(lián)合啟動時的并網(wǎng)過程更罕有分析。通過分析掌握并網(wǎng)時機組通流變化特點,即便操作人員手動控制旁路,也能實現(xiàn)機組參數(shù)的平穩(wěn)過渡,并能為自動控制策略的選擇和優(yōu)化提供依據(jù)。

        在某350 MW超臨界供熱機組調(diào)試期間,受現(xiàn)場條件限制,從鍋爐點火至機組并網(wǎng)帶負(fù)荷,旁路系統(tǒng)并沒有采用全程自動控制技術(shù),而是對機組并網(wǎng)時旁路的自動控制進(jìn)行了探索和嘗試,本文重點對該機組在不同旁路動作情況下的多次并網(wǎng)過程進(jìn)行詳細(xì)的分析,介紹了高中壓缸聯(lián)合啟動方式下、機組并網(wǎng)過程中高壓缸通流方式的切換過程,對同類型機組的調(diào)試、運行及旁路系統(tǒng)自動控制策略的優(yōu)化具有一定的參考價值。

        1 機組及旁路系統(tǒng)簡介

        某350 MW超臨界供熱機組采用東汽生產(chǎn)的型號為C359/284.1-24.2/0.4/569/569的一次中間再熱、兩缸兩排汽、單軸、抽凝式汽輪機。機組主再熱蒸汽及旁路系統(tǒng)示意圖見圖1,機組配置容量為40%BMCR的高、低壓旁路系統(tǒng),高、低壓旁路管道上各有一電動減壓閥(以下簡稱高旁、低旁),高旁減溫水自給水系統(tǒng)來,低旁減溫水自凝結(jié)水系統(tǒng)來。機組設(shè)置有高排通風(fēng)閥和高排逆止門,均為氣動閥門,氣源為廠用壓縮空氣。

        圖1 機組主再熱蒸汽及旁路系統(tǒng)示意圖

        整個調(diào)試期間本機組均采用高中壓缸聯(lián)合啟動方式?jīng)_轉(zhuǎn)。在機組并網(wǎng)瞬間,高排逆止門接受信號變?yōu)樽杂晌唬稍谇昂笳羝哂胁顗簳r頂開閥門門板;機組并網(wǎng)后30 s,高排通風(fēng)閥接受關(guān)閉指令開始關(guān)閉,本機組高排通風(fēng)閥關(guān)閉時間約為5 s;并網(wǎng)時機組綜合閥位指令在當(dāng)前值上疊加一定數(shù)值,該數(shù)值是主汽壓力的函數(shù)。

        2 機組通流特點及旁路控制策略

        由于采用高中壓缸聯(lián)合啟動,在空載期間整個高壓缸的通流過程是:主蒸汽通過高壓主門和高壓調(diào)門,進(jìn)入高壓缸做功后通過高排通風(fēng)管道回到凝汽器疏擴。本機組高排通風(fēng)管道規(guī)格為Ф219×12,管徑較小,通流能力有限,此時主要靠再熱蒸汽沖轉(zhuǎn)中壓轉(zhuǎn)子維持機組轉(zhuǎn)速;并且并網(wǎng)后一段時間內(nèi),由于高壓缸排氣母管壓力低于冷再壓力,高排逆止門雖然處于自由位,但閥門門板仍無法頂開,高壓缸通流過程與空載期間相同,這段時間內(nèi)機組負(fù)荷主要是靠再熱蒸汽在中壓缸做功來維持。綜上所訴,可采用兩種方式完成機組并網(wǎng)后高壓缸通流的切換,一種是通過關(guān)高旁,快速降低再熱壓力,讓高排逆止閥門盡早開啟,建立高壓缸完整通流,同時提高綜合閥位指令,但這種方法機組負(fù)荷波動較大,且容易產(chǎn)生逆功率;另一種是先關(guān)低旁,保證再熱壓力維持一定數(shù)值不能過低,通過提高綜合閥位指令增大高壓缸進(jìn)汽量,待高排通風(fēng)閥完全關(guān)閉后,高排母管壓力逐漸增大至大于再熱壓力,高排逆止門開啟,此時再逐步關(guān)閉高旁。本機組旁路控制策略采用后一種思路,邏輯示意圖見圖2和圖3。

        圖2 控制策略1

        圖3 控制策略2

        從圖2和圖3可以看出,高壓旁路和低壓旁路在控制策略上的主要差別在于:并網(wǎng)時低旁壓力設(shè)定值直接疊加偏置實現(xiàn)低旁閥自動關(guān)小,而高旁壓力設(shè)定值在并網(wǎng)后30 s再疊加偏置。策略1和策略2主要差別在于:策略1中高、低旁壓力設(shè)定值只疊加一次偏置,而策略2中高、低旁壓力設(shè)定值每個掃描周期疊加一次偏置。每次并網(wǎng)過程疊加偏置的大小、周期等在下節(jié)敘述,本節(jié)不做贅述。

        3 并網(wǎng)過程

        3.1 首次并網(wǎng)

        2020年10月27日,機組冷態(tài)啟動完成各項空載試驗后首次并網(wǎng),高、低旁系統(tǒng)采用控制策略1。并網(wǎng)過程機組各主要參數(shù)變化曲線見圖4。

        圖4 首次并網(wǎng)

        過程分析如下:

        (1)13:11:36并網(wǎng)前主汽壓力5.04 MPa,主蒸汽溫度434.2℃,高旁開度60.4%,再熱壓力0.66 MPa,再熱蒸汽溫度428.8℃,低旁開度47.2%,總煤量24.5 t/h,綜合閥位12.1%,調(diào)節(jié)級壓力0.006 MPa,高壓缸排汽母管壓力0.003 MPa,高旁和低旁均投入自動。

        (2)13:11:39機組并網(wǎng),高排逆止門變?yōu)樽杂晌?,高排母管壓力低于再熱壓力,高排逆止門處于關(guān)閉狀態(tài);綜合閥位瞬間由12.1%增加4.4%至16.5%,由于低旁壓力設(shè)定值在并網(wǎng)瞬間疊加正向偏置0.4 MPa,壓力設(shè)定值變?yōu)?.1 MPa,低旁開始迅速回關(guān)。

        (3)13:11:45 6 s內(nèi)低旁開度由42.9%關(guān)至29.0%,從并網(wǎng)至此時,再熱壓力基本無變化保持0.66 MPa不變,此后低旁在控制器積分作用下緩慢關(guān)閉,再熱壓力開始緩慢下降;并網(wǎng)后汽輪機處于閥控狀態(tài),在DEH畫面手動給定綜合閥位指令30%,閥位升速率30%/min,主調(diào)門和中調(diào)門開始開大。

        (4)13:12:09并網(wǎng)30 s后,高排通風(fēng)閥開始關(guān)閉,至此主汽壓力基本無變化保持5.0 MPa、高旁閥位保持60.4%,高旁壓力設(shè)定值疊加正向偏置2 MPa增加為7.0 MPa,此時高旁開始快速回關(guān)。

        (5)13:12:11綜合閥位升至30%并保持,機組負(fù)荷15.5 MW,低旁緩慢關(guān)閉控制再熱壓力,此時高排通風(fēng)閥還未完全關(guān)閉,高排母管壓力并未上漲,高排逆止門沒有頂開,由于高旁減壓閥快速回關(guān),再熱壓力開始迅速下降,負(fù)荷開始下降。此時運行人員發(fā)現(xiàn)再熱壓力降至0.56 MPa,并且低旁關(guān)閉速率變慢,為防止再熱壓力下降過快,將低旁減壓閥解除自動。

        (6)13:12:13運行人員手動輸入指令全關(guān)低壓旁路,8 s后低旁全關(guān)。

        (7)13:12:16此時高排通風(fēng)閥已完全關(guān)閉,高排母管壓力開始上漲。

        (8)13:12:26自12:09時高旁迅速關(guān)閉至36.4%,高排后壓力升至0.25 MPa,再熱壓力降至0.5 MPa,高排逆止門并未頂開。負(fù)荷下降較快,運行人員將高旁解除自動,此時機組負(fù)荷12.7 MW。另外,雖然高旁閥關(guān)閉較多,但在高旁關(guān)閉過程中,高壓缸進(jìn)汽量一直在增加,所以主汽壓力變化并不明顯。

        (9)13:12:33調(diào)節(jié)級壓力開始增大。

        (10)13:12:40此時負(fù)荷降至8.8 MW,為防止負(fù)荷進(jìn)一步下降,DEH畫面設(shè)定綜合閥位指令40%,閥位升速率30%/min。此時高排母管壓力0.43 MPa,再熱壓力0.43 MPa,判斷高排逆止門門板將要開啟,手動關(guān)小高旁。

        (11)13:13:00機組綜合閥位升至40%保持,負(fù)荷8.6 MW基本穩(wěn)定,低旁全關(guān),高旁開度22.4%。高排母管壓力0.36 MPa,再熱壓力0.36 MPa,高排逆止門處于平衡位置。

        (12)13:13:22進(jìn)一步升負(fù)荷,DEH畫面給定綜合閥位指令60%,升速率30%/min。

        (13)13:14:02綜合閥位指令升至60%保持,負(fù)荷18.3 MW,主汽壓力5.2 MPa,調(diào)節(jié)級壓力1.5 MPa,高排母管壓力0.42 MPa,再熱壓力0.40 MPa,低旁全關(guān),高旁開度22.4%。在并網(wǎng)操作過程中,運行人員擔(dān)心關(guān)閉高旁會降低再熱壓力導(dǎo)致負(fù)荷快速下降,沒有繼續(xù)關(guān)閉高旁,其實在綜合閥位增大、高調(diào)門進(jìn)一步開啟的過程中,高排逆止門已經(jīng)開啟,蒸汽在高壓缸內(nèi)已形成通流,此時完全可以全關(guān)高旁。至此整個并網(wǎng)過程基本結(jié)束,后續(xù)負(fù)荷基本穩(wěn)定在23 MW左右。

        3.2 第二次并網(wǎng)

        2020年10月28日,機組帶25%額定負(fù)荷后完成機械超速試驗,繼續(xù)沖轉(zhuǎn)并網(wǎng),高、低旁系統(tǒng)采用控制策略1。并網(wǎng)過程機組各主要參數(shù)變化曲線見圖5。

        圖5 第二次并網(wǎng)

        過程分析如下:

        (1)05:44:13并網(wǎng)前,主汽壓力5.94 MPa,主蒸汽溫度443℃,高旁開度58.5%,再熱壓力1.0 MPa,再熱蒸汽溫度449℃,低旁開度34.7%,總煤量27.7 t/h,綜合閥位9.5%,調(diào)節(jié)級壓力0.006 MPa,高排母管壓力0.003 MPa,高旁和低旁均投入自動。

        (2)05:44:20機組并網(wǎng),高排逆止閥變?yōu)樽杂晌唬吲拍腹軌毫Φ陀谠贌釅毫?,高排逆止門處于關(guān)閉狀態(tài);綜合閥位瞬間由9.5%增加3.4%至12.9%,機組負(fù)荷上漲;在并網(wǎng)前,熱工人員強制邏輯,并網(wǎng)瞬間低旁壓力設(shè)定值沒有疊加正向偏置,低旁此時控制機前壓力。

        (3)05:44:24中調(diào)門開大,再熱壓力開始下降,低旁此時開始自動關(guān)閉,機組負(fù)荷繼續(xù)上漲。

        (4)05:44:29運行人員在DEH畫面手動輸入綜合閥位指令64%,閥位升速率30%/min。

        (5)05:44:50機組已并網(wǎng)30 s,高排通風(fēng)閥開始關(guān)閉,至此主汽壓力基本無變化保持5.9 MPa,高旁閥位保持58.5%,高旁調(diào)閥壓力設(shè)定值疊加正向偏置2 MPa,增加為7.9 MPa,此時高旁開始快速回關(guān),綜合閥位23.2%,機組負(fù)荷19 MW。

        (6)05:44:56機組并網(wǎng)36s后,高排通風(fēng)閥完全關(guān)閉,高排母管壓力開始增大;由于高排逆止門并未開啟,高旁迅速關(guān)閉,再熱壓力繼續(xù)下降,負(fù)荷開始下降。

        (7)05:45:25此時綜合閥位40.6%,主汽壓力6.1 MPa,高排母管壓力0.48 MPa,再熱壓力0.43 MPa,高排逆止門已經(jīng)打開,再熱壓力停止下降,機組負(fù)荷降至整個并網(wǎng)過程的最低值12.9 MW;同時由于再熱壓力停止下降,在低旁自動的控制下,低旁關(guān)閉速度變緩,并且隨著綜合閥位持續(xù)增大,高壓缸進(jìn)汽量增大,再熱壓力和機組負(fù)荷開始緩慢上漲。

        (8)5:46:04隨著再熱壓力的上漲,在控制器的作用下,低旁逐漸開大,此時低旁開度6.7%,再熱壓力0.50 MPa,負(fù)荷已上漲至24 MW,運行人員解除低旁自動,并手動全關(guān)低旁。

        (9)5:46:13機組綜合閥位指令升至64%保持,高旁繼續(xù)關(guān)小,主汽壓力6.1 MPa,調(diào)節(jié)級壓力1.7 MPa,高排母管壓力0.58 MPa,再熱壓力0.53 MPa,機組負(fù)荷26 MW。

        (10)05:46:45機組綜合閥位64%,機組負(fù)荷30.6 MW,主汽壓力5.9 MPa,調(diào)節(jié)級壓力1.8 MPa保持不變,高排母管壓力0.63 MPa,再熱壓力0.60 MPa,高旁開度15.8%并繼續(xù)關(guān)閉,運行人員解除高旁自動,手動全關(guān)高旁,并網(wǎng)過程基本結(jié)束,后續(xù)負(fù)荷穩(wěn)定在24 MW左右。從高旁在自動控制作用下的關(guān)閉趨勢來看,此時無需解除高旁自動,在自動控制的作用下高旁會勻速全關(guān)。

        首次并網(wǎng)和第二次并網(wǎng)比較來看:(1)由于第二次并網(wǎng)瞬間,低旁壓力設(shè)定值并沒有疊加正向偏置,低旁關(guān)閉速度較慢,導(dǎo)致再熱壓力在并網(wǎng)過程中波動較大,由1 MPa最低降至0.43 MPa。(2)第二次并網(wǎng),負(fù)荷下降過程以及低負(fù)荷持續(xù)時間明顯小于首次并網(wǎng),最主要的原因是第二次并網(wǎng)過程中,綜合閥位在持續(xù)增大,高壓缸進(jìn)汽量不斷增大,有利于高排母管壓力上漲,從而在前后汽流壓差的作用快速頂開高排逆止門,使高壓缸至再熱器到中壓缸形成汽流通路,并網(wǎng)過程迅速、穩(wěn)定。

        3.3 第三次并網(wǎng)

        2020年11月01日,因鍋爐負(fù)壓波動導(dǎo)致機組跳閘,后機組重新定速并網(wǎng),高、低旁系統(tǒng)采用控制策略2。并網(wǎng)過程各主要參數(shù)變化見圖6。

        圖6 第三次并網(wǎng)

        過程分析如下:

        (1)03:58:44并網(wǎng)前,主汽壓力6.5 MPa,主汽溫度500℃,高旁開度61.4%,再熱壓力1.3 MPa,再熱溫度502℃,低旁開度58.9%,鍋爐總煤量37.4 t/h,綜合閥位9.3%,調(diào)節(jié)級壓力0.006 MPa,高排母管壓力0.003 MPa,高旁、低旁均投入自動。

        (2)03:58:48機組并網(wǎng),高排逆止閥變?yōu)樽杂晌?,高排母管壓力低于再熱壓力,高排逆止門處于關(guān)閉狀態(tài);綜合閥位瞬間由9.3%增加至12.85%,機組負(fù)荷上漲;低旁壓力設(shè)定值從并網(wǎng)開始,每個DCS系統(tǒng)掃描周期疊加0.005 MPa的正向偏置,系統(tǒng)掃描周期為250 ms,即每秒疊加0.02 MPa的正向偏置,持續(xù)60 s;此時中調(diào)門開大、再熱壓力降低,低旁閥在自動控制下開始關(guān)小。

        (3)03:58:53運行人員在DEH畫面手動輸入綜合閥位指令64%,閥位升速率30%/min。

        (4)03:59:18機組已并網(wǎng)30 s,高排通風(fēng)閥開始關(guān)閉,至此主汽壓力基本無變化保持6.5 MPa,高旁閥位保持61.4%;高旁調(diào)閥壓力設(shè)定值開始每個掃描周期疊加0.015 MPa的正向偏置,即每秒增加0.06 MPa的正向偏置,持續(xù)60 s;由于高旁壓力設(shè)定值與主汽壓力反饋偏差不大,高旁未動作;此時機組綜合閥位24.3%,負(fù)荷30 MW,低旁開度31.9%處于緩慢關(guān)閉過程,再熱壓力1.1 MPa緩慢減小。

        (5)03:59:22此時高排通風(fēng)閥全關(guān),高排母管壓力開始上漲。

        (6)03:59:23高旁壓力設(shè)定值6.62 MPa,主汽壓力6.50 MPa,在控制器作用下高旁開始逐漸關(guān)小。

        (7)03:59:47在自動控制下,低旁全關(guān);高排母管壓力0.50 MPa,再熱壓力0.89 MPa,高排逆止門未打開,高排通風(fēng)閥已全關(guān),此時高壓缸內(nèi)汽流未形成通路,機組主要靠中壓缸做功;由于高旁關(guān)小,再熱壓力降低,機組負(fù)荷此時正處于緩慢降低的過程。

        (8)03:59:49運行人員誤操作,將高旁自動解除,并手動關(guān)小高旁,從圖中可以看出,此時機組負(fù)荷、主汽壓力、再熱壓力較為穩(wěn)定,高旁在自動作用下緩慢關(guān)小,無需解除高旁自動。

        (9)03:59:55主汽壓力6.7 MPa,調(diào)節(jié)級壓力0.34 MPa,高排母管壓力0.85 MPa,再熱壓力0.82 MPa,此時高排逆止門打開,高壓缸內(nèi)汽流形成通路。

        (10)04:00:36機組綜合閥位升至64.3%保持。

        (11)04:00:40高旁全關(guān),機組負(fù)荷28 MW,整個并網(wǎng)過程結(jié)束,后續(xù)機組負(fù)荷穩(wěn)定在24 MW左右。

        與前兩次并網(wǎng)相比:(1)本次并網(wǎng)由于主汽參數(shù)和再熱參數(shù)較高,在并網(wǎng)過程中負(fù)荷最大值較高,最大到37 MW,前期負(fù)荷升速率較大;(2)再熱壓力較高,從高排壓力上漲至高排逆止門頂開所需時間較長;(3)高、低旁壓力設(shè)定值采用每秒疊加固定數(shù)值正向壓力偏置的方法,與前兩次并網(wǎng)過程相比,旁路關(guān)閉速率較為穩(wěn)定,再熱壓力未發(fā)生波動,機組負(fù)荷過渡比較平穩(wěn)。

        3.4 第四次并網(wǎng)

        2020年11月02日,鍋爐火焰檢測信號消失導(dǎo)致機組跳閘,缺陷消除后,機組繼續(xù)定速并網(wǎng),高、低旁系統(tǒng)采用控制策略2。并網(wǎng)過程各主要參數(shù)變化見圖7。

        圖7 第四次并網(wǎng)

        過程分析如下:

        (1)09:05:52并網(wǎng)前,主汽壓力10.0 MPa,主汽溫度519℃,高旁開度49.5%,再熱壓力0.79 MPa,再熱溫度499℃,低旁開度53.3%,鍋爐總煤量46.6 t/h,綜合閥位10.2%,調(diào)節(jié)級壓力0.006 MPa,高排母管壓力0.005 MPa,高旁、低旁均投入自動。

        (2)09:05:55機組并網(wǎng),高排逆止閥變?yōu)樽杂晌唬吲拍腹軌毫Φ陀谠贌釅毫?,高排逆止門處于關(guān)閉狀態(tài);綜合閥位瞬間由10.2%增加至12.8%,機組負(fù)荷上漲;低旁壓力設(shè)定值從并網(wǎng)開始,每個掃描周期疊加0.007 5 MPa的正向偏置,系統(tǒng)掃描周期為250 ms,即每秒疊加0.03 MPa的正向偏置,持續(xù)60 s;中調(diào)門開大、再熱壓力降低,低旁在自動控制作用下開始關(guān)小。

        (3)09:06:00運行人員在DEH畫面手動輸入綜合閥位指令64%,閥位升速率30%/min。

        (4)09:06:25機組已并網(wǎng)30 s,高排通風(fēng)閥開始關(guān)閉,至此主汽壓力基本無變化保持10.0 MPa,高旁閥位48.9%;高旁調(diào)閥壓力設(shè)定值開始每個掃描周期疊加0.015 MPa的正向偏置,即每秒增加0.06 MPa的正向偏置,持續(xù)60 s;由于高旁壓力設(shè)定值與主汽壓力反饋偏差不大,高旁未動作;此時機組綜合閥位23.1%,負(fù)荷17.8 MW,低旁開度21.4%處于緩慢關(guān)閉過程,再熱壓力0.64 MPa緩慢減小。

        (5)09:06:30此時高排通風(fēng)閥全關(guān),高排母管壓力開始上漲。

        (6)09:06:32高旁壓力設(shè)定值10.18 MPa,主汽壓力10.0 MPa,在自動控制作用下高旁開始逐漸關(guān)小。

        (7)09:06:40在自動的作用下,低旁閥全關(guān);高排母管壓力0.56 MPa,再熱壓力0.57 MPa,高排逆止門將要打開。

        (8)09:07:43運行人員將高旁自動解除,并手動關(guān)小高旁,從圖中可以看出,此時機組負(fù)荷、主汽壓力、再熱壓力較為穩(wěn)定,高旁在自動作用下緩慢關(guān)小,無需解除高旁自動;機組綜合閥位64%保持,主汽壓力9.5 MPa,再熱壓力0.7 MPa,機組負(fù)荷49.8 MW,并網(wǎng)過程基本結(jié)束。

        3.5 過程總結(jié)

        通過對上述4次并網(wǎng)過程的分析,可以看出,采用先關(guān)低旁后關(guān)高旁的控制思路可以有效避免機組出現(xiàn)逆功率的現(xiàn)象,并且采用每個掃描周期在壓力設(shè)定值上疊加正向偏置的方法,與只在并網(wǎng)瞬間疊加正向偏置的方法相比,可實現(xiàn)按一定速率關(guān)閉高、低旁壓力調(diào)節(jié)門,并且通過改變疊加正向偏置的大小可以改變高、低旁關(guān)閉速率,從而適應(yīng)不同的機組參數(shù)。高中壓缸聯(lián)合啟動方式下在機組并網(wǎng)過程中,高壓缸通流方式存在切換的過程。并且高排母管壓力在高排通風(fēng)閥關(guān)閉后才開始上漲,當(dāng)上漲至大于冷再熱壓力時,高排逆止門才會在汽流壓差下打開,說明當(dāng)高排通風(fēng)閥完全關(guān)閉至高排逆止門尚未開啟這段時間,高壓缸內(nèi)沒有建立通流,進(jìn)入高壓缸的蒸汽用來提高缸內(nèi)壓力,并會產(chǎn)生鼓風(fēng)。

        4 結(jié)論

        通過對本機組4次并網(wǎng)過程的詳細(xì)分析,可得出以下結(jié)論,當(dāng)東汽350 MW超臨界機組采用高中壓缸聯(lián)合方式啟動時:

        (1)并網(wǎng)過程中,高壓缸通流存在切換過程,在高排通風(fēng)閥完全關(guān)閉至高排逆止門尚未開啟時,進(jìn)入高壓缸的蒸汽用來提高缸內(nèi)壓力,并會產(chǎn)生鼓風(fēng),應(yīng)盡量縮短該階段的時間。

        (2)并網(wǎng)時,宜先關(guān)低旁維持再熱壓力穩(wěn)定,待高壓缸通流完全建立后,再逐步關(guān)閉高旁。

        (3)并網(wǎng)時,為防止機組出現(xiàn)逆功率現(xiàn)象,除應(yīng)操作高、低旁壓力調(diào)節(jié)門外,還應(yīng)配合逐步增大機組流量指令,即增大綜合閥位。

        (4)在高、低旁壓力調(diào)節(jié)門投入自動時,可采用每個掃描周期在壓力設(shè)定值上疊加正向偏置的方法來實現(xiàn)高、低旁按一定速率關(guān)閉;疊加正向偏置的大小和時機會影響高、低旁的關(guān)閉速率和關(guān)閉時機,該數(shù)值應(yīng)與機組主再熱蒸汽參數(shù)相適應(yīng)。

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