劉永紅(中國大唐科學技術(shù)研究院西北分公司,陜西 西安 710065)陳鎖宏(大唐陜西發(fā)電有限公司,陜西 西安 710065)韓海峰(大唐韓城第二發(fā)電有限公司,陜西 韓城 715400)劉毅(大唐陜西漢江開發(fā)公司蜀河發(fā)電廠,陜西 安康 725721)
主汽壓力影響因素分析及解決方案
劉永紅(中國大唐科學技術(shù)研究院西北分公司,陜西西安710065)
陳鎖宏(大唐陜西發(fā)電有限公司,陜西 西安 710065)
韓海峰(大唐韓城第二發(fā)電有限公司,陜西 韓城 715400)
劉毅(大唐陜西漢江開發(fā)公司蜀河發(fā)電廠,陜西 安康 725721)
影響主汽壓力穩(wěn)定的因素很多,但是其中影響最大的是減溫水擾動,如果能把減溫水擾動對主汽壓力的影響消除,就能基本解決主汽壓力波動問題。本文設計了一個煤量前饋控制方案,通過減溫水流量變化來超前控制這一煤量前饋,提前消除影響主汽壓力波動的主要因素。
;減溫水;擾動;主汽壓力;煤量;前饋
火力發(fā)電廠鍋爐在運行中,影響主汽壓力的因素很多,比如:一次風量、二次風量、爐膛壓力、氧量、給水流量、給水溫度、減溫水流量等。通過深入分析,發(fā)現(xiàn)減溫水流量對主汽壓力的影響更大,其它因素雖有影響,但不明顯。因此,抓住了影響主汽壓力的主要因素,就能夠?qū)崿F(xiàn)對主汽壓力的精確控制。
減溫水的作用是控制主汽溫度,如果汽溫過高,將引起過熱器、再熱器、蒸汽管道以及汽輪機汽缸、閥門、轉(zhuǎn)子部分金屬強度降低,導致設備使用壽命縮短,嚴重時甚至造成設備損壞,因而汽溫過高對設備的安全是一個很大的威脅。而蒸汽溫度低將引起機組的循環(huán)效率下降,會使煤耗、汽耗、熱耗上升,嚴重時可能引起蒸汽帶水,給汽輪機的安全運行帶來嚴重危害。
為了防止鍋爐正常運行中的汽溫過高或過低,必須及時投入減溫水對主汽溫度進行調(diào)節(jié),但減溫水投入后會導致主汽壓力的大幅波動,究其原因是分子是有間隔的,受熱后分子間隔變大。水受熱轉(zhuǎn)化成水蒸汽,水分子間的間隙變大,體積要增大上千倍,1克水(1cm3)沸騰變?yōu)橥瑴囟鹊乃羝w積變?yōu)?676 cm3。
為確保機組參數(shù)在正常范圍,火力發(fā)電廠鍋爐在正常運行中,均需投入一定量的減溫水。減溫水投入后,其狀態(tài)經(jīng)歷從未飽和水、飽和水、飽和蒸汽、過熱蒸汽的一系列變化過程,減溫水量變化對主汽壓力的影響,有一定的時延性。
鍋爐燃料量增加,主汽壓力、主汽溫度會升高,為確保主汽溫度在正常范圍,會增加減溫水量。減溫水吸熱變?yōu)樗羝?,其體積會增加上千倍,進一步導致主汽壓力升高。同樣,燃料量減小,主汽壓力、主汽溫度降低,減溫水量減少,又會進一步導致主汽壓力降低。
機組運行中,主汽壓力是否穩(wěn)定,是判斷自動調(diào)整品質(zhì)的一個重要衡量標準。以往的機組協(xié)調(diào)控制,只是根據(jù)機組負荷、主汽壓力的變化,進行相應的控制,未考慮減溫水量對主汽壓力的影響。減溫水量變化較小時,其對主汽壓力的影響有限,可通過正常的壓力調(diào)整邏輯解決。當減溫水量變化較大時,其對主汽壓力的影響較大,會導致主汽壓力波動較大。
在機組自動控制過程中,為保證主汽壓力穩(wěn)定,要充分考慮減溫水量變化對主汽壓力的影響。在減溫水量增加時,主汽壓力的變化趨勢如果是升高,則減少給煤量,主汽壓力的變化趨勢如果是降低,則無需調(diào)整給煤量;在減溫水量減少時,主汽壓力的變化趨勢如果是降低,則增加給煤量,主汽壓力的變化趨勢如果是增加,則無需調(diào)整給煤量。
因此在控制回路中,要充分兼顧減溫水量和主汽壓力的變化趨勢,有針對性地采取措施,才能精確控制主汽壓力的波動。
如果能夠通過減溫水量的變化,設計一控制邏輯,當減溫水量大幅增加、壓力變化趨勢是增大時,前饋邏輯減小煤量;當減溫水量大幅減小、壓力變化趨勢是減小時,前饋邏輯增加煤量,提前對爐主控進行修正,就能夠大幅減小減溫水對主汽壓力的影響。
邏輯設計思路:
·將主汽壓力測量值與滯后值相減得到實時變化的主汽壓力變化值,當主汽壓力變化值為正值時,主汽壓力的變化趨勢是升高,當主汽壓力變化值為負值時,主汽壓力的變化趨勢是降低;
·主汽壓力變化值為正值時,發(fā)出正脈沖,主汽壓力變化值為負值時,發(fā)出負脈沖;
·當減溫水量變化值為正值、與發(fā)出正脈沖同時滿足時,輸出減溫水量變化值為減溫水前饋;
·當減溫水量變化值為負值、與發(fā)出負脈沖同時滿足時,輸出減溫水量變化值為減溫水前饋;
·通過減溫水前饋來調(diào)整給煤量,煤量前饋乘以煤量系數(shù)K得到調(diào)整所需的給煤量。
如圖1所示,邏輯由加法模塊1、LEADLAG函數(shù)模塊2、加法模塊3、加法模塊4、函數(shù)模塊5、函數(shù)模塊6、切換塊7、切換塊8組成。
圖1 減溫水變化量與壓力趨勢組成煤量前饋圖
下面結(jié)合圖2與具體實施方式對本技術(shù)方案作進一步詳細描述。
圖2 減溫水煤量前饋形成圖
如圖1所示,判斷減溫水量的增加或減少是通過TRANSPORT模塊與加法模塊1實現(xiàn),TRANSPORT模塊是對模擬量輸入點進行延時輸出的算法模塊。
減溫水量采集后分別輸入TRANSPORT模塊的輸入端與加法模塊1的一個輸入端,TRANSPORT模塊的輸出端連接加法模塊1的另一個輸入端。
在本方案中,TRANSPORT模塊設置延時時間為3分鐘,減溫水量數(shù)據(jù)經(jīng)采集后進入TRANSPORT模塊,延時3分鐘后輸出。加法模塊1將每時刻的減溫水量與該時刻3分鐘前的減溫水量相減,得到實時變化的減溫水量變化值,并形成圖2中的“減溫水變化值曲線”。
當減溫水量變化值為正值時,說明減溫水量增加,當減溫水量變化值為負值時,說明減溫水量減少。圖2中“減溫水變化值曲線”的3~5區(qū)間為正值,即3~5區(qū)間減溫水量增加;1~3、5~7區(qū)間為負值,即1~3、5~7區(qū)間減溫水量減少。
如圖1所示,判斷主汽壓力的變化趨勢是通過LEADLAG函數(shù)模塊2、加法模塊3實現(xiàn),LEADLAG函數(shù)模塊2是非線性的超前/滯后函數(shù)模塊,具有兩個參數(shù)LEAD和LAG,當LEAD=0時,LAG>0時,在本方案中,該模塊為滯后模塊。
主汽壓力測量值分別輸入LEADLAG函數(shù)模塊2的輸入端和加法模塊3的一個輸入端,LEADLAG函數(shù)模塊2的輸出端連接加法模塊3的另一個輸入端。
每一時刻的主汽壓力測量值輸入LEADLAG函數(shù)模塊2滯后后,與該時刻的主汽壓力測量值相減得到主汽壓力變化值,并形成圖2中“主汽壓力變化曲線”。采用主汽壓力的測量值與滯后值相減,使主汽壓力變化值更準確地表現(xiàn)在減溫水量影響下主汽壓力的升高或降低趨勢。
當主汽壓力變化值為正值時,說明主汽壓力的變化趨勢是升高,當主汽壓力變化值為負值時,說明主汽壓力的變化趨勢是降低。圖2中“主汽壓力變化曲線”的1~2、4~6區(qū)間為正值,即1~2、4~6區(qū)間主汽壓力的變化趨勢是升高;2~4、6~7區(qū)間為負值,即2~4、6~7區(qū)間主汽壓力的變化趨勢是降低。
加法模塊3的輸出端分別連接選高模塊(HIGHMON)和選低模塊(LOWMON),在主汽壓力變化值為正值時,通過選高模塊輸出正脈沖,在主汽壓力變化值為負值時,通過選低模塊輸出負脈沖,如圖2中“正脈沖”、“負脈沖”所示。
如圖1所示,加法模塊1的輸出端分別連接函數(shù)模塊5和函數(shù)模塊6的輸入端,函數(shù)模塊5的輸出端連接切換塊7的輸入端,函數(shù)模塊6的輸出端連接切換塊8的輸入端。
函數(shù)模塊5的作用是:當減溫水量變化值為正值時,輸出始終為0,當為負值時,輸出對應的減溫水量變化值。
函數(shù)模塊6的作用是:當減溫水量變化值為正值時,輸出對應的減溫水量變化值;當為負值時,輸出始終為0。
當輸出正脈沖時,切換塊8條件滿足,函數(shù)模塊6起作用,輸出減溫水量變化值為減溫水前饋,形成圖2“減溫水前饋曲線”中的44~55區(qū)間。
當輸出負脈沖時,切換塊7條件滿足,函數(shù)模塊5起作用,輸出減溫水量變化值為減溫水前饋,形成圖2“減溫水前饋曲線”中的11~33、66~88區(qū)間。
減溫水前饋輸入至加法模塊4,加法模塊4將減溫水前饋乘以負系數(shù)得到煤量前饋,形成圖2中“煤量前饋曲線”。當減溫水量增大、主汽壓力升高,說明投入大量減溫水導致主汽壓力逐漸升高,產(chǎn)生了逐漸增大的減溫水前饋,此時應該減少給煤量,故將減溫水前饋乘以負系數(shù),得到減少給煤量的煤量前饋。當減溫水量減少、主汽壓力降低,說明減少了大量減溫水導致主汽壓力逐漸降低,產(chǎn)生了逐漸減少的減溫水前饋,此時應該增加給煤量,故將減溫水前饋乘以負系數(shù),得到增加給煤量的煤量前饋。
加法模塊4將煤量前饋乘以煤量系數(shù)K得到調(diào)整所需的給煤量,在本方案中,減溫水量變化值范圍基本在-100~100之間,煤量系數(shù)K選定為0.1,這樣給煤量的調(diào)節(jié)范圍就在-10噸~10噸之間。煤量系數(shù)K為經(jīng)驗值或計算值,可根據(jù)需要自行調(diào)整。
本技術(shù)方案所述的一種鍋爐主汽壓力的控制方法,兼顧了減溫水量和主汽壓力變化趨勢,只有在減溫水量和主汽壓力均升高或降低時,才通過減溫水量變化提前控制煤量前饋,通過煤量前饋調(diào)整給煤量對主汽壓力進行修正,大幅消除減溫水量擾動帶來的主汽壓力波動。
大唐韓城第二發(fā)電有限公司4臺600MW機組,應用本控制方案至協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),有效解決了主汽壓力不穩(wěn)定,導致負荷大幅波動、燃燒惡化的問題,類比于其他優(yōu)化系統(tǒng),成本低,調(diào)整時間大大縮短,自動調(diào)節(jié)品質(zhì)達到了規(guī)程的優(yōu)良指標。
圖3與圖4分別是采用減溫水煤量前饋邏輯前、后的主汽壓力變化曲線。
圖3 未采用減溫水前饋的主汽壓力曲線
由圖3可以看出,紅色曲線為主汽壓力波動曲線,粉紅色曲線為減溫水變化量曲線,從兩個曲線1~7的比較可以看出,當減溫水流量大幅度變化時,隨后壓力也大幅度變化,而且通過曲線可以發(fā)現(xiàn)減溫水總量的變化具有提前量,為控制主汽壓力提供了有利條件。
圖4 采用減溫水前饋的主汽壓力曲線
由圖4可以看出,當減溫水流量大幅波動時,提前給予給煤量一個合適前饋,能夠及時消除由于減溫水擾動帶來的主汽壓力波動。由于及時采取減溫水煤量前饋邏輯,可以看出在升負荷階段有非常大的減溫水擾動。由于給煤量前饋的作用,實際壓力波動很小。在穩(wěn)定負荷階段,通過曲線1、2、3可以看出,增加了給煤量前饋,使壓力波動也很小。因此通過檢測減溫水量的大幅變化,及時對給煤量進行正確的超前干預,就可以大幅減小減溫水對主汽壓力的擾動,保證了主汽壓力的穩(wěn)定。
導致主汽壓力波動的因素很多,經(jīng)過對各個影響因素進行分析,發(fā)現(xiàn)減溫水對主汽壓力的影響最大、最直接、最頻繁,更重要的是減溫水對主汽壓力的影響有時間上的提前量,給解決該問題提供了一個很好的條件,如果能夠把這個影響主汽壓力波動的主要因素抓住,就能徹底解決好主汽壓力的波動問題。
目前部分火電廠的協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)投入幾十萬元的資金,采用斯密斯預估、狀態(tài)觀測器等先進算法,但由于理論深、參數(shù)多,有的還是黑匣子,一般普通工程技術(shù)人員很難掌握修改參數(shù)的方法。該控制策略沒有使用先進的控制算法,不需要投入資金,僅采用DCS系統(tǒng)常用的模塊搭接而成,通過找準問題的核心和本質(zhì),提供了一個解決方案,成功解決了火力發(fā)電廠主汽壓力波動這一困擾,提高了機組調(diào)節(jié)品質(zhì),在火力發(fā)電廠具有很好的推廣價值。
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[1]李遵基.熱工自動控制系統(tǒng)[M].北京:中國電力出版社,2001.
[2]羅萬金.電廠熱工過程自動調(diào)節(jié)[M].北京:水利電力出版社,1991.
Analysis and Solution to Main Steam Pressure Factors
Many factors influence the stability of main steam pressure.Among them,the greatest impact is the desuperheating disturbances.If we can eliminate the influence of the temperature disturbance on the main steam pressure,we can solve the problem of main steam pressure fluctuation.In this paper,we designed a feed forward control scheme.By reducing the flow rate of the water,the main factors affecting the fluctuation of main steam pressure can be eliminated in advance.
Desuperheating;Disturbance;Main steam pressure;Coal;Feed forward
B
1003-0492(2016)07-094-04
TP29
劉永紅(1971-),男,陜西韓城人,高級工程師,本科,畢業(yè)于葛洲壩水電工程學院電氣自動化專業(yè),現(xiàn)就職于大唐科學技術(shù)研究院西北分公司,長期從事火電廠熱工設備管理和技術(shù)管理方面的工作。
陳鎖宏(1973-),男,陜西西安人,工程師,本科,現(xiàn)就職于大唐陜西發(fā)電有限公司,主要從事設備管理和熱控技術(shù)管理方面的工作。
韓海峰(1972-),男,陜西澄城人,工程師,現(xiàn)就職于大唐韓城第二發(fā)電有限公司,長期從事鍋爐運行管理工作。
劉毅(1989-),男,陜西韓城人,助理工程師,電氣工程及自動化專業(yè)畢業(yè),現(xiàn)就職于大唐陜西漢江投資開發(fā)公司蜀河發(fā)電廠。