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        燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱高效利用生產(chǎn)實(shí)踐

        2022-01-07 05:59:40彭仁忠陽(yáng)習(xí)端肖偉平
        礦冶 2021年6期
        關(guān)鍵詞:冷機(jī)階梯式熱風(fēng)

        彭仁忠 陽(yáng)習(xí)端 郭 亮 肖偉平

        (湖南華菱鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司,長(zhǎng)沙 410004)

        鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中,燒結(jié)工序是高爐礦料入爐以前的準(zhǔn)備工序,其能耗較高,約占整個(gè)鋼鐵企業(yè)能耗的10%。燒結(jié)工序中約50%左右的熱量被燒結(jié)煙氣和冷卻機(jī)廢氣帶走[1-2]。2020年,我國(guó)燒結(jié)礦產(chǎn)量接近10 億t,燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱主要用于發(fā)電,理論上燒結(jié)余熱發(fā)電噸礦發(fā)電量超過(guò)20 kW·h(入爐量),但實(shí)際應(yīng)用中噸礦發(fā)電量普遍在10~15 kW·h左右[3-5],回收利用水平不高,距離理想的噸礦發(fā)電量有不小差距,造成燒結(jié)余熱利用不充分。如果將燒結(jié)余熱發(fā)電噸礦提升5 kW·h,每年全國(guó)燒結(jié)余熱回收折算發(fā)電提升量將近50 億kW·h,提升潛力大。因此,進(jìn)一步挖掘燒結(jié)余熱發(fā)電的潛力,提高燒結(jié)過(guò)程余熱的回收利用率,對(duì)減少碳排放從而實(shí)現(xiàn)我國(guó)雙碳目標(biāo)、降低整個(gè)鋼鐵企業(yè)的能耗和提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力等方面均具有十分重要的意義。

        漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司的130、180及280三條燒結(jié)線配套安裝了一套余熱發(fā)電系統(tǒng),為三爐一機(jī)配置,裝機(jī)18 MW,經(jīng)過(guò)近幾年的運(yùn)行和挖潛,280余熱電站日發(fā)電量約為30萬(wàn)kW·h左右,冬季平均日發(fā)電量約為28 萬(wàn)kW·h,夏季日發(fā)電量可達(dá)32~33 萬(wàn)kW·h。2019年燒結(jié)礦產(chǎn)量為6 045 920 t,發(fā)電量為10 235 萬(wàn)kW·h,平均噸礦發(fā)電量為16.93 kW·h。電站的年平均負(fù)荷不超過(guò)12 MW,約為設(shè)計(jì)負(fù)荷的66%。余熱發(fā)電電站在噸礦發(fā)電量及設(shè)備配置容量方面均有較大提升空間?;诖?,漣源鋼鐵集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)在2020年12月,采用階梯式自密封余熱回收技術(shù)對(duì)280燒結(jié)線余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,通過(guò)安裝“階梯式自密封余熱回收系統(tǒng)”,使環(huán)冷機(jī)礦料均勻冷卻,確保余熱煙氣的梯級(jí)回收,減少環(huán)冷機(jī)內(nèi)部高溫?zé)煔獾膿p失,提高燒結(jié)礦余熱利用率。采用CFD 計(jì)算流體力學(xué)軟件 Fluent 6.3對(duì)改造前后的系統(tǒng)內(nèi)的氣體流場(chǎng)、溫度場(chǎng)、壓力分布和煙氣流量分布等進(jìn)行模擬,分析改造后的效果。

        1 原燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱回收系統(tǒng)存在問(wèn)題分析及技術(shù)改造方法

        1.1 改造前環(huán)冷機(jī)余熱回收系統(tǒng)存在問(wèn)題分析

        公司燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱回收系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題為:

        1)環(huán)冷機(jī)熱風(fēng)煙罩內(nèi)熱煙氣局部有漩渦,余熱煙氣集中在抽吸口處,且煙氣速度分布紊亂,造成熱風(fēng)煙罩內(nèi)的煙氣流動(dòng)紊亂。

        2)燒結(jié)環(huán)冷機(jī)熱風(fēng)煙罩長(zhǎng)寬比較大,現(xiàn)有余熱回收系統(tǒng)利用在環(huán)冷機(jī)熱風(fēng)煙罩上有2~4個(gè)吸風(fēng)口,引風(fēng)機(jī)將煙氣引入余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽發(fā)電。點(diǎn)抽吸使煙罩內(nèi)煙氣壓力分布不平衡,造成下部穿透礦料的冷卻風(fēng)分布也不均勻,甚至出現(xiàn)部分位置冷卻風(fēng)換熱不充分和風(fēng)道短路情況,影響冷卻效率和余熱回收效率。

        3)熱風(fēng)煙罩是固定的,而環(huán)冷機(jī)臺(tái)車是運(yùn)動(dòng)的,因此環(huán)冷機(jī)臺(tái)車和環(huán)冷機(jī)熱風(fēng)煙罩于之間存在縫隙[6]。針對(duì)縫隙雖然做了機(jī)械密封,但只是減小漏風(fēng)面積,且端頭無(wú)法做到密封。這就導(dǎo)致了每個(gè)吸風(fēng)口附近在吸入熱煙氣的同時(shí)也從縫隙中吸入了外部冷空氣;而遠(yuǎn)離抽氣口的煙罩內(nèi)的熱煙氣則不能全部被吸到吸入口,部分熱煙氣從縫隙往外冒,導(dǎo)致整體熱煙氣溫度降低。熱煙氣的品質(zhì)下降引起余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽量的減少及品質(zhì)下降。

        1.2 環(huán)冷機(jī)余熱回收系統(tǒng)技術(shù)改造方法

        采用階梯式自密封余熱回收技術(shù)對(duì)環(huán)冷機(jī)余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,具體是在現(xiàn)有環(huán)冷機(jī)余熱回收煙罩內(nèi)增設(shè)煙氣流場(chǎng)調(diào)整裝置,使熱風(fēng)煙罩內(nèi)的煙氣流場(chǎng)更有利于燒結(jié)礦料的均勻冷卻,同時(shí)讓系統(tǒng)定向抽吸品質(zhì)更高的熱煙氣,提高進(jìn)入余熱鍋爐的煙氣熱量及系統(tǒng)的熱效率。

        2 模擬改造前后流場(chǎng)分布及效果分析

        2.1 環(huán)冷機(jī)物理模型

        選擇公司280燒結(jié)環(huán)冷機(jī)生產(chǎn)線為研究對(duì)象,采用CFD軟件對(duì)改造前后流場(chǎng)進(jìn)行模擬,所建物理模型如圖1所示。

        圖1 燒結(jié)環(huán)冷機(jī)物理模型Fig.1 Physical model of sintering ring cooler

        環(huán)冷機(jī)屬于龐大的工業(yè)設(shè)備,燒結(jié)礦的冷卻過(guò)程涉及到復(fù)雜的氣體湍流流動(dòng)及氣固換熱過(guò)程,其中集氣罩是余熱回收利用的主要設(shè)備,通過(guò)匯集來(lái)自燒結(jié)礦的熱空氣,將熱空氣送往余熱鍋爐,實(shí)現(xiàn)燒結(jié)余熱的回收[7-9]。在保證求解精度和反映主要規(guī)律的前提下,需對(duì)環(huán)冷機(jī)進(jìn)行如下簡(jiǎn)化處理:

        1)環(huán)冷機(jī)運(yùn)行工況穩(wěn)定,各操作參數(shù)不隨時(shí)間而改變。

        2)將燒結(jié)礦區(qū)域視為多孔介質(zhì)。

        3)空氣與燒結(jié)礦的物性參數(shù)與溫度呈函數(shù)關(guān)系。

        4)由于多孔介質(zhì)的三維輻射換熱計(jì)算非常復(fù)雜,且輻射換熱占比不大,因此忽略燒結(jié)礦顆粒間的輻射換熱,只考慮燒結(jié)礦固體顆粒間的導(dǎo)熱過(guò)程,空氣間的導(dǎo)熱過(guò)程,空氣與燒結(jié)礦固體顆粒間的對(duì)流換熱過(guò)程。

        2.2 模擬結(jié)果對(duì)比分析

        基于 CFD 計(jì)算流體力學(xué)軟件 Fluent 6.3,按漣鋼280燒結(jié)環(huán)冷機(jī)實(shí)際尺寸建立其流體流場(chǎng)和燒結(jié)礦冷卻過(guò)程的數(shù)值仿真模型。

        1)流場(chǎng)分布對(duì)比

        圖2中顏色標(biāo)出部分為縫隙處冷風(fēng)滲入位置,未標(biāo)出為熱風(fēng)外漏位置。從圖2可以看出,采用階梯式自密封技術(shù)改造后,冷風(fēng)滲入?yún)^(qū)域明顯減小。

        圖2 改造前后煙罩冷風(fēng)滲透分布圖Fig.2 Cold air infiltration distribution of smoke hood before and after transformation

        2)溫度場(chǎng)對(duì)比

        圖3為階梯式自密封余熱回收技術(shù)改造前后的溫度分布圖。從圖3可以看出,通過(guò)階梯式自密封余熱回收技術(shù)改造后,溫度分布較改造前更均勻,且高溫分布段大于改造前,改造后的溫降梯度要好于改造前的,熱風(fēng)整體平均溫度也比改造前稍高。

        圖3 改造前后煙罩溫度分布圖Fig.3 Temperature distribution diagram of smoke hood before and after transformation

        3)壓力分布對(duì)比

        圖4為改造前后的煙罩內(nèi)壓力分布圖。從圖4可以看出,通過(guò)階梯式自密封余熱回收技術(shù)改造后,壓力分布較改造前更均勻,各處的壓力偏差值小于改造前。

        圖4 改造前后煙罩內(nèi)壓力分布圖Fig.4 Pressure distribution in smoke hood before and after transformation

        4)煙氣流量分布對(duì)比

        改造前后冷卻煙氣在臺(tái)車和煙罩內(nèi)流動(dòng)的數(shù)值模擬結(jié)果對(duì)比如圖5所示。從圖5可以看出,改造前煙罩內(nèi)單位面積的煙氣流量沿?zé)熣珠L(zhǎng)度分布非常不均勻,在抽口附近位置流量最大,離抽口較遠(yuǎn)位置流量下降非常明顯。煙氣流量圖表示在抽口位置形成較大煙氣流量峰值,在遠(yuǎn)離抽口位置形成較小煙氣流量峰值,所構(gòu)成風(fēng)量有效面積較小,煙氣焓無(wú)法均衡回收利用。改造后煙罩內(nèi)煙氣流量沿?zé)熣珠L(zhǎng)度方向趨于平穩(wěn),煙氣流量變化值較小,流量曲線構(gòu)成的煙氣流量有效面積較改造前明顯增加,煙氣焓實(shí)現(xiàn)均衡回收利用。模擬計(jì)算表明,通過(guò)改造裝置實(shí)現(xiàn)冷卻煙氣均勻冷卻礦料,并通過(guò)煙罩均勻地抽吸至煙管以供余熱鍋爐回收利用,實(shí)現(xiàn)余熱煙氣高效回收與利用。

        圖5 改造前后沿環(huán)冷機(jī)煙罩長(zhǎng)度上煙氣流量對(duì)比Fig.5 Comparison of flue gas flow along the length of annular cooler hood before and after transformation

        2.3 測(cè)量結(jié)果分析

        測(cè)量煙罩內(nèi)側(cè)煙氣溫度和煙罩內(nèi)的煙氣壓力(測(cè)點(diǎn)位置為距臺(tái)車上沿500 mm,距煙罩外側(cè)800 mm)。將安裝煙風(fēng)抽吸裝置前后的測(cè)量數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,余熱回收流場(chǎng)的溫度分布和壓力分布情況如圖6和圖7所示。

        圖6 改造前后煙罩內(nèi)的溫度分布對(duì)比Fig.6 Comparison of temperature distribution in smoke hood before and after transformation

        圖7 改造前后煙罩內(nèi)的壓力分布對(duì)比Fig.7 Comparison of pressure distribution in smoke hood before and after transformation

        通過(guò)對(duì)相同運(yùn)行工況多次測(cè)量數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),改造前1#段煙氣的平均溫度為382 ℃,2#段煙氣的平均溫度為241 ℃,平均中壓蒸汽產(chǎn)量為16.1 t/h,改造后1#段煙氣的平均溫度為401 ℃,2#段煙氣的平均溫度為272 ℃,平均中壓蒸汽產(chǎn)量為19.4 t/h,改造后煙罩內(nèi)的平均溫度和平均中壓蒸汽產(chǎn)量更高,煙罩內(nèi)煙氣的壓力分布更均勻。

        3 設(shè)備改造前后發(fā)電對(duì)比

        280燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱發(fā)電提升改造設(shè)備從2020年12月1日開(kāi)始,與3條燒結(jié)線檢修同步安裝,于2021年1月3日全部安裝完成。經(jīng)過(guò)調(diào)試后,在130、180、280三條燒結(jié)線上料量基本達(dá)到額定上料量的情況,余熱電站的發(fā)電量有了明顯提升。選取調(diào)試期間1月14日至1月16日3天的發(fā)電情況與改造前2020年11月份的進(jìn)行比較。2020年11月份280電站日發(fā)電量波動(dòng)較大,日平均發(fā)電量25.44 萬(wàn)kW·h,為了使比較結(jié)果更有說(shuō)服力,剔除11月份日發(fā)電量波動(dòng)下降大的日期,選取圖8中發(fā)電水平較高的日期作為比較的基數(shù),選中日期中,280電站日平均發(fā)電量31.19 萬(wàn)kW·h,如圖8所示。

        圖8 電站日均發(fā)電量(2020年11月)Fig.8 Average daily power generation of the power station (November 2020)

        改造后2021年1月14日至1月16日期間,在130、180燒結(jié)上料量為620 t/h,280燒結(jié)上料量為540 t/h的情況下,三天的發(fā)電量為107.48 萬(wàn)kW·h,日均發(fā)電量35.83 萬(wàn)kW·h。余熱電站最高出力超過(guò)額定18 MW,突破歷史新高。

        4 結(jié)論

        采用梯式自密封余熱回收技術(shù)對(duì)燒結(jié)環(huán)冷機(jī)余熱回收系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,有利于調(diào)整余熱回收段的煙氣流場(chǎng),使燒結(jié)礦的熱量更好地置換出來(lái),提高了余熱回收的熱效率。在相同條件下,提高了余熱回收煙氣的溫度,余熱電站的日發(fā)電量提升明顯,可取得很好的節(jié)能減排效果,有助于實(shí)現(xiàn)雙碳目標(biāo)。

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