趙 飛 ,藍(lán) 天 ,開文杰
(1.中國航發(fā)控制系統(tǒng)研究所,江蘇無錫 214063;2.陸軍裝備部駐上海地區(qū)航空軍事代表室,上海 200235)
發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)的可靠性和安全性直接關(guān)系到發(fā)動機安全,數(shù)控系統(tǒng)故障診斷及處理對策是提高發(fā)動機可靠性及安全性的重要方法之一。故障診斷指系統(tǒng)對發(fā)動機異常情況的檢測與分析,處理對策則是系統(tǒng)對于異常情況采取的相應(yīng)彌補措施,從而提高系統(tǒng)容錯能力,以保證系統(tǒng)安全運行,最終確保發(fā)動機安全[1-3]。通過實施數(shù)控系統(tǒng)的故障對策避免發(fā)動機空中停車,實現(xiàn)其穩(wěn)定控制,能夠提高發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)的可靠性和安全性。
國內(nèi)外學(xué)者對故障診斷進(jìn)行了深入研究[4-6]。李本威等[7]通過監(jiān)測發(fā)動機部件的性能參數(shù)實現(xiàn)對發(fā)動機健康狀態(tài)的監(jiān)視,從而實現(xiàn)故障診斷;姜潔等[8-9]基于極端學(xué)習(xí)機算法建立離線/在線優(yōu)勢相結(jié)合的發(fā)動機逆模型,能夠準(zhǔn)確診斷出傳感器/執(zhí)行機構(gòu)的故障,且有較強的實時性與適應(yīng)能力;何保成等[10]建立傳感器仿真模型,在航空發(fā)動機數(shù)控系統(tǒng)的故障分析中提供故障定位措施,同時可用于分析傳感器的一般故障機理;朱子杰[11]基于卡爾曼濾波器、魯棒濾波器以及神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)開展全飛行包線內(nèi)的發(fā)動機部件故障預(yù)測與診斷,實現(xiàn)傳感器故障的在線檢測、隔離及重構(gòu);張高錢[12]采用改進(jìn)的支持向量機建立傳感器故障診斷系統(tǒng),實現(xiàn)故障診斷與預(yù)測,且具有通用性,可用于不同類型的發(fā)動機;蔣平國等[13]基于執(zhí)行機構(gòu)回路模型,實現(xiàn)快速且準(zhǔn)確的執(zhí)行機構(gòu)位置傳感器故障診斷,并在某型發(fā)動機全權(quán)限數(shù)字電子控制系統(tǒng)中進(jìn)行了工程應(yīng)用。在故障處理對策上,也有學(xué)者開展了相關(guān)研究。針對存在故障的渦扇發(fā)動機建立T-S 模糊系統(tǒng),設(shè)計反饋容錯控制器,能在系統(tǒng)發(fā)生故障時抑制故障輸入的影響[11],但缺乏工程應(yīng)用實踐;設(shè)計被動/主動容錯控制系統(tǒng),改進(jìn)故障后系統(tǒng)切換時的過渡方式,減少了切換時系統(tǒng)的波動量[12];在故障發(fā)生后改變控制算法,采用不完全微分補償?shù)姆绞綄?zhí)行機構(gòu)位置傳感器故障進(jìn)行容錯控制,并通過了半物理模擬試驗驗證[13],但可能會引起系統(tǒng)振蕩。
本文針對某型渦軸發(fā)動機在燃油計量活門位置信號失效后采取的主動控制發(fā)動機停車的保守策略,提出一種對燃油計量活門控制回路優(yōu)化的方法,在仿真模型、半物理試驗器、發(fā)動機整機上進(jìn)行試驗驗證,并對驗證結(jié)果進(jìn)行了對比分析。
目前,在航空發(fā)動機控制系統(tǒng)中,執(zhí)行機構(gòu)大部分采用小閉環(huán)控制回路(相對于發(fā)動機轉(zhuǎn)速等大閉環(huán)控制回路而言),以提高系統(tǒng)穩(wěn)定性和動態(tài)品質(zhì)[13]。某型渦軸發(fā)動機燃油流量小閉環(huán)控制回路結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 燃油計量活門控制結(jié)構(gòu)
數(shù)字電子控制器根據(jù)給定條件按一定的控制律和控制算法計算出燃油流量后,先根據(jù)燃油供油裝置的供油特性得到燃油計量活門的位置給定值,與燃油計量活門位置反饋信號比較后通過校正算法產(chǎn)生輸出信號,由電液伺服閥來控制燃油計量活門的位置,最終使燃油計量活門達(dá)到給定位置,從而保證經(jīng)燃油計量活門計量后進(jìn)入發(fā)動機燃燒室的燃油流量等于控制需要的燃油流量。
系統(tǒng)通過設(shè)計合格的參數(shù)來保證燃油小閉環(huán)控制回路的動態(tài)響應(yīng)足夠快,在正常情況下,燃油計量活門位置反饋值可迅速跟隨燃油計量活門位置給定值。若用于測量燃油計量活門位置的線位移傳感器(Linear Variable Differential Transformer,LVDT)失效,使得實際的燃油計量活門位置不可知,無法形成閉環(huán)回路,不能有效地控制燃油供給,會嚴(yán)重影響系統(tǒng)的控制穩(wěn)定性和發(fā)動機安全。因此,在燃油計量活門位置信號故障后,設(shè)計合理的處理對策來保證發(fā)動機運行安全就十分重要[14-16]。
目前,某型渦軸發(fā)動機燃油計量活門位置信號失效的故障模式與處理對策見表1。表中序號1為位置信號單通道故障,單通道故障不影響發(fā)動機正常工作;序號2 為雙線圈雙通道故障,其處理對策為控制發(fā)動機停車。
表1 燃油計量活門失效故障模式與處理對策
從表中可見,在燃油計量活門位置信號雙線圈失效時,數(shù)控系統(tǒng)直接控制發(fā)動機停車。這種處理對策雖然可保證發(fā)動機安全停車,但引起的后果對直升機是十分嚴(yán)重甚至是致命的。
實際上,當(dāng)燃油計量活門位置信號雙線圈失效后,燃油執(zhí)行機構(gòu)并未發(fā)生故障,從發(fā)動機控制角度出發(fā),只需要設(shè)計出一種合適的控制方法以及選取1套恰當(dāng)?shù)目刂茀?shù),計算出合適的控制電流來控制燃油執(zhí)行機構(gòu),即可控制發(fā)動機處于某一穩(wěn)定的狀態(tài),確保發(fā)動機安全。
在燃油計量活門位置信號故障導(dǎo)致小閉環(huán)回路不可用后,從圖1中可見,電液伺服閥前端缺少1個能抵消執(zhí)行機構(gòu)特性的控制算法。根據(jù)伺服回路校正的原理可在“LDem→L”的前向通路中串聯(lián)校正,通過串聯(lián)1 個能抵消執(zhí)行結(jié)構(gòu)特性的校正器,使得校正后的“LDem→L”前向通路增益為“1”,從而實現(xiàn)發(fā)動機穩(wěn)定控制。由經(jīng)典控制理論[17]可知,燃油執(zhí)行機構(gòu)可等效為1階積分環(huán)節(jié)改進(jìn)具體結(jié)構(gòu)如圖2所示。
圖2 伺服回路校正原理
從圖中可見,校正器Gc(s)應(yīng)滿足
則校正器的設(shè)計為
式中:K為增益系數(shù)。
由上述可知,除需引入1 個微分環(huán)節(jié)以抵消積分環(huán)節(jié)中的執(zhí)行機構(gòu)積分特性外,還需設(shè)計1 個比例環(huán)節(jié)以抵消執(zhí)行機構(gòu)的增益,使得“LDem→L”回路增益整定為“1”。同時,控制執(zhí)行機構(gòu)的平衡電流存在漂移,會給系統(tǒng)帶來一定的靜差,為此,需要引入弱積分環(huán)節(jié)此時燃油計量活門位置信號失效后的控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖3 所示,其中虛線內(nèi)為伺服回路校正結(jié)構(gòu)。
圖3 伺服回路校正控制結(jié)構(gòu)
在設(shè)計伺服回路校正參數(shù)時,需預(yù)先獲得燃油執(zhí)行機構(gòu)的數(shù)學(xué)模型,本文采用掃頻試驗方法獲取燃油執(zhí)行機構(gòu)的頻域特性。目前應(yīng)用普遍的掃頻方法是快速傅里葉分析,但該技術(shù)在實際工程應(yīng)用中存在精度問題(噪聲影響嚴(yán)重),基于頻域響應(yīng)的物理意義和傅里葉分析的基本定義出發(fā),開發(fā)了基于單點積分的掃頻技術(shù)。并從燃油執(zhí)行機構(gòu)性能驗收(階躍響應(yīng)、斜坡響應(yīng)等)方面進(jìn)行了技術(shù)驗證。結(jié)果表明,掃頻獲取的頻域特性數(shù)學(xué)模型逼近實際特性的程度較好,具有較高的精度,能夠滿足先進(jìn)控制算法設(shè)計對精度的要求。
采用上述掃頻法,根據(jù)半物理試驗對燃油執(zhí)行機構(gòu)的辨識結(jié)果,可得出燃油計量活門執(zhí)行機構(gòu)的數(shù)學(xué)模型G(s)為
式中:B為等效慣性值。
由此可知校正的比例系數(shù)為
表2 伺服回路校正控制參數(shù)
使用某型渦軸發(fā)動機的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行仿真驗證,分別在地面慢車狀態(tài)和空中慢車狀態(tài)下進(jìn)行仿真試驗,通過設(shè)置開關(guān)斷開燃油計量活門采集信號的方式注入故障,仿真結(jié)果如圖4、5 所示。燃油計量活門故障仿真情況見表3。
表3 燃油計量活門故障仿真 %
圖4 地面慢車狀態(tài)故障仿真(Np響應(yīng))
圖5 空中慢車狀態(tài)故障仿真(Np響應(yīng))
從圖中可見,在地面慢車和空中慢車狀態(tài)下分別注入燃油計量活門位置信號故障,系統(tǒng)仿真結(jié)果Np轉(zhuǎn)速波動較小,滿足設(shè)計要求。
在半物理試驗器上,分別在地面慢車、空中慢車、Ng轉(zhuǎn)速96%、緩慢移動總距桿、加速及減速狀態(tài)下,開展燃油計量活門位置信號雙通道雙線圈失效故障模擬試驗,試驗時借助信號斷連裝置,對真實的燃油計量活門傳感器采集信號進(jìn)行斷線的方式注入故障。具體情況見表4,并如圖6~9所示。
表4 半物理試驗器注入故障后轉(zhuǎn)速波動 %
圖6 改進(jìn)后油針位置失效穩(wěn)態(tài)過程
圖7 改進(jìn)后油針位置失效推桿、拉桿過程
圖8 改進(jìn)后油針位置失效加速過程
圖9 改進(jìn)后油針位置失效減速過程
試驗結(jié)果表明,在地面慢車、空中慢車、Ng轉(zhuǎn)速96%以及緩慢推拉桿狀態(tài)下注入故障,系統(tǒng)會存在一定程度的波動。從表4 中可見,在3 個穩(wěn)定狀態(tài)下的轉(zhuǎn)速波動量較小,滿足設(shè)計要求;在加減速狀態(tài)下注入故障時,加速過程系統(tǒng)Np轉(zhuǎn)速超調(diào)5.58%,減速過程系統(tǒng)Np轉(zhuǎn)速超調(diào)7.07%,加減速狀態(tài)波動略超出5%的設(shè)計要求。在燃油計量活門位置信號失效的情況下,該伺服回路校正控制結(jié)構(gòu)的設(shè)計可以在一定程度上保證發(fā)動機穩(wěn)定工作。
在半物理試驗中發(fā)現(xiàn),當(dāng)注入故障時控制規(guī)律發(fā)生切換時,會導(dǎo)致發(fā)動機轉(zhuǎn)速大幅波動。經(jīng)過分析,在故障發(fā)生前輸入到電液伺服閥的控制電流由“比例+積分”環(huán)節(jié)計算,在故障發(fā)生后采取原積分項電流不變,再加上伺服回路校正環(huán)節(jié)的計算電流,可保證故障發(fā)生時轉(zhuǎn)速波動在可接受的范圍內(nèi)。
采用改進(jìn)后的方法在某型渦軸發(fā)動機整機臺架地面慢車狀態(tài)點進(jìn)行了燃油計量活門位置雙通道雙線圈失效故障模擬試驗,試驗時借助信號斷連裝置,對真實的燃油計量活門傳感器采集信號進(jìn)行斷線的方式注入故障。具體情況見表5,并如圖10所示。試驗結(jié)果表明,在地面慢車狀態(tài)點注入故障時,系統(tǒng)會存在一定程度的轉(zhuǎn)速波動,但波動量滿足設(shè)計要求。
表5 整機地面慢車故障注入后轉(zhuǎn)速波動 %
圖10 改進(jìn)后油針位置失效整機試驗過程
將數(shù)字仿真結(jié)果與整機試驗結(jié)果進(jìn)行對比分析,見表6,并如圖11所示。
表6 數(shù)字仿真、整機試驗注入故障時轉(zhuǎn)速波動 %
圖11 數(shù)字仿真、整機試驗注入故障試驗對比
對比結(jié)果表明,在地面慢車狀態(tài)下注入燃油計量活門位置信號故障時,系統(tǒng)的Np轉(zhuǎn)速存在一定幅度的波動,但相差不大,證明了改進(jìn)后故障對策有效,可繼續(xù)控制發(fā)動機并穩(wěn)定在當(dāng)前狀態(tài)。從圖11 中可見,在注入故障后,Np的波形變化呈相反的趨勢,這是由于控制對象的負(fù)載不同造成的:在數(shù)字仿真時,負(fù)載模型是基于直升機旋翼負(fù)載特性數(shù)據(jù)建立的,但在整機試驗時負(fù)載是由水力測功機(利用水對旋轉(zhuǎn)的葉輪形成摩擦力矩吸收)模擬的。
燃油計量活門位置信號對于發(fā)動機控制甚至安全影響至關(guān)重要。本文對某型渦軸發(fā)動機燃油計量活門位置信號失效的故障模式進(jìn)行了分析,提出了串聯(lián)伺服回路校正的設(shè)計思路,針對該架構(gòu)設(shè)計了控制參數(shù),并進(jìn)行了系統(tǒng)半物理試驗及整機驗證。驗證結(jié)果表明:新設(shè)計的串聯(lián)伺服回路校正方法在燃油計量活門位置信號失效后,可以繼續(xù)控制發(fā)動機并穩(wěn)定在一定狀態(tài)。但整機臺架驗證不充分,仍需進(jìn)行多狀態(tài)的試驗驗證以進(jìn)一步優(yōu)化控制參數(shù)。