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        1 000 MW二次再熱塔式鍋爐吹管技術(shù)研究

        2021-12-12 11:32:28李貴鵬
        山東電力技術(shù) 2021年11期

        李貴鵬

        (大唐東北電力試驗(yàn)研究院有限公司,吉林 長(zhǎng)春 130001)

        0 引言

        二次再熱代表了煤電發(fā)展的最高水平,相比于一次再熱,二次再熱技術(shù)可提高燃煤機(jī)組發(fā)電效率約2%。與常規(guī)超超臨界相比,二次再熱機(jī)組采用了更高的蒸汽參數(shù),且鍋爐側(cè)增加一級(jí)再熱器,汽機(jī)側(cè)增加一個(gè)超高壓缸,啟動(dòng)旁路升級(jí)為高中低三級(jí)旁路串聯(lián),整個(gè)機(jī)組熱力系統(tǒng)的設(shè)備布置也變得更為復(fù)雜[1-2]。為保障機(jī)組的安全啟動(dòng),世界各國(guó)的工藝規(guī)范都規(guī)定新建機(jī)組必須在汽輪機(jī)的第一次沖轉(zhuǎn)前采取一系列工藝措施清除爐管和管道內(nèi)的異物,這其中最重要的一道程序就是蒸汽吹管[3],即利用比鍋爐最高運(yùn)行負(fù)荷動(dòng)量更大的蒸汽,將滯留于鍋爐及系統(tǒng)管道內(nèi)的異物“吹”除。

        近幾年,我國(guó)陸續(xù)投產(chǎn)十余臺(tái)二次再熱機(jī)組,但針對(duì)二次再熱機(jī)組鍋爐的吹管工藝尚未形成統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。大唐東營(yíng)2×1 000 MW 新建工程1 號(hào)機(jī)組于2020 年11 月完成168 h 滿負(fù)荷試運(yùn)。以該機(jī)組為對(duì)象,闡述鍋爐蒸汽吹管的工藝措施,并針對(duì)實(shí)施過(guò)程中遇到的問題及采取的改進(jìn)建議進(jìn)行說(shuō)明,為后續(xù)同類機(jī)組提供參考。

        1 機(jī)組概況

        機(jī)組鍋爐型號(hào)SG-2778/32.45 -M7053,為上海鍋爐廠制造的超超臨界壓力、二次中間再熱、四角切圓燃燒方式、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全鋼構(gòu)架懸吊結(jié)構(gòu)塔式爐,鍋爐的主要設(shè)計(jì)參數(shù)匯總見表1。鍋爐設(shè)計(jì)燃用煤種為神府東勝煙煤,采用中速磨冷一次風(fēng)正壓直吹式制粉系統(tǒng),配6 臺(tái)MPS245HP-II 型磨煤機(jī)。鍋爐采用帶有爐水循環(huán)泵的啟動(dòng)系統(tǒng),給水系統(tǒng)配置1 臺(tái)100%BMCR 容量的汽動(dòng)給水泵,配單獨(dú)凝結(jié)器。

        表1 鍋爐主要設(shè)計(jì)參數(shù)(BMCR工況)

        2 吹管方案及流程

        2.1 吹管方式

        國(guó)內(nèi)目前的蒸汽吹管導(dǎo)則中只有面向一次再熱機(jī)組的穩(wěn)壓吹管和蓄熱降壓吹管兩種方式[4]。穩(wěn)壓吹管是維持鍋爐輸入和輸出的能量平衡以及給水量和蒸發(fā)量之間的質(zhì)量平衡,鍋爐蒸發(fā)系統(tǒng)壓力相對(duì)穩(wěn)定的一種吹管方式;其優(yōu)點(diǎn)是主汽流量大,每次吹管能持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間大動(dòng)量比的吹掃,可大大減少吹管次數(shù),缺點(diǎn)是對(duì)調(diào)試設(shè)備的投入要求高,吹管期間至少須投入3 套制粉系統(tǒng),同時(shí)要求系統(tǒng)較強(qiáng)的補(bǔ)水能力[5]。蓄熱降壓吹管是利用鍋爐容積內(nèi)水的蓄熱快速降壓閃蒸產(chǎn)生大量蒸汽短時(shí)間高速?zèng)_洗受熱面的一種吹管方式,其優(yōu)點(diǎn)是瞬間蒸汽吹管動(dòng)量大,受熱面溫度頻繁變化產(chǎn)生的擾動(dòng)有利于氧化皮的剝離,沖擊效果好,缺點(diǎn)是每次吹管的有效時(shí)間短,需要較多的吹管次數(shù)[6]。借鑒安源、泰州、萊蕪等國(guó)內(nèi)投產(chǎn)二次再熱機(jī)組的吹管經(jīng)驗(yàn)[7-11],考慮本工程現(xiàn)場(chǎng)的安裝進(jìn)度、系統(tǒng)除鹽水補(bǔ)水能力和調(diào)試工期,最終選用蓄熱降壓的吹管方式。

        2.2 吹管工藝流程

        本工程采用兩階段蓄熱降壓吹管方式,詳細(xì)吹掃流程見圖1。

        圖1 兩階吹管蒸汽吹掃流程

        第一階段單吹過(guò)熱器,直至靶板考核合格,詳細(xì)的吹管流程為:?jiǎn)?dòng)分離器→各級(jí)過(guò)熱器→過(guò)熱器集汽集箱→主蒸汽管道→超高壓主汽門(安裝假門芯)→臨時(shí)管→臨吹門1→臨吹門2→臨時(shí)管→靶板器→臨時(shí)管→消音器→排大氣。一階段吹管后期進(jìn)行高壓旁路管路的吹掃。

        第二階段串聯(lián)吹掃過(guò)熱器、一次再熱器、二次再熱器,在二次再熱器進(jìn)口加裝集粒器,直至靶板考核合格,詳細(xì)的吹管流程為:?jiǎn)?dòng)分離器→各級(jí)過(guò)熱器→過(guò)熱器集汽集箱→主蒸汽管道→超高壓主汽門(安裝假門芯)→臨時(shí)管→臨吹門1→臨吹門3→臨時(shí)管→一次再熱進(jìn)口管道→各級(jí)一次再熱器→一次再熱出口管道→高壓主汽門(旁路)→臨時(shí)管→靶板器→集粒器→二次再熱進(jìn)口管道→各級(jí)二次再熱器→二次再熱出口管路→中壓主汽門(安裝假門芯)→臨時(shí)管→靶板器→臨時(shí)管→消音器→排大氣。二階段吹管過(guò)程中,同步進(jìn)行中壓旁路管路的吹掃。

        3 吹管過(guò)程控制

        3.1 吹管參數(shù)選擇

        吹管參數(shù)的選擇必須要保證在蒸汽吹管時(shí)所產(chǎn)生的動(dòng)量大于額定負(fù)荷時(shí)的動(dòng)量,即吹管系數(shù)大于1。DL/T 1269—2013《火力發(fā)電建設(shè)工程機(jī)組蒸汽吹管導(dǎo)則》中推薦一次再熱機(jī)組的吹管壓力≥6.5 MPa。相比一次再熱,二次再熱鍋爐水冷壁和過(guò)熱器的水容積減少了約50%,蓄熱能力減少較多,且還新增了一級(jí)蒸汽再熱系統(tǒng),系統(tǒng)管道內(nèi)徑更小,阻力更大。為滿足吹管要求,必須要大幅提高吹管參數(shù)[12]。結(jié)合本工程的實(shí)踐,最終確定一階段吹管時(shí)分離器出口壓力為9.5 MPa,對(duì)應(yīng)主蒸汽溫度不低于380 ℃;二階段吹管分離器出口壓力需提升至11.5 MPa,對(duì)應(yīng)再熱蒸汽溫度不低于400 ℃。

        為提升每一次降壓吹管的效果,本工程采取如下措施:1)鍋爐蓄熱期間,將鍋爐給煤量提升至60 t/h,將貯水箱水位提升至18 m(最高水位31.2 m),同時(shí)開大過(guò)熱器疏水,臨吹門開4~6 s 中停,以盡可能提高鍋爐的蓄熱量。2)增大蒸汽通流面積以降低管道阻力:一階段吹管后期(保證高壓旁路潔凈度),開臨吹門1 的同時(shí)打開高壓旁路臨吹門4;二階段吹管過(guò)程中,保持中壓旁路臨吹門5開啟。

        3.2 吹管過(guò)程控制

        鍋爐冷態(tài)沖洗合格,投入等離子點(diǎn)火裝置,啟動(dòng)A或B層制粉系統(tǒng),開始升溫升壓,采用開式清洗與閉式清洗相結(jié)合的方式進(jìn)行熱態(tài)沖洗。在此過(guò)程中,保持省煤器入口流量約850 t/h,控制升溫速率≤2 ℃/min。待分離器溫度達(dá)到170~190 ℃,每隔2 h取水樣檢測(cè),至爐水中鐵離子質(zhì)量分?jǐn)?shù)<100 μg/L,熱態(tài)沖洗完成。

        正式吹管前,分別在啟動(dòng)分離器出口壓力升至2.5 MPa、4.0 MPa、6.0 MPa、8.0 MPa 時(shí)進(jìn)行試吹管,檢查蒸汽管道的膨脹和支吊架受力情況,確認(rèn)臨時(shí)設(shè)施是否滿足進(jìn)一步的吹管要求。

        一階段正式吹管時(shí),維持一臺(tái)磨煤機(jī)運(yùn)行,保持臨吹門2 開啟。分離器出口壓力升至9.5 MPa 時(shí),開啟臨吹門1,臨吹門開到位后,把給水旁路調(diào)閥開大進(jìn)行補(bǔ)水,同時(shí)密切監(jiān)視貯水箱水位。分離器出口壓力降至7.5 MPa時(shí),關(guān)閉臨吹門1,待貯水箱水位回升后逐步減小給水流量,維持貯水箱水位穩(wěn)定,待分離器壓力恢復(fù)到原來(lái)水平后,進(jìn)行下一次的降壓吹管。直至連續(xù)兩次打靶合格,第一階段吹管結(jié)束。

        二階段正式吹管時(shí),保持臨吹門2 關(guān)閉、臨吹門3 和臨吹門5 開啟。分離器出口壓力升至11.5 MPa時(shí),開啟臨吹門1 和4,臨吹門開到位后把給水旁路調(diào)閥開大進(jìn)行補(bǔ)水,同時(shí)密切監(jiān)視貯水箱水位。分離器出口壓力降至9~9.5 MPa時(shí),關(guān)閉臨吹門,待貯水箱水位回升后逐步減小給水流量,維持貯水箱水位穩(wěn)定,貯水箱壓力升至11.5 MPa時(shí),進(jìn)行下一次降壓吹管。直至連續(xù)兩次分別打靶一次再熱器、二次再熱器合格后,第二階段吹管結(jié)束。

        按吹管導(dǎo)則要求,降壓吹管每小時(shí)吹管次數(shù)不宜超過(guò)4 次。為避免兩次吹管間隔時(shí)間過(guò)長(zhǎng)或過(guò)短,臨吹門開啟前將貯水箱水位穩(wěn)定在18 m,一定時(shí)間后再把給水旁路調(diào)閥開大進(jìn)行補(bǔ)水。臨吹門關(guān)到位后,給煤量短暫降至35~40 t/h,并開啟過(guò)熱器疏水調(diào)閥,避免貯水箱壓力上升過(guò)快。

        3.3 吹管過(guò)程遇到問題和改進(jìn)建議

        1)1 號(hào)鍋爐吹管臨時(shí)系統(tǒng)在吹管前已經(jīng)驗(yàn)收合格,各臨吹門已確認(rèn)開關(guān)靈活,行程時(shí)間均低于60 s。正式吹管過(guò)程中,曾發(fā)生臨吹門1 卡澀、關(guān)不嚴(yán)、臨吹門1 旁路漏汽、過(guò)熱器靶板座脫落等問題,影響了吹管工期。

        2)降壓吹管初期,曾發(fā)生兩次因貯水箱水位低而導(dǎo)致的爐水循環(huán)泵跳閘事故,主要原因在于吹管初期運(yùn)行人員對(duì)貯水箱水位的變化規(guī)律掌握不足。臨吹門開啟后,因貯水箱內(nèi)壓力快速降低,大量工質(zhì)汽化會(huì)產(chǎn)生虛假水位,此時(shí)應(yīng)提前預(yù)判貯水箱內(nèi)水位的變化,準(zhǔn)確把控補(bǔ)水時(shí)機(jī)。為避免爐水循環(huán)泵進(jìn)口工質(zhì)汽化,臨吹門開啟前應(yīng)確保爐水循環(huán)泵入口過(guò)冷水的投入滿足要求。

        3)為滿足吹管系數(shù)要求,本工程確定的吹管蒸汽參數(shù)值略高于其他同類工程[7-11],且實(shí)際使用的吹管次數(shù)也較多。結(jié)合本工程的實(shí)際情況,有如下的改進(jìn)建議:吹管前,臨時(shí)管道應(yīng)進(jìn)行噴砂處理并將內(nèi)部雜物清理干凈;盡可能降低臨時(shí)系統(tǒng)管道阻力,各汽門處應(yīng)盡量使用旁路管道替代假門芯減少蒸汽阻力。

        4)從實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)看,鍋爐二次再熱器的吹管系數(shù)最難達(dá)到要求,故而二階段在一階段基礎(chǔ)上進(jìn)一步提高了吹管壓力。

        5)每次停爐冷卻期間,應(yīng)采取帶壓放水以改善水質(zhì)。每次短暫停爐過(guò)程中,只要適當(dāng)控制放水和上水流量,即可有效避免給水下降管振動(dòng)問題。

        4 吹管效果

        采用不熄火不停泵的兩階段降壓吹管方式,吹管期間共中間停爐冷卻4 次。第一階段共有效吹管103 次,第102、103 次連續(xù)打靶合格,吹管過(guò)程中過(guò)熱器壓降保持在2.8~3.0 MPa,滿足壓降比大于1.4的要求。第二階段共有效吹管106次,第82、83次連續(xù)打靶一次再熱器合格,第105、106 次連續(xù)打靶二次再熱器合格,吹管過(guò)程中一次再熱器壓降保持在0.42~0.56 MPa,二次再熱器壓降保持在0.36~0.38 MPa,滿足壓降比大于1.4的要求。

        在整個(gè)吹管過(guò)程中,鍋爐的水動(dòng)力工況穩(wěn)定,各個(gè)受熱面未出現(xiàn)超溫現(xiàn)象。吹洗過(guò)程中鍋爐采用等離子點(diǎn)火模式啟動(dòng)和運(yùn)行,節(jié)約了大量的燃油。

        5 結(jié)語(yǔ)

        借鑒國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)二次再熱機(jī)組的吹管經(jīng)驗(yàn),提出并檢驗(yàn)了“兩階段蓄熱降壓”的吹管工藝,再結(jié)合提高壓力、增加通流面積等措施,最終較好地滿足了蒸汽吹管導(dǎo)則提出的質(zhì)量要求,保證了機(jī)組啟動(dòng)工作的順利進(jìn)行。與其他同類方案相比,兩階段降壓法有效縮短了鍋爐中間停爐冷卻次數(shù),節(jié)省了調(diào)試期間的燃料成本,為后續(xù)同類機(jī)組的調(diào)試提供借鑒。

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