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        高氯容抗水性重整氫氣脫氯劑及級配技術研究開發(fā)

        2021-10-20 03:28:40張林生朱軍利王曉東謝小莉王紅梅潘蕊娟
        工業(yè)催化 2021年9期
        關鍵詞:泥化板結床層

        張林生,朱軍利,王曉東,張 睿,謝小莉,段 超,王紅梅,潘蕊娟

        (西安元創(chuàng)化工科技股份有限公司,陜西 西安 70061)

        工業(yè)上常用的脫氯劑按活性組分分主要有鈉系、鈣系、鋅系、鐵系、銅系[1-2],按照載體類型分主要有氧化鋁系、白土系、活性炭系、分子篩系,具體選擇哪類脫氯劑需根據(jù)原料組成性質及工況操作條件而定。近十年來,隨著煉化一體化及裝置規(guī)模的大型化發(fā)展,重整裝置的單套規(guī)模最大已經(jīng)達到年產(chǎn)3.8 Mt,副產(chǎn)的重整氫氣經(jīng)過PSA提純后供應全廠各個裝置的氫氣需求。因重整催化劑水氯平衡控制,重整氫氣中含有≤10 mg·m-3無機氯(HCl),需要對HCl進行脫除處理??紤]到原材料成本及脫氯效果,對脫氯催化劑進行組分調(diào)配及外觀設計優(yōu)化,本文采用滾球法、混捏擠條法制備了鈉系、鈣系、鈣鋅系,采用XRF、XRD、氮吸附法對試驗前后的脫氯劑進行表征。

        1 實驗部分

        1.1 脫氯劑制備

        以碳酸鈉、氫氧化鋁為主要組分,添加粘結劑和擴孔劑,采用滾球法制備,顆粒粒度(2.5~4.0) mm,450 ℃焙燒,記為CLR404脫氯劑。

        以氫氧化鈣、活性氧化鋅、白土為主要組分,添加粘結劑和擴孔劑,混合攪拌均勻后擠條,外觀為3.0 mm三葉草狀,450 ℃焙燒,記為CLR407脫氯劑。

        以氫氧化鈣、白土為主要組分,添加粘結劑和擴孔劑,混合攪拌均勻后擠條,外觀為3.0 mm三葉草狀,450 ℃焙燒,記為CLR408脫氯劑。

        1.2 樣品表征

        樣品的多點BET比表面積及BJH孔體積分布采用美國康塔公司NOVA4200e比表面和孔隙度分析儀進行分析。XRF元素分析在德國布魯克公司S4 PIONEER型X射線熒光光譜儀上進行。樣品物性分析采用德國布魯克公司PANalytical X’ Pert Powder X射線衍射儀,Cu靶,工作電壓60 kV,工作電流55 mA。

        1.3 樣品性能評價

        在自行搭建的固定床評價裝置上對脫氯性能進行評價,氯含量采用硝酸銀標準溶液化學滴定法進行分析。

        2 結果與討論

        2.1 XRF

        對制備的CLR404、CLR407、CLR408脫氯劑樣品進行XRF熒光元素分析,結果見表1。CLR404脫氯劑中Na2O含量為8.77%,CLR407脫氯劑中ZnO含量為30.01%、CaO含量為30.52%,CLR408脫氯劑中CaO含量為67.59%;脫氯劑組分含量與物料投料比例相匹配。

        表1 脫氯劑XRF元素分析結果(質量分數(shù),wt%)

        2.2 XRD

        對使用前后樣品進行XRD分析,結果如圖1所示。由圖1可知,CLR404脫氯劑新鮮劑中觀察到Al(OH)3、AlO(OH)、Al2O3和NaAl(OH)2CO3衍射峰,不同鋁形態(tài)的物質存在說明在焙燒過程原料三水鋁石并未完成分解;使用后的CLR404脫氯劑樣品中主要觀察到NaCl衍射峰和Al2O3基體衍射峰。CLR407脫氯劑新鮮劑中觀察到Ca(OH)2、CaCO3、SiO2和ZnO衍射峰;結合XRF元素結果,采用RIR法計算,Ca(OH)2含量為23.97%,CaCO3含量為17.02%;CaCO3并非原料組分,而是原料Ca(OH)2在混料、擠條、焙燒過程中轉變形成的。使用后的CLR407脫氯劑中主要觀察到ZnCl2、Zn(ClO4)2、CaCl2·2H2O、CaCl2·4H2O、Al5Cl3(OH)12·2H2O和CaCl2·6H2O衍射峰;氯化物的形態(tài)多種多樣,比較復雜。CLR408脫氯劑新鮮劑中觀察到強度非常顯著的Ca(OH)2和CaCO3衍射峰;結合XRF元素結果,采用RIR法計算,Ca(OH)2含量為85.94%,CaCO3含量為4.56%;CaCO3并非原料組分,而是原料Ca(OH)2在混料擠條、焙燒過程中轉變形成的。使用后的CLR408脫氯劑中主要觀察到CaCl(OH)、CaCl2·6H2O和CaCO3衍射峰[3]。

        圖1 脫氯劑使用前后XRD圖Figure 1 XRD patterns of fresh and spent chloride removal adsorbent

        2.3 氮吸附比表面積和孔結構

        不同脫氯劑樣品比表面積和孔結構數(shù)據(jù)見表2,孔徑分布見圖2。結合表2和圖2分析可知,CLR404脫氯劑孔徑較小(最可幾孔徑為3.60 nm),比表面積大(195.219 m2·g-1);CLR407脫氯劑為介孔孔徑(最可幾孔徑為22.80 nm),比表面積為34.352 m2·g-1;CLR408脫氯劑孔徑較小(最可幾孔徑為3.60 nm),比表面積較小(24.341 m2·g-1)。

        表2 脫氯劑比表面積和孔結構數(shù)據(jù)

        圖2 脫氯劑新鮮劑孔徑分布圖Figure 2 Pore size distribution of fresh chloride removal adsorbent

        2.4 脫氯劑性能評價

        在固定床評價裝置上對脫氯劑性能進行評價,各脫氯劑性能曲線相似,以CLR407脫氯劑為例,結果見圖3。將性能評價后的樣品進行卸出、研磨、烘干,并通過化學滴定法和X射線熒光法(XRF)分別對樣品中的氯含量進行檢測,數(shù)據(jù)見表3。從圖3可以看出,原料氣中HCl濃度約2000×10-6,運行了17.5 h時出口的HCl濃度仍未檢測出,運行18 h、18.5 h、19 h時出口HCl濃度分別達到0.93×10-6、4.09×10-6、10.05×10-6;出口HCl濃度穿透后迅速增加,側面反映出脫氯反應過程非常迅速。

        圖3 CLR407脫氯劑性能評價圖Figure 3 Performance evaluation of CLR407 fresh chloride removal adsorbent

        表3 使用后脫氯劑氯含量分析(質量分數(shù)%)

        性能評價過程中氣體為常溫飽和水狀態(tài),試驗結束后,CLR404脫氯劑床層床層松軟、顆粒無粘結,床層無板結現(xiàn)象;CLR407脫氯劑床層有輕微板結現(xiàn)象;CLR408脫氯劑床層有明顯的板結現(xiàn)象,使用后脫氯劑卸出困難,需要借助輔助工具進行處理卸劑。板結現(xiàn)象主要與脫氯劑有關,CLR407脫氯劑和CLR408脫氯劑都含有大量的鈣原料,脫氯反應后主要生成水合氯化鈣,水合氯化鈣極易潮解、泥化,進而造成床層板結。

        從表3中可以看出,使用后CLR404、CLR407、CLR408脫氯劑的氯含量化學滴定法數(shù)據(jù)略高于XRF元素熒光法,尤其是CLR407和CLR408,推斷其主要原因是脫氯生成的水合氯化鈣在XRF元素熒光法制樣和測定過程吸水潮解,造成數(shù)據(jù)偏低。

        2.5 工業(yè)應用

        在工業(yè)應用中,重整氫氣脫氯劑存在各種問題,如實際使用壽命短、脫氯劑床層泥化板結、阻力降增大、卸劑困難等,達不到預期的使用氯容就被迫卸出更換新劑。本課題組對多套工業(yè)裝置運行的實際問題進行現(xiàn)場查看、咨詢、交流、分析,對樣品進行剖析與研究,發(fā)現(xiàn)副產(chǎn)的重整氫氣中夾帶少量C3~C8組分,同時含有(20~40)×10-6的水,鈣系脫氯催化劑活性組分使用后變成氯化鈣,其吸水性能極強、極易潮解、易溶于水;C3~C8組分會附著在脫氯催化劑表面,阻礙脫氯反應過程;顆粒粒度對常溫下脫氯反應的擴散和傳質影響顯著,導致其實際使用穿透氯容明顯降低。借鑒長年的開發(fā)經(jīng)歷和使用經(jīng)驗,對脫氯催化劑進行組分調(diào)配及外觀設計優(yōu)化,經(jīng)過模擬核算與測試,提出高效脫水-脫氯級配技術,高效脫水采用分子篩對微量水進行脫除,同時對C3~C8具有一定的吸附性能,大幅降低進入下層脫氯床層的水含量,有效抑制氯化鈣潮解、泥化現(xiàn)象,促使下層脫氯催化劑脫氯性能充分發(fā)揮。

        山東某石化公司年產(chǎn)1.2 Mt連續(xù)重整裝置氫氣脫氯反應器從2017年開工以來一直存在脫氯催化劑使用2~3個月后就會出現(xiàn)泥化、板結現(xiàn)象,床層阻力降頻繁升高(達到100 kPa),更換其它類型脫氯催化劑又存在使用壽命短問題。經(jīng)過市場調(diào)研和技術交流后,采用脫水+CLR407脫氯級配脫氯技術方案(上部裝填10.6m3分子篩+下部裝填22.3m3脫氯催化劑),在氣量約63000 m3·h-1、操作溫度約8 ℃、操作壓力約2.65 MPa、入口氯化氫含量(3~7) ×10-6工況條件下,使用壽命超過15個月,且再無泥化、板結、床層阻力降增大問題,床層阻力降一直維持在6 kPa左右。

        河北某煉化公司年產(chǎn)1.2 Mt連續(xù)重整裝置氫氣脫氯罐體積只有17.3 m3,設計偏小,使用兩個月后脫氯劑床層就泥化板結,阻力降增大。采用脫水+CLR408脫氯級配技術方案后,在操作溫度約4 ℃、操作壓力約2.4 MPa、氣量約45000 m3·h-1、入口氯化氫含量(3~7) ×10-6工況條件下,使用壽命達到了4個月,直至穿透更換時,床層再無泥化、板結、阻力降增大問題。

        江蘇某石化公司年產(chǎn)1.0 Mt連續(xù)重整裝置氫氣脫氯使用2~3個月后重整氫循環(huán)壓縮機出口銨鹽結晶嚴重、出口單向閥堵塞、排氣壓力持續(xù)上漲超標,被迫切換備用壓縮機。采用脫水+CLR404脫氯級配技術方案后,在氣量約48500 m3·h-1、操作溫度約4℃、操作壓力約1.9MPa、入口氯化氫含量(3~7) ×10-6工況下,使用壽命超過11個月,重整氫循環(huán)壓縮機再無銨鹽結晶堵塞問題,運行正常。

        3 結 論

        (1)采用一次滾球法、混捏擠條法制備的CLR404、CLR407、CLR408脫氯劑組分含量與物料投料比例相匹配;CLR404脫氯劑原料三水鋁石在焙燒過程并未完成分解,CLR407和CLR408脫氯劑部分原料Ca(OH)2在混料、擠條、焙燒過程中轉變?yōu)镃aCO3。CLR404、CLR407、CLR408脫氯劑BET比表面積依次為195.219 m2·g-1、34.352 m2·g-1、24.341 m2·g-1,BJH法孔容依次為0.252 mL·g-1、0.208 mL·g-1、0.089 mL·g-1,最可幾孔徑依次為3.60 nm、22.80 nm、3.60 nm。

        (2)對脫氯劑進行了性能評價,在氯化氫穿透之前氯化氫含量一直未檢測出,氯化氫穿透后出口氯化氫含量迅速增加;且鈣系脫氯劑有板結現(xiàn)象,主要是生成的水合氯化鈣(CaCl2·xH2O)極易潮解、泥化,進而造成床層板結。使用后,CLR404、CLR407、CLR408脫氯劑的氯含量化學滴定法數(shù)據(jù)依次為14.39%、29.58%、28.85%,略高于XRF元素熒光法的13.97%、28.13%、26.95%,推斷其主要原因是脫氯生成的水合氯化鈣在XRF元素熒光法制樣和測定過程吸水潮解,造成數(shù)據(jù)偏低。使用后,CLR404脫氯劑中氯形態(tài)為NaCl,CLR407脫氯劑中氯形態(tài)主要以ZnCl2、Zn(ClO4)2、CaCl2·2H2O、CaCl2·4H2O、CaCl2·6H2O和Al5Cl3(OH)12·2H2O為主,CLR408脫氯劑中氯形態(tài)主要以CaCl(OH)、CaCl2·6H2O為主。

        (3)針對工業(yè)應用中的實際問題,在對脫氯催化劑進行組分調(diào)配及外觀設計優(yōu)化的同時,提出高效脫水-脫氯級配技術,有效解決了使用壽命短、床層泥化板結、阻力降增大、卸劑困難、銨鹽結晶堵塞等問題。

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