陳愷
摘 要:為解決重慶單軌3號線縱向止擋既有產(chǎn)品橡膠開裂及脫落問題,本文從產(chǎn)品使用工況、技術性能要求、改進思路、產(chǎn)品剛度及應力仿真分析等方面進行了詳細分析,優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構及生產(chǎn)工藝,對樣件進行了充分的試驗驗證及運營考核試驗,解決了橡膠開裂及脫落的問題。
關鍵詞:改進;橡膠金屬件;剛度;應力
0 引言
重慶3號線車輛轉(zhuǎn)向架用縱向止擋,在使用過程中出現(xiàn)橡膠開裂現(xiàn)象,部分件發(fā)生橡膠塊掉落至軌道梁情況,嚴重影響到運營安全,原供貨商經(jīng)多次改進仍未解決該問題,為此重慶地鐵組織四方所共同分析產(chǎn)品運用工況,制定工藝改進方案,試制樣件并裝車運用考核,從而解決該部件的質(zhì)量問題。
1 產(chǎn)品使用工況
圖1所示,轉(zhuǎn)向架中央懸掛系統(tǒng)安裝于構架與車體之間,安裝完畢后縱向止擋與中心銷安裝座間隙為3 mm,當車輛加減速或勻速行駛的時候,與處于預壓狀態(tài)的牽引橡膠堆一起共同傳遞縱向載荷,同時由于中心銷安裝座隨車體產(chǎn)生垂向、橫向振動,壓縮后的縱向止擋還承受垂向、橫向剪切力。
2 技術性能要求
原圖紙主要技術性能要求如下:
(1)縱向壓縮彈簧常數(shù):
δ(3 500 kg)-δ(500 kg)=3±0.36 mm
(2)壓縮試驗荷重5 280 kg。
3 改進思路
3.1 功能設計改進
橡膠與中心銷安裝座之間的摩擦系數(shù)約為0.9,為了降低摩擦系數(shù),減小由于中心銷安裝座的垂向、橫向振動引起的作用在縱向止擋橡膠塊上的剪切力,考慮在橡膠表面硫化一層2 mm厚聚四氟乙烯板,其與中心銷安裝座摩擦系數(shù)小于0.1。
3.2 工藝設計改進
對金屬骨架進行“拋丸-清洗-涂膠”,拋丸工藝可以增大金屬粘接面粗糙度,并選用高強度粘合劑,保證硫化后橡膠與金屬間具有更高的粘接強度;對聚四氟乙烯材料進行“鈉氖處理-涂膠”,進行最優(yōu)硫化參數(shù)匹配,提升粘接強度。
4 仿真分析
為驗證增加聚四氟乙烯板后縱向止擋性能是否滿足要求,特做仿真分析進行驗算。
本次計算采用abaqus軟件,建立橡膠本構模型,用六面體單元進行模擬。
根據(jù)計算結(jié)果,增加聚四氟乙烯板后并沒有影響到縱向止擋的彈簧常數(shù)要求。
5 試驗驗證
在TB2843/T-2007要求基礎上,結(jié)合縱向止擋實際使用工況,增加剪切疲勞試驗。
6 運用考核試驗
根據(jù)零部件要求,對縱向止擋進行裝車運用考核試驗,分別在10萬公里、20萬公里后拆卸檢查,并按照表2試驗項點進行試驗檢測,需說明的是新品未進行粘接強度是試驗及剪切疲勞試驗,10萬公里拆卸檢查時未進行粘接強度試驗及剪切疲勞試驗。下面對檢查結(jié)果進行詳細說明。
止擋運用20萬公里后橡膠厚度變化率分別為1.3%、2.2%,彈簧常數(shù)變化率分別為6.6%、4.8%,均滿足TB/T2843-2007中小于10%的要求。
完成剪切疲勞試驗后,又對止擋進行解剖分析,檢查內(nèi)部是否有開裂情況。如圖所示,止擋運用20萬公里后,橡膠組織細密無細孔、所有金屬與橡膠結(jié)合面無開膠、脫膠等現(xiàn)象,說明產(chǎn)品硫化充分、粘接良好。產(chǎn)品的運用未對橡膠內(nèi)部及金屬結(jié)合面造成任何損傷。
7 結(jié)論
(1)重慶單軌3號線用縱向止擋,結(jié)構改進后其彈簧常數(shù)、粘接強度等均滿足技術要求。
(2)利用聚四氟乙烯板的低摩擦系數(shù)性能,有效的改善了縱向止擋的垂向、橫向受剪情況。
(3)經(jīng)過20萬公里考核后,縱向止擋功能、外觀、安全性滿足使用要求。
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