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        延遲焦化裝置富氣壓縮機(jī)汽輪機(jī)故障分析

        2021-09-17 02:00:12馬國(guó)豪
        石油化工設(shè)備技術(shù) 2021年5期
        關(guān)鍵詞:汽閥汽量拉桿

        馬國(guó)豪

        (中國(guó)石油化工股份有限公司濟(jì)南分公司,山東 濟(jì)南 250101)

        離心壓縮機(jī)組作為石油化工行業(yè)中的核心設(shè)備之一,其運(yùn)行平穩(wěn)與否直接關(guān)系到整個(gè)裝置甚至多個(gè)裝置的正常運(yùn)行。而汽輪機(jī)作為離心壓縮機(jī)(簡(jiǎn)稱離心機(jī))主要驅(qū)動(dòng)機(jī)之一更是機(jī)組運(yùn)行正常與否的關(guān)鍵。

        1 裝置及工藝流程

        某公司延遲焦化裝置主要加工常減壓裝置減壓蒸餾后的減底渣油、摻煉10%左右的催化油漿或者丙烷脫油瀝青。該裝置的主分餾塔頂焦化富氣經(jīng)壓縮機(jī)第一段壓縮后流經(jīng)中間冷卻器進(jìn)行冷卻,分液后再進(jìn)入第二段壓縮,最后進(jìn)入氣液平衡罐。該壓縮機(jī)為2MCL457型,二段七級(jí),由杭州汽輪機(jī)有限公司(簡(jiǎn)稱杭汽)生產(chǎn)的背壓式汽輪機(jī)(NG 25/20)驅(qū)動(dòng),壓縮機(jī)與汽輪機(jī)之間采用撓性疊片式聯(lián)軸器聯(lián)接。該機(jī)組采用一個(gè)潤(rùn)滑油系統(tǒng),除了提供潤(rùn)滑外,還向汽輪機(jī)調(diào)節(jié)控制系統(tǒng)提供控制油。隨著裝置的長(zhǎng)周期運(yùn)行,該汽輪機(jī)的做功效率明顯下降。本文將就裝置長(zhǎng)周期生產(chǎn)中的大機(jī)組設(shè)備的運(yùn)行狀況進(jìn)行簡(jiǎn)要分析與探討。

        該公司延遲焦化裝置的原料來(lái)源有6個(gè):常減壓裝置的減壓塔底部抽出的換后渣油、渣油罐區(qū)來(lái)的渣油、罐區(qū)來(lái)的催化油漿、兩套催化油漿直供進(jìn)焦化裝置、丙烷脫瀝青的脫油瀝青以及糠醛抽出余油經(jīng)由罐區(qū)進(jìn)入焦化裝置。上述6種原料在延遲焦化原料罐混合。原料性質(zhì)日益惡劣對(duì)裝置長(zhǎng)周期運(yùn)行造成了極大威脅,同時(shí)公用系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)也給裝置各個(gè)設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)帶來(lái)了很多的不利因素。現(xiàn)就該裝置富氣壓縮機(jī)的運(yùn)行狀況做簡(jiǎn)要分析。

        2 延遲焦化裝置富氣壓縮機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

        延遲焦化裝置富氣壓縮機(jī)及汽輪機(jī)型號(hào)參數(shù)見表1和表2。

        表1 壓縮機(jī)參數(shù)

        3 運(yùn)行狀況

        機(jī)組于2017年3月隨全廠進(jìn)行大修,于2017年4月3日開車運(yùn)行。在開車升速階段8 100~8 400 r/min時(shí)進(jìn)汽量沒有明顯變化,判斷為調(diào)速汽閥卡塞導(dǎo)致,在8 400 r/min之后恢復(fù)正常。

        機(jī)組開車初期,汽輪機(jī)中壓蒸汽進(jìn)汽量26 t/h, 2017年4月3日裝置進(jìn)料后汽輪機(jī)總進(jìn)汽量趨勢(shì)如圖1所示。該汽輪機(jī)輪室壓力1.6 MPa。由圖1可見,機(jī)組在運(yùn)行過(guò)程中汽輪機(jī)進(jìn)汽量逐步下降,由剛開機(jī)時(shí)的最大進(jìn)汽量32 t/h下降至20 t/h 左右,初步判斷為汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子及過(guò)流部件結(jié)鹽結(jié)垢所致。離心機(jī)運(yùn)行狀態(tài)基本平穩(wěn),僅在2018年6~7月和2020年2~3月出現(xiàn)過(guò)離心機(jī)4個(gè)軸振動(dòng)波動(dòng)的情況,調(diào)整工藝操作后運(yùn)行逐步趨于平穩(wěn),機(jī)組干氣密封泄漏量正常。

        圖1 2017年至2020年汽輪機(jī)進(jìn)汽量

        該機(jī)組運(yùn)行至2020年6月汽輪機(jī)進(jìn)汽量已經(jīng)沒有調(diào)節(jié)手段,只能依靠提高中壓蒸汽管網(wǎng)壓力維持機(jī)組運(yùn)行。由圖2可見,2020年6月初,汽輪機(jī)進(jìn)汽量有一次大幅度下滑,在此之前,系統(tǒng)中壓蒸汽管網(wǎng)曾有一次較大幅度波動(dòng)。

        圖2 2020年汽輪機(jī)進(jìn)汽量

        該機(jī)組計(jì)劃于2020年7月初進(jìn)行計(jì)劃性停工檢修,檢修主要內(nèi)容為:汽輪機(jī)檢查軸瓦、清洗轉(zhuǎn)子、更換油動(dòng)機(jī)、更換速關(guān)閥油缸密封、檢查調(diào)速汽閥;離心機(jī)檢查軸瓦、清洗轉(zhuǎn)子、更換兩端干氣密封。

        4 機(jī)組拆檢過(guò)程及分析

        2020年7月9日,經(jīng)上報(bào)允許后,決定對(duì)延遲焦化裝置富氣壓縮機(jī)(設(shè)備位號(hào)K-201,以后簡(jiǎn)稱K-201)進(jìn)行停機(jī)檢修。

        4.1 汽輪機(jī)軸瓦拆檢情況

        拆檢汽輪機(jī)軸瓦發(fā)現(xiàn):前端軸承箱支撐瓦有接觸不均勻跡象,如圖3所示;推力瓦主推面巴士合金層起皮脫落、副推側(cè)瓦塊正常,如圖4所示。

        圖3 前端軸承箱支撐瓦

        圖4 主推力瓦塊上部巴士合金層起皮

        經(jīng)檢查,前軸承箱拉桿螺栓與推力軸承座軸向間隙不符合標(biāo)準(zhǔn)要求,拆檢拉桿螺栓、螺母,檢查各定位面未發(fā)現(xiàn)異常(如圖5所示),清理后調(diào)整螺栓、螺母位置,將該處間隙調(diào)至標(biāo)準(zhǔn)要求范圍內(nèi)(0.05~0.07 mm)。回裝支撐瓦、更換推力瓦總成后檢查接觸情況符合要求。

        圖5 檢查調(diào)整前軸承座拉桿螺栓間隙

        造成推力瓦塊巴士合金層起皮損壞的主要原因?yàn)橥C(jī)過(guò)程中轉(zhuǎn)子軸向力波動(dòng)過(guò)大。

        4.2 汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、內(nèi)缸拆檢情況

        拆檢汽輪機(jī)大蓋發(fā)現(xiàn),轉(zhuǎn)子及導(dǎo)葉均有輕微結(jié)鹽結(jié)垢現(xiàn)象,如圖6所示。蒸汽室首級(jí)葉輪結(jié)垢較輕,如圖7所示。同時(shí)發(fā)現(xiàn)蒸汽室第一級(jí)噴嘴入口有斷裂螺栓,經(jīng)判斷為調(diào)節(jié)汽閥閥碟螺栓,如圖8所示。拆檢內(nèi)缸檢查機(jī)體內(nèi)各處密封梳齒,結(jié)果顯示情況良好,未見明顯損壞及歪斜。對(duì)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子、軸瓦聯(lián)軸器進(jìn)行著色檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。

        圖6 轉(zhuǎn)子末級(jí)葉片輕微結(jié)垢

        圖7 首級(jí)葉輪第二級(jí)至第七級(jí)轉(zhuǎn)子結(jié)垢情況

        圖8 蒸汽室第一級(jí)噴嘴入口調(diào)節(jié)汽閥閥碟斷裂螺栓

        4.3 速關(guān)閥、調(diào)速汽閥拆檢情況

        速關(guān)閥在拆檢中,其大蓋螺栓因高溫?zé)Y(jié)拆卸困難,套把工具在拆卸中斷裂,如圖9所示。更換進(jìn)口套把將大蓋螺栓拆卸完畢后,再整體拆卸速關(guān)閥,同時(shí)檢查調(diào)節(jié)汽閥拉桿。拆卸后發(fā)現(xiàn),兩根拉桿有彎曲變形,如圖10所示。取出橫梁總成后發(fā)現(xiàn),第五號(hào)(中間位置處)閥碟和螺栓斷裂,見圖11。斷裂的螺栓在蒸汽沖擊下落入第一級(jí)噴嘴入口,堵塞進(jìn)氣通道,同時(shí)第五號(hào)旁路調(diào)節(jié)失效,致使機(jī)組進(jìn)汽量下降(次閥碟為開度72%以上調(diào)節(jié)動(dòng)作)。

        圖9 速關(guān)閥大蓋螺栓拆卸困難

        圖10 橫梁拉桿彎曲

        圖11 調(diào)速汽閥橫梁總成第五號(hào)閥碟斷裂

        拆檢后的第一、四號(hào)閥碟密封面均有不同程度的損傷,如圖12所示。判斷應(yīng)為五號(hào)閥碟連接螺栓斷裂后隨氣流卡入各個(gè)閥碟流道、伴隨調(diào)速汽閥開關(guān)與汽閥密封面硬碰硬接觸導(dǎo)致的。斷裂螺栓的阻擋還影響了第一、四號(hào)汽閥調(diào)節(jié)進(jìn)汽量。拆檢后的橫梁拉桿彎曲變形也進(jìn)一步驗(yàn)證了斷裂螺栓阻塞在閥碟與閥座之間的判斷。此為該機(jī)組運(yùn)行后期進(jìn)汽量無(wú)法調(diào)節(jié)的主要因素之一。

        圖12 第一、四號(hào)閥碟磨損及第五號(hào)閥碟更換情況

        另外,斷裂的螺栓隨氣流在機(jī)體內(nèi)流動(dòng),初期尺寸較大,不會(huì)卡入閥腔之中,但是隨著螺栓與閥體密封面不斷摩擦磨損,最終進(jìn)入第一閥碟閥腔之中,如圖8所示。斷裂螺栓進(jìn)入后,導(dǎo)致該汽閥失去調(diào)節(jié)作用,并且第五號(hào)閥碟也卡塞在第四號(hào)閥碟之上,最終導(dǎo)致該機(jī)組汽輪機(jī)進(jìn)汽量下降至20 t/h,完全偏離機(jī)組設(shè)計(jì)工況。

        實(shí)際測(cè)量閥碟總行程與標(biāo)準(zhǔn)要求相差較大,尤其是第一、二號(hào),初步判斷為橫梁內(nèi)閥碟螺栓襯套長(zhǎng)期運(yùn)行磨損造成閥碟的升程增大所致,如圖13所示。汽輪機(jī)調(diào)速汽閥每只閥的開啟次序和升程由襯套的長(zhǎng)度S決定,h是閥的空行程。該閥的空行程h=2,如圖14所示。

        圖13 實(shí)測(cè)閥碟總行程

        圖14 調(diào)速汽閥橫梁總成第五號(hào)閥碟示意

        檢查橫梁總成發(fā)現(xiàn),橫梁與拉桿連接處兩端有不同深度凹槽,查詢圖紙后確認(rèn)是因長(zhǎng)期運(yùn)行磨損產(chǎn)生的。受檢修工期限制,橫梁總成暫無(wú)備件可供更換,因此,在檢修更換拉桿和橫梁總成時(shí),需確保拉桿固定端進(jìn)入磨損凹槽,同時(shí)保證橫梁水平,測(cè)量調(diào)整拉桿與拉桿接頭連接尺寸后在拉桿上鉆孔安裝定位銷,回裝調(diào)速汽閥拉桿、閥填料密封,并按原定位尺寸回裝調(diào)速器閥大彈簧。

        速關(guān)閥油缸在該周期運(yùn)行中沿閥桿處有滲漏油現(xiàn)象。因該處為高溫部位,滲漏潤(rùn)滑油有自燃風(fēng)險(xiǎn),需及時(shí)處理。拆檢發(fā)現(xiàn),閥桿處密封膠圈已硬化失彈,故更換新密封圈,以消除滲漏油現(xiàn)象。

        4.4 拆檢蒸汽室下缸

        蒸汽室下缸與外缸通過(guò)定位槽安裝。汽缸下方有偏心導(dǎo)柱用于調(diào)整蒸汽室的橫向中心?;匮b上汽缸上缸體并壓鉛絲測(cè)量氣封等間隙后,拆卸上汽缸時(shí)容易將下蒸汽室?guī)?,使其定位升高,造成轉(zhuǎn)子盤車?yán)щy,因此,檢修時(shí)需注意蒸汽室下缸是否被上汽缸體帶起,與之一并升高。檢修時(shí)需將定位槽清理干凈,避免蒸汽室安裝不到位,如圖15 所示。

        圖15 蒸汽室拆卸時(shí)可垂直吊出

        4.5 離心機(jī)拆檢情況

        離心機(jī)支撐瓦為可傾瓦塊,拆檢支撐瓦未發(fā)現(xiàn)異常,見圖16;推力瓦塊主推側(cè)有輕微劃痕,清理打磨后進(jìn)行滲透檢測(cè),未發(fā)現(xiàn)裂紋等,見圖17。故此次檢修未更換離心機(jī)軸瓦。

        圖16 離心機(jī)支撐瓦情況良好

        圖17 離心機(jī)推力瓦有輕微磨痕

        離心機(jī)開蓋后置換較為干凈,轉(zhuǎn)子及機(jī)殼結(jié)垢不明顯。對(duì)輪端軸頭密封處轉(zhuǎn)子軸頸有磨損,軸頭氣封內(nèi)結(jié)焦嚴(yán)重,其他氣封位置結(jié)焦不明顯。用高壓水清洗上、下機(jī)殼和轉(zhuǎn)子后,檢查各級(jí)氣封,未發(fā)現(xiàn)明顯損壞,級(jí)間氣封等情況總體良好,軸端結(jié)焦氣封梳齒未見明顯損壞。此次檢修離心機(jī)組更換了干氣密封。更換前檢查、清洗輔助管線,拆檢軸端氣封返一級(jí)入口平衡管,未發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象。轉(zhuǎn)子軸頸的磨損由河北某公司進(jìn)行了激光修復(fù),同時(shí)更換了對(duì)輪端軸端密封,調(diào)整軸封間隙至0.30 mm(標(biāo)準(zhǔn)要求0.25~0.45 mm)。

        轉(zhuǎn)子磨損的原因?yàn)椋弘x心機(jī)在運(yùn)行中氣封槽內(nèi)介質(zhì)結(jié)焦聚集形成較硬焦塊,卡塞至氣封內(nèi)與轉(zhuǎn)子發(fā)生切削摩擦,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子被磨損,而切削產(chǎn)生的碎屑堆積至氣封,又加劇了轉(zhuǎn)子的磨損。

        機(jī)組更換新干氣密封后進(jìn)行靜壓試驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn),對(duì)輪端干氣密封有輕微泄漏,經(jīng)盤車后情況有所好轉(zhuǎn)。

        4.6 開車情況

        機(jī)組于2020年7月17日凌晨檢修完成并進(jìn)行靜態(tài)試驗(yàn)后,于2020年7月17日6:00在汽輪機(jī)廠家人員協(xié)助下進(jìn)行油動(dòng)機(jī)與調(diào)節(jié)汽閥匹配情況的調(diào)試,見圖18和圖19。調(diào)整方法為:調(diào)整速關(guān)控制裝置單向節(jié)流閥,將二次油壓調(diào)到0.15 MPa,確定油動(dòng)機(jī)升程為0。調(diào)整完畢后開車時(shí),出現(xiàn)因調(diào)速汽閥開度與蒸汽量不匹配導(dǎo)致的連鎖停機(jī)(工藝聯(lián)鎖:調(diào)速汽閥開度>30%,轉(zhuǎn)速低于500 r/min聯(lián)鎖停機(jī))現(xiàn)象。分析認(rèn)為,造成上述現(xiàn)象的原因是,調(diào)速汽閥橫梁及閥碟襯套磨損間隙超標(biāo),使得調(diào)節(jié)汽閥的實(shí)際空行程大于設(shè)計(jì)值。經(jīng)計(jì)算并再次調(diào)整油動(dòng)機(jī)反饋杠桿調(diào)節(jié)螺釘、消除調(diào)速汽閥空行程后,機(jī)組開機(jī)正常。機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中,離心機(jī)干氣密封泄漏量正常。

        圖18 調(diào)試油動(dòng)機(jī)與調(diào)節(jié)汽閥匹配

        調(diào)整計(jì)算過(guò)程如下:油動(dòng)機(jī)安裝時(shí)調(diào)速汽閥橫梁及閥碟完全落入閥座后,測(cè)量油動(dòng)機(jī)油缸指示位置,并換算杠桿升降比例為330/120=2.75。實(shí)際操作中,第一號(hào)汽閥動(dòng)作時(shí),橫梁需提升6.7 mm,為避免閥碟熱膨脹造成拉桿受壓彎曲,需留(2.0±0.5)mm空行程。因廠家調(diào)試人員預(yù)留空行程為1.8 mm,故開機(jī)第一號(hào)閥碟動(dòng)作時(shí),橫梁仍需提升6.7-1.8=4.9 mm,根據(jù)杠桿升降比例,橫梁提升4.9 mm,油缸活塞桿需下降4.9×2.75=13.5 mm。將二次油壓調(diào)整至0.15 MPa試驗(yàn)狀態(tài)時(shí),調(diào)整油動(dòng)機(jī)調(diào)節(jié)螺釘(見圖19中編號(hào)10),使油缸活塞桿下降13 mm左右后,機(jī)組進(jìn)氣量與調(diào)速汽閥開度匹配,機(jī)組開機(jī)正常。

        1—拉桿;2—調(diào)節(jié)螺栓;3—反饋板;4—活塞桿;5—油缸(缸蓋);6—活塞;7—連接體;8—錯(cuò)油門(錯(cuò)油門殼體);9—反饋杠桿;10—調(diào)節(jié)螺釘;11—調(diào)節(jié)螺母;12—彎角杠桿;13—桿端關(guān)節(jié)軸承

        機(jī)組檢修后振動(dòng)情況如圖20所示。

        圖20 機(jī)組開機(jī)正常后軸系參數(shù)

        5 結(jié)語(yǔ)

        富氣壓縮機(jī)作為延遲焦化裝置的心臟設(shè)備,其運(yùn)行狀況的好壞決定著裝置運(yùn)行周期的長(zhǎng)短,因此對(duì)大機(jī)組的運(yùn)行狀況,不僅應(yīng)關(guān)注其運(yùn)行參數(shù)是否正常,還要對(duì)其驅(qū)動(dòng)機(jī)以及驅(qū)動(dòng)介質(zhì)的狀態(tài)、質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)。

        本文所述的汽輪機(jī)調(diào)速汽閥故障為第五號(hào)閥碟螺栓斷裂。該閥在調(diào)速汽閥開度72%以上時(shí)開始動(dòng)作。各種跡象表明,第五號(hào)閥碟應(yīng)該是在開車階段斷裂的,但是并沒有卡塞進(jìn)入蒸汽流道之中,伴隨著調(diào)速汽閥開關(guān)活動(dòng)導(dǎo)致的氣流變化,斷裂閥碟進(jìn)入流道中,影響了機(jī)組進(jìn)汽量,甚至影響到調(diào)速汽閥橫梁動(dòng)作。這一點(diǎn)可由拆檢過(guò)程中調(diào)速汽閥拉桿的嚴(yán)重變形證實(shí)。由上述分析可知,閥碟螺栓斷裂是導(dǎo)致汽輪機(jī)做功能力下降的直接原因,而機(jī)組連續(xù)運(yùn)行7年未對(duì)過(guò)流承壓部件進(jìn)行更換是間接原因。本次故障發(fā)生后,與杭汽技術(shù)人員進(jìn)行溝通,了解到由于該類部件長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)受中壓蒸汽沖刷,極易產(chǎn)生金屬疲勞,進(jìn)而導(dǎo)致調(diào)速汽閥部件斷裂甚至損傷汽輪機(jī)葉輪等部件,造成嚴(yán)重的事故。雖然該類故障在國(guó)內(nèi)同領(lǐng)域之中尚未發(fā)生過(guò),但是該公司技術(shù)人員建議,對(duì)于汽輪機(jī)調(diào)速汽閥過(guò)流承壓部件,每?jī)蓚€(gè)周期必須進(jìn)行更換或者進(jìn)行100%滲透檢測(cè)。

        而油動(dòng)機(jī)作為控制、調(diào)節(jié)調(diào)速汽閥的重要裝置,也應(yīng)隨機(jī)組一起檢修。由于油動(dòng)機(jī)是通過(guò)杠杠原理調(diào)節(jié)汽閥開度,因此油動(dòng)機(jī)拉桿以及填料在檢修過(guò)程中也必須更換,以保證拉桿與填料間隙合適、并且既不影響拉桿上下活動(dòng)又能保證蒸汽不大量外漏。

        另一方面,由于蒸汽質(zhì)量的波動(dòng)導(dǎo)致汽輪機(jī)葉片出現(xiàn)結(jié)鹽現(xiàn)象,而結(jié)鹽是一種不可逆反應(yīng),一旦發(fā)生只會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重并最終導(dǎo)致停車,這也會(huì)對(duì)汽輪機(jī)做功能力產(chǎn)生影響。

        因此,此次檢修后,運(yùn)行部對(duì)蒸汽品質(zhì)加強(qiáng)了關(guān)注,將機(jī)體排凝的凝結(jié)水不定期送檢;對(duì)高壓氮?dú)庀到y(tǒng)以及干氣密封系統(tǒng)的過(guò)濾器工作情況也加強(qiáng)了關(guān)注,以保證干氣密封系統(tǒng)的正常工作。同時(shí),不定期對(duì)大油箱底放空油質(zhì)進(jìn)行檢查,確保潤(rùn)滑油質(zhì)量符合要求。這一系列舉措都進(jìn)一步保證了大機(jī)組的長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行,而且也大大降低了因異常故障導(dǎo)致停機(jī)而產(chǎn)生的異常過(guò)高能耗。

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