趙超,孟禮,朱建,張文英
(江蘇闞山發(fā)電有限公司,江蘇 徐州 221134)
給水泵汽輪機(jī)為燃煤發(fā)電機(jī)組的重要輔機(jī),近年來(lái),機(jī)組頻繁參與電網(wǎng)深度調(diào)峰任務(wù),負(fù)荷波動(dòng)頻繁,要求給水流量跟蹤響應(yīng)快,這就需要給水泵汽輪機(jī)需要具備良好的動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)特性來(lái)滿足電網(wǎng)調(diào)節(jié)的任務(wù)。
闞山發(fā)電公司給水泵汽輪機(jī)為單缸、單流、單軸、反動(dòng)式純凝汽汽輪機(jī),型號(hào)為NK63/71/0。給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)性能異??赡軙?huì)引發(fā)超速事故,超速會(huì)對(duì)人身安全和設(shè)備造成極大危害[1]。為嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家能源局發(fā)布的國(guó)能安全[2014]161號(hào)《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項(xiàng)重點(diǎn)要求》,保證電力系統(tǒng)安全、穩(wěn)定和高效經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)系統(tǒng)異常問(wèn)題一旦出現(xiàn)需及時(shí)解決。
給水泵汽輪機(jī)的汽源為主汽輪機(jī)第四段抽汽,備用汽源為高壓缸排汽,啟動(dòng)調(diào)試汽源為輔助蒸汽。正常工作時(shí),第四段抽汽先經(jīng)過(guò)速關(guān)閥(SSV)到達(dá)進(jìn)汽室,進(jìn)汽室內(nèi)裝有5個(gè)提板式調(diào)節(jié)汽閥,給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥結(jié)構(gòu)圖如圖1所示。根據(jù)負(fù)荷和轉(zhuǎn)速指令,油動(dòng)機(jī)通過(guò)杠桿機(jī)構(gòu)操縱提板,調(diào)節(jié)5個(gè)調(diào)節(jié)汽閥開(kāi)度,調(diào)整進(jìn)入給水泵汽輪機(jī)的蒸汽流量來(lái)控制給水泵汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速[2]。
圖1 給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥結(jié)構(gòu)圖
當(dāng)油動(dòng)機(jī)伺服閥接收關(guān)小調(diào)節(jié)汽閥的指令后,目的是減少進(jìn)汽量來(lái)降低給水泵汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速,然而,實(shí)際轉(zhuǎn)速卻從3 702 r/min急劇升至3 791 r/min;當(dāng)油動(dòng)機(jī)伺服閥接收開(kāi)大調(diào)節(jié)汽閥的指令后,目的是增加進(jìn)汽量來(lái)提高給水泵汽輪機(jī)的轉(zhuǎn)速,然而,實(shí)際轉(zhuǎn)速卻從3 791 r/min急劇下降至3 698 r/min。調(diào)節(jié)性能出現(xiàn)了與原調(diào)速系統(tǒng)設(shè)計(jì)功能相悖的情況,具體異常說(shuō)明如下:
2021年2月8日05:25:14,當(dāng)時(shí)負(fù)荷為273 MW,2A給水泵出口壓力為16.06 MPa,2B給水泵出口壓力為16.08 MPa,2A給水泵汽輪機(jī)設(shè)定轉(zhuǎn)速為3 689 r/min,調(diào)節(jié)汽閥開(kāi)至30.04%,實(shí)際轉(zhuǎn)速為3 702 r/min,比設(shè)定值高出13 r/min,調(diào)節(jié)汽閥關(guān)到22.22%時(shí),轉(zhuǎn)速出現(xiàn)異常升至3 791 r/min,給水流量從460 t/h增加至588 t/h。
2021年2月8日05:27:12,設(shè)定轉(zhuǎn)速不變,調(diào)節(jié)汽閥指令從22.22%增加至25%,調(diào)節(jié)汽閥開(kāi)至26.38%,實(shí)際轉(zhuǎn)速?gòu)? 791 r/min急劇下降至3 698 r/min,給水流量從460 t/h下降至300 t/h,觸發(fā)給水泵最小流量閥門(mén)全開(kāi),造成給水流量低。接著開(kāi)度指令增加,調(diào)節(jié)汽閥開(kāi)度增大,小機(jī)升速至3 820 r/min左右,給水量維持穩(wěn)定。
追溯2021年2月20日上午10:00,除出現(xiàn)上述現(xiàn)象外,出現(xiàn)2A、2B開(kāi)度值由3%左右偏差達(dá)到10%左右的情況。經(jīng)查閱,2021年2月8日調(diào)節(jié)汽閥出現(xiàn)的狀態(tài)和2021年2月20日出現(xiàn)的2A、2B開(kāi)度值偏差的情況,在2021年1月15日機(jī)組啟動(dòng)過(guò)程中,給水泵汽輪機(jī)掛閘(速關(guān)閥全開(kāi),調(diào)節(jié)汽閥未開(kāi)啟狀態(tài)),給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速?gòu)谋P(pán)車300 r/min突然升至1 400 r/min。就地檢查發(fā)現(xiàn)油動(dòng)機(jī)的連接桿產(chǎn)生彎曲。圖2為啟動(dòng)過(guò)程中出現(xiàn)過(guò)調(diào)節(jié)汽閥閥門(mén)未關(guān)閉到位,導(dǎo)致油動(dòng)機(jī)連接桿產(chǎn)生壓桿彎曲現(xiàn)象。
圖2 油動(dòng)機(jī)連接桿產(chǎn)生壓桿彎曲現(xiàn)象
對(duì)于調(diào)節(jié)汽閥總開(kāi)度下降,轉(zhuǎn)速卻異常上升,給水流量上升的現(xiàn)象,初步判斷2A調(diào)節(jié)汽閥內(nèi)部5個(gè)調(diào)門(mén)中2號(hào)調(diào)節(jié)汽閥沒(méi)有關(guān)閉到位,閥座凸出,閥芯被閥座頂開(kāi),引起進(jìn)汽量突然增加轉(zhuǎn)速突然上升;對(duì)于調(diào)節(jié)汽閥再次開(kāi)大,轉(zhuǎn)速卻下降100 r/min的現(xiàn)象,初步判斷是在橫梁上提的過(guò)程中,調(diào)節(jié)汽閥閥芯與閥座復(fù)位,造成進(jìn)汽通流面積減小,造成進(jìn)汽量減少轉(zhuǎn)速降低。
對(duì)比圖3和圖5,門(mén)芯導(dǎo)向桿與導(dǎo)向套處可能存在卡澀,造成閥梁下關(guān)時(shí)(調(diào)節(jié)汽閥關(guān)小),閥芯接觸閥座,受到閥座施加向上的支反力使得閥芯向上抬升,進(jìn)汽口與閥芯遮蓋度減小,進(jìn)汽流量增加。圖4箭頭所示,當(dāng)閥梁向上提至某一開(kāi)度時(shí),閥芯導(dǎo)向桿回正,將閥門(mén)關(guān)閉,造成進(jìn)汽流量減小,轉(zhuǎn)速異常下降。
自2021年2月20日以來(lái),未出現(xiàn)調(diào)節(jié)汽閥開(kāi)大后轉(zhuǎn)速突降的現(xiàn)象,是因?yàn)?A調(diào)節(jié)汽閥中的2號(hào)閥芯導(dǎo)向桿處在圖3(2)中,閥芯導(dǎo)向桿處于偏斜狀態(tài)未回正落下(此位置接近于2號(hào)閥全開(kāi)狀態(tài)),2號(hào)調(diào)節(jié)汽閥的進(jìn)汽量未明顯減少,調(diào)速系統(tǒng)發(fā)出關(guān)小2A調(diào)節(jié)汽閥指令,才能維持速度的正常調(diào)節(jié),這就擴(kuò)大了2A、2B在同轉(zhuǎn)速下調(diào)節(jié)汽閥開(kāi)度偏差值從原始的3%增加到10%左右。當(dāng)速度進(jìn)一步升高時(shí),達(dá)到第3號(hào)閥門(mén)開(kāi)始參與調(diào)速的開(kāi)度,第2號(hào)閥已經(jīng)不參與轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),第2號(hào)閥芯導(dǎo)向桿在運(yùn)行期間是否回正,對(duì)轉(zhuǎn)速的影響都不大。因此,出現(xiàn)2A、2B調(diào)節(jié)汽閥開(kāi)度偏差大的新問(wèn)題,是因?yàn)閳D3中第2個(gè)閥芯導(dǎo)桿懸掛的影響。
圖3 給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥閥芯異常狀況動(dòng)態(tài)分析圖
圖4 給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥閥座凸出,閥芯偏斜造成關(guān)閉時(shí)進(jìn)汽增加
綜上所述,給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥根據(jù)轉(zhuǎn)速指令,1號(hào)到5號(hào)順序依次打開(kāi)。圖5所示為給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥1號(hào)閥門(mén)全開(kāi)及2號(hào)未開(kāi)時(shí)的正常狀態(tài)示意圖。由于調(diào)節(jié)汽閥閥座與進(jìn)汽室母材材質(zhì)不一致,閥座材質(zhì)為ZG20CrMoV,進(jìn)汽室母材材質(zhì)為15MoG,進(jìn)汽室與閥座的金屬熱膨脹系數(shù)不同,在給水泵汽輪機(jī)運(yùn)行的熱態(tài)情況下,金屬溫度受進(jìn)汽溫度影響,插裝在進(jìn)汽室的閥座與母材產(chǎn)生熱膨脹偏移,閥座熱膨脹凸起因此調(diào)節(jié)汽閥進(jìn)汽異常,是造成本次調(diào)速系統(tǒng)異常的原因。
圖5 給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥1號(hào)閥門(mén)全開(kāi)及2號(hào)未開(kāi)時(shí)的正常狀態(tài)示意圖
利用機(jī)組檢修期間對(duì)2A給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)汽閥解體檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)2號(hào)閥座凸起,凸起高度達(dá)12.6 mm。2號(hào)閥座凸起現(xiàn)場(chǎng)狀況如圖6所示。解體情況與上述原因分析一致,驗(yàn)證了閥座凸起造成了給水泵汽輪機(jī)調(diào)速失常的原因?,F(xiàn)場(chǎng)使用干冰將其冷卻收縮,然后用千斤頂將其頂回原位,所有閥座采用點(diǎn)固焊來(lái)約束熱膨脹凸起。
圖6 2號(hào)閥座凸起現(xiàn)場(chǎng)狀況
缺陷處理完成后,2A給水泵汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)性能恢復(fù)正常。2A給水泵汽輪機(jī)掛閘時(shí)(速關(guān)閥全開(kāi),調(diào)節(jié)汽閥未開(kāi)啟狀態(tài)),給水泵汽輪機(jī)盤(pán)車轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在300 r/min,未出現(xiàn)異常升速現(xiàn)象。2A給水泵汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí),2A調(diào)節(jié)汽閥指令從22.0%增加至25%,實(shí)際轉(zhuǎn)速?gòu)? 791 r/min上升至3 815 r/min,升速性能正常。經(jīng)過(guò)比對(duì)分析,在相同的轉(zhuǎn)速3 791 r/min,修前對(duì)應(yīng)調(diào)節(jié)汽閥開(kāi)度為26.38%,修后開(kāi)度恢復(fù)到22%,根據(jù)調(diào)節(jié)汽閥流量特性曲線,對(duì)應(yīng)給水泵汽輪機(jī)的進(jìn)汽量從3.335 kg/s降低到2.102 kg/s,在上述273 MW負(fù)荷條件下,查閱給水泵汽輪機(jī)的進(jìn)汽焓值約為3 228 kJ/kg,2A給水泵汽輪機(jī)單位時(shí)間內(nèi)可節(jié)約3 980.12 kW的熱耗量。
調(diào)節(jié)汽閥是給水泵汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的重要組成設(shè)備,由于調(diào)節(jié)汽閥的閥座與進(jìn)汽室金屬的材質(zhì)和熱膨脹系數(shù)不相同,調(diào)節(jié)汽閥的閥座在熱態(tài)情況下會(huì)產(chǎn)生膨脹凸起,致使給水泵汽輪機(jī)進(jìn)汽量與調(diào)節(jié)汽閥對(duì)應(yīng)開(kāi)度不匹配,從而引起給水泵汽輪機(jī)調(diào)節(jié)性能異常。
結(jié)合解體檢查調(diào)節(jié)汽閥,證實(shí)了調(diào)節(jié)汽閥閥座凸起是造成調(diào)節(jié)系統(tǒng)異常的原因,并通過(guò)采取干冰冷裝閥座,點(diǎn)固焊約束閥座運(yùn)行期間產(chǎn)生熱位移等工藝措施,消除了調(diào)節(jié)汽閥異常引起調(diào)速性能異常的故障。針對(duì)本次解體檢查情況,對(duì)于同類機(jī)型的調(diào)節(jié)汽閥應(yīng)列入定期檢查工作項(xiàng)目,及時(shí)檢查發(fā)現(xiàn)調(diào)節(jié)汽閥異常的隱患,采取防熱膨脹的措施以保證給水調(diào)節(jié)性能穩(wěn)定可靠。