李 強 張金鐲 隋善耘 李付新 潘 政 廉 鋒 劉志強
(平邑中聯(lián)水泥有限公司,山東 臨沂 273300)
煤矸石是采煤和洗煤過程中排放的固體廢物,是我國目前工業(yè)固體廢棄物中數(shù)量最大的一種,也是礦區(qū)環(huán)境污染和生態(tài)惡化的主要原因之一。由于煤矸石具有一定的發(fā)熱量,并且部分品種的煤矸石化學成分符合水泥熟料生產(chǎn)企業(yè)對鋁質(zhì)校正材料的要求,因此近年來新型干法水泥企業(yè)利用煤矸石進行生料配料的嘗試逐漸增多,通過對這些企業(yè)調(diào)研發(fā)現(xiàn),煤矸石配料容易出現(xiàn)生料磨臺時降低、SO2排放超標、預熱器結(jié)皮加重等問題。平邑中聯(lián)水泥有限公司(以下稱公司)在實踐中總結(jié)和吸取行業(yè)先行者的經(jīng)驗和教訓,于2019年10月開始使用低硫黑煤矸石配料,效果良好,現(xiàn)將研究和實踐情況向同行分享。
公司現(xiàn)有一條日產(chǎn)4 500t的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8m*72m,帶五級雙系列旋風預熱器和噴旋式在線分解爐,配套有9MW余熱發(fā)電系統(tǒng),原料粉磨為2臺規(guī)格為Φ4.6m×(10+3.5)m的烘干中卸式生料磨系統(tǒng)。預熱器系統(tǒng)及窯尾鍋爐安裝有38臺亞音頻清灰裝置。
公司原有的配料方案為石灰石、石英砂選礦污泥、鐵礦選礦污泥,鋁質(zhì)材料四組分配料,其中鋁質(zhì)材料為粉煤灰和燃煤爐渣搭配使用。一方面,近年來粉煤灰價格飆升,供求矛盾日益加劇,導致出現(xiàn)不少劣質(zhì)粉煤灰,控制難度非常大,使用粉煤灰配料的生料質(zhì)量波動較大;另一方面,燃煤爐渣水分可達22%~26%,尤其是去年公司在石灰石生產(chǎn)均化過程中使用了噴淋降塵的方案,導致生料磨入磨水分驟升至4.5%左右,粉煤灰緊缺時,單獨使用燃煤爐渣配料生料磨臺時比使用粉煤灰配料平均降低20t/h,嚴重時出現(xiàn)生料產(chǎn)量低于窯系統(tǒng)喂料量的現(xiàn)象,導致生料均化庫庫位低于有效均化庫位,入窯生料率值波動大,嚴重降低了燒成系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
為解決公司生料配料的被動局面,公司化驗室開始研究使用煤矸石作為鋁質(zhì)校正原料的方案。通過向相關(guān)企業(yè)同行學習調(diào)研,以及查閱相關(guān)資料,總結(jié)出使用煤矸石配料的難點和對策。
相關(guān)文獻顯示:新型干法水泥生產(chǎn)過程中的SO2排放與燃料帶入的硫和硫酸鹽在預熱器和窯之間的循環(huán)沒有太大關(guān)系,而與原料中硫化物和亞硫酸鹽的量密切相關(guān)[1]。生料組分中的硫除了硫酸鹽外,主要以硫化物和亞硫酸鹽形式存在。硫化物氧化和亞硫酸鹽分解產(chǎn)生的SO2在通過上級旋風筒時會被部分吸收,其余則隨廢氣一道從預熱器排出。如果廢氣用于烘干原料,則SO2在原料磨中進一步被吸收。但在溫度低于600℃的情況下,CaCO3對SO2的吸收效率要遠低于CaO。上面兩級預熱器中CaCO3分解率較低,且僅有少量CaO被煙氣從高溫部分帶去,吸收效率很低[2]。因此控制SO2排放量主要從控制原料的硫含量入手。
相關(guān)文獻表明,多數(shù)煤矸石在400℃開始分解失重,450~480℃燃燒放熱,700℃可燃燒完全[3-4],正對應(yīng)預熱器2級到4級的溫度區(qū)間,可造成預熱器及窯尾溫度偏高,熱工制度異于常態(tài),操作不當易引起預熱器結(jié)皮堵塞,因此需要調(diào)整燒成工藝方案,降低尾煤用量,控制系統(tǒng)溫度,煤矸石發(fā)熱量應(yīng)控制在在200~400KCal/Kg之間,不宜過高,同時我公司預熱器和窯尾鍋爐安裝有38臺亞音頻清結(jié)皮裝置,根據(jù)實踐經(jīng)驗對預熱器結(jié)皮有改善作用。
煤矸石按來源可劃分為掘進矸石和洗選矸石兩大類。掘進矸石即通常所稱的“白矸”,它主要是由煤礦巷道掘進中產(chǎn)生的大量巖石組成。洗選矸石是由工作面采出的夾矸及小量頂?shù)装鍘r石,經(jīng)洗煤廠洗選分離后排出,通常稱為“黑矸”?!昂陧贰敝饕怯捕容^低的粘土巖或泥灰?guī)r;而“白矸”巖性較復雜,一般硬度較高,沒有或只有很低的發(fā)熱量。因此應(yīng)選用洗選的黑煤矸石作為鋁質(zhì)材料,同時加強原料驗收,保證黑煤矸石中不混雜白矸石或其他雜質(zhì)。
通過對周邊區(qū)域的樣品分析,最終確定以周邊區(qū)域某礦洗選的低硫黑煤矸石進行生產(chǎn)試驗,原燃材料的分析數(shù)據(jù)如表1和表2所示。
表1 原材料及煤灰化學分析(%)
表2 原煤與低硫黑煤矸石工業(yè)分析
生料配料使用石灰石、石英砂選礦污泥、鐵礦選礦污泥,鋁質(zhì)材料四組分配料,其中方案1和方案2是試驗開始前三個月以內(nèi)的正常生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計值,方案3以低硫黑煤矸石作為鋁質(zhì)材料,并控制原燃材料產(chǎn)地、品質(zhì)、均化方案與前兩種方案相同,同時控制熟料的目標率值相同。具體實踐分析數(shù)據(jù)(平均值)如下。
表3 配料方案及生料主要質(zhì)量指標
表4 不同配料方案系統(tǒng)參數(shù)對比
表5 不同配料方案窯尾SO2排放數(shù)據(jù)對比
表6 不同配料方案熟料質(zhì)量對比
從實踐結(jié)果的對比分析數(shù)據(jù)(表3~表6)可以看出。
(1)洗選的低硫黑煤矸石水分較低,易磨性較好,生料磨臺時與使用粉煤灰的方案1相比幾乎沒有差異,與使用燃煤爐渣的方案2相比可提升20t/h。
(2)方案3的生料細度合格率較前兩種方案也有大幅提高,這是由于粉煤灰計量秤(科里奧利秤)的穩(wěn)定性比皮帶秤低得多,在加上粉煤灰本身質(zhì)量波動就大,使用粉煤灰時不論是細度還是率值指標合格率都是最低的,而燃煤爐渣由于水分較大的原因,生料系統(tǒng)波動大,會對生料細度有一定影響。
(3)使用低硫黑煤矸石可降低標煤耗降低0.5%左右,同時余熱發(fā)電量提升3%左右。
(4)在原料磨為球磨機的條件下,如果低硫黑煤矸石作為鋁質(zhì)材料,當控制其全硫含量在0.30%以下時,不會造成窯尾煙氣的SO2排放濃度偏高。
(5)使用低硫黑煤矸石配料,熟料的游離鈣低于其他兩個方案,合格率指標也較高,熟料的28d強度亦較高。
使用低硫黑煤矸石作為鋁質(zhì)材料進行生料配料,方案可行。方案實施過程中應(yīng)控制煤矸石的全硫含量和發(fā)熱量,并應(yīng)選用硬度較低的洗選黑煤矸;應(yīng)減少尾煤用量,控制預熱器溫度,以防止結(jié)皮堵塞,建議在預熱器安裝自動清結(jié)皮裝置。低硫黑煤矸石配料可提高生料磨臺時和生料細度合格率,降低系統(tǒng)煤耗,提高余熱發(fā)電量。同時還有助于改善熟料燒成質(zhì)量,提高熟料28d強度。