劉祖勝
(空氣產(chǎn)品潞安(長(zhǎng)治)有限公司, 山西襄垣 046200)
空氣產(chǎn)品潞安(長(zhǎng)治)有限公司(簡(jiǎn)稱潞安公司)采用原殼牌煤氣化工藝廢鍋流程,共有4套氣化裝置,投煤質(zhì)量流量為3 000 t/d。該工藝對(duì)氣化爐反應(yīng)后產(chǎn)生的熔融渣進(jìn)行水激冷、破渣機(jī)破碎、液態(tài)排渣、撈渣機(jī)固液分離等,最后污水進(jìn)入澄清系統(tǒng)進(jìn)行污水處理,然后再循環(huán)利用,固體干渣則經(jīng)過輸送皮帶送入渣倉(cāng),可實(shí)現(xiàn)渣水系統(tǒng)污水零排放。
撈渣機(jī)屬于殼牌氣化爐的核心設(shè)備,該設(shè)備的穩(wěn)定運(yùn)行是氣化爐高負(fù)荷、長(zhǎng)周期運(yùn)行的基礎(chǔ),潞安公司使用青島達(dá)能環(huán)保設(shè)備股份有限公司生產(chǎn)的撈渣機(jī),設(shè)計(jì)撈渣質(zhì)量流量為55.2~108.36 t/h(濕基),刮板速度為1.57~3.39 m/min,單臺(tái)主電機(jī)功率為11 kW。
自開車以來,潞安公司撈渣機(jī)運(yùn)行故障率高,撈渣機(jī)鏈條和抬輪磨損嚴(yán)重,每臺(tái)撈渣機(jī)平均1年更換1次抬輪,每次更換費(fèi)用為5萬元左右,4臺(tái)撈渣機(jī)每年維護(hù)費(fèi)用高達(dá)20萬元。經(jīng)過對(duì)撈渣機(jī)故障進(jìn)行分析,決定取消撈渣機(jī)上部所有抬輪,改為人字形托軌,同時(shí)將撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪由外置式改為內(nèi)置式,方便觀察運(yùn)行情況。
現(xiàn)場(chǎng)抬輪采用通軸小導(dǎo)輪,回程帶渣嚴(yán)重,當(dāng)渣較多時(shí)抬輪出現(xiàn)不轉(zhuǎn),造成鏈條鉸叉與抬輪的摩擦由滾動(dòng)變?yōu)榛瑒?dòng),摩擦力增大,加速了鏈條刮板及抬輪的磨損[1-2]。運(yùn)行一段時(shí)間后,隨著渣量的增加需要安排人員定時(shí)清掃,才能確保設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)。抬輪和鏈條磨損情況見圖1和圖2。
圖1 抬輪磨損嚴(yán)重
圖2 抬輪與鏈條磨損
斜升段回程托軌采用人字形耐磨板與直鋪耐磨板相結(jié)合的方式,耐磨板與刮板的摩擦因數(shù)大,磨損快,使用壽命短。
撈渣機(jī)內(nèi)導(dǎo)輪采用普通外置內(nèi)導(dǎo)輪,該結(jié)構(gòu)不能隨時(shí)觀測(cè)內(nèi)導(dǎo)輪運(yùn)轉(zhuǎn)情況,如果內(nèi)導(dǎo)輪不能正常運(yùn)行,會(huì)加大撈渣機(jī)的負(fù)荷,加劇鏈條的磨損,縮短主要備件的使用壽命,給生產(chǎn)運(yùn)行帶來被動(dòng)[3-4]。
抬輪及斜升段回程托軌改為不銹鋼人字形托軌(見圖3),底部使用不銹鋼槽鋼支撐,裝有耐磨鑄石板的不銹鋼槽鋼呈人字形焊接在支撐槽鋼上。該結(jié)構(gòu)使刮板均勻摩擦,鑄石板的摩擦因數(shù)低,與刮板的摩擦磨損小,延長(zhǎng)刮板壽命。鑄石板耐磨耐腐蝕性能優(yōu)越,延長(zhǎng)使用壽命并且免維護(hù),有效地減少工人的工作量。不銹鋼耐腐蝕性能優(yōu)越,當(dāng)鑄石槽鋼磨損更換時(shí),只更換鑄石槽鋼即可,支撐槽鋼不用更換。同時(shí),鑄石托軌不直接與鏈條及刮板鉸叉接觸,避免了抬輪運(yùn)轉(zhuǎn)造成鏈條及鉸叉的磨損,增加鏈條及鉸叉的使用壽命?;爻潭畏e渣不會(huì)對(duì)人字形托軌有影響,設(shè)備可正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
圖3 人字形托軌
針對(duì)傳統(tǒng)內(nèi)導(dǎo)輪進(jìn)行改進(jìn),采用新型內(nèi)置式內(nèi)導(dǎo)輪,密封形式采用雙層凹式多重密封,密封分為內(nèi)層密封+外層密封,2道密封和旋轉(zhuǎn)輪體及軸有機(jī)結(jié)合,既相對(duì)運(yùn)動(dòng),又相對(duì)密封。該新型內(nèi)置式內(nèi)導(dǎo)輪的使用壽命是傳統(tǒng)軸承內(nèi)置結(jié)構(gòu)的2倍以上。第一道和輪體壓蓋結(jié)合處設(shè)軸封水或軸封油密封,軸封水密封采用多槽迷宮形式,軸封水通過迷宮形成水壓,增大渣水進(jìn)入的困難性;軸封油密封采用骨架油封與盤根結(jié)合將油腔與渣水分離,增加了灰水進(jìn)入的困難性;第二道采用特制耐磨材料的密封環(huán),密封環(huán)經(jīng)過一段時(shí)間的磨損會(huì)和內(nèi)層密封存在一定的間隙,這時(shí)第三道泥狀填料在一定壓力下便會(huì)及時(shí)補(bǔ)充,阻止灰水進(jìn)入;第四道仍采用特制耐磨材料的密封環(huán);第二、三、四道密封形成一個(gè)相對(duì)獨(dú)立的密封腔,能及時(shí)地補(bǔ)充運(yùn)轉(zhuǎn)出現(xiàn)的軸間隙,密閉性很好,損耗小,周期長(zhǎng),灰水難以進(jìn)入;第五道為2個(gè)相對(duì)布置的骨架油封,和軸承室相連,對(duì)軸起到潤(rùn)滑作用。
軸承外皮壓蓋與輪體連為一體,即壓蓋和輪體的運(yùn)行狀態(tài)一致。在壓蓋中心位置固定1個(gè)細(xì)長(zhǎng)桿件穿過軸中心透出固定法蘭,細(xì)長(zhǎng)桿件與軸之間加裝軸承,以保證減少旋轉(zhuǎn)的阻力;細(xì)長(zhǎng)桿件端部安裝指示針并涂上色標(biāo)。細(xì)長(zhǎng)桿件、輪體、軸承壓蓋連為一體,從外部就可根據(jù)指針的旋轉(zhuǎn)狀況(人工觀測(cè)或者接近開關(guān))進(jìn)而判斷艙內(nèi)內(nèi)導(dǎo)輪體的運(yùn)行情況,一旦發(fā)現(xiàn)狀況,及時(shí)排空艙內(nèi)灰水進(jìn)行內(nèi)導(dǎo)輪的維修更換,保證設(shè)備的正常安全運(yùn)行。內(nèi)置式內(nèi)導(dǎo)輪見圖4。
圖4 內(nèi)置式內(nèi)導(dǎo)輪
目前,潞安公司4套撈渣機(jī)全部完成改造,改造完運(yùn)行1 a,在運(yùn)行過程中從未發(fā)生過撈渣機(jī)因備件磨損造成的停機(jī)維修,也未發(fā)生就地排渣情況,撈渣機(jī)故障率很低,運(yùn)行效果良好,降低了設(shè)備維護(hù)人力、物力、財(cái)力及環(huán)保壓力。改造后撈渣機(jī)見圖5。
圖5 撈渣機(jī)改造完成
撈渣機(jī)改造存在以下4點(diǎn)優(yōu)點(diǎn):
(1) 由于取消了撈渣機(jī)頂部抬輪,回程帶渣對(duì)設(shè)備運(yùn)行沒有影響。
(2) 減少設(shè)備備件的損壞頻率,減少鏈條磨損。
(3) 降低了設(shè)備維修成本,人字形托軌磨損很小。
(4) 提高設(shè)備的完好率。
通過對(duì)撈渣機(jī)的抬輪改造,撈渣機(jī)鏈條磨損減少,回程刮板帶渣對(duì)設(shè)備運(yùn)行沒有影響,設(shè)備在線率接近100%,每年節(jié)省維修成本20余萬元,在減少設(shè)備的維護(hù)工時(shí)的同時(shí),為氣化裝置的高負(fù)荷、長(zhǎng)周期運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。