李裕超,趙承群,劉曉清
(山東明泉新材料科技有限公司, 山東章丘 250200)
山東明泉新材料科技有限公司年產(chǎn)60萬t甲醇項目,于2017年7月建成投產(chǎn),主要有空分、氣化、動力、合成等工段。其中,合成工段包括變換、低溫甲醇洗、硫回收、壓縮、合成及甲醇精餾等裝置,壓縮裝置共有3臺離心式壓縮機組,分別是用于低溫甲醇洗制冷的氨氣壓縮機、用于粉煤輸送的CO2壓縮機和用于甲醇合成裝置的合成氣壓縮機。合成氣壓縮機和CO2壓縮機由沈陽鼓風機有限公司生產(chǎn),氨氣壓縮機由重慶通用公司生產(chǎn)。合成氣壓縮機自開車加量以來,一直存在推力瓦溫度偏高的問題,影響系統(tǒng)的穩(wěn)定運行。
合成氣壓縮機型號為3BCL528,由于運行壓力相對較高,采用垂直剖分壓縮機結(jié)構(gòu),2個提壓段和1個循環(huán)段共8級葉輪。每級葉輪分別裝有口環(huán)、級間疏齒密封,轉(zhuǎn)子兩端為干氣密封。末級葉輪后端裝有平衡盤和平衡盤密封。止推軸承采用雙金斯伯雷軸承,用于承載軸向力,以保證機組整體安全平穩(wěn)運行。
合成氣壓縮機自2017年初安裝完畢后,從管道吹掃、油路清洗、汽輪機試運轉(zhuǎn)到壓縮機聯(lián)動試車都比較順利,一次試開車成功,并且在低壓氮氣工況運行非常穩(wěn)定,順利完成了3 d的系統(tǒng)升溫還原工作。到2017年7月底全系統(tǒng)開車加量后,合成氣壓縮機進出口壓力逐步提高至正常生產(chǎn)工況;隨著壓縮機出口壓力的提高,壓縮機位移明顯增大,壓縮機推力瓦溫度也明顯升高,當系統(tǒng)出口壓力達到6.0 MPa后,推力瓦溫度升高至95 ℃以上,而壓縮機運行轉(zhuǎn)速只能維持在最低運行轉(zhuǎn)速7 500 r/min左右,并且隨著運行時間的延長,推力瓦溫度總體仍然不斷上漲。2018年4月,推力瓦溫度已超過報警值(110 ℃),系統(tǒng)被迫停車,對壓縮機推力瓦進行拆檢維修,開車后溫度仍然在95 ℃以上,并有緩慢上漲趨勢。根據(jù)查閱壓縮機設計說明,壓縮機額定轉(zhuǎn)速可達到8 000~9 000 r/min,壓縮機出口壓力可達到7.5 MPa,推力瓦溫度應該控制在90 ℃以下。針對此問題,立即聯(lián)系工藝、設備、生產(chǎn)、儀表等部門組成課題攻關(guān)小組,討論分析原因并制定改造措施。
壓縮機開車運行參數(shù)與設計參數(shù)對比見表1。
表1 壓縮機開車運行參數(shù)與設計參數(shù)對比
壓縮機主推瓦溫度高,軸向位移大是軸向力過大的表現(xiàn),而軸向力過大的原因可能有:
(1) 止推軸承尺寸設計過小不能有效承載轉(zhuǎn)子軸向力。根據(jù)止推軸承圖紙和機組的運行參數(shù),對止推軸承進行了核算,經(jīng)核算該軸承允許的最大軸向載荷為3 100 kg。但實際運行中軸承溫度偏高,說明該軸承所受軸向力遠遠高于其所允許的最大載荷。
(2) 平衡盤設計不合理,不能有效平衡轉(zhuǎn)子軸向力。
(3) 平衡管堵塞導致平衡盤平衡的軸向力減小。
(4) 油系統(tǒng)對軸承產(chǎn)生影響。
經(jīng)查看現(xiàn)場運行參數(shù)確認,該壓縮機振動值均在要求范圍內(nèi),潤滑油供油壓力滿足設計要求,回油量充足,排除油管路泄漏和堵塞的情況,同時也排除潤滑油油質(zhì)劣化問題,現(xiàn)場實際進油溫度遠低于要求的進油溫度,綜合分析可以排除油系統(tǒng)對軸承溫度的影響。壓縮機平衡管共4根,借停車機會對其中1根進行拆檢也未發(fā)現(xiàn)問題,因此也可以排除平衡管堵塞問題。最終確定該壓縮機存在轉(zhuǎn)子軸向力失衡,軸向載荷超出止推軸承的承受能力,所以導致該壓縮機的主止推瓦溫度一直居高不下。
通過與設備制造廠家技術(shù)人員進行討論溝通,最終確定改造方案如下:
(1) 改造口環(huán)密封,減少氣體內(nèi)泄漏,增加壓縮機穩(wěn)定性[1-2]。
(2) 更換平衡盤;按照已經(jīng)確定的設計尺寸加大平衡盤,增加其對軸向力的平衡能力,降低作用在止推軸承上的載荷[3]。
(3) 改造平衡盤密封,采用先進的防旋繞式平衡盤密封。
(4) 按新改造的平衡盤氣封改造循環(huán)段出口蝸殼。由于平衡盤外圓尺寸加大,現(xiàn)有空間不足以安裝新的平衡盤氣封,所以需要在設計允許范圍內(nèi)加大蝸殼內(nèi)孔,以便安裝平衡盤氣封。
壓縮機本體返回設備制造廠,首先對各部位間隙進行詳細檢查記錄,其次對轉(zhuǎn)子進行檢查修復,對平衡盤進行更換,根據(jù)新更換的平衡盤對循環(huán)段出口蝸殼進行改造,更換新的平衡盤密封及軸端密封,最后根據(jù)拆裝數(shù)據(jù)對機組進行回裝。整個改造周期約10 d。
針對此次壓縮機返廠改造方案,制定了系統(tǒng)全停檢修方案,以壓縮機返廠檢修為主線確定整個停車檢修時間及開停車計劃。壓縮機檢修小組細化各項檢修步驟,倒排工期進度,將檢修時間壓縮到最短16 d,并在各環(huán)節(jié)安排專人掌控檢修進度。系統(tǒng)停車后,壓縮機檢修工作24 h不間斷,從系統(tǒng)停車處理置換,到壓縮機拆機吊裝運輸,以最短時間將主機運至設備制造廠,壓縮機改造完成后又迅速運回,設備重新就位找正,安裝完成后進行工藝置換處理,試車完成具備開車條件。通過全體人員共同努力,整個檢修項目提前1 d完成,為系統(tǒng)提前開車爭取了時間。
壓縮機改造前后運行參數(shù)見表2。
表2 壓縮機改造前后運行參數(shù)
由表2可以看出:系統(tǒng)開車后,合成氣壓縮機逐步提壓、提轉(zhuǎn)速,壓縮機轉(zhuǎn)速提至8 000 r/min以上,較改造前明顯升高,負荷明顯增大,壓縮機出口壓力提高至6.6 MPa,壓縮機軸向位移較檢修前減少了0.2 mm,推力瓦溫度始終維持在90 ℃以下,比改造前明顯降低,達到了改造預定的目標,最終消除了壓縮機設備運行隱患,實現(xiàn)了滿負荷穩(wěn)定生產(chǎn)。合成系統(tǒng)日產(chǎn)甲醇由檢修改造前的1 900 t提高到了2 100 t左右,不僅產(chǎn)量明顯增加,系統(tǒng)綜合能耗下降也比較明顯,根據(jù)初步測算,噸甲醇成本可降低120元,經(jīng)濟效益顯著。
合成氣壓縮機作為雙功能壓縮機,不僅擔負著原料氣提壓及合成氣循環(huán)的雙功能,而且也是甲醇合成系統(tǒng)的核心運轉(zhuǎn)設備[4]。壓縮機推力瓦溫度高的問題不僅限制了合成系統(tǒng)加量,同時不斷上漲的溫度也直接影響了整個系統(tǒng)運行的安全。本次問題處理,原因排查全面,給后續(xù)的改造提供了可靠依據(jù),為壓縮機一次性改造成功打下了基礎。壓縮機改造后轉(zhuǎn)速明顯提高,循環(huán)量明顯加大,系統(tǒng)負荷較改造前增加了10%,改造效益非常可觀,更重要的是消除了設備隱患,實現(xiàn)了大型運轉(zhuǎn)設備的長周期穩(wěn)定運行。