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        分區(qū)控氨技術(shù)在煙氣NOx超低排放中的應(yīng)用

        2021-08-19 02:01:30王明星劉忠生
        化工環(huán)保 2021年4期
        關(guān)鍵詞:噴氨檢測點分區(qū)

        王明星,李 欣,李 勇,劉忠生,金 平

        (中國石化 大連石油化工研究院,遼寧 大連 116045)

        NOx可造成酸雨,危害人體健康,是光化學(xué)煙霧的誘因之一,世界各國對其排放控制均很嚴(yán)格。選擇性催化還原(SCR)脫硝技術(shù)以其結(jié)構(gòu)簡單、運行可靠、維護方便、脫硝效率高等優(yōu)點,在國內(nèi)外煙氣脫硝裝置中廣泛應(yīng)用[1]。我國的煙氣SCR脫硝裝置在早期都按照ρ(NOx)≤100 mg/Nm3設(shè)計。在國家相關(guān)部門發(fā)布《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》后,絕大多數(shù)裝置都進行了改造,通過設(shè)置選擇性非催化還原(SNCR)反應(yīng)器或低氮燃燒器,采用“SNCR或低氮燃燒+SCR”的聯(lián)合技術(shù)實現(xiàn)ρ(NOx)≤50 mg/Nm3的超低排放。

        某燃煤鍋爐煙氣脫硝裝置在設(shè)置低氮燃燒器后,仍無法保證ρ(NOx)≤50 mg/Nm3的超低排放指標(biāo),且氨逃逸量超標(biāo)較嚴(yán)重。本文通過對裝置進行現(xiàn)場檢測和問題分析,提出分區(qū)控制式噴氨格柵的結(jié)構(gòu)方案,實現(xiàn)了超低排放和對氨逃逸的控制,可為類似裝置的設(shè)計或改造提供參考。

        1 SCR脫硝工藝常用的噴氨裝置

        1.1 渦流式靜態(tài)混合噴射裝置

        該裝置配合靜態(tài)混合器使用。噴氨噴嘴數(shù)與靜態(tài)混合器單元數(shù)保持一致,噴嘴直徑一般較大,不易發(fā)生堵塞,且加工成本低,具有好的操作彈性,系統(tǒng)綜合效果好。主要缺點是靜態(tài)混合器結(jié)構(gòu)復(fù)雜,壓降較大,煙氣混合距離較長。[2-4]

        1.2 線性控制式噴氨格柵

        該裝置特點是沿著煙道相互垂直的2個方向分別引出若干根噴氨管,每根管上又設(shè)置若干個噴嘴,每根管的流量可以單獨調(diào)節(jié),從而實現(xiàn)噴氨量與煙氣中NOx含量的相互匹配。主要優(yōu)點是結(jié)構(gòu)簡單,系統(tǒng)壓降??;同時建設(shè)維護成本低,操控簡單。缺點是只能調(diào)節(jié)整根管流量,同一根管上各噴嘴流量不可調(diào)節(jié),無法適應(yīng)煙氣橫截面NOx分布不均的狀況,對下游的導(dǎo)流板依賴程度高;而且噴嘴數(shù)量多、口徑小,制造成本高,容易堵塞,導(dǎo)致噴氨不均勻。[2-4]

        1.3 分區(qū)控制式噴氨格柵

        該裝置特點是把煙道橫截面分成若干個區(qū)域,每個區(qū)域有若干個噴嘴,可以單獨控制每個區(qū)域的噴氨量,從而實現(xiàn)噴氨量與煙氣中NOx含量的相互匹配。該裝置適用于煙道橫截面積大、且NOx濃度分布嚴(yán)重不均或需要高效脫硝等工況[5]。噴氨分區(qū)控制克服了線性控制噴氨格柵調(diào)節(jié)性差的缺點,但控制較復(fù)雜、系統(tǒng)聯(lián)動性強、操作要求高。[2-4]

        2 現(xiàn)場檢測與問題分析

        2.1 SCR脫硝裝置設(shè)計工況

        某燃煤鍋爐SCR煙氣脫硝系統(tǒng)安裝在鍋爐省煤器和空預(yù)器之間。該裝置以氨為還原劑,煙氣處理量為450 000 Nm3/h。原設(shè)計SCR脫硝反應(yīng)器入口ρ(NOx)為550 mg/Nm3,出口ρ(NOx)≤100 mg/Nm3,噴氨格柵采用線性控制式氨噴射技術(shù),噴氨格柵橫截面與脫硝反應(yīng)器橫截面相同,均為10 000 mm×7 000 mm。為滿足《全面實施燃煤電廠超低排放和節(jié)能改造工作方案》燃煤鍋爐凈化煙氣中ρ(NOx)≤50 mg/Nm3的超低排放指標(biāo),該公司于2016年在鍋爐上游增設(shè)低氮燃燒器,更換更加高效的脫硝催化劑,并將催化劑單體高度由原1 000 mm提高至1 400 mm,以減小反應(yīng)器空速。改造后設(shè)計的SCR入口ρ(NOx)為450 mg/Nm3,要求出口煙氣ρ(NOx)<50 mg/Nm3。但處理效果無法穩(wěn)定達標(biāo),主要表現(xiàn)在出口煙氣的NOx濃度不穩(wěn)定(ρ(NOx)為40~90 mg/Nm3),氨逃逸量超標(biāo)(經(jīng)常超過儀器檢測上限7.59 mg/Nm3),空預(yù)器有較嚴(yán)重的刺激性氨味。

        2.2 NOx質(zhì)量濃度檢測點布置及數(shù)據(jù)處理

        為查找裝置無法穩(wěn)定達標(biāo)排放的原因和確定解決方案,在脫硝反應(yīng)器主體進氣端和出氣端的橫截面布置檢測點。脫硝反應(yīng)器橫截面煙氣NOx質(zhì)量濃度檢測點布置方式見圖1,在SCR反應(yīng)器橫截面上均勻設(shè)置了36個檢測點。煙氣中NO、O2質(zhì)量濃度以德國德圖Testo-350型煙氣分析儀進行測定,然后將NO質(zhì)量濃度換算成NOx質(zhì)量濃度。NOx質(zhì)量濃度的標(biāo)準(zhǔn)偏差計算公式見式(1)和式(2)。

        圖1 脫硝反應(yīng)器橫截面煙氣NOx質(zhì)量濃度檢測點布置方式

        式中:σ為NOx質(zhì)量濃度的標(biāo)準(zhǔn)偏差,mg/Nm3;xi為各檢測點的NOx質(zhì)量濃度,mg/Nm3;n為檢測點數(shù)量;為NOx質(zhì)量濃度平均值,mg/Nm3。

        2.3 檢測結(jié)果與分析

        圖2是脫硝反應(yīng)器進氣端橫截面的NOx質(zhì)量濃度分布。由圖2可見,脫硝反應(yīng)器進氣端的ρ(NOx)為398~462 mg/Nm3,平均值為421 mg/Nm3,標(biāo)準(zhǔn)偏差為17 mg/Nm3。圖3是脫硝反應(yīng)器出氣端橫截面的NOx質(zhì)量濃度分布。由圖3可見,脫硝反應(yīng)器出氣端的ρ(NOx)為0~266 mg/Nm3,平均值為60 mg/Nm3,標(biāo)準(zhǔn)偏差為81 mg/Nm3。從圖3還可看出,爐前10 000 mm×3 500 mm區(qū)域的ρ(NOx)基本在儀器檢測限以下,而爐后10 000 mm×3 500 mm區(qū)域的ρ(NOx)為41~266 mg/Nm3,而且越靠近爐后ρ(NOx)越高。很明顯,在脫硝反應(yīng)器橫截面不同區(qū)域,單位時間內(nèi)噴氨量與NOx通過量存在嚴(yán)重的不匹配。在反應(yīng)器出氣端ρ(NOx)較低的爐前區(qū)域,n(NH3)∶n(NOx)>1.0,噴氨量是過剩的,而反應(yīng)器出氣端NOx濃度較高的爐后區(qū)域,n(NH3)∶n(NOx)<1.0,噴氨量嚴(yán)重不足。氨逃逸主要發(fā)生在爐前區(qū)域。本裝置氨逃逸在線分析儀安裝在B側(cè)7 000 mm與爐前10 000 mm夾角處,也直觀地證明裝置存在NH3逃逸問題。這就是造成本裝置氨逃逸量和ρ(NOx)無法達標(biāo)的主要原因。

        圖2 脫硝反應(yīng)器進氣端NOx質(zhì)量濃度分布

        圖3 脫硝反應(yīng)器出氣端NOx質(zhì)量濃度分布

        根據(jù)對裝置的檢測分析,認(rèn)為造成此現(xiàn)象主要有以下兩個原因:

        1)氨氣稀釋用風(fēng)來自鍋爐空預(yù)器。該空預(yù)器為回轉(zhuǎn)式空預(yù)器,漏灰較嚴(yán)重。當(dāng)氨/空混合氣由爐后以15 m/s的高速通過彎頭進入噴氨格柵時,在彎頭內(nèi)側(cè)產(chǎn)生渦流,使得氣相中的灰塵在此沉積。本裝置噴氨格柵入口支管積灰照片見圖4。由圖4可見,噴氨格柵入口支管超過一半的管道截面被灰塵堵塞,造成氨/空混合氣的實際流速比設(shè)計值提高了約1倍。而由于慣性,高速流動的氣體會越過積灰,并在積灰后很長一段距離的管道內(nèi)形成氨氣“死區(qū)”,氨/空混合氣流速越大產(chǎn)生的氨氣“死區(qū)”就越大,造成絕大部分氨氣由爐前噴入鍋爐,從而導(dǎo)致爐前氨過量而爐后供氨不足。噴氨格柵支管內(nèi)流動示意見圖5。

        圖4 噴氨格柵入口支管積灰照片

        圖5 噴氨格柵支管內(nèi)氨流動示意

        2)本裝置采用線性控制式噴氨格柵,其控制方式見圖6。由圖6可見,噴氨格柵入口各支管閥門所控制的噴氨區(qū)域與橫截面7 000 mm寬度方向平行,閥門的調(diào)節(jié)作用無法與煙氣ρ(NOx)由爐前向爐后升高的趨勢相匹配。因此,為實現(xiàn)NOx超低排放和減少氨逃逸,必須對噴氨格柵進行改造,采用分區(qū)控制式噴氨格柵,并以脫硝反應(yīng)器出氣端橫截面各區(qū)域ρ(NOx)為控制目標(biāo),使出氣端橫截面各區(qū)域ρ(NOx)均滿足超低排放要求,并與總排口ρ(NOx)相統(tǒng)一,從而實現(xiàn)NOx超低排放和減少氨逃逸。

        圖6 噴氨格柵的線性控制方式示意

        3 分區(qū)噴氨技術(shù)工業(yè)應(yīng)用

        3.1 分區(qū)噴氨格柵設(shè)計

        由于脫硝反應(yīng)器出口橫截面的ρ(NOx)偏差主要體現(xiàn)在爐前至爐后的跨度方向,即由爐前向爐后升高,因此,為便于實施分區(qū)供氨,使分區(qū)供氨量與單位時間通過各分區(qū)的NOx質(zhì)量相匹配,本裝置沿7 000 mm方向劃分為8列,沿10 000 mm方向劃分為4行,即將整個橫截面分成32個區(qū)域。原噴氨格柵支管按照4行分組,每組8支,分別延伸至本行的8個區(qū)域,每個區(qū)域設(shè)置2根噴氨管支路,即將噴氨格柵入口各支管閥門所控制的區(qū)域由與橫截面爐前至爐后平行方向改為垂直方向。經(jīng)此改造,可利用原噴氨格柵入口的32根支管及各支管上的閥門分別控制32個區(qū)域的供氨量,如圖7所示。

        圖7 噴射格柵的分區(qū)控制方式示意

        3.2 分區(qū)噴氨調(diào)整原則

        裝置改造完成后,脫硝系統(tǒng)氨消耗總量仍以脫硝反應(yīng)器入口ρ(NOx)、煙氣量和NOx去除目標(biāo)為依據(jù),由噴氨格柵入口氨氣管道上的氣動調(diào)節(jié)閥自動調(diào)節(jié)控制。各區(qū)域的供氨按照分區(qū)控制式噴氨格柵入口32根支管與脫硝反應(yīng)器橫截面32個分區(qū)的對應(yīng)關(guān)系,手動調(diào)整噴氨格柵入口各支管閥門,并分別檢測各分區(qū)出氣端的ρ(NOx),ρ(NOx)控制目標(biāo)為20~45 mg/m3。噴氨格柵各區(qū)域噴氨量調(diào)整遵循以下原則:1)消除脫硝反應(yīng)器出口橫截面上ρ(NOx)為0和接近0的區(qū)域,即消除氨逃逸特別嚴(yán)重的區(qū)域。2)消除脫硝反應(yīng)器出口橫截面上ρ(NOx)較高區(qū)域,即減小整個橫截面各區(qū)域的NOx濃度差,使各區(qū)域ρ(NOx)與總排口ρ(NOx)趨于一致。

        3.3 噴氨格柵改造前后脫硝系統(tǒng)性能比較

        噴氨格柵改造后脫硝反應(yīng)器出氣端橫截面的ρ(NOx)分布見圖8。由圖8可見,分區(qū)噴氨后,脫硝反應(yīng)器出口實際ρ(NOx)為30~43 mg/Nm3。氨濃度分析結(jié)果顯示氨逃逸量降至1.20 mg/Nm3以下。

        圖8 噴氨格柵改造后脫硝反應(yīng)器出氣端ρ(NOx)分布

        噴氨格柵改造前后脫硝系統(tǒng)性能比較見表1。由表1可見,經(jīng)改造后,裝置氨消耗量有所增加,脫硝反應(yīng)器出口橫截面ρ(NOx)標(biāo)準(zhǔn)偏差由改造前的81 mg/Nm3降至改造后的3 mg/Nm3,總排口ρ(NOx)由57 mg/Nm3降至38 mg/Nm3,達到了超低排放要求,NOx脫除率提高了6.76%。裝置運行結(jié)果表明,各區(qū)域單位時間內(nèi)的噴氨量與NOx通過量能夠得到很好匹配。根據(jù)脫硝反應(yīng)器出氣端橫截面ρ(NOx)分布設(shè)計的噴氨區(qū)域及分區(qū)控制式噴氨格柵,能夠克服噴氨格柵入口支管積灰堵塞對噴氨造成的不利影響,分區(qū)供氨可以實現(xiàn)脫硝裝置的NOx超低排放。

        表1 噴氨格柵改造前后脫硝系統(tǒng)性能比較

        4 結(jié)論

        a)噴氨格柵改造前,ρ(NOx)在整個脫硝反應(yīng)器出氣端橫截面上分布非常不均,為0~266 mg/Nm3,平均為60 mg/Nm3,ρ(NOx)標(biāo)準(zhǔn)偏差為81 mg/Nm3,氨逃逸量最高時超過儀器檢測上限(7.59 mg/Nm3);改造后,在氨消耗量增加及NOx超低排放(ρ(NOx)=30~43 mg/Nm3)的前提下,氨逃逸量降至1.20 mg/Nm3以下,NOx脫除率提高了6.76%。

        b)以脫硝反應(yīng)器出氣端橫截面ρ(NOx)分布為基礎(chǔ)劃分噴氨區(qū)域,調(diào)整噴氨格柵的供氨方式,對于實現(xiàn)NOx超低排放和減少氨逃逸是可行的。

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