王文濤,楊 坤,董 鵬,陳 明
(1.華電電力科學(xué)研究院有限公司,浙江 杭州 310030;2.中國石油撫順石化公司熱電廠,遼寧 撫順 113004)
省煤器內(nèi)的受熱面“四管”是火電廠重要的設(shè)備部件,據(jù)相關(guān)統(tǒng)計,在鍋爐運行的各類事故和故障中,“四管”泄漏次數(shù)最多,占比高達30%[1],是造成火電機組強迫停運最主要的原因[2]。某電廠1號鍋爐為無錫光華鍋爐廠設(shè)計制造,型號為UG-745/13.7-M的超高壓一次中間再熱循環(huán)流化床鍋爐。2020年1月,省煤器發(fā)生泄漏,機組被迫停運。
2020年1月18日09:58,1號機組負荷135.48 MW,主蒸汽壓力11.15 MPa,爐膛負壓36.35 Pa,主蒸汽溫度533 ℃,總?cè)剂狭?03.95 t/h,主蒸汽流量480.5 t/h,主給水流量515.54 t/h,運行氧量3.28%。1A、1B引風(fēng)機和1A、1B一次風(fēng)機與1A、1B二次風(fēng)機運行,A、B、C、D 4臺給煤機運行。各風(fēng)機運行參數(shù)、鍋爐負壓均無明顯變化。10:00檢修人員發(fā)現(xiàn)鍋爐尾部煙道存在異音,懷疑受熱面管發(fā)生泄漏。經(jīng)電網(wǎng)調(diào)度同意,17:50機組降負荷,19:00機組解列停機。
現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)鍋爐標高55 m尾部煙道共存在5處爆口,其中省煤器吊掛管3處爆口,包墻過熱器管2處爆口。省煤器吊掛管沿爐左、右方向布置82組管排,每組布置3根,規(guī)格為D44.5×8 mm,材質(zhì)為15CrMoG,包墻過熱器規(guī)格為D51×6 mm、材質(zhì)為20G。爆口A、B位于包墻過熱器第14、15根管,距離頂棚610 mm、650 mm。爆口C、D、E標高相同,位于水平煙道入口第1排第2、3根省煤器吊掛管,爆口D距離頂棚770 mm,各爆口及位置見圖1。
(a)泄漏位置
5處爆口及鄰近管經(jīng)宏觀檢查未見脹粗鼓包、腐蝕、明顯氧化等異?,F(xiàn)象。爆口D尺寸為10 mm×4 mm,位于前后2塊護瓦裝配間隙處。爆口邊緣較薄,周圍有護瓦缺失,護瓦邊緣鋒利,實測護瓦邊緣厚度0.7~1.1 mm(鄰近外觀完好護瓦實測厚度2.95~3.20 mm)。爆口D上、下豎直方向存在寬8 mm溝槽,溝槽最深5 mm,深度由爆口處向兩側(cè)減小,溝槽表面較光滑。背風(fēng)側(cè)爆口D上方至頂棚約700 mm長護瓦發(fā)生斷裂掉落。
爆口C尺寸為15 mm×3 mm,其附近母材壁厚實測值為1.1~3.4 mm,壁厚減薄明顯。該管520 mm長管子側(cè)面及背風(fēng)側(cè)存在明顯飛灰磨損痕跡,管子外形磨損異形化,外徑最小處約37.5 mm,實測壁厚1.1~4.0 mm,見圖2。該段磨損管子起點距頂棚350 mm,終點位于爆口D上方護瓦斷裂處。迎風(fēng)面?zhèn)茸皂斉锲鹣蛳?50 mm長護瓦缺失,護瓦斷裂處壁厚未見明顯減薄(見圖3),該段缺失護瓦處管子外表面未見異常,實測壁厚值7.7~7.8 mm,壁厚未見異常。因處于磨損環(huán)境惡劣的迎風(fēng)面,據(jù)此可以推斷該段護瓦為發(fā)生泄漏時或泄漏前短時間內(nèi)斷裂脫落。
圖2 磨損情況
圖3 迎風(fēng)面護瓦斷面
爆口E尺寸25 mm×5 mm,與爆口D斜向相對,爆口E下方管子沿護瓦組合間隙存在明顯介質(zhì)吹損痕跡,見圖4。爆口A尺寸50 mm×20 mm,邊緣鋒利,爆口朝向爐前側(cè),緊挨爆口一圈管子壁厚0.9~1.4 mm。爆口B周圍存在明顯介質(zhì)吹損溝槽,溝槽方向與A、B爆口連線一致。爆口B周圍管子實測壁厚1.7~1.79 mm。2處爆口間密封鰭片吹損減薄損壞,依據(jù)鰭片吹損痕跡,現(xiàn)場檢查可判斷鰭片損傷為A、B爆口介質(zhì)泄漏導(dǎo)致。包墻過熱器管見圖5。
圖4 管子被吹損痕跡
圖5 包墻過熱器管
為減少磨損影響,泄漏前電廠已在Ⅲ段裝配了防磨護瓦,見圖6。擴大檢查發(fā)現(xiàn)距頂棚450~700 mm未裝設(shè)護瓦的Ⅱ段與Ⅲ段間存在明顯的磨損界線,界線整齊清晰可見,見圖7。進行壁厚檢測發(fā)現(xiàn)第11-15根管管段Ⅱ存在明顯磨損減薄情況,實測壁厚4.4~4.8 mm,見表1。
圖6 護瓦及其磨損
圖7 Ⅱ段與Ⅲ段磨損界線
表1 包墻過熱器管壁厚檢測結(jié)果 mm
省煤器吊掛管自西向東數(shù)第1根護瓦位置完好,但在背風(fēng)面護瓦上發(fā)現(xiàn)一處長約120 mm磨損區(qū)域(位置距離頂棚650~770 mm),該區(qū)域?qū)崪y護瓦厚度0.9~1.7 mm,見圖6。宏觀檢查爆口鄰近第4-8根省煤器管,防磨護瓦完好不偏轉(zhuǎn),未見明顯磨損痕跡。對處于相同運行環(huán)境下對稱側(cè)(東側(cè))省煤器吊掛管進行了擴大檢查,檢查發(fā)現(xiàn)同樣存在防磨護瓦變形、吊掛管磨損嚴重問題。
對泄漏及鄰近管外觀完好部位割管取樣進行試驗分析,取樣情況見表2。
表2 割管取樣情況
采用SPECZROMAXx 型直讀光譜儀對6根管樣進行了化學(xué)成分檢測,結(jié)果表明,6根管樣的化學(xué)成分各元素含量均符合相應(yīng)的標準要求,不存在材質(zhì)錯用情況。
采用CMT5305型電子萬能試驗機對各支管樣進行常溫拉伸力學(xué)性能檢測,結(jié)果見表3、表4。可見6支管樣常溫各項力學(xué)性能符合標準要求。
表3 省煤器取樣力學(xué)性能檢測結(jié)果
表4 包墻過熱器管取樣力學(xué)性能檢測結(jié)果
對5處爆口進行金相顯微組織分析,經(jīng)檢查組
織未見異常,爆口D、A金相組織見圖8。
(a)省煤器爆口D
2019年,3次檢修期間進行受熱面防磨防爆檢查,經(jīng)檢查包墻過熱器無明顯磨損情況,省煤器吊掛管部分防磨瓦存在損壞情況,但均在停機期間及時進行了修復(fù),未見其他異常。
截至本次停機,機組已累計運行64 216 h。省煤器前、后排吊掛管共設(shè)置24個壁溫測點,壁溫報警值為440 ℃。統(tǒng)計查看機組停機前3個月運行壁溫數(shù)據(jù),未見超溫情況,符合運行及標準要求。
爆口及鄰近管經(jīng)宏觀檢查未見脹粗鼓包、腐蝕、明顯氧化且各項取樣分析未見不合格情況,可排除過熱、腐蝕原因造成泄漏的可能。爆口C、D所在的省煤器第2根吊掛管表面存在區(qū)域性減薄情況,管子外表已呈非圓形異形化,且該區(qū)域未裝設(shè)吹灰器,可判斷該減薄泄漏非介質(zhì)吹損是由飛灰磨損造成。運行期間第2根吊掛管護瓦間隙及背風(fēng)側(cè)護瓦遭受飛灰磨損不斷減薄的同時,護瓦與管壁間產(chǎn)生飛灰渦流,磨損間隙處管子母材不斷減薄直至泄漏,形成爆口D。可知省煤器吊掛管爆口D為第1泄漏點。爆口D上方護瓦磨損嚴重后減薄脫落,管子母材繼續(xù)遭受飛灰磨損,壁厚減薄處發(fā)生泄漏形成爆口C。爆口C泄漏的介質(zhì)向西側(cè)噴出,其方向在第1根吊掛管上發(fā)生偏轉(zhuǎn),介質(zhì)吹損包墻過熱器管形成泄漏點A,泄漏介質(zhì)造成爆口B及鰭片損傷。爆口D泄漏介質(zhì)吹損鄰近第3根吊掛管,管子減薄泄漏形成爆口E。
經(jīng)現(xiàn)場檢查、檢驗試驗并結(jié)合檢修及運行情況認為:飛灰磨損是本次省煤器吊掛管泄漏的最主要原因。循環(huán)流化床鍋爐的磨損要比其他類型鍋爐嚴重,本次磨損為CFB鍋爐典型類型。針對泄漏原因,首先對損傷減薄的管子及護瓦進行更換、重新安裝;其次應(yīng)對本次泄漏鄰近區(qū)域,對稱側(cè)相同位置進行全方面防磨防爆檢查,并注意對防磨瓦及其結(jié)合部位等處進行檢查[4]。另外,應(yīng)研究磨損區(qū)域、磨損程度等方面特點規(guī)律,指導(dǎo)運行科學(xué)調(diào)整[5-6]。最后,必要時可采用增加均流裝置,安裝假管、加大管排橫向截距等方式降低煙氣流速及不均勻性,從而降低省煤器磨損,提升可靠性。