羅強
(宜賓海豐和銳有限公司,四川 宜賓 644002)
天原集團海豐和銳有限公司(以下簡稱“海豐和銳”)現有2套離子膜裝置,其中I線于2007年7月投產,有8臺高電流密度電解槽;II線于2012年2月投運,采用10臺藍星(北京)化工機械有限公司NBZ-2.7膜極距復極式電解槽。2套裝置都實現了長周期、安全、平穩(wěn)、高效運行。
氯氣含水量過高,不但影響到后續(xù)工段的使用,而且會腐蝕氯壓機及管道,影響其使用壽命,給正常生產造成影響。氯氣在濃硫酸中的溶解度很小。使用濃硫酸作為干燥劑,干燥效果高、吸水性強,能可靠穩(wěn)定保證在線氯中含水質量分數低于0.005%。
電解產生的氯氣要降溫減小飽和水蒸氣分壓,減少氯氣中的含水量。隨后氯氣進入填料干燥塔底部,由下至上經過填料層與塔頂噴淋下來的硫酸充分接觸,氯氣中的水分被硫酸充分吸收。硫酸質量分數降至75%~76%時,用泵送至稀硫酸儲槽。
在該工段實現硫酸濃度在線監(jiān)控變化,否則硫酸質量分數下降至75%后,吸收水分的能力降低,不僅干燥效果差,而且腐蝕設備和管道。通過對現場工況進行深度分析推敲,在硫酸泵出口設計在線濃度檢測旁通管路回至填料塔。
改造前氯氣干燥工藝流程如圖1所示。
圖1 改造前氯氣干燥系統(tǒng)圖Fig.1 Process flow diagram of chlorine drying system before improvement
本次改造采用InPro7250 PFA感應式電導率傳感器配套M400 IND智能數字濃度儀,內置實際濃度曲線H2SO4(32%~84%),輸出模擬量接入DCS系統(tǒng)來實時監(jiān)控硫酸濃度變化。
通過在線硫酸濃度檢測即可實現在線濃度—加酸流量自動串級控制。在硫酸循環(huán)泵出口處安裝自控調節(jié)閥,以液位作為主對象,控制泡罩—填料塔底液位,塔底循環(huán)液濃度在線檢測控制泡罩—填料塔濃硫酸加入量,實現濃度、濃硫酸加入流量串級控制。硫酸質量分數降至75.5%時,排酸調節(jié)閥將其送至稀硫酸儲槽,達到最優(yōu)經濟高效運行的目的。
硫酸在線濃度安裝圖如圖2所示,檢測結果如圖3所示。
圖2 硫酸在線濃度安裝圖Fig.2 Installation diagram ofsulfuric acid concentration on-line analyzer
圖3 硫酸在線濃度曲線圖Fig.3 Curve of on-line detected sulfuric acid concentration
海豐和銳的氯氣干燥采用兩段填料塔+填料泡罩組合塔方式工藝,濃硫酸從儲槽下方出來后,經過濾器除去雜質,由隔膜泵打出,經板式換熱器降溫后進入填料泡罩組合塔頂部,填料泡罩組合塔中的硫酸通過溢流管溢流至二段填料塔。二段填料塔中的硫酸用泵打出,經過冷卻器后從塔頂噴淋下來,與至下而上的氯氣逆流接觸吸水。二段填料塔的硫酸通過溢流管溢流至一段填料塔,一段填料塔中的硫酸用泵打出后經冷卻器降溫,從塔頂噴淋下來,與從冷卻段出來的濕氯氣逆流接觸,吸收其中的水分。當硫酸質量分數下降至75%~76%時,通過自控閥打到廢酸儲槽存放并出售。
改造后氯氣干燥工藝流程如圖4所示。
圖4 改造后氯氣干燥流程圖Fig.4 Process flow diagram of chlorine drying system after improvement
氯氣干燥系統(tǒng)的濃度自動串級控制。這種控制方式同時兼顧濃硫酸加入量和排酸濃度控制,能有效快速控制新酸補充量,同時精準控制排酸濃度,實現排酸濃度穩(wěn)定。
濃度串級控制方框圖如圖5所示。
圖5 濃度串級控制方框圖Fig.5 Block diagram of concentration cascade control
氯氣干燥系統(tǒng)第一填料干燥塔液位控制采用串級控制。液位波動時,這種控制方式能及時調整外排硫酸量,保證第一填料干燥塔液位穩(wěn)定。
填料塔液位控制方框圖如圖6所示。
圖6 填料塔液位控制方框圖Fig.6 Block diagram of control of packed tower level
采用液位邏輯比例控制,當液位高于或低于工況設定偏差時,自動按照邏輯執(zhí)行補充酸閥開關控制。硫酸儲槽配置方框圖如圖7所示。
圖7 硫酸儲槽配置方框圖Fig.7 Block diagram of sulfuric acidstorage tank configuration
保證氯氣的進口溫度、排酸濃度、填料塔液位等指標在工藝指標要求范圍內,以確保氯氣干燥處理自控可靠穩(wěn)定[1]。①氯氣溫度經冷卻器控制指標12~13 ℃;②嚴格控制濃硫酸質量分數在75%~76%;③控制出塔氯氣溫度低于20 ℃。經過不斷改進自控技術和嚴格工藝控制,最終將硫酸酸耗控制在13.25 kg/t左右。
自控提升前,2019年8—12月的硫酸消耗統(tǒng)計依次為:15.30、14.96、15.01、15.11和14.89 kg/t,平均14.94 kg/t。
自控提升后,2020年1—5月的硫酸消耗統(tǒng)計依次為:13.51、13.03、13.11、13.23和13.30 kg/t,平均13.23 kg/t。
濃硫酸氯氣干燥自控邏輯效果圖如圖8所示。
圖8 濃硫酸氯氣干燥自控邏輯效果圖Fig.8 Logic effect diagram of automatic control of chlorine drying by concentrated sulfuric acid
氯氣干燥系統(tǒng)通過裝置自控優(yōu)化后,對運行工況數據指標進行了長時間運行數據分析。此次自控優(yōu)化提升在設備管理、工藝管理、運行操作、裝置經濟性運行等多個方面得到了顯著提升,目前氯氣干燥裝置在保證氯中含水質量分數低于0.005%的前提下,噸堿濃硫酸消耗長期穩(wěn)定控制在13.23 kg/t左右。直接經濟效益以燒堿產能42萬t/a、濃硫酸價格350元/t計,每年節(jié)約費用25.137萬元。