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        延長(zhǎng)鹽酸深解吸裝置運(yùn)行周期的措施

        2021-07-02 04:50:56李凌云
        氯堿工業(yè) 2021年3期
        關(guān)鍵詞:列管氯化氫沸器

        李凌云

        (唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山 063305)

        1 鹽酸深解吸裝置運(yùn)行狀況

        1.1 鹽酸深解吸工藝

        氯乙烯轉(zhuǎn)化工序產(chǎn)生的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為33%的鹽酸經(jīng)過(guò)常規(guī)解吸后,得到質(zhì)量分?jǐn)?shù)為22%的稀鹽酸,大部分稀鹽酸返回至轉(zhuǎn)化系統(tǒng)二次使用。唐山三友氯堿有限責(zé)任公司有約3 m3/h的稀鹽酸進(jìn)行深解吸處理[1]。稀鹽酸與氯化鈣混合溶液經(jīng)過(guò)深解吸處理后,95%的稀酸以氯化氫氣體析出;由解吸塔塔底出來(lái)的稀氯化鈣溶液,通過(guò)解吸塔液位調(diào)節(jié)后進(jìn)入提濃塔,由提濃塔再沸器加熱提濃。

        由提濃塔塔頂蒸出的含微量氯化氫的酸性水蒸氣,經(jīng)蒸汽冷凝器冷凝后,得到的含微量HCl的廢水收集至廢水罐,用廢水泵送至稀酸循環(huán)罐內(nèi),供組合塔加水吸收氯化氫生產(chǎn)濃酸。從提濃塔底部出來(lái)的濃氯化鈣溶液用氯化鈣循環(huán)泵控制一定的流量,與稀鹽酸在噴射混合器中混合后進(jìn)入稀鹽酸解析塔。鹽酸深解吸工藝流程如圖1所示。

        1—解吸塔再沸器;2—解吸塔;3—氯化鈣提濃塔;4—提濃塔再沸器。

        1.2 深解吸再沸器結(jié)晶,運(yùn)行指標(biāo)偏離

        鹽酸深解吸裝置于2017年投產(chǎn)運(yùn)行,單次使用周期均不超過(guò)2個(gè)月就會(huì)出現(xiàn)氯化鈣提濃塔中氯化鈣濃度下降,廢水含酸超標(biāo)等問(wèn)題。拆檢再沸器,發(fā)現(xiàn)石墨塊中析出大量的氯化鈣結(jié)晶。解吸塔與再沸器的關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表1。對(duì)解吸裝置運(yùn)行中后期關(guān)鍵參數(shù)的變化分析如下。

        表1 鹽酸深解吸裝置關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)

        (1)因提濃塔再沸器結(jié)晶,換熱面積下降,提濃塔再沸器通入蒸汽(PI-0202)由正常的440 kPa提高至560 kPa,才能勉強(qiáng)維持氯化鈣的提濃。

        (2)進(jìn)入解吸塔中的氯化鈣濃度下降,氯化鈣-鹽酸的共沸體破壞,造成氯化氫的解吸溫度上升,共沸溶液中氯化氫來(lái)不及解吸便進(jìn)入氯化鈣提濃塔,廢水含酸質(zhì)量分?jǐn)?shù)(DT-0201)達(dá)到3.5%(正常值在1%以下),指標(biāo)變化趨勢(shì)見(jiàn)圖2。

        圖2 廢水含酸指標(biāo)變化趨勢(shì)

        (3)解吸塔再沸器壓力PI-0201由440 kPa提高至470 kPa,維持再沸器出口溫度(TI-0201)在142.9~144 ℃之間,以穩(wěn)定氯化氫析出量。

        (4)停車(chē)后,用清水沖洗提濃塔再沸器后,系統(tǒng)再次開(kāi)車(chē)4天后廢水酸含量下降,解吸塔出口氯化氫溫度TI-0202明顯下降,提濃塔再沸器出口溫度TI-0203略升高,關(guān)鍵運(yùn)行指標(biāo)恢復(fù)正常。指標(biāo)變化如表2所示。

        表2 沖洗提濃塔再沸器后關(guān)鍵運(yùn)行參數(shù)

        綜上所述,提濃塔再沸器氯化鈣結(jié)晶是導(dǎo)致再沸器換熱效率下降、運(yùn)行指標(biāo)偏離的主要原因。

        2 氯化鈣結(jié)晶原因分析

        來(lái)自外網(wǎng)0.75 MPa的蒸汽通入提濃塔再沸器內(nèi)加熱氯化鈣溶液,正常提濃塔內(nèi)液位控制60%。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)安裝高度測(cè)算,再沸器內(nèi)氯化鈣溶液液位處于再沸器石墨列管界面以下,導(dǎo)致液面以上的列管容易出現(xiàn)結(jié)晶。因提濃過(guò)程完全依賴(lài)石墨導(dǎo)熱,列管內(nèi)的氯化鈣溶液沸騰,水蒸氣從再沸器端面上分離出來(lái),導(dǎo)致再沸器內(nèi)部出現(xiàn)上部氯化鈣溶液濃度高、下部濃度低的現(xiàn)象。受再沸器與提濃塔底部聯(lián)通的影響,兩側(cè)間歇性完成氯化鈣濃度高、低的交換。氯化鈣提濃過(guò)程示意圖見(jiàn)圖3。

        圖3 氯化鈣提濃過(guò)程示意圖

        氯化鈣石墨再沸器呈列管結(jié)構(gòu),每個(gè)列管孔隙間隔1 cm左右,孔隙中充斥著氯化鈣溶液,因氯化鈣液位控制和氯化鈣加熱不均,再沸器上端面出現(xiàn)氯化鈣結(jié)晶,造成石墨列管堵塞,并加劇局部析出氯化鈣結(jié)晶。詳見(jiàn)圖4。

        圖4 提濃塔再沸器端面結(jié)晶示意圖

        3 改進(jìn)措施

        為避免再沸器中氯化鈣結(jié)晶,均衡再沸器中氯化鈣濃度,采用提高氯化鈣提濃塔的運(yùn)行液位的方法進(jìn)行改進(jìn)。

        將氯化鈣提濃塔運(yùn)行液位由60%提升至85%,保證石墨列管全部浸沒(méi)在共沸面以下,減少氯化鈣結(jié)晶析出的概率,延長(zhǎng)再沸器的使用周期。自2020年8月提升提濃塔液位至85%后,鹽酸深解吸的蒸汽消耗明顯降低,同比60%液位時(shí),每日蒸汽消耗減少40 t,消耗曲線見(jiàn)圖5。

        圖5 提濃塔運(yùn)行液位提升前后蒸汽消耗對(duì)比

        若將氯化鈣提濃塔的運(yùn)行液位提升至95%,理論上再沸器的出口管內(nèi)有氯化鈣溶液,因提濃塔與再沸器之間存在密度差,再沸器加熱沸騰后,在沸騰氣泡的推動(dòng)下高濃度的氯化鈣直接進(jìn)入再沸器的上部,促使再沸器下端低濃度的氯化鈣進(jìn)入再沸器完成熱動(dòng)力循環(huán),鹽酸解吸的蒸汽消耗進(jìn)一步降低。運(yùn)行流程示意圖如圖6所示。

        4 結(jié)語(yǔ)

        提升氯化鈣提濃塔的運(yùn)行液位后,延長(zhǎng)了再沸器的使用壽命,運(yùn)行周期由2個(gè)月增至3個(gè)月,年減少2次拆檢;每次返廠及拆檢費(fèi)用2.5萬(wàn)元,年節(jié)約5萬(wàn)元。 運(yùn)行參數(shù)調(diào)整后,鹽酸深解吸每日蒸汽消耗由245 t降至205 t,蒸汽單價(jià)以140元/t計(jì),年可節(jié)約蒸汽40×330×140=184.8萬(wàn)(元)。通過(guò)此項(xiàng)技術(shù)參數(shù)調(diào)整,年可為公司創(chuàng)效近190萬(wàn)元。

        深解吸裝置在行業(yè)中使用時(shí)間尚短,運(yùn)行過(guò)程中會(huì)出現(xiàn)各種問(wèn)題,應(yīng)繼續(xù)挖掘裝備自身的潛力,達(dá)到延長(zhǎng)設(shè)備使用周期、降低運(yùn)行成本的目的。

        圖6 氯化鈣提濃塔運(yùn)行液位提升后流程示意圖

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