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        氯化氫過氯事故分析及整改措施

        2021-07-02 04:50:56劉偉峰
        氯堿工業(yè) 2021年3期
        關(guān)鍵詞:氯化氫氯氣自控

        劉偉峰

        (河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司,河南 平頂山 467000)

        河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“神馬氯堿發(fā)展”)擁有30萬t/a離子膜法燒堿和30萬t/a PVC樹脂生產(chǎn)裝置。一期雙10萬t/a裝置于2005年12月30日一次試車成功并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,氯化氫合成工序共4臺(tái)合成爐;二期雙20萬t/a裝置于2009年6月28日一次試車成功并生產(chǎn)出合格產(chǎn)品,氯化氫合成工序共5臺(tái)合成爐。兩期生產(chǎn)裝置電解系統(tǒng)的富余氯氣進(jìn)入同一個(gè)氯氣壓縮工序后,冷卻生產(chǎn)合格液氯,產(chǎn)生的尾氯返回氯化氫合成工序生產(chǎn)氯化氫;富余氫氣由自控閥控制流量后進(jìn)入同一氫氣輸送工序,升壓至0.75 MPa以管道輸送的形式外售(氫氣輸送工藝流程見圖1)。

        1 氯化氫合成工藝流程和重要控制指標(biāo)

        1.1 氯化氫合成工藝流程

        由氯處理工序送來的純度(體積分?jǐn)?shù),下同)為97%以上的原氯(或由液氯壓縮工序送來的純度為90%左右的尾氯),由氫處理工序送來的純度為99.5%的氫氣,分別經(jīng)緩沖罐后進(jìn)入氯化氫合成爐,在爐內(nèi)燃燒生產(chǎn)純度為93%~95%的氯化氫氣體。合成爐燃燒段使用80~85 ℃的熱水冷卻,冷卻段使用循環(huán)冷卻水進(jìn)行冷卻。生產(chǎn)的氯化氫氣體大部分送至氯乙烯轉(zhuǎn)化工序與乙炔氣加成生產(chǎn)氯乙烯單體,另一小部分送至吸收塔生產(chǎn)鹽酸[1](工藝流程如圖2所示)。

        圖1 氫氣輸送流程示意圖

        ①—氯氣流量;②—氯氣壓力;③—?dú)錃饬髁?④—?dú)錃鈮毫?

        送至氯乙烯轉(zhuǎn)化工序的原料氯化氫中如果含有游離氯,游離態(tài)的氯遇乙炔氣即生成極易爆炸的氯乙炔并伴隨大量放熱,嚴(yán)重威脅安生生產(chǎn);同時(shí),氯乙炔壓縮時(shí)的分解產(chǎn)物會(huì)造成精餾系統(tǒng)設(shè)備的腐蝕。為避免事故的發(fā)生,在工藝上,嚴(yán)格控制氯化氫純度穩(wěn)定在93%~95%并不過氯;在技防上,設(shè)置有溫度超限聯(lián)鎖停車裝置和爆破片裝置,當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常時(shí),及時(shí)聯(lián)鎖停車,惡化時(shí),爆破片動(dòng)作釋放壓力。

        1.2 氫氣輸送工序聯(lián)鎖設(shè)置

        (1)10萬t/a裝置的氫氣分配臺(tái)低于70 kPa時(shí),至氫氣輸送自控閥聯(lián)鎖關(guān)閉。

        (2)20萬t/a裝置的氫氣分配臺(tái)低于70 kPa時(shí),至氫氣輸送自控閥聯(lián)鎖關(guān)閉。

        (3)氫氣緩沖罐壓力低于40 kPa時(shí),氫氣壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)。

        1.3 重要控制指標(biāo)

        氯氣的控制指標(biāo):體積分?jǐn)?shù)≥97%,氯中氫體積分?jǐn)?shù)≤0.4%,氯氣壓力為120~170 kPa。氫氣的控制指標(biāo):體積分?jǐn)?shù)≥99.5%,氫中氧體積分?jǐn)?shù)≤0.4%;氫氣壓力為80~90 kPa。氯化氫的控制指標(biāo):體積分?jǐn)?shù)93%~95%,不含游離氯。轉(zhuǎn)化工序混合器溫度:在冬季時(shí)≤30 ℃,在夏季時(shí)≤45 ℃。

        2 事故經(jīng)過及處理

        某日,10萬t/a電解生產(chǎn)線因故聯(lián)鎖停車。陽極系統(tǒng)中殘存的廢氯氣切換至事故氯吸收裝置進(jìn)行處理;陰極系統(tǒng)自動(dòng)充入氮?dú)猓脫Q殘存的廢氫氣,由放空閥控制壓力后排入大氣;10萬t/a裝置氫處理工序至氫氣輸送裝置的自控閥聯(lián)鎖關(guān)閉。此后20萬t/a裝置氫處理工序壓力大幅度波動(dòng),氫氣分配臺(tái)壓力由91 kPa急劇下降至67 kPa,同時(shí)巡檢人員發(fā)現(xiàn)20萬t/a裝置鹽酸吸收工序尾氣塔處氯氣外逸,生產(chǎn)調(diào)度采取了20萬t/a裝置緊急停車的處置措施。氯乙烯轉(zhuǎn)化工序混合器溫度無明顯變化,中控取樣分析管道內(nèi)存留氯化氫,純度94%不過氯;管道開始置換約10 min后,中控再次取樣分析管道內(nèi)存留氯化氫,純度96%并嚴(yán)重過氯,無色透明玻璃試管內(nèi)分析液呈深黑色。在事故處理過程中,操作人員對(duì)外逸氯氣使用氯氣捕消器進(jìn)行了處置,沒有造成次生災(zāi)害。

        3 事故原因

        因10萬t/a生產(chǎn)裝置聯(lián)鎖停車,20萬t/a生產(chǎn)裝置氫氣壓力急劇大幅度下降,致使氯化氫合成爐過氯并且氯氣外逸后20萬t/a生產(chǎn)裝置緊急停車。相關(guān)技術(shù)人員主要對(duì)氫氣輸送裝置進(jìn)行了排查。經(jīng)檢查,聯(lián)鎖裝置試驗(yàn)正常,兩條生產(chǎn)線至氫氣輸送工序的自控閥性能完好,20萬t/a生產(chǎn)裝置氫處理工序至氫氣輸送工序自控閥的旁路閥處于半開啟狀態(tài)(前期自控閥被雜物堵塞,通量不足,因此開啟旁路閥)。經(jīng)分析,當(dāng)10萬t/a生產(chǎn)裝置聯(lián)鎖停車后,氫氣輸送閥聯(lián)鎖關(guān)閉,氣量瞬間減少1/3,造成20萬t/a生產(chǎn)裝置氫氣系統(tǒng)壓力急劇下降。由于進(jìn)合成爐氯氣和氫氣閥門狀態(tài)沒有改變,致使配比失調(diào),氯化氫過氯,原送至吸收塔做酸的氯化氫氣體中氯氣被吸收水吸收不完全,進(jìn)而從尾氣塔逸出。經(jīng)調(diào)取DCS歷史曲線得知,以1#合成爐為例,進(jìn)爐氯氣流量由1 050 m3/h上升至1 260 m3/h,進(jìn)爐氫氣流量由1 172 m3/h下降至830 m3/h,說明原料氫氣壓力和合成爐壓力下降后,進(jìn)爐氯氣和氫氣配比嚴(yán)重失調(diào),氯化氫過氯,氯氣外逸。

        4 整改措施及效果

        4.1 整改措施

        由于在氫氣輸送工序?qū)蓷l生產(chǎn)線富余氫氣進(jìn)行并網(wǎng),造成單條生產(chǎn)線壓力波動(dòng)時(shí)互相影響,特別是單條生產(chǎn)線跳停后對(duì)另外一條生產(chǎn)線的安全穩(wěn)定運(yùn)行造成較大影響。經(jīng)技術(shù)人員論證和研討,主要從以下兩個(gè)方面入手,對(duì)氫氣輸送裝置進(jìn)行升級(jí)改造:一是加強(qiáng)管理,自控閥的手動(dòng)旁路閥嚴(yán)禁無故開啟,避免對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)生影響;二是完善和增加聯(lián)鎖裝置,說明如下。

        (1)10萬t/a電解槽全?;?0萬t/a電解槽全停時(shí),壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)。

        (2)10萬t/a裝置的氫氣分配臺(tái)壓力低于70 kPa時(shí),壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)。

        (3)20萬t/a裝置的氫氣分配臺(tái)壓力低于70 kPa時(shí),壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)。

        (4)氫氣緩沖罐壓力低于40 kPa時(shí),壓縮機(jī)聯(lián)鎖停機(jī)。

        4.2 效果

        DCS組態(tài)工作由漸大中控工程師協(xié)助完成,在聯(lián)鎖試驗(yàn)正常后投入運(yùn)行,兩年間30萬t/a生產(chǎn)線經(jīng)歷過3次單條生產(chǎn)線緊急停車,氫氣輸送裝置聯(lián)鎖動(dòng)作正常,氫氣系統(tǒng)壓力波動(dòng)范圍可穩(wěn)定控制在5 kPa以內(nèi),改造效果明顯,達(dá)到了預(yù)期目的。

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