楊 鞏
(安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司輕型商用車研究院,安徽 合肥 230601)
車架作為卡車的“脊梁”,車架的可靠性與整車行駛安全性強(qiáng)相關(guān)[1]。車架出故障維修的成本高,周期長,影響產(chǎn)品的品質(zhì)和客戶滿意度。
某小卡車型采用邊梁式車架結(jié)構(gòu),由兩根位于兩邊的縱梁與若干根橫梁組成,采用焊接法將縱梁與橫梁連接成堅固的剛性結(jié)構(gòu)。駕駛室支撐等安裝支撐也通過焊接固定在車架總成上。在可靠性試驗過程中出現(xiàn)駕駛室支撐開裂問題,故障點在駕駛室支撐和縱梁焊接處端部,斷裂里程為強(qiáng)化路5480km,其故障如圖1 所示。
圖1 駕駛室支撐開裂位置
本文通過對駕駛室支撐的材料、焊接質(zhì)量、設(shè)計強(qiáng)度等方面對開裂問題進(jìn)行分析,最終通過優(yōu)化整改,在12000km強(qiáng)化路試驗中消除故障。
該支撐采用510L-4.0 材料,屈服強(qiáng)度不小于355MPa,抗拉強(qiáng)度不小于510MPa。對故障件支撐取樣進(jìn)行拉伸試驗,檢測結(jié)果顯示材料合格,見表1。
表1 510L-4.0 拉伸試驗記錄
從故障件支撐上切取樣件,對其進(jìn)行化學(xué)成分分析,測試結(jié)果見表2:
表2 510L 化學(xué)成分分析結(jié)果
開裂部位為支撐和縱梁間焊縫位置,對焊縫質(zhì)量進(jìn)行分析。宏觀分析焊縫,如圖2,焊縫無咬邊,寬度不均勻,焊渣等情況,滿足焊縫外觀要求。微觀分析焊縫,如圖3,焊縫無裂紋、氣孔、未熔合等不良缺陷。
圖2 開裂焊縫宏觀圖片
圖3 開裂焊縫放大圖片
采用HyperMesh 軟件對垂直沖擊工況進(jìn)行分析[2],應(yīng)力云圖見圖4。
圖4 垂直工況應(yīng)力云圖
通過CAE 分析局部最大強(qiáng)度為122.548Mpa 小于屈服強(qiáng)度345Mpa。結(jié)構(gòu)強(qiáng)度足夠,但是應(yīng)力集中點為圓角位置的突變結(jié)構(gòu),與實物故障位置一致。
綜上所述,駕駛室支撐和車架縱梁焊縫布置不合理,導(dǎo)致開裂。
根據(jù)以上分析,故障原因主要為應(yīng)力集中點為圓角位置的突變結(jié)構(gòu),需要更改焊縫結(jié)構(gòu),調(diào)整應(yīng)力集中點,對應(yīng)力集中點和駕駛室支撐的圓角位置錯開[3]。確認(rèn)優(yōu)化改進(jìn)對策為,對焊縫位置進(jìn)行調(diào)整,前移15mm。焊縫調(diào)整前后如下圖5 和圖6。調(diào)整前后應(yīng)力云圖變化如下圖7。
圖5 優(yōu)化前焊縫布置
圖6 優(yōu)化后焊縫布置
圖7 優(yōu)化前后垂直工況應(yīng)力云圖對比
根據(jù)圖7,焊縫調(diào)整后,應(yīng)力較之前增大到約160MPa,依然滿足強(qiáng)度要求。但應(yīng)力集中區(qū)域相應(yīng)前移,避開了突變結(jié)構(gòu)區(qū)域。
針對上述優(yōu)化后的駕駛室支撐焊縫位置,進(jìn)行多車多輪試驗驗證(強(qiáng)化路折合普通路況里程為1:15),駕駛室支撐無開裂故障發(fā)生,下表3 為其試驗強(qiáng)化路里程。
表3 優(yōu)化后駕駛室支撐整車試驗里程
本文從駕駛室支撐和縱梁焊接焊縫優(yōu)化解決駕駛室支撐開裂問題,且整車試驗驗證良好。本文對駕駛室支撐設(shè)計及類似問題的解決具有一定的指導(dǎo)和借鑒作用。