和進(jìn)偉
(河南開祥精細(xì)化工有限公司,河南 義馬 472300)
低溫甲醇洗工藝通常用來(lái)去除粗合成氣中的雜質(zhì)氣體。它是在相當(dāng)?shù)偷臏囟认拢眉状嫉奈锢砦諄?lái)實(shí)現(xiàn)的,利用二氧化碳、硫化氫等氣體低溫下能高度溶解于甲醇,而H2和CO不易溶于甲醇的特點(diǎn),從而達(dá)到脫除凈化的目的。河南開祥精細(xì)化工有限公司20萬(wàn)t/a甲醇合成氣凈化裝置采用大連理工大學(xué)的低溫甲醇洗工藝技術(shù),裝置于2008年建成投產(chǎn),自2013年以來(lái),甲醇氨冷器多次出現(xiàn)內(nèi)漏情況,嚴(yán)重影響低溫甲醇洗冷量回收及氨壓縮機(jī)制冷系統(tǒng)運(yùn)行[1]。
甲醇凈化系統(tǒng)中,溫度是影響甲醇吸收能力的重要因素,溫度越低甲醇的吸收能力越大,當(dāng)溫度降至-50 ℃以下時(shí),甲醇對(duì)CO2和H2S氣體的吸收能力急劇增大。開祥化工甲醇凈化裝置配套的氨制冷機(jī)組為大型透平離心壓縮機(jī)組,機(jī)組型號(hào)是MCL528+2MCL526,分為兩個(gè)缸,十四級(jí),其作用是將來(lái)自低溫甲醇洗和空分裝置的氣氨壓縮至可冷凝的壓力,冷卻后進(jìn)入氨冷凍系統(tǒng),通過(guò)蒸發(fā)吸收熱量,從而為低溫甲醇洗和空分裝置提供充足的冷量。
來(lái)自合成氣凈化裝置的甲醇富液深冷器Ⅰ/Ⅱ(E15204/E15203)、甲醇深冷器I(E15205)、酸氣深冷器(E15213)和解吸氣深冷器(E15220)的氣氨分別進(jìn)入一段入口分離器(S15301)分離后進(jìn)入低壓缸(MCL528),從空分氨冷器來(lái)的氣氨與閃蒸槽閃蒸氣經(jīng)分離器(S15302)進(jìn)行充分混合[0.46 MPa(A)、30.7 ℃],然后經(jīng)高壓缸(2MCL526)一段壓縮至0.943 MPa(A),溫度103.6 ℃,經(jīng)氨換熱器(E15304)換熱后[0.923 MPa(A)、42 ℃]進(jìn)入2MCL526二段壓縮至1.7 MPa(A),105.6 ℃,經(jīng)氨換熱器(E15305)換熱后收集進(jìn)入氨儲(chǔ)罐,送往氨冷凍系統(tǒng)進(jìn)行制冷。凈化氨制冷系統(tǒng)流程見圖1。
圖1 凈化氨制冷系統(tǒng)流程簡(jiǎn)圖
裝置在投入運(yùn)行5年后,氨冷器開始間斷發(fā)生泄漏,每一次都對(duì)裝置的生產(chǎn)帶來(lái)較大影響?;粳F(xiàn)象如下:①氨冷器液位波動(dòng)比較明顯,且無(wú)法準(zhǔn)確判斷,遠(yuǎn)傳液位計(jì)隔離檢查,底部清理出較多黑色油泥,有一定揮發(fā)性,堵塞液位計(jì)測(cè)壓通道,修復(fù),運(yùn)行一段時(shí)間后,液位指示再次發(fā)生偏移,液位調(diào)節(jié)不準(zhǔn),制冷效果下降,溫差逐步縮小,貧甲醇溫度上升最高至-48 ℃,解吸CO2溫差由70 ℃逐步縮小至40 ℃以內(nèi)。②根據(jù)近幾年泄漏情況的不同,對(duì)氣氨成分分別進(jìn)行分析,成分有較大差別。有兩次分析顯示,氨壓縮機(jī)不凝氣中有CO、H2,液氨中有近1%的甲醇;也有兩次分析顯示氣體成分中沒(méi)有凈化氣成分和甲醇。③氨壓縮機(jī)入口壓差變大,進(jìn)口U形管存在積液,發(fā)生液封現(xiàn)象,且氣液分離器液位出現(xiàn)緩慢上升現(xiàn)象,且會(huì)發(fā)生無(wú)規(guī)律的波動(dòng),氨壓縮機(jī)入口負(fù)壓不斷上升,由0.067 MPa(A)上漲至0.080 MPa(A),氣量由119 00 Nm3/h左右降至9 368 Nm3/h。④氨壓縮機(jī)低壓缸排氣側(cè)振值上升比較明顯,從20 μm上升至35 μm左右波動(dòng),甚至短時(shí)間波動(dòng)至更高值,氨壓縮機(jī)低壓缸壓縮比由5.5降至約4.2,幾乎靠近防喘振線運(yùn)行,氨壓縮機(jī)做功效率變低。
針對(duì)氨冷器泄漏后出現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)照操作指標(biāo)變化及現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題進(jìn)行逐一排查分析,基本能夠確定泄漏的部位,并判斷出相關(guān)影響因素:①?gòu)膬艋到y(tǒng)中5臺(tái)氨冷器設(shè)備材質(zhì)來(lái)看,設(shè)備列管及管板材質(zhì)為09MnD,殼程材質(zhì)選用的是09MnNiDR,均為低溫鋼類,易與原料氣中存在的酸性氣體反應(yīng),尤其是換熱介質(zhì)中含有微量水的存在時(shí),易對(duì)換熱器列管與管板焊縫處產(chǎn)生電化學(xué)腐蝕,造成氨冷器發(fā)生泄漏[2-3]。②氨壓縮機(jī)進(jìn)口共有5個(gè)換熱器,其中凈化裝置E15204、E15203和E15205三臺(tái)換熱器是由富甲醇和液氨進(jìn)行換熱,如果換熱器出現(xiàn)內(nèi)漏,氨壓縮機(jī)一段分離器液體中就會(huì)含有醇[4]。因此通過(guò)檢測(cè)氨系統(tǒng)的成分分析及變化,基本可以確定E15204、E15203和E15205中的某幾臺(tái)是否存在內(nèi)漏情況,而單純的壓差升高及氨系統(tǒng)中沒(méi)有凈化氣和甲醇成分的現(xiàn)象,基本可以確定為E15213或者E15220泄漏。③E15213換熱介質(zhì)是酸氣和液氨,酸氣中CO2含量在70%以上,氣體中除了微量甲醇外,基本沒(méi)有水的成分,且每次氨冷器泄漏后,E15213換熱器換熱效果基本影響不大,氣體出口溫度正常,在-30 ℃以上,因此可判斷E15213存在漏氣的可能性比較小。④E15220換熱介質(zhì)是解吸氣和液氨,主要是通過(guò)降溫后解吸CO2進(jìn)行吸熱。此換熱器正常運(yùn)行時(shí)氣氨管線壓力在-20 kPa左右,伴隨著氨冷器發(fā)生泄漏后,該換熱器出口氣氨壓力會(huì)逐步升高,最高漲至15 kPa左右,且該換熱器的制冷效果下降比較明顯,CO2氣體的進(jìn)出口溫差降至40 ℃以內(nèi)。因此根據(jù)氣氨總管壓力和換熱量可以判斷,E15220換熱器存在內(nèi)漏現(xiàn)象,CO2氣體串入氨系統(tǒng),引起壓力升高,且管道后部有局部堵塞現(xiàn)象。
氨冷器泄漏后,造成工況波動(dòng),影響到凈化系統(tǒng)和氨壓縮機(jī)的安全穩(wěn)定運(yùn)行,迫使裝置不得不降低負(fù)荷,甚至被迫停車。
氨冷器泄漏后,凈化氣中的 H2S和CO2等酸性物質(zhì)及微小結(jié)晶顆粒會(huì)進(jìn)入到氨系統(tǒng),致使氨品質(zhì)變差,液氨中的雜質(zhì)在氨冷器底部沉積,形成厚厚的一層油泥,堵塞遠(yuǎn)傳和現(xiàn)場(chǎng)液位計(jì),造成各氨冷器液位無(wú)法正確指示、控制,影響到溫度調(diào)節(jié),CO2、甲醇也會(huì)與氨氣直接生成碳氨和甲胺等,在低溫下以固體形式存在,堵塞氣氨入口通道,影響氨冷器揮發(fā)和氨壓機(jī)運(yùn)行。同時(shí)H2S泄漏后在管板表面形成進(jìn)一步電化學(xué)腐蝕,加速對(duì)氨冷器管板焊肉腐蝕,使泄漏情況逐步擴(kuò)大[5]。
①氨系統(tǒng)形成的固體結(jié)晶和液體水、甲醇會(huì)堵塞氨氣相管線和入口分離器,造成氨壓縮機(jī)進(jìn)氣量不足和波動(dòng),氣量的不穩(wěn)定可能會(huì)造成振值升高,甚至引發(fā)機(jī)組觸發(fā)防喘振線,威脅機(jī)組安全運(yùn)行。②氨壓縮機(jī)一級(jí)氣相入口帶液量增加,進(jìn)入機(jī)組不能有效分離,可能發(fā)生損壞機(jī)組葉輪的事故,影響設(shè)備安全。③固體結(jié)晶顆粒和雜質(zhì)如果不能通過(guò)氣體帶出,會(huì)進(jìn)入梳齒密封,造成串氣,損壞干氣密封部件,存在重大設(shè)備運(yùn)行隱患[6]。④惰性氣體CO和N2不能有效排出,會(huì)伴隨著氣氨進(jìn)入機(jī)組,迫使機(jī)組做無(wú)用功增多,也會(huì)造成氨壓縮機(jī)出口壓力升高,機(jī)組超能力運(yùn)行,而制冷效果下降[7]。
氨冷器液位控制不準(zhǔn),蒸發(fā)量不足,氨壓縮機(jī)制冷能力下降,最終都體現(xiàn)在凈化系統(tǒng)冷量降低明顯,造成粗煤氣中攜帶的H2S和CO2洗滌效果下降,凈化氣中硫含量超標(biāo),致使下游催化劑中毒、失活,裝置負(fù)荷不得不一降再降,最后被迫停車[6]。
化工裝置生產(chǎn)是以安全為前提,滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行的條件下組織生產(chǎn),經(jīng)濟(jì)性最佳。氨冷器發(fā)生泄漏后,如果僅僅是微量泄漏,在徹底檢修前,可以采取一定措施可以維持運(yùn)行一段時(shí)間,短期內(nèi)基本可以保證指標(biāo)的合格和安全性。
關(guān)注氨冷器后面壓力變化,當(dāng)E15220頂部壓力達(dá)到正值,且有繼續(xù)上升趨勢(shì)時(shí),在換熱器頂部排放口處,接軟管將內(nèi)部壓力瀉出,排出氣體用密封水罐進(jìn)行吸收,保證環(huán)境及作業(yè)安全,同時(shí)觀察氨壓縮機(jī)入口壓力變化,有下降趨勢(shì)時(shí),關(guān)閉頂部排氣閥。
密切關(guān)注一段分離器液位變化情況,務(wù)必保證液位控制40%以下,維持液氨泵穩(wěn)定運(yùn)行,為減少氨壓縮機(jī)入口分離器中持續(xù)積液結(jié)晶現(xiàn)象,或者防止液氨品質(zhì)下降,影響機(jī)組運(yùn)行和制冷效果,可從氨壓縮機(jī)進(jìn)口U形管底部導(dǎo)淋進(jìn)行排液,每班至少排液2次,避免U形管部位形成液封,排出氣體用封閉水罐進(jìn)行吸收,保證現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)安全。同時(shí)要加強(qiáng)氨的純度分析,及時(shí)補(bǔ)入液氨,保證氨的品質(zhì)[8]。
如果氨壓縮機(jī)進(jìn)口壓力持續(xù)升高,無(wú)法滿足系統(tǒng)運(yùn)行時(shí),將氨壓縮機(jī)一段防喘振閥打開,通過(guò)出口氣體對(duì)氨壓縮機(jī)進(jìn)口葉輪及流道進(jìn)行一次吹掃及繞動(dòng),把在葉輪入口及流道里面的結(jié)晶物部分吹掉。通??刂品来耖y全開時(shí)間在30 min以內(nèi),防止出口氣體升高和推力瓦溫度升高,影響到機(jī)組安全。一般情況下,一段防喘振全開操作后,壓縮機(jī)進(jìn)口氣量增大,入口壓力降低,出口壓力升高,機(jī)組振值略微有所下降。可以推測(cè),通過(guò)吹掃和繞動(dòng),會(huì)將壓縮機(jī)葉輪及其流道上的碳銨結(jié)晶沖刷掉一部分,造成葉輪做功效率提高,壓縮比升高。
①定期調(diào)校氨冷器液位,通過(guò)穩(wěn)定操作溫差的變化保證指標(biāo)穩(wěn)定,避免大幅度調(diào)整氨冷器液位。②針對(duì)氨冷器泄漏和凈化裝置冷量下降的問(wèn)題,在確保后續(xù)工段總硫不超標(biāo)的情況下,通過(guò)變換裝置,適當(dāng)提高原料氣中CO2的含量,降低有效氣的含量,盡量減少貧甲醇的循環(huán)量,維持氨壓機(jī)進(jìn)口負(fù)壓,提高低溫甲醇洗裝置閃蒸壓縮機(jī)負(fù)荷,降低入口壓力,提高CO2閃蒸效果,維持凈化冷量。③優(yōu)化再生系統(tǒng)的操作,甚至可以補(bǔ)充少量新鮮甲醇來(lái)保證洗滌貧甲醇的純度,確保低溫甲醇洗裝置出口凈化氣指標(biāo)合格[9]。
以上措施只能延緩凈化系統(tǒng)工況惡化的時(shí)間,不能根本性扭轉(zhuǎn)氨冷器泄漏對(duì)系統(tǒng)的負(fù)面影響。隨著氨冷器泄漏的逐步增大,氨壓縮機(jī)制冷效果會(huì)逐步下降,安全風(fēng)險(xiǎn)增加,經(jīng)濟(jì)性逐步變差,最后不得不降負(fù)荷操作,必須要進(jìn)行停車處理,消除氨冷器泄漏缺陷。
從氨冷器第一次發(fā)現(xiàn)泄漏開始后,總共進(jìn)行過(guò)4次檢修,其中E15203、E15204只泄漏過(guò)一次,E15220每次都泄漏,且泄漏量最大,在檢修時(shí),均采用了堵漏焊接的方式進(jìn)行了修復(fù)。由于設(shè)備材質(zhì)為碳鋼,隨著運(yùn)行時(shí)間的延長(zhǎng),仍會(huì)再次發(fā)生氨冷器泄漏現(xiàn)象,且運(yùn)行周期也在逐步縮短,最后不得不采取措施,提高E15220氨冷器管芯材質(zhì)等級(jí),用S304不銹鋼替換了原來(lái)的09MnD低溫鋼,在后期運(yùn)行中進(jìn)行了計(jì)劃性更換,徹底解決了E15220的泄漏問(wèn)題[10-11]。
從氨壓縮機(jī)組檢修的情況來(lái)看,氨壓縮機(jī)低壓缸轉(zhuǎn)子吊出后,檢查葉輪及缸體一級(jí)出口、二級(jí)、三級(jí)進(jìn)口流道內(nèi)碳氨結(jié)晶現(xiàn)象嚴(yán)重,堵塞結(jié)晶物主要集中在入口部位,其他幾級(jí)流道內(nèi)均未發(fā)現(xiàn)碳銨結(jié)晶現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)高溫及熱水沖洗之后,結(jié)晶物都緩慢揮發(fā)和溶解,基本沒(méi)有殘留。同時(shí)也對(duì)氨壓縮機(jī)低壓缸入口分離器的絲網(wǎng)進(jìn)行檢查,將內(nèi)部雜質(zhì)清理干凈,對(duì)損壞部分進(jìn)行更換固定,保證了氣氨流通通道暢通。
氨壓縮機(jī)進(jìn)口管線溫度在-40 ℃左右,低壓缸第一、二級(jí)葉輪及其流道溫度在0~30 ℃,E15220換熱器管CO2泄漏后,在此處最容易形成碳銨結(jié)晶,氨壓縮機(jī)進(jìn)口流道及葉輪上存在碳銨結(jié)晶現(xiàn)象,是導(dǎo)致氨壓縮機(jī)低壓缸進(jìn)口壓力高、流量低、壓縮比小、振值高的主要原因。其次氨壓縮機(jī)進(jìn)口U形管若存在積液,發(fā)生液封現(xiàn)象也可能是造成壓縮機(jī)進(jìn)口流量小,壓力高,壓縮比小的原因。
在日常生產(chǎn)管理中,要加強(qiáng)對(duì)氨冷器及氨壓縮機(jī)設(shè)備性能及各項(xiàng)操作指標(biāo)的管理,將負(fù)面因素降至最低,保障設(shè)備運(yùn)行質(zhì)量,減少或者避免設(shè)備出現(xiàn)故障。氨冷器出現(xiàn)泄漏后維持運(yùn)行的調(diào)整手段有一定的局限性,也有一定的運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn),必須根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行認(rèn)真分析研判,在確保安全的前提下實(shí)施,如有擴(kuò)大趨勢(shì),最好系統(tǒng)停車進(jìn)行處理。關(guān)于氨冷器選材,從建廠設(shè)計(jì)階段,要統(tǒng)籌考慮控制投資的科學(xué)性,充分考慮原料氣成分及硫含量控制對(duì)材料的影響,選擇合適的材質(zhì),保證運(yùn)行安全,避免重要設(shè)備出現(xiàn)泄漏后頻繁開停車帶來(lái)更大的經(jīng)濟(jì)損失。