李慶松 韓榮偉 王席珍 曾輝明
【摘 要】光面爆破是減少高邊坡超欠挖、保持圍巖穩(wěn)定的關鍵技術。文章以某核電站邊坡工程為例,在分析總結原爆破方案存在的主要問題后,進行爆破參數(shù)優(yōu)化,提出了一套適用于高邊坡的光面爆破技術。實踐結果表明:高邊坡光面爆破技術能有效地減少超欠挖,平均超欠挖由0.3~0.4 m下降至0.1~0.15 m,半孔率從70%左右提升到90%以上。
【關鍵詞】光面爆破;高邊坡;超欠挖;半孔率
【中圖分類號】TU746.5 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688(2021)01-0076-03
光面爆破是一種常用于邊坡開挖的控制爆破技術[1]。高邊坡開挖采用光面爆破能減少超挖[2],形成規(guī)整坡面,提高了輪廓質量。采用合理的光面爆破技術,爆后邊坡輪廓面平整,超欠挖控制在要求范圍內,則后續(xù)支護工材料消耗小,能降低項目成本。高邊坡光面爆破的效果與其設計原則、施工參數(shù)、裝藥結構、安全技術措施相關[3]。
以某核電站待開挖邊坡工程為例,在分析原爆破方案造成的超欠挖較大、半孔率較低原因的基礎上,針對工程特點,提出了適合本工程的高邊坡光面爆破技術,可為類似工程提供參考。
1 工程概況
某核電站待開挖邊坡三面環(huán)山,南面臨海,地形由北向南逐漸傾斜。邊坡南面50 m處為大件堆場及材料周轉廠和長坑水庫、物資堆放區(qū),其中長坑水庫處有一變電站;北面250 m處為生態(tài)科技園,80 m處有軍事基地,120 m處有信號塔;東西兩側均為空曠山區(qū),沒有人員居住,也不存在重要設施。
光面爆破區(qū)域為KL段第六至第八級邊坡,邊坡坡比為1∶0.5和1∶0.75。根據(jù)現(xiàn)場勘察,場地內松散土層主要由第四系組成,基巖主要由流紋質熔結凝灰?guī)r,局部地段為沉凝灰?guī)r。邊坡各巖土層按從上到下的順序分層為粉質黏土、流紋質熔結凝灰?guī)r、沉凝灰?guī)r、輝綠巖和閃長玢巖,整體以強風化和中等風化的流紋質熔結凝灰?guī)r為主。
2 原爆破設計方案
2.1 原設計方案光面爆破參數(shù)
根據(jù)現(xiàn)場設備情況,光面爆破選擇115 mm孔徑,采用直徑為32 mm的乳化炸藥,不耦合系數(shù)為3.59。根據(jù)坡面設計要求,炮孔傾角坡度為1∶0.5時,取63.43°;坡度為1∶0.75時,取53.13°。臺階高度為12 m,炮孔超深取0.5 m;孔長度L,經計算坡度為1∶0.5時,取13.9 m;坡度為1∶0.75時,取15 m。
2.2 原設計方案裝藥結構和爆破網路
光面爆破采用不耦合裝藥,采用一根導爆索對折放置于竹片上,32 mm乳化炸藥藥卷均勻地分布在竹片上并與導爆索充分接觸,用膠布將導爆索和乳化炸藥藥卷固定,用專用炮泥填塞孔口。裝藥結構如圖1所示。
爆破網路如圖2所示。為確保光面爆破孔的起爆時間比主炮孔滯后110 ms以上,光面孔采用ms-10段毫秒延期導爆管雷管起爆,緩沖孔采用ms-7段毫秒延期導爆管雷管起爆。
2.3 原設計方案爆破效果分析
采用原設計方案進行光面爆破,爆后超欠挖量平均達到0.3~0.4 m,而設計要求為±0.15 m,爆破后不得不采用機械方法修整邊坡坡面,導致成本增加。經統(tǒng)計,采用原設計方案光面爆破半孔率平均為70%,爆破效果不理想。此外,從爆破后炮孔分布分析,光面孔的鉆孔質量有待加強,部分炮孔傾斜度不符合要求,甚至出現(xiàn)“八”字孔。
經分析,沿著炮孔自上而下,孔口處及炮孔上部出現(xiàn)超挖現(xiàn)象,此處坡面過于破碎,而孔底處則出現(xiàn)欠挖現(xiàn)象,孔底巖體沒有得到充分破碎,這是導致半孔率和超欠挖超標的原因。
3 改進的光面爆破方案及效果分析
3.1 改進的爆破方案
為改善光面爆破效果,對原設計方案進行調整與改進,首先優(yōu)化爆破參數(shù),針對炮孔上部巖體過破碎,下部巖體破碎不佳的情況,設計采用底部加強裝藥、中間正常裝藥和頂部減弱裝藥的裝藥結構。其次在主炮區(qū)采用工業(yè)電子雷管,提高微差延時精度。改進方案爆破參數(shù)見表2,改進的光面爆破裝藥結構如圖3所示,爆破網路如圖4所示。
爆破網路采用工業(yè)電子雷管,提高微差時間精度,主炮孔、緩沖孔采用逐孔起爆,孔間微差時間為15 ms,主炮孔和緩沖孔微差間隔時間為50 ms,光面孔與緩沖孔延期時間為130 ms。
3.2 改善鉆孔質量措施
鉆孔的質量對光面爆破有重要的影響,要避免鉆孔傾斜度發(fā)生較大變化,更要避免“八”字孔。
對即將進行爆破作業(yè)的區(qū)域進行清理,尤其是危石的清除,使其能滿足鉆孔設備作業(yè)的需要。需對鉆孔平臺進行平整,傾斜度不能超過10 cm。同時,在鉆進過程中,使用角度盤和測斜儀,在鉆孔過程中對鉆機進行全面跟進,及時地對鉆機進行調整以保證鉆孔質量,每鉆進2 m進行一次鉆孔傾斜度的測量,及時糾偏。
孔位要避免布置在巖石松動圈內及節(jié)理發(fā)育或巖性變化大的地方。若無法避免可以調整孔位,調整時要注意抵抗線、排距和孔距之間的關系。應保證前后的孔網面積不超過10%,過大或過小都是不恰當?shù)摹?/p>
3.3 改進方案的爆破效果及對比
改進的方案充分考慮到光面孔的底部夾制作用大,增加了孔底的裝藥量;同時,在頂部減小藥量,以防止孔口過度破碎和上部孔周邊的超挖現(xiàn)象。改進的爆破方案采取改善鉆孔質量的措施,及時糾偏確保光面孔的鉆孔質量。
對原方案爆破效果和改進方案的爆破效果進行對比發(fā)現(xiàn),高邊坡光面爆破技術能有效地減少超欠挖,平均超欠挖由0.3~0.4 m下降至0.1~0.15 m,半孔率從70%左右提升到90%以上。原爆破方案和改進方案的爆破效果對比如圖5所示。采用改進方案的爆破效果明顯改善,尤其是底部的欠挖得到了很好的控制,減少了后期的機械破碎工作。
4 結語
(1)本工程采用改進的高邊坡光面爆破技術,平均超欠挖由0.3~0.4 m下降至0.1~0.15 m,半孔率從70%左右提升到90%以上。
(2)采用工業(yè)電子雷管進行微差爆破,能夠提高光面爆破中主炮孔和緩沖孔的延期精度,進而改善光面爆破效果。
(3)高邊坡光面爆破采用底部加強裝藥、中間正常裝藥、頂部減弱裝藥的裝藥結構,合理地布置炸藥,能夠降低超欠挖量,提高半孔率。
(4)確保鉆孔平臺的平整度,使用角度盤和測斜儀監(jiān)測炮孔鉆進的角度,及時糾偏,有助于改善光面孔鉆孔質量,進而改善高邊坡光面爆破的效果。
參 考 文 獻
[1]張繼春,潘強,鄭爽英,等.特大斷面公路隧道的光面爆破技術研究[J].爆破,2018,35(4):52-57.
[2]汪學清,單仁亮,黃寶龍.光面爆破技術在破碎的軟巖巷道掘進中的應用研究[J].爆破,2008,25(3):12-16.
[3]唐大龍.深路塹石方開挖光面爆破技術研究[J].蘭州工業(yè)學院學報,2019,26(2):38-41.