(中國石化塔河煉化有限責任公司,新疆 庫車 842000)
某煉油廠延遲焦化裝置主要加工常減壓蒸餾裝置減壓深拔后的渣油,渣油進入延遲焦化裝置后,先通過加熱爐加熱達到反應條件,然后再進入焦炭塔內進行反應,塔頂?shù)姆磻蜌膺M入分餾塔進行分離,塔底的焦炭則經(jīng)冷卻水高壓除焦后進入焦池,裝車出廠。焦炭塔T301C內徑為9 m,筒體切線高度為24 m,總高度為38.626 m。焦炭塔上段材質(從封頭算起到14.523 m處)為SA387Gr11CL1+06Cr13復合鋼板,下段材質為SA387Gr11CL1鋼,并且根據(jù)設計年限和原料性質選定腐蝕裕量為5 mm。
從焦炭塔T301C錐體外部觀察(見圖1),該穿透性裂紋位于裙座底部第一道環(huán)焊縫下方約80 cm處,起源于原焊道(錐體外部遺留焊道)的熱影響區(qū),并沿與水平方向成30°角的方向斜向上擴展,裂紋長約16 cm,寬約2 mm;從焦炭塔T301C錐體內部觀察(見圖2),裂紋長約8 cm,寬約1 mm。
圖1 焦炭塔T301C錐體外部裂紋
圖2 焦炭塔T301C錐體內部裂紋
采用便攜式光譜儀對焦炭塔T301C錐體裂紋附近材質進行了化學元素分析,結果見表1。從表1可以看出,主要合金元素Cr含量較低,為標準規(guī)定下限值,其他化學成分基本符合標準要求。
采用里氏硬度計(HL)對焦炭塔T301C錐體外部裂紋附近及遺留焊道進行硬度檢測,檢測位置如圖3所示,檢測結果換算成布氏硬度(HB)值,列于表2。硬度檢測結果表明,裂紋左下方位置⑤的硬度偏低(80~133 HB),位置⑩的硬度最高,為216 HB,其余部位硬度為180 HB左右。
表1 錐體裂紋附近材質化學元素分析 w,%
圖3 錐體外部硬度測量位置分布
表2 錐體裂紋附近硬度檢測結果
先對焦炭塔T301C錐體裂紋進行修補,再在錐體外表面距離裂紋修補區(qū)較遠的三處典型位置進行取樣(見圖4),然后依次對試樣進行打磨、拋光和浸蝕處理,最后采用便攜式金相顯微鏡進行金相觀察,金相形貌分析見圖5。分析圖5可知,1號位置的金相組織主要為鐵素體與索氏體,其中黑白條紋部分是索氏體,白色部分是鐵素體。2號和3號位置為遺留焊縫的熱影響區(qū),金相組織均為索氏體與鐵素體,其組織已經(jīng)發(fā)生了劣化,晶粒異常粗大,推測晶粒在高溫下發(fā)生了再結晶現(xiàn)象。白色塊狀物內部析出的黑色碳化物,使晶內強度提高。同時,3號位置的金相組織出現(xiàn)許多微裂紋,并且主要以沿晶裂紋為主,晶粒粗大處裂紋明顯增多[1]。
圖4 錐體外部金相試樣取樣位置
圖5 錐體外部的金相組織形貌分析
焦炭塔T301C在吊耳焊接作業(yè)時遺留一焊道,錐體裂紋在其附近,恰好處于其熱影響區(qū)內。由于焊后熱處理不合格,導致焊縫熱影響區(qū)的晶內強度提高,晶界塑性變形能力降低,實際變形量超過晶界的塑性變形極限,導致3號位置金相組織中出現(xiàn)以沿晶裂紋為主的微裂紋[2]。對3號位置的微觀裂紋與現(xiàn)場的宏觀裂紋進行對比分析發(fā)現(xiàn),兩者十分相似,因此可認為貫穿裂紋是微小裂紋不斷地擴展和長大的結果。
現(xiàn)場硬度檢測發(fā)現(xiàn),1號位置的硬度為176 HB/181 HB,2號位置的硬度為168 HB/175 HB,3號位置的硬度為149 HB/146 HB/137 HB,為三者中最低。3號位置由于晶粒粗大,強度和韌性下降,在晶界最薄弱部位易出現(xiàn)沿晶微裂紋?,F(xiàn)場貫穿裂紋位置與3號位置類似,均處于遺留焊縫的熱影響區(qū),該貫穿裂紋左下角硬度處于最低值(115 HB/80 HB/83 HB/133 HB),該位置晶界強度和韌性均較低,極易誘發(fā)裂紋。熱影響區(qū)內局部晶粒劣化產(chǎn)生微裂紋,在熱疲勞應力的作用下,裂紋加速延伸擴展,不斷地在錐體外表面斜向上及向內生長,最終導致貫穿裂紋的產(chǎn)生和擴展[3]。
對焦炭塔T301C錐體裂紋進行滲透探傷(PT),確定裂紋長度。分別在錐體裂紋兩端開設止裂孔,打磨清除錐體內部和外部的裂紋,出現(xiàn)金屬光澤并經(jīng)滲透探傷合格后方可進行焊接處理。
焊前預熱后,分別從錐體內外對裂紋進行補焊,焊后進行350 ℃消氫處理,處理時間為2 h。消氫后對焊縫進行射線探傷(RT)[4],探傷合格后再對其進行焊后熱處理。焊后熱處理制度:400 ℃以上升溫速率為55~140 ℃/h,(690±14) ℃恒溫2 h,400 ℃以上降溫速率為55~180 ℃/h,400 ℃以下進行空氣冷卻。
焦炭塔生產(chǎn)為周期性熱脹冷縮的疲勞過程,其錐體長期處于熱交變應力的作用下,容易產(chǎn)生裂紋,特別是在快速升溫和降溫的過程中,遺留焊縫熱影響區(qū)內存在的缺陷極易誘發(fā)裂紋的產(chǎn)生。因此,在焦炭塔操作過程中,一定要規(guī)范操作,嚴格控制預熱和給水的操作進度,特別是在焦炭塔切換時,一定要將焦炭塔預熱到位,避免溫度急劇上升對焦炭塔本體產(chǎn)生較大的影響。