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        柴油加氫高壓空冷器泄漏原因分析及改進(jìn)措施

        2021-03-02 05:56:42
        石油化工腐蝕與防護(hù) 2021年1期
        關(guān)鍵詞:管板冷器管束

        (中國(guó)石油華北石化公司,河北 任丘 062552)

        某石化公司2.2 Mt/a柴油加氫裝置2017年開(kāi)工建設(shè),于2018年6月建成中交,采用某石化研究院開(kāi)發(fā)的加氫精制催化劑和某工程公司的柴油加氫工程技術(shù)。在2018年9月裝置開(kāi)工硫化過(guò)程中,在高壓空冷器EA-101(以下稱空冷器)管束與管板焊接部位出現(xiàn)泄漏,裝置被迫停工。分析認(rèn)為,泄漏是由H2S應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂引起的。最后由制造廠制定返修處理方案,經(jīng)過(guò)3個(gè)月重新制造,再次安裝后開(kāi)工硫化成功。

        1 高壓空冷器參數(shù)

        高壓空冷器是柴油加氫裝置的關(guān)鍵設(shè)備之一,具有高溫、高壓和臨氫的特點(diǎn),尤其是在裝置開(kāi)工硫化過(guò)程中,循環(huán)氫中的硫化氫濃度很高,發(fā)生泄漏的概率很大。發(fā)生泄漏的高壓熱高分空冷器設(shè)計(jì)參數(shù)見(jiàn)表1。

        表1 空冷器設(shè)計(jì)參數(shù)

        2 實(shí)際硫化過(guò)程及空冷器泄漏情況

        2.1 硫化過(guò)程

        2018年9月23日15∶30,當(dāng)反應(yīng)器入口溫度升至142 ℃,出口溫度升至137 ℃時(shí),開(kāi)始向循環(huán)油中注入硫化劑二甲基二硫醚(DMDS),當(dāng)DMDS儲(chǔ)罐液位達(dá)到76.7%的高度時(shí),同時(shí)逐步緩慢提升入口溫度。

        9月23日19∶00,開(kāi)始對(duì)循環(huán)氫中的硫化氫濃度進(jìn)行檢測(cè),從此之后基本為半小時(shí)檢測(cè)1次。

        9月24日14∶30,在反應(yīng)器入口溫度為221 ℃時(shí),檢測(cè)到硫化氫質(zhì)量濃度為1 500 mg/L,開(kāi)始將反應(yīng)器入口溫度升至230 ℃,此時(shí)共注入硫化劑28.26 t。

        9月24日15∶30,硫化氫質(zhì)量濃度為5 500 mg/L,此時(shí)入口溫度達(dá)到229 ℃,開(kāi)始6 h恒溫硫化過(guò)程。

        9月24日19∶15,硫化氫質(zhì)量濃度為17 000 mg/L,共注硫化劑37.65 t。

        9月24日19∶30~19∶40巡檢發(fā)現(xiàn)空冷器下方存在滴油,經(jīng)排查發(fā)現(xiàn)空冷器EA-101D管箱內(nèi)側(cè)泄漏,20∶20停止注硫化劑,裝置停工。

        實(shí)際硫化過(guò)程嚴(yán)格按照硫化方案執(zhí)行,未發(fā)生超溫、超壓情況(見(jiàn)圖1)。

        圖1 柴油加氫裝置硫化曲線

        2.2 空冷器泄漏情況

        在停工后,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)初步檢查,在EA-101D浮動(dòng)端存在3處漏點(diǎn),在進(jìn)口端存在4處漏點(diǎn),在EA-101B浮動(dòng)端存在4處漏點(diǎn),泄漏部位均位于管子和管箱管板結(jié)合處,初步判斷為管束與管箱管板焊接接頭處發(fā)生泄漏。

        在返廠后拆除相應(yīng)管箱,對(duì)管束與管板的焊縫進(jìn)行打磨著色檢查,發(fā)現(xiàn)在EA-101B浮動(dòng)端管箱焊縫有26處開(kāi)裂。開(kāi)裂部位分布見(jiàn)圖2。典型裂紋宏觀形貌見(jiàn)圖3。

        圖2 EA-101B裂紋分布

        圖3 典型裂紋圖

        3 空冷器泄漏原因分析及改進(jìn)措施

        3.1 空冷器泄漏原因

        根據(jù)設(shè)計(jì)條件,EA-101 管箱材質(zhì)為Q345R,管束材質(zhì)為20號(hào)鋼(入口處管頭內(nèi)襯350 mm S31603襯管),能夠耐濕硫化氫腐蝕,在國(guó)內(nèi)已有多套長(zhǎng)期運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)。

        在裝置硫化過(guò)程中,嚴(yán)格執(zhí)行了該石化研究院的技術(shù)要求,通過(guò)控制注硫化劑速率來(lái)控制硫化氫濃度,可能短時(shí)間會(huì)產(chǎn)生高濃度的硫化氫工況,但也有多套裝置硫化開(kāi)工的成熟經(jīng)驗(yàn)。

        該次柴油加氫裝置開(kāi)工期間,未出現(xiàn)超溫、超壓工況,前期氫氣氣密(壓力8.0 MPa)性檢查過(guò)程中未發(fā)現(xiàn)泄漏情況,在硫化階段發(fā)生多處泄漏,經(jīng)初步判斷是硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂引起。

        為進(jìn)一步確認(rèn)泄漏原因,在返回制造廠后,對(duì)EA101B空冷泄漏部位分別進(jìn)行了取樣,由合肥通用機(jī)械研究院和洛陽(yáng)725所分別進(jìn)行進(jìn)一步分析。試驗(yàn)結(jié)果如下:

        (1)裂紋形貌見(jiàn)圖4。

        圖4 裂紋形貌

        (2)試樣化學(xué)成分分析:管束、管板及焊縫成分均符合要求。

        (3)力學(xué)性能分析:對(duì)管束、管板進(jìn)行拉伸和沖擊試驗(yàn),其性能指標(biāo)均符合要求。

        (4)硬度分析:對(duì)焊接接頭試樣進(jìn)行顯微維氏硬度試驗(yàn)硬度平均值換算為HB,除母材硬度小于200 HB之外,焊縫及熱影響區(qū)硬度都大于200 HB,見(jiàn)表2。

        表2 試樣不同部位硬度檢測(cè)值

        (5)焊接接頭組織分析:焊縫金相組織為貝氏體+馬氏體+先共析鐵素體結(jié)構(gòu)(見(jiàn)圖5)。

        圖5 焊縫組織圖

        通過(guò)以上試驗(yàn)可以得出以下結(jié)論:

        試樣材料化學(xué)性能和力學(xué)性能都滿足指標(biāo)要求,焊縫和管板熱影響區(qū)硬度均高于指標(biāo)要求,近縫處母材性能滿足指標(biāo)要求,管板和管的夾雜物及晶粒度滿足要求。焊縫及管板熱影響區(qū)出現(xiàn)馬氏體組織,說(shuō)明焊接過(guò)程控制準(zhǔn)確,但焊接冷卻速度控制不當(dāng),導(dǎo)致出現(xiàn)不良組織。同時(shí)也說(shuō)明焊后熱處理不到位,也未達(dá)到改善組織的效果,焊接殘余應(yīng)力和內(nèi)應(yīng)力均較大。

        EA-101焊縫表面存在橫裂紋,斷口平整,呈脆性斷裂狀態(tài),表面覆蓋H2S腐蝕產(chǎn)物,開(kāi)裂屬于在較高的濕硫化氫濃度下的脆性斷裂,當(dāng)裂紋貫穿整個(gè)焊縫厚度時(shí)就發(fā)生了泄漏。

        硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂的控制因素之一是硬度不超過(guò)200 HB,而EA-101焊縫硬度達(dá)364 HB,熱影響區(qū)硬度達(dá)443 HB,且在所有組織中馬氏體組織對(duì)硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂最為敏感。在硫化物介質(zhì)中,受拉伸應(yīng)力作用的金屬材料,介質(zhì)與應(yīng)力的耦合作用易發(fā)生脆性斷裂。焊接殘余應(yīng)力、內(nèi)應(yīng)力和加工殘余應(yīng)力都是拉伸應(yīng)力來(lái)源,濕硫化氫是腐蝕介質(zhì),同時(shí)存在對(duì)硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂敏感的焊縫組織和硬度,因此判定該焊縫裂紋屬于硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。

        3.2 制造的改進(jìn)措施

        針對(duì)該次空冷器的泄漏,設(shè)備制造廠重新修訂了設(shè)備制造技術(shù)方案,對(duì)焊前預(yù)熱和焊后熱處理工藝進(jìn)行了改進(jìn),增加了產(chǎn)品試板,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量步步監(jiān)控。主要改進(jìn)措施有以下五點(diǎn):

        (1)焊接接頭形式

        管束與管板焊接接頭形式均改為倒角外伸,有利于接頭強(qiáng)度的提升和使用壽命的提高。

        (2)增加焊前預(yù)熱、焊后緩冷

        預(yù)熱能去除待焊區(qū)的水汽,避免造成焊接氣孔,還能降低焊縫的冷卻速度,防止接頭生成淬硬組織。

        試件不同處理狀態(tài)對(duì)接頭硬度的影響見(jiàn)表3。由表3可知,經(jīng)預(yù)熱比不進(jìn)行預(yù)熱的試件硬度有明顯降低。

        焊后緩冷能降低焊縫的冷卻速度,防止接頭生成淬硬組織,且有利于擴(kuò)散氫的逸出。

        表3 試件不同處理狀態(tài)對(duì)接頭硬度的影響

        (3)熱處理工藝要求

        經(jīng)過(guò)多次試驗(yàn),在焊后熱處理過(guò)程中,在降溫到400 ℃后降溫速度對(duì)焊縫硬度影響較大。新工藝改變了此段溫度段控制時(shí)間,提高了降溫速度,經(jīng)多次試驗(yàn)確保了硬度符合要求。兩種熱處理方式對(duì)硬度的影響見(jiàn)表4。熱處理后的焊縫組織為鐵素體+珠光體。

        表4 試件熱處理后降溫速度對(duì)硬度的影響 HV

        (4)熱處理操作改進(jìn)

        加熱帶由長(zhǎng)帶改為短帶,對(duì)加熱絲材質(zhì)進(jìn)行升級(jí),從而提高了加熱帶單位面積的功率;對(duì)加熱帶進(jìn)行剛性固定,確保使用時(shí)能夠緊貼待處理管板接頭,減少熱量散失;當(dāng)熱電偶由插入式改為焊接時(shí),能更準(zhǔn)確地反映管頭焊縫的溫度,確保溫度的準(zhǔn)確性;改進(jìn)包棉工裝和保溫方式,防止熱量過(guò)多散失。

        (5)在空冷器制造過(guò)程中增加產(chǎn)品試板,要求產(chǎn)品試板隨管箱一起預(yù)熱、焊接、后熱及熱處理,對(duì)試件進(jìn)行了硬度檢測(cè),硬度檢測(cè)結(jié)果符合要求。

        4 結(jié) 語(yǔ)

        此次柴油加氫高壓空冷器EA-101管頭泄漏是由硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂造成的,盡管設(shè)計(jì)管箱材質(zhì)采用Q345R,管束材質(zhì)20號(hào)鋼具有較好的可焊性和良好的抗開(kāi)裂性,而且在同類裝置有了很好的使用業(yè)績(jī),但由于管束與管板焊縫在焊接后不具備檢測(cè)條件,缺乏成熟的制造經(jīng)驗(yàn)和質(zhì)量控制手段,不可避免地存在局部焊縫硬度過(guò)高,殘余應(yīng)力較大,尤其在裝置硫化期間,面臨高濃度H2S環(huán)境,極容易造成硫化物應(yīng)力腐蝕開(kāi)裂。

        為了防止開(kāi)裂發(fā)生,一方面,要從制造和檢驗(yàn)方面確保熱處理后焊縫硬度滿足設(shè)計(jì)文件要求;另一方面,在生產(chǎn)過(guò)程中也要盡量將H2S濃度控制在較低水平,從而保證設(shè)備長(zhǎng)周期運(yùn)行。

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