董 方, 馬治安, 彭 麗, 石戰(zhàn)勝, 柳冠青, 李宗慧
(華電電力科學(xué)研究院有限公司多相流分離技術(shù)研究及應(yīng)用中心, 浙江杭州310030)
燃煤電廠制粉系統(tǒng)主要負(fù)責(zé)為鍋爐提供合格的煤粉, 是入爐煤摻配和鍋爐燃燒的中間環(huán)節(jié), 因此, 保證制粉系統(tǒng)的優(yōu)良性能至關(guān)重要。 目前, 國(guó)內(nèi)燃煤電廠一直在發(fā)展摻煤燃燒, 造成實(shí)際煤質(zhì)與設(shè)計(jì)煤質(zhì)偏差大, 入爐煤質(zhì)越來(lái)越差[1]。 現(xiàn)有制粉系統(tǒng)在燃用劣質(zhì)煤種后, 運(yùn)行中出現(xiàn)了制粉出力不足、 能耗偏高、 煤粉細(xì)度偏粗、 煤粉均勻性指數(shù)低等問(wèn)題, 進(jìn)而產(chǎn)生諸多鍋爐燃燒問(wèn)題, 如灰渣可燃物超標(biāo)、 煤粉著火推遲、 火焰中心升高、 排煙溫度升高和減溫水量增大等, 這些問(wèn)題對(duì)制粉系統(tǒng)性能提出了更高的要求。
近年來(lái), 國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)制粉系統(tǒng)開(kāi)展了廣泛的研究,主要從磨煤機(jī)、分離器、煤粉管道及風(fēng)粉調(diào)平等方面優(yōu)化制粉系統(tǒng)的性能[2-5]。如黃鋼英等[6]將某電廠雙軸向粗粉分離器改為動(dòng)態(tài)粗粉分離器,改善了鍋爐燃燒狀況,但應(yīng)對(duì)電廠煤質(zhì)變化,對(duì)雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)制粉系統(tǒng)有針對(duì)性的性能優(yōu)化研究相對(duì)較少[7]。雖有學(xué)者從分離器擋板開(kāi)度、鋼球加裝量等方面對(duì)制粉系統(tǒng)性能進(jìn)行整體優(yōu)化,給出了磨煤機(jī)分離器開(kāi)度的最優(yōu)值,為電廠運(yùn)行提供指導(dǎo),但是未能從根本上解決問(wèn)題[8]。
本文中針對(duì)某電廠制粉系統(tǒng)因煤質(zhì)變化引起的實(shí)際問(wèn)題展開(kāi)研究,提出一種新型粗粉分離技術(shù)并對(duì)其出口的煤粉管道系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,從根本上提高制粉系統(tǒng)性能指標(biāo),為燃燒不同煤種提供技術(shù)保障。
某電廠機(jī)組鍋爐采用2臺(tái)600 MW超臨界參數(shù)變壓直流本生鍋爐,每臺(tái)爐配有24個(gè)旋流煤粉燃燒器和6臺(tái)雙進(jìn)雙出磨煤機(jī),設(shè)計(jì)燃用貧煤,采用雙調(diào)節(jié)軸向型分離器。近年來(lái),該電廠燃用煤種偏離設(shè)計(jì)值程度較大,發(fā)熱量低,造成制粉系統(tǒng)出力低、廠用電率高,機(jī)組必須在6臺(tái)磨煤機(jī)全部運(yùn)行的情況下才能達(dá)到滿負(fù)荷。因?yàn)闆](méi)有備用制粉系統(tǒng),無(wú)論哪套制粉系統(tǒng)設(shè)備故障,都會(huì)影響機(jī)組帶負(fù)荷能力,因此,亟需對(duì)該電廠的制粉系統(tǒng)進(jìn)行深入研究和分析,找出存在的問(wèn)題并對(duì)制粉系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化改造,提高制粉系統(tǒng)出力,降低制粉單耗,為鍋爐配送高品質(zhì)合格的煤粉,從而提升鍋爐燃燒效率,提高電廠經(jīng)濟(jì)效益[9]。
針對(duì)該電廠制粉系統(tǒng),分別選擇鍋爐上、中、下進(jìn)入爐膛的A、B、E制粉系統(tǒng)進(jìn)行性能測(cè)試[10]。測(cè)試分析發(fā)現(xiàn),3套制粉系統(tǒng)改造前均存在以下問(wèn)題。
該電廠制粉系統(tǒng)的磨煤機(jī)的出力、 最佳風(fēng)煤比均按無(wú)煙煤煤種設(shè)計(jì), 且煤粉管直徑都已定型。 經(jīng)測(cè)試試驗(yàn)發(fā)現(xiàn), 改燒煙煤后, 煤粉管道流速達(dá)到33 m/s(遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)值28 m/s), 此時(shí)風(fēng)壓已達(dá)到極限值9 500 Pa, 制粉系統(tǒng)出力仍然不足。 分析原因發(fā)現(xiàn), 原煤粉管道的直徑小, 通風(fēng)阻力大, 限制了制粉系統(tǒng)出力, 因此要提高出力, 必須降低整個(gè)管網(wǎng)系統(tǒng)的阻力。
同時(shí),經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)煤粉管道實(shí)際考察發(fā)現(xiàn),雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)兩端分離器出口管道偏差嚴(yán)重(如圖1所示),驅(qū)動(dòng)端分離器出口煤粉管道路徑長(zhǎng),且彎頭數(shù)目多,而非驅(qū)動(dòng)端分離器出口煤粉管道路徑短,且彎頭數(shù)目少,使得同一臺(tái)磨兩端分離器出口煤粉管道阻力相差比較大?,F(xiàn)場(chǎng)通過(guò)調(diào)節(jié)縮孔這種常規(guī)的方法進(jìn)行阻力調(diào)平,但這種對(duì)壓降較低的管道進(jìn)行節(jié)流的調(diào)平方法,會(huì)造成煤粉管網(wǎng)系統(tǒng)壓降進(jìn)一步升高,通風(fēng)能力降低,磨煤機(jī)出力下降。
圖1 改造前磨煤機(jī)兩端分離器出口煤粉管道Fig.1 Pulverized coal pipe at outlet of separator at both ends of ball mill before reformation
粗粉分離器是制粉系統(tǒng)中的關(guān)鍵設(shè)備,其運(yùn)行狀況對(duì)制粉系統(tǒng)影響很大,在現(xiàn)場(chǎng)系統(tǒng)運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)回粉量大、煤粉粗,為此需要對(duì)粗粉分離器進(jìn)行重點(diǎn)測(cè)試試驗(yàn)。
1)通過(guò)試驗(yàn)研究發(fā)現(xiàn), 改造前, 制粉系統(tǒng)最大出力均值為44.3 t/h, 分離器效率均值為 47.28%, 制粉單耗均值為22.07 kW·h/t, 分離器及出口管道壓降分別為2 170、 3 140、 2 505 Pa(包含分離器出口彎頭和調(diào)節(jié)縮孔、 部分管道)。 試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明, 改造前, 粗粉分離器存在阻力大、 效率低、 性能差等問(wèn)題。
2)分離器擋板特性試驗(yàn)。 將上擋板調(diào)節(jié)至35 °, 下?lián)醢逭{(diào)節(jié)至65 °, A、B、E制粉系統(tǒng)在高出力狀態(tài)下運(yùn)行, 煤粉均勻性差且煤粉偏粗: 煤粉均勻性指數(shù)均值為0.97; A制粉系統(tǒng)出力在51.3 t/h時(shí), 煤粉細(xì)度R90為19.8%, B制粉系統(tǒng)出力在40.7 t/h時(shí), 煤粉細(xì)度R90為18.38%, E制粉系統(tǒng)出力在40.8 t/h時(shí), 煤粉細(xì)度R90為17.05%。此時(shí)上、 下?lián)醢逡呀?jīng)到達(dá)調(diào)節(jié)極限,如若繼續(xù)調(diào)節(jié)上、 下?lián)醢?,減小開(kāi)度,分離器阻力將增加,出力急劇下降,因此分離器存在上、下?lián)醢宓恼{(diào)節(jié)特性差的問(wèn)題,難以滿足電廠摻配摻燒和變煤種對(duì)合格煤粉細(xì)度的需求[11]。
3)分離器磨損問(wèn)題。 粗粉分離器現(xiàn)場(chǎng)使用情況表明, 雙擋板分離器下?lián)醢迥p嚴(yán)重, 尤其在靠近內(nèi)錐體下?lián)醢迳喜恐苓厖^(qū)域, 見(jiàn)圖2。 個(gè)別分離器的內(nèi)錐體磨穿造成煤粉直接進(jìn)入內(nèi)錐中, 見(jiàn)圖3。 長(zhǎng)期在內(nèi)錐內(nèi)部爆燃使內(nèi)錐體頂部鼓包, 見(jiàn)圖4。 在拆卸下來(lái)的分離器內(nèi)錐體內(nèi)也沉積大量可能自燃的煤粉, 見(jiàn)圖5。 由此可知, 上述問(wèn)題使粗粉分離器在運(yùn)行過(guò)程中存在重大安全隱患, 迫切需要進(jìn)行優(yōu)化改造。
圖2 內(nèi)錐體下部磨損Fig.2 Wear of lower part of inner cone圖3 內(nèi)錐體局部磨穿Fig.3 Local wear through of inner cone
圖4 內(nèi)錐體頂部爆燃鼓包Fig.4 Deflagration drum at top of inner cone圖5 內(nèi)錐體內(nèi)積粉Fig.5 Powder accumulation in inner cone
由上述分析可知:改造前,制粉系統(tǒng)存在阻力大,出力不足,制粉單耗高,分離器性能較低且存在安全隱患,煤粉細(xì)度整體偏粗、均勻性差等問(wèn)題。
通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試試驗(yàn),結(jié)合鍋爐機(jī)組在運(yùn)行中的數(shù)據(jù)分析,該電廠在燃用劣質(zhì)煤種后,粗粉分離器性能不高和出口煤粉管道阻力大是導(dǎo)致制粉系統(tǒng)性能不佳、出力不足的主要原因。針對(duì)該電廠制粉系統(tǒng)存在的上述問(wèn)題,采用氣固分離技術(shù),即基于先進(jìn)的旋渦理論和計(jì)算流體動(dòng)力學(xué)(CFD)相結(jié)合的方法,對(duì)影響分離器性能的關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了深入研究,研發(fā)新型高效旋慣耦合式粗粉分離器[12],并將其應(yīng)用于制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造中,從根本上解決粗粉分離器對(duì)劣質(zhì)煤粉的不適應(yīng)性,同時(shí)對(duì)制粉系統(tǒng)中分離器出口煤粉管道進(jìn)行降阻優(yōu)化設(shè)計(jì),配合粗粉分離器減小系統(tǒng)阻力,提高制粉系統(tǒng)的出力。
針對(duì)該電廠制粉系統(tǒng)管網(wǎng),降低阻力有2種方法:一種是將整個(gè)煤粉管道更換為大直徑管道;另一種是對(duì)磨煤機(jī)兩端分離器出口煤粉管網(wǎng)進(jìn)行調(diào)平,降低通風(fēng)阻力大的一端煤粉管道阻力,從而使整個(gè)管網(wǎng)系統(tǒng)阻力降低,提高通風(fēng)出力。如采用第1種方式,將整個(gè)煤粉管道更換為大直徑管道,工作量大,投資費(fèi)用高,因此,本次改造采用對(duì)雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)驅(qū)動(dòng)端和非驅(qū)動(dòng)端分離器出口管道進(jìn)行調(diào)平優(yōu)化的方案,對(duì)磨煤機(jī)阻力大的一端分離器出口管道及關(guān)鍵部位進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化降阻:增大分離器出口關(guān)鍵部位的煤粉管道直徑;對(duì)扭曲管路進(jìn)行重新設(shè)計(jì),改變管道路線,減少?gòu)濐^數(shù)量;把現(xiàn)有彎頭更換為大曲率半徑彎頭。
考慮到原雙擋板軸向粗粉分離器存在撞擊分離效果差、 阻力大、 內(nèi)錐磨損嚴(yán)重、 分離器頂蓋處煤粉顆粒聚集以及2層擋板調(diào)節(jié)受限等缺點(diǎn), 采用新型旋慣耦合式粗粉分離器設(shè)計(jì), 合理利用分離器進(jìn)口空間, 設(shè)計(jì)先進(jìn)的旋慣耦合分離裝置, 優(yōu)化改進(jìn)分離器內(nèi)部結(jié)構(gòu), 均流內(nèi)部流場(chǎng), 減小流體阻力, 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上消除內(nèi)錐磨損和積粉問(wèn)題, 并增設(shè)除軟性物質(zhì)裝置等新技術(shù)。 新型粗粉分離器設(shè)計(jì)原理和技術(shù)如下。
1)在分離器進(jìn)口設(shè)計(jì)一套可調(diào)節(jié)的一級(jí)高效分離葉片裝置[12],采用百葉窗調(diào)節(jié)裝置,配合旋流葉片實(shí)現(xiàn)一級(jí)粗顆粒分離,較粗顆粒直接從百葉窗旋出,旋流葉片可調(diào)節(jié)角度形成一級(jí)分離。此處設(shè)計(jì)有效地利用入口管內(nèi)的空間,且離心分離葉片可調(diào)節(jié);形成的離心作用使流場(chǎng)偏離內(nèi)錐且不再撞擊內(nèi)錐,減小了阻力,消除了內(nèi)錐下部的磨損;入口管下部增加均流葉片消除煤粉濃度偏差,同時(shí)也起到防止軟性物質(zhì)堵塞問(wèn)題[13]。
2)取消下?lián)醢?,在分離器外錐體內(nèi)壁處設(shè)計(jì)一層小擋板,徹底消除了下?lián)醢迥p問(wèn)題,也減小了原粗粉分離器在下?lián)醢逄幍淖枇14]。增加的小擋板能夠有效地阻擋因離心作用在外錐體內(nèi)壁處運(yùn)動(dòng)的不合格的煤粉顆粒,阻擋下來(lái)的粗顆粒直接進(jìn)入回粉管內(nèi),小擋板與入口管離心旋流葉片巧妙配合,有效地保證分離器底部形成一級(jí)分離效率。
3)原粗粉分離器中氣流因撞擊作用分離,能耗大,粗顆粒中夾帶的細(xì)顆粒也被撞擊分離至回粉管,分離效率低,回粉量大。改進(jìn)后的一級(jí)分離入口形成的離心分離使流場(chǎng)偏離內(nèi)錐體且不再直接撞擊內(nèi)錐,撞擊部分產(chǎn)生的增壓消失,將內(nèi)錐體下部由倒階梯型撞擊帽改為錐形導(dǎo)流帽,起到較好的導(dǎo)流作用,在保證旋渦穩(wěn)定性同時(shí),進(jìn)一步增大分離器上部分離流場(chǎng)的均勻性[15]。
4)改變外錐體上部結(jié)構(gòu),形成一定傾斜角,一方面起到導(dǎo)流作用,使流體更好地過(guò)渡到出口管,配合分離器出口管設(shè)計(jì)為下粗上細(xì)的圓臺(tái)狀,大幅度地減小了出口處的壓降,同時(shí)消除了內(nèi)錐體頂端易出現(xiàn)煤粉顆粒聚集的安全隱患。
5)粗粉分離器底部入口管處加格柵,一方面阻擋雜物進(jìn)入分離系統(tǒng),另一方面可以有效地均分氣流,使進(jìn)入分離器的氣流更加均勻,有利于提升分離效果,同時(shí)在一定程度上緩解了出口濃度偏差問(wèn)題。
6)在上擋板增加調(diào)節(jié)連桿, 該連桿可通過(guò)電機(jī)和減速機(jī)統(tǒng)一調(diào)節(jié)上擋板角度, 并可接入DCS系統(tǒng), 根據(jù)機(jī)組的負(fù)荷和煤質(zhì)實(shí)現(xiàn)煤粉細(xì)度的遠(yuǎn)程調(diào)節(jié)。
該電廠雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)直吹式制粉系統(tǒng),經(jīng)過(guò)改前、改后大量試驗(yàn)工況的研究,獲得了準(zhǔn)確可靠的試驗(yàn)數(shù)據(jù),通過(guò)對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,總結(jié)改造效果見(jiàn)表1。
1)制粉系統(tǒng)改造前,A、 B、 E制粉系統(tǒng)最大出力均值為44.3 t/h,制粉單耗均值為22.07 kW·h/t。改造后平均最大出力為53.34 t/h,提高了20%,改造后制粉單耗分別為16.81 、18.67、16.54 kW·h/t,平均制粉單耗為17.34 kW·h/t, 制粉單耗平均減小了4.73 kW·h/t, 節(jié)能效果明顯, 有效降低了廠用電率。
2)制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造后最大出力時(shí)分離器效率為53.56%, 與改造前制粉系統(tǒng)對(duì)比, 分離器相對(duì)平均效率提高約13.3%(改造前, 分離器效率為47.28%)。 由同工況對(duì)比可知,改造后分離器效率提升顯著。
3)改造后煤粉均勻性指數(shù)提高了0.07,煤粉品質(zhì)更優(yōu)。
4)制粉系統(tǒng)改造前, A、 B、 E制粉系統(tǒng)出力在51.3、 40.7、 40.8 t/h時(shí),分離器上、 下?lián)醢彘_(kāi)度在35 °、65 °時(shí),煤粉細(xì)度R90分別為19.8%、 18.38%、 17.05%。 制粉系統(tǒng)改造后, A制粉系統(tǒng)出力在53.12 t/h時(shí), 分離器擋板開(kāi)度在50 °、 40 °時(shí),煤粉細(xì)度R90分別為16.70%、 11.46%; B制粉系統(tǒng)出力在50.74、 39.22、 30.58 t/h時(shí),分離器擋板開(kāi)度在50 °時(shí),煤粉細(xì)度R90分別為17.24%、 16.13%、 11.97%; E制粉系統(tǒng)出力在55.87、 41.81、 30.22 t/h時(shí),分離器擋板開(kāi)度在50 °時(shí),煤粉細(xì)度R90分別為14.50%、 10.03%、 9.47%。上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,改造后,分離器擋板調(diào)節(jié)特性較好,分離器上擋板為50 °時(shí),尚能提供合格的煤粉,關(guān)小開(kāi)度,得到的煤粉細(xì)度更優(yōu)(相比改造前,分離器擋板為35 °時(shí)得到的煤粉細(xì)度較差,且擋板已無(wú)調(diào)節(jié)空間)。優(yōu)化改造后的制粉系統(tǒng)可為燃燒不同煤種提供合格的煤粉細(xì)度,且煤粉細(xì)度可以靈活調(diào)整,為提高劣質(zhì)煤的燃盡度和鍋爐燃燒效率均提供了有效技術(shù)支持。
表1 改造前后試驗(yàn)結(jié)果對(duì)比
5)A、B、E制粉系統(tǒng)改造后,最大出力下分離器系統(tǒng)(包含縮孔和部分彎頭、管道)壓降分別減小300、 1 455、 1 335 Pa,與改造前相比,制粉系統(tǒng)壓降顯著減小。
由以上分析可知,制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造后,粗粉分離器效率明顯提升,制粉系統(tǒng)出力大幅度提高,制粉單耗降低,節(jié)能效果顯著;分離器擋板調(diào)節(jié)性能好,使得制粉系統(tǒng)燃用多煤種時(shí)能夠得到細(xì)度理想的煤粉;優(yōu)化后的煤粉管網(wǎng),配合高效的粗粉分離器,使得制粉系統(tǒng)阻力進(jìn)一步減小,出力進(jìn)一步提高。同時(shí),改造后現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行2年,經(jīng)多次檢查分離器內(nèi)部未出現(xiàn)磨損和積粉,安全隱患徹底消除,因此該直吹式制粉系統(tǒng)優(yōu)化改造,從根本上解決了制粉系統(tǒng)因煤質(zhì)變化出現(xiàn)的各種問(wèn)題,為鍋爐安全高效燃燒提供了有效保障,產(chǎn)生了良好的經(jīng)濟(jì)效益。
通過(guò)對(duì)該電廠制粉系統(tǒng)深入分析和研究,找出了制粉系統(tǒng)存在的技術(shù)瓶頸問(wèn)題,基于先進(jìn)的旋渦理論,采用氣固分離技術(shù)研發(fā)出高效旋慣耦合粗粉分離器和煤粉管道的優(yōu)化技術(shù)并在該電廠示范應(yīng)用,結(jié)論如下。
1)煤粉管網(wǎng)優(yōu)化,針對(duì)雙進(jìn)雙出磨煤機(jī)兩端分離器出口煤粉管阻力偏差大的問(wèn)題,通過(guò)對(duì)磨煤機(jī)阻力較大一端分離器出口管道進(jìn)行結(jié)構(gòu)優(yōu)化,有效減小系統(tǒng)阻力,增加了通風(fēng)能力,提升了制粉出力。
2)新型旋慣耦合粗粉分離器的設(shè)計(jì),合理引入了旋慣耦合分離裝置,優(yōu)化了分離器內(nèi)部流場(chǎng),改進(jìn)了內(nèi)錐結(jié)構(gòu),優(yōu)化了分離器出口等。改造后,系統(tǒng)阻力明顯減小,磨煤機(jī)最大出力、分離器效率、煤粉均勻性指數(shù)顯著提高,且分離器擋板調(diào)節(jié)特性較好,可為燃燒不同煤種提供合格的煤粉細(xì)度。
3)后續(xù)將對(duì)制粉系統(tǒng)整體進(jìn)行優(yōu)化創(chuàng)新,解決當(dāng)前燃煤電廠煤質(zhì)多變以及煤粉嚴(yán)重偏離設(shè)計(jì)值造成的制粉系統(tǒng)出力不足、 能耗高、 煤粉品質(zhì)差等問(wèn)題。同時(shí),對(duì)中速磨直吹式制粉系統(tǒng)開(kāi)展相關(guān)研究。