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        天然氣深冷裝置脫乙烷塔回流系統(tǒng)無(wú)泵化改造

        2021-01-20 13:45:48周剛劉浩呂建軍羅吉利李翔
        油氣田地面工程 2021年1期
        關(guān)鍵詞:脫乙烷深冷低分

        周剛 劉浩 呂建軍 羅吉利 李翔

        1華北石油管理局有限公司儲(chǔ)氣庫(kù)管理處

        2中石油煤層氣有限責(zé)任公司

        天然氣深冷裝置是天然氣處理廠常規(guī)的天然氣處理設(shè)施,天然氣通過(guò)深冷處理脫除氣里攜帶的液體成分,既降低了外輸天然氣的烴水露點(diǎn),又回收了混合輕烴,降低烴水露點(diǎn)是安全可靠地外輸天然氣的必要條件,天然氣處理廠回收的混合輕烴又可以增加經(jīng)濟(jì)收入,產(chǎn)生可觀的經(jīng)濟(jì)效益[1-4]。目前國(guó)內(nèi)天然氣深冷處理裝置基本上是采取膨脹機(jī)制冷方法,膨脹機(jī)制冷具有制冷溫度低、輕烴回收率高的優(yōu)點(diǎn)。

        1 回流原理簡(jiǎn)述

        如圖1所示,天然氣經(jīng)進(jìn)站分離器分離后進(jìn)分子篩干燥器脫水,脫水后的天然氣先進(jìn)冷箱后再進(jìn)第一低溫分離器(一低分),第一低溫分的介質(zhì)溫度控制在-40 ℃左右,脫出輕烴的天然氣進(jìn)入膨脹機(jī)膨脹制冷,制冷后天然氣溫度在-70 ℃左右,進(jìn)入第二低溫分離器(二低分),分離出輕烴后,天然氣過(guò)冷箱復(fù)熱經(jīng)膨脹機(jī)增壓端增壓后外輸。

        圖1 天然氣深冷裝置處理系統(tǒng)工藝流程Fig.1 Process flow of natural gas cryogenic plant treatment system

        第一低溫分離器的低溫混合輕烴經(jīng)液線靠自壓排送到脫乙烷塔的上部進(jìn)料口,給脫乙烷塔進(jìn)料,由于在流程上第一低溫分離器位于膨脹機(jī)膨脹降壓的前面,屬于上游未降壓壓力系統(tǒng)(通常在2.5 MPa以上),和脫乙烷塔壓力(1.8 MPa左右)有一定的壓差,所以一低分的液體能夠自動(dòng)控制進(jìn)入脫乙烷塔脫乙烷;而第二低溫分離器在工藝流程上是位于膨脹機(jī)降壓以后,相對(duì)于脫乙烷塔1.8 MPa 左右的工作壓力,它的運(yùn)行壓力只有1.5 MPa 左右,塔壓通過(guò)底部重沸器蒸汽盤管加熱混合輕烴實(shí)現(xiàn),這樣二低分分離出的液態(tài)混合輕烴靠自壓是不能進(jìn)入脫乙烷塔的,必須靠加裝混合輕烴泵將二低分混合輕烴強(qiáng)制回流到脫乙烷塔,給脫乙烷塔進(jìn)料,脫乙烷塔頂部脫出的乙烷及攜帶的部分乙烷以上的烴類通過(guò)回流管線再回流到二低分,在二低分-70 ℃左右低溫環(huán)境下,脫乙烷塔回流回來(lái)的混合輕烴中的乙烷以上的重組分,又一次冷卻為液態(tài)混合輕烴,再進(jìn)入脫乙烷塔精煉,如此往復(fù),構(gòu)成二低分—回流泵—脫乙烷塔—二低分的回流系統(tǒng)[5-6]。由此可見,二低分后的低溫回流泵是混合輕烴低溫回流的核心,它和膨脹機(jī)一樣都是天然氣輕烴處理深冷裝置的核心運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,只有低溫回流泵正常工作,輕烴回流系統(tǒng)才能正常運(yùn)行,脫乙烷塔才能正常運(yùn)行,塔底部才能制取合格的相對(duì)穩(wěn)定的混合輕烴,外輸?shù)交旌陷p烴儲(chǔ)罐儲(chǔ)存,待下一道工序處理。

        2 運(yùn)行中存在的問(wèn)題

        通過(guò)上節(jié)闡述的天然氣深冷系統(tǒng)脫乙烷塔回流系統(tǒng)的工作原理可以看出,二低分排液的混合輕烴泵在混合輕烴處理裝置中是核心的運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,是一臺(tái)低溫(-70 ℃左右)工況下運(yùn)行的低溫泵,只有其正常運(yùn)行,才能把二低分的液體運(yùn)移到脫乙烷塔,該泵一旦停運(yùn),二低分的低溫液態(tài)混合輕烴排不出去,深冷分離出的液體沒有出路,脫乙烷塔上部的乙烷接著進(jìn)入二低分循環(huán)冷卻,很快就充滿混合輕烴液體,使得整個(gè)深冷裝置停產(chǎn)。但在正常生產(chǎn)時(shí),由于低溫泵所舉升的介質(zhì)為輕質(zhì)的混合輕烴,主要成分為液態(tài)C3和C2,且在溫度為-70 ℃的工況環(huán)境下運(yùn)行,混合輕烴進(jìn)泵過(guò)程可隨時(shí)瞬間氣化,造成低溫泵由于氣蝕的原因不上量。先后采用日本進(jìn)口、德國(guó)進(jìn)口的低溫泵,運(yùn)行效果均不理想,特別是早期用的日本進(jìn)口的低溫泵,基本上就處于停滯狀態(tài),運(yùn)行幾分鐘就氣蝕不上量,且維修運(yùn)行費(fèi)用高,深冷裝置經(jīng)常處于停產(chǎn)狀態(tài)。低溫泵作為深冷裝置中的核心設(shè)備,在技術(shù)上不過(guò)關(guān),使一些深冷裝置的混合輕烴收率還不如淺冷裝置高。后來(lái)采用德國(guó)進(jìn)口的低溫泵,能夠維持生產(chǎn),但是泵的價(jià)格高,維修成本高,也是時(shí)好時(shí)壞地運(yùn)轉(zhuǎn)[7-8]。

        3 無(wú)泵化改造方案

        由于脫乙烷回流泵存在的運(yùn)行時(shí)率不高等原因,現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員一直在探索一條取消低溫泵而進(jìn)行脫乙烷塔回流的技術(shù)方法,并進(jìn)行了實(shí)踐。下面是脫乙烷塔回流系統(tǒng)無(wú)泵化改造方案。

        如圖2所示,取消脫乙烷塔底部低溫回流,增加一個(gè)輔助低溫回流分離器,該分離器作為正常第二低溫分離器的并聯(lián)分離器,兩臺(tái)分離器倒換使用,一臺(tái)在正常生產(chǎn)流程中進(jìn)行氣液分離時(shí),另一臺(tái)將分離器內(nèi)的液態(tài)混合輕烴通過(guò)天然氣加壓,壓送進(jìn)脫乙烷塔,這臺(tái)分離器代替泵加壓混合輕烴進(jìn)入脫乙烷塔,這樣就可取消低溫回流泵[9]。

        圖2 脫乙烷塔輕烴回流系統(tǒng)改造Fig.2 Retrofitting of the light hydrocarbon reflux system in the deethanizer

        具體實(shí)施方法:在2臺(tái)低溫分離器進(jìn)出口管線上,加4 臺(tái)氣動(dòng)開關(guān)閥作為自動(dòng)控制的閥門,閥1為加壓閥門,加壓線來(lái)自第一低溫分離器,閥2為氣相平衡閥門,閥3 為液相平衡閥門,閥4 為壓液閥門,對(duì)這4臺(tái)閥門進(jìn)行自動(dòng)控制,實(shí)現(xiàn)該分離器自動(dòng)壓液。

        自動(dòng)壓液過(guò)程:先設(shè)置回流分離器上面的進(jìn)口閥A常關(guān),下面的排液口閥B常開;第二低溫分離器的天然氣進(jìn)出口閥C、閥D常開。

        積液過(guò)程:閥4、閥1 關(guān)閉,閥2、閥3 打開,使2臺(tái)分離器的液位自動(dòng)平衡到相同高度,當(dāng)回流分離器的液位上升到設(shè)定高度時(shí),開始第二步壓液過(guò)程。

        壓液過(guò)程:關(guān)閉閥2、閥3,打開閥4、閥1,閥1打開給分離器加壓,分離器內(nèi)的輕烴通過(guò)打開的閥4 上塔,閥4 的后面加一個(gè)單向閥防止塔壓回串,壓液到低液位后,閥1、閥4關(guān)閉,閥2、閥3打開,開始回流分離器新的平衡積液過(guò)程。

        經(jīng)過(guò)以上積液過(guò)程和壓液過(guò)程的反復(fù)自動(dòng)轉(zhuǎn)換,使2個(gè)二低分內(nèi)的混合輕烴順利地壓到了脫乙烷塔。

        改造后裝置中的原第二低溫分離器天然氣進(jìn)出口是常開,承擔(dān)著正常生產(chǎn)功能,新加的分離器平衡了原分離器的液體后靠天然氣加壓獨(dú)立運(yùn)行壓液功能,自動(dòng)閥工作順序見表1。

        表1 自動(dòng)閥工作順序Tab.1 Work sequence table of automatic valve

        4 產(chǎn)量提高分析

        天然氣深冷處理裝置脫乙烷塔混合輕烴回流系統(tǒng)經(jīng)過(guò)無(wú)泵化改造后,對(duì)比改造前,提高了脫乙烷塔回流系統(tǒng)的運(yùn)行時(shí)率,并且脫乙烷塔混合輕烴回流從原來(lái)的粗放回流改造成了精細(xì)回流,從而提高了混合輕烴的產(chǎn)量。

        改造前,第二低溫分離器產(chǎn)出的混合輕烴,采用低溫泵泵入脫乙烷塔的方式進(jìn)行強(qiáng)制回流,在-70 ℃的工況條件下,盡管混合輕烴回流泵的進(jìn)口管線加有充分的隔熱保冷措施(一般采用海綿整體發(fā)泡的方法將全泵包裹發(fā)泡保冷),但還是不能完全阻擋外部熱量輻射和傳導(dǎo)影響泵送介質(zhì),混合輕烴吸熱后極易汽蝕,不管是柱塞泵還是離心泵,亦或是滑膜泵,都是泵送液體的,一旦運(yùn)行介質(zhì)汽蝕,泵馬上就不上量,在泵不上量的情況下,第二低溫分離器產(chǎn)出的混合輕烴進(jìn)不了脫乙烷塔,液位越來(lái)越高,直到混合輕烴進(jìn)入外輸管線,這是不能允許的運(yùn)行工況。為了使深冷裝置不停產(chǎn),現(xiàn)場(chǎng)操作人員只能舍棄脫乙烷塔混合輕烴回流,將脫乙烷塔壓力降到比第二低溫分離器還要低,保證第二低溫分離器的混合輕烴靠自壓進(jìn)入脫乙烷塔,這種情況下脫乙烷塔壓力低于第二低溫分離器,塔頂脫出的富含乙烷的混合輕烴不能回流進(jìn)入第二低溫分離器重新冷卻分離,還要新建一條塔頂?shù)酵廨敚ㄌ烊粴馓幚砉に囅到y(tǒng)下游)的氣態(tài)輕烴排放管線,為塔頂脫出的混合輕烴尋找出路,把原設(shè)計(jì)的脫乙烷輕烴回流的閉環(huán)系統(tǒng),改成了加熱煉制開放系統(tǒng),大量的C3、C4、C5等以上輕烴組分隨乙烷進(jìn)入了天然氣外輸管線,而不是回流到第二低溫分離器精煉。

        為了應(yīng)對(duì)脫乙烷混合輕烴低溫回流泵不能正常運(yùn)行的情況,所有深冷裝置的脫乙烷塔頂回流線上基本上都建有到外輸?shù)姆至骶€,以應(yīng)對(duì)泵不上量的情況,有的深冷裝置甚至拆除了低溫回流泵,直接將脫乙烷塔降壓運(yùn)行,造成了混合輕烴回收率降低和外輸天然氣烴露點(diǎn)升高。

        經(jīng)過(guò)無(wú)泵化改造后,用靜態(tài)壓力容器(并聯(lián)第二低溫分離器)取代了運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備低溫泵,控制兩臺(tái)第二低溫分離器交替加壓和排液的氣動(dòng)開關(guān)閥門運(yùn)行十分可靠。對(duì)古一聯(lián)合站和興九天然氣處理站的深冷低溫回流系統(tǒng)改造后,裝置運(yùn)行正常,沒有發(fā)生過(guò)運(yùn)行故障。同時(shí),現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員對(duì)第二低溫分離器混合輕烴的液相出口的閘板閥調(diào)整開度,控制流量,使第二低溫分離器在切換前均勻壓液進(jìn)脫乙烷塔,避免了低溫泵強(qiáng)制輕烴回流情況下的排量或大或小的情況,真正實(shí)現(xiàn)了脫乙烷塔混合輕烴精細(xì)回流,既提高了混合輕烴產(chǎn)量,又改善了外輸天然氣氣質(zhì)。兩套深冷裝置改造前后每日運(yùn)行時(shí)間和產(chǎn)量對(duì)比見表2。

        表2 改造前后深冷裝置運(yùn)行時(shí)間和產(chǎn)量對(duì)比Tab.2 Comparison of operation time and output of cryogenic unit before and after modification

        5 結(jié)論

        天然氣深冷處理裝置中,脫乙烷塔回流系統(tǒng)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)能夠增加輕烴的回收率,用回流分離器代替低溫泵回流第二低溫分離器的實(shí)踐,經(jīng)過(guò)3年多的現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用,得出如下結(jié)論:

        (1)增加了一具靜態(tài)運(yùn)行設(shè)備,即回流分離器,取消了運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備低溫回流泵,天然氣深冷系統(tǒng)運(yùn)行可靠,沒有發(fā)生過(guò)因?yàn)榈诙蜏胤蛛x器和脫乙烷塔混合輕烴回流不暢問(wèn)題的故障停運(yùn)。

        (2)4 臺(tái)后加的自動(dòng)控制開關(guān)閥是氣動(dòng)閥門,運(yùn)行可靠,液相選用的是公稱直徑為DN50 的閥門,氣相選用的是公稱直徑為DN25 的閥門,直徑都比較小,投資相應(yīng)較少。

        (3)脫乙烷塔-第二低溫分離器回流壓液過(guò)程由站內(nèi)計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)自動(dòng)控制實(shí)現(xiàn),全程無(wú)人工操作,消除了低溫泵啟停泵的人為操作過(guò)程。

        (4)天然氣深冷系統(tǒng)脫乙烷塔無(wú)泵化回流改造技術(shù)分別在古一聯(lián)合站和興九站的深冷裝置改造中進(jìn)行了應(yīng)用,每個(gè)站投資約30 萬(wàn)元,混合輕烴回收率增加1 倍以上,混合輕烴產(chǎn)量分別由5 t/d 和7 t/d提高到10 t/d和20 t/d以上,取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。

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