楊勇軍 逯建軍 王博(新疆藍(lán)山屯河能源有限公司,新疆 奇臺(tái) 831800)
能源與環(huán)境是當(dāng)今社會(huì)存在的兩大問(wèn)題,近幾年國(guó)家對(duì)環(huán)保的重視程度逐年提升,對(duì)火力發(fā)電企業(yè)大氣污染物排放的標(biāo)準(zhǔn)和要求愈發(fā)嚴(yán)格。根據(jù)國(guó)家下發(fā)的《煤電節(jié)能減排升級(jí)與改造行動(dòng)計(jì)劃(2014—2020年)》,要求NOx、SO2及煙塵分別達(dá)到50、35、10mg/Nm3排放要求。
雖然流化床鍋爐具有高效、清潔、低污染的燃燒技術(shù),但在如此嚴(yán)峻的環(huán)保壓力下,即使安裝配套的SCR+SNCR聯(lián)合脫硝技術(shù),煙氣氮氧化物排放指標(biāo)也難以穩(wěn)定控制。國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的循環(huán)流化床機(jī)組,由于存在煤種變化大、分離器效率差、一二次風(fēng)配比不合理、運(yùn)行床溫高、運(yùn)行氧量高等因素,導(dǎo)致很多電廠的流化床鍋爐NOx排放濃度超過(guò)300mg/Nm3,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能使煙氣達(dá)標(biāo)排放。一般來(lái)說(shuō),流化床鍋爐污染物排放中,SO2及煙塵的治理相對(duì)較為簡(jiǎn)單,而NOx的治理相對(duì)困難。在這樣的背景下,本文提出一種比較實(shí)用的適合已建循環(huán)流化床低氮燃燒改造的技術(shù),即循環(huán)流化床鍋爐低氮燃燒一體化改造技術(shù)。
為使得流化床鍋爐煙氣排放滿足國(guó)家指標(biāo)要求,我公司決定采用低氮燃燒一體化改造技術(shù)對(duì)原有的四臺(tái)流化床鍋爐進(jìn)行升級(jí)、改造,達(dá)到降低鍋爐尾部NOx排放濃度、提高鍋爐燃燒效率的目的。低氮燃燒一體化改造技術(shù)主要由二次風(fēng)系統(tǒng)改造、煙氣再循環(huán)系統(tǒng)優(yōu)化、旋風(fēng)分離器改造、返料系統(tǒng)改造、爐膛風(fēng)帽改造、SNCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化、爐膛風(fēng)帽改造共七大系統(tǒng)組成。當(dāng)煤進(jìn)入爐膛,在相應(yīng)的運(yùn)行系統(tǒng)操作下與優(yōu)化的二次風(fēng)系統(tǒng)結(jié)合,在爐膛內(nèi)分級(jí)燃燒,生成的灰通過(guò)物料分離系統(tǒng)高效分離后,循環(huán)灰通過(guò)穩(wěn)定的返料系統(tǒng)送至爐膛,其余的飛灰通過(guò)尾部煙道進(jìn)入除塵裝置,在爐膛與分離器之間布置有便捷的爐內(nèi)噴氨脫硝系統(tǒng),達(dá)到低氮燃燒的目的。
(1)二次風(fēng)系統(tǒng)改造
對(duì)流化床鍋爐來(lái)說(shuō),二次風(fēng)是爐內(nèi)燃燒的主旋律,提高二次風(fēng)率降低一次風(fēng)率,是比較好的分級(jí)送風(fēng)的好方法。本次改造通過(guò)適當(dāng)降低一次風(fēng)的含氧量,間接減少一次風(fēng)率、增加二次風(fēng)率。使得底部一次風(fēng)所供給氧量的減少,密相區(qū)還原性氣氛加強(qiáng)。通過(guò)增加二次風(fēng)的風(fēng)率,增加二次風(fēng)的壓頭,使得稀相區(qū)物料懸浮濃度的增加及燃燒份額的上移,局部未燃盡一氧化碳和其他還原性氣體濃度增加,對(duì)NOx的還原效果明顯,且對(duì)后續(xù)焦炭粒子燃盡有利。本次改造主要針對(duì)二次風(fēng)量、風(fēng)速、角度等進(jìn)行更改。對(duì)一二次風(fēng)的比例進(jìn)行合理分配,使得一次風(fēng)壓頭下降,二次風(fēng)壓頭提升,大幅提高二次風(fēng)的穿透力,達(dá)到分級(jí)燃燒的目的,使得燃料能夠燃盡。
(2)煙氣再循環(huán)系統(tǒng)優(yōu)化
改造前為降低成本,原有流化床四臺(tái)鍋爐燃煤主要為灰分低、堿金屬含量高的準(zhǔn)東煤,并且原設(shè)計(jì)分離器效率低,而燃煤本身含灰量較低,即使燃煤摻燒電石渣,灰分也無(wú)法有效提升。分離器效率低、灰分差導(dǎo)致灰循環(huán)倍率明顯不足,爐內(nèi)熱負(fù)荷分配不均,造成鍋爐8個(gè)床溫測(cè)點(diǎn)溫度偏差大,有時(shí)候偏差可以達(dá)到60℃,造成燃燒極為不穩(wěn)定。本次煙再系統(tǒng)的優(yōu)化就是把鍋爐產(chǎn)生的含氧量低的一部分煙氣在煙囪前引出一支,通過(guò)新增加的煙再風(fēng)機(jī)送到一次風(fēng)的入口再次利用。通過(guò)煙氣的再次利用,使得原有一次風(fēng)量有所降低,同時(shí)密相區(qū)的低氧可以抑制床溫,通過(guò)二次風(fēng)量的適當(dāng)增加,補(bǔ)充被替代的一次風(fēng)量。通過(guò)煙再的低氧煙氣再次利用,在降低床溫的同時(shí),可以有效控制鍋爐空預(yù)器進(jìn)出口的氧含量,大幅降低NOx排放。
由于煙氣中存在一定的粉塵顆粒,可能對(duì)一次風(fēng)機(jī)葉輪產(chǎn)生磨損。針對(duì)此項(xiàng)問(wèn)題,對(duì)磨損的原理展開(kāi)分析,具體如式(1):
式中:W為磨損量;Vd為粉塵速度;Dd為粉塵顆粒度;ρd為粉塵濃度;f為粉塵與金屬表面沖擊角度。
由公式(1)看出,氣流速度的2.5次方、粉塵粒徑的3次方與磨損成正比,是影響磨損的關(guān)鍵因素。當(dāng)采用煙氣再循環(huán)后,一次風(fēng)總量并不產(chǎn)生明顯的變化,僅在一次風(fēng)中增加一部分煙氣量,由于鍋爐目前除塵效率很高,除塵器后粉塵濃度極低,粉塵粒徑小,且煙氣量?jī)H為一次風(fēng)量的20%~35%左右(設(shè)計(jì)值留有較大裕量,實(shí)際運(yùn)行值更低),混合后的氣體含塵量進(jìn)一步降低,磨損能力很弱,可以忽略不計(jì)。按照設(shè)計(jì)值,除塵后煙氣中的煙氣中含塵量≤10mg/m3,再和空氣混合后其濃度不大于5mg/m3,而在常規(guī)工業(yè)中的通風(fēng)通道來(lái)說(shuō),一般將100mg/m3以下含塵量的氣體劃歸為潔凈氣體。因此,增加煙氣再循環(huán)不會(huì)對(duì)一次風(fēng)機(jī)葉片壽命和運(yùn)行安全性帶來(lái)不利影響。
(3)旋風(fēng)分離器改造
循環(huán)流化床鍋爐的燃燒、傳熱都伴隨著大量的循環(huán)灰。若循環(huán)灰量不足,會(huì)造成鍋爐床溫偏高,風(fēng)室壓力無(wú)法維持且鍋爐帶負(fù)荷能力差等一系列問(wèn)題,可以說(shuō)循環(huán)灰量的大小與循環(huán)灰的穩(wěn)定性對(duì)流化床鍋爐燃燒起著決定性作用。
原有鍋爐在設(shè)計(jì)初期對(duì)分離器入口流速設(shè)計(jì)值在24m/s,而一般比較理想的速率至少因該在27m/s以上。在加爐膛出口溫度低,進(jìn)一步降低了分離器入口流速。此次改造分離器入口煙道形狀進(jìn)行處理,增加入口流速來(lái)增加循環(huán)灰量。
(4)返料系統(tǒng)改造
返料系統(tǒng)主要是將煙氣中攜帶的大量沒(méi)有燃盡的高溫顆粒收集,通過(guò)返料風(fēng)機(jī)重新送回爐膛再次循環(huán)燃燒。返料系統(tǒng)的可靠性對(duì)鍋爐安全及經(jīng)濟(jì)運(yùn)行舉足輕重。改造前原有返料風(fēng)機(jī)選型過(guò)大,才用的是大風(fēng)量、低壓頭的風(fēng)機(jī),在啟停爐過(guò)程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)返料不穩(wěn)定現(xiàn)象,有時(shí)候需要啟動(dòng)兩臺(tái)返料風(fēng)機(jī)才能保證返料風(fēng)壓,頻繁啟動(dòng)備用返料風(fēng)機(jī),會(huì)對(duì)返料量產(chǎn)生較大影響,導(dǎo)致風(fēng)室壓力及床溫大幅波動(dòng),造成燃燒極為不穩(wěn)定,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致鍋爐結(jié)焦?;亓祥y實(shí)際上是一個(gè)小鼓泡床,起到立腿灰封和向爐內(nèi)輸灰的作用,回料風(fēng)由下部小風(fēng)室通過(guò)流化風(fēng)帽進(jìn)入閥體內(nèi),它的流量根據(jù)立管內(nèi)物料高度自動(dòng)調(diào)節(jié),閥體本身調(diào)節(jié)流量的功能較弱。原設(shè)計(jì)回料閥床上風(fēng)帽開(kāi)孔率不合理,需保證改造后使松動(dòng)風(fēng)側(cè)的小孔總面積顯著小于流化風(fēng)側(cè)的小孔總面積,控制回料風(fēng)量不宜過(guò)大,否則會(huì)使進(jìn)入立管的空氣量將增多,阻礙立管中物料向下流動(dòng),嚴(yán)重時(shí)將吹穿料腿進(jìn)入分離器內(nèi),破壞分離器的分離效率,導(dǎo)致回料量減少,間接導(dǎo)致飛灰含碳量的增加。調(diào)整返料器松動(dòng)側(cè)和流化側(cè)的風(fēng)帽開(kāi)孔率,使流化側(cè)遠(yuǎn)大于松動(dòng)側(cè),故重新更換調(diào)整風(fēng)帽數(shù)量,并對(duì)小孔孔徑重新核算。原設(shè)計(jì)返料風(fēng)機(jī)出力較大,單臺(tái)返料風(fēng)機(jī)能夠使返料風(fēng)壓滿足需要和保持穩(wěn)定,本次改造擬對(duì)風(fēng)帽結(jié)構(gòu)、返料立管做一定的優(yōu)化,更換新型返料風(fēng)帽,將立管內(nèi)腔縮徑,提高立管內(nèi)物料存儲(chǔ)高度。
(5)爐膛風(fēng)帽改造
返原設(shè)計(jì)爐膛風(fēng)帽約為1401個(gè),為小口徑鐘罩式,數(shù)量太多且存在風(fēng)帽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理問(wèn)題,將影響鍋爐的流化及對(duì)爐內(nèi)水冷壁產(chǎn)生額外的磨損。風(fēng)帽不是數(shù)量越多流化效果越好,而應(yīng)計(jì)算出合適的風(fēng)帽數(shù)量、并選用幾種不同規(guī)格的風(fēng)帽、按進(jìn)風(fēng)方式的不同布置不同規(guī)格孔徑的風(fēng)帽,只有這樣才能最大限度的消除因進(jìn)風(fēng)方式帶來(lái)的不利影響。經(jīng)核算原設(shè)計(jì)風(fēng)帽芯管開(kāi)孔率過(guò)小、帽頭開(kāi)孔率過(guò)大,使得風(fēng)帽小孔速度太低、出口處?kù)o壓太低,且單一風(fēng)帽結(jié)構(gòu),極易存在局部流化偏弱等問(wèn)題。改造后需重新布置風(fēng)帽,采用多規(guī)格不均勻布置,對(duì)風(fēng)帽小孔孔徑做適當(dāng)處理,以實(shí)現(xiàn)布風(fēng)板對(duì)料層流化均勻性的基本目標(biāo)。
(6) SNCR脫硝系統(tǒng)優(yōu)化
我公司鍋爐安裝有SNCR脫硝系統(tǒng),但脫硝系統(tǒng)存在噴槍數(shù)量和布置方式不滿足分離器入口實(shí)際流場(chǎng)和NOx分布特點(diǎn),單只噴槍霧化效果和降氮效能并未達(dá)到優(yōu)良,沿?zé)煹澜孛娌荒芘c煙氣有效均勻混合。為保證最終NOx排放能達(dá)到50mg/Nm3以下的超低排放,需對(duì)現(xiàn)有SNCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。每臺(tái)鍋爐在每個(gè)旋風(fēng)分離器入口設(shè)置8只噴槍?zhuān)ㄟ^(guò)數(shù)學(xué)模型計(jì)算(CFD)的數(shù)模方式和專(zhuān)家系統(tǒng)解讀,來(lái)了解爐膛NOx濃度分布、爐膛溫度分布、爐膛氣流分布以及煙氣組分分布情況,確定噴槍的布置方式、數(shù)量和安裝位置。對(duì)現(xiàn)有SNCR脫硝系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化完善,對(duì)系統(tǒng)存在設(shè)備老化、設(shè)計(jì)不合理等缺陷進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的超低排放指標(biāo)。
(7)爐膛風(fēng)帽改造
改造前,爐膛風(fēng)帽約為1400個(gè),都采用小口徑鐘罩式,按統(tǒng)一的間距布置。通過(guò)近幾年的運(yùn)行,基本每半年將會(huì)有一半的風(fēng)帽出現(xiàn)磨損嚴(yán)重,芯管燒斷的問(wèn)題,每次停爐風(fēng)室積灰嚴(yán)重,造成運(yùn)行周期短等問(wèn)題。
本次改造,打破單一風(fēng)帽結(jié)構(gòu)布置,按照進(jìn)風(fēng)方式的不同,選擇不同規(guī)格孔徑的風(fēng)帽分區(qū)布置,這樣就能最大限度的消除因進(jìn)風(fēng)方式不同帶來(lái)的不利影響。原有風(fēng)帽存在芯管開(kāi)孔率小,帽頭開(kāi)孔率過(guò)大,導(dǎo)致出口處?kù)o壓低,局部存在流化不良的問(wèn)題,本次改造針對(duì)此問(wèn)題進(jìn)行優(yōu)化處理,減少風(fēng)帽整體數(shù)量,采用多規(guī)格不均勻布置,以實(shí)現(xiàn)布風(fēng)板均勻性目標(biāo)。
2018年我公司采用流化床鍋爐低氮燃燒一體化改造技術(shù)對(duì)2臺(tái)160t/h,2臺(tái)320t/h循環(huán)流化床鍋爐進(jìn)行升級(jí)改造及應(yīng)用。
通過(guò)近一年的運(yùn)行調(diào)整,目前我公司煙氣NOx、SO2及煙塵可控制在50、35、10mg/Nm3以下,氨逃逸<8ppm。與改造前同等鍋爐負(fù)荷相比,氨水用量減少近一半,且鍋爐原始NOx排放濃度由400mg/Nm3降至185mg/Nm3,實(shí)現(xiàn)鍋爐全負(fù)荷下穩(wěn)定超低排放。
2020年6月,我公司委托西安熱工院對(duì)我公司四臺(tái)流化床鍋爐進(jìn)行性能驗(yàn)收,并出具了相關(guān)的能效測(cè)試報(bào)告,NOx排放濃度可控制在50mg/Nm3以下,鍋爐熱效率在93%左右,床溫穩(wěn)定在880~920℃,鍋爐爐膛出口溫度提高30℃且左右偏差<15℃,鍋爐燃燒穩(wěn)更穩(wěn)定,低氮燃燒效果明顯,熱工院對(duì)我公司流化床鍋爐低氮燃燒一體化改造非常認(rèn)可。
通過(guò)本次流化床鍋爐的升級(jí)、改造,我公司的流化床鍋爐煙氣排放指標(biāo)能夠達(dá)到國(guó)家煙氣超低排放的標(biāo)準(zhǔn)。
本次流化床鍋爐低氮一體化改造與前期相比,具有以下特點(diǎn):
(1)改造后,鍋爐在額定負(fù)荷內(nèi)使得鍋爐初始NOx排放濃度從原有的400mg/Nm3降低至185mg/Nm3。
(2)改造后,結(jié)合SNCR脫硝系統(tǒng),鍋爐在額定負(fù)荷內(nèi)的NOx最終排放值穩(wěn)定在50mg/Nm3(O2)以下,實(shí)現(xiàn)全負(fù)荷下的NOx超低排放。
(3)改造后,鍋爐熱效率提高0.8個(gè)百分點(diǎn),輔機(jī)電耗及產(chǎn)汽煤耗降低1.5kg/t。
(4) 改造后,鍋爐運(yùn)行周期得到提升,爐內(nèi)受熱面磨損速率大幅下降。