王曉輝,劉廣于,陳建輝,徐凱華,張海濤
(北京首鋼股份有限公司,河北遷安 064404)
首鋼股份公司C25-4.90/1.27 型汽輪機(jī)為青島捷能汽輪機(jī)股份有限公司生產(chǎn),本體結(jié)構(gòu)為單缸單抽汽凝汽式汽輪機(jī)。額定進(jìn)汽壓力為4.90 MPa,額定進(jìn)汽溫度為435 ℃,額定進(jìn)汽量為150.2 t/h,高壓油動(dòng)機(jī)全行程119 mm。
近期,機(jī)組運(yùn)行中經(jīng)常在沒有調(diào)整的情況下出現(xiàn)負(fù)荷波動(dòng)的現(xiàn)象。通過對(duì)負(fù)荷波動(dòng)的情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,找到具體原因,并形成有針對(duì)性的措施,以最終解決負(fù)荷波動(dòng)問題。
機(jī)組采用的是杭州和利時(shí)自動(dòng)化數(shù)字電液調(diào)節(jié)系統(tǒng)(簡稱DEH),該控制系統(tǒng)主要包括:轉(zhuǎn)速控制、功率控制和閥位控制。轉(zhuǎn)速控制是指從機(jī)組開始沖轉(zhuǎn)至定速3000 r/min,通過轉(zhuǎn)速PID 控制,最終使“實(shí)際轉(zhuǎn)速”與“目標(biāo)轉(zhuǎn)速”一致。功率控制是指并網(wǎng)后的負(fù)荷功率調(diào)整,通過設(shè)定“目標(biāo)功率”,“給定功率”自動(dòng)以設(shè)定的“負(fù)荷率”達(dá)到與“目標(biāo)功率”一致。隨著“給定功率”的增加,“實(shí)際功率”與“給定功率”產(chǎn)生偏差,通過系統(tǒng)的PID 運(yùn)算,輸出電流信號(hào)給電液轉(zhuǎn)換器,電液轉(zhuǎn)換器將電流信號(hào)轉(zhuǎn)換成油壓信號(hào)來控制油動(dòng)機(jī)動(dòng)作,實(shí)際功率發(fā)生改變,最終達(dá)到設(shè)定的目標(biāo)功率。閥位控制是指并網(wǎng)后崗位人員可通過閥位控制的增、減按鈕改變油動(dòng)機(jī)行程來調(diào)節(jié)汽輪機(jī)進(jìn)汽,從而改變負(fù)荷。
下面重點(diǎn)介紹一下閥位控制和功率控制。
(1)閥位控制升負(fù)荷。并網(wǎng)初帶負(fù)荷后,DEH自動(dòng)轉(zhuǎn)為閥控方式,崗位人員通過設(shè)置目標(biāo)閥位和閥位變化率或點(diǎn)擊“閥控”增、減按鈕改變目標(biāo)閥位來控制調(diào)門開度。向上箭頭表示增大閥位輸出,向下箭頭表示減少閥位輸出。參見圖1。
(2)功率控制升負(fù)荷。當(dāng)并網(wǎng)帶負(fù)荷超過額定負(fù)荷的3%,點(diǎn)擊“功控”按鈕,系統(tǒng)進(jìn)入功率控制方式。崗位人員可設(shè)置目標(biāo)功率,機(jī)組給定功率自動(dòng)以當(dāng)前負(fù)荷率向目標(biāo)功率靠近并最終達(dá)到一致。給定功率與實(shí)際功率之差,經(jīng)PID運(yùn)算后,通過伺服機(jī)構(gòu)調(diào)節(jié)油動(dòng)機(jī)開度,使實(shí)際功率跟隨給定功率變化。參見圖2。
圖1 閥控模式操作面板
圖2 功控模式操作面板
(3)在功率控制投入時(shí),當(dāng)出現(xiàn)功率給定和實(shí)際功率偏差超過10%的額定功率即2.5 MW,功率控制自動(dòng)切除轉(zhuǎn)為閥位控制。
本機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)工作部件主要由數(shù)字電液轉(zhuǎn)換器(沃斯閥)、調(diào)節(jié)滑閥、錯(cuò)油門、油動(dòng)機(jī)、反饋滑閥組成,如圖3所示。調(diào)速系統(tǒng)用油主要包括:數(shù)字電液轉(zhuǎn)換器用油即EH 動(dòng)力油、作用在調(diào)節(jié)滑閥上的調(diào)節(jié)油、保證錯(cuò)油門正常工作的脈沖油以及使油動(dòng)機(jī)活塞動(dòng)作的壓力油。
調(diào)速系統(tǒng)原理:機(jī)組在穩(wěn)定狀態(tài)下,錯(cuò)油門滑閥處于中間位置,油動(dòng)機(jī)則穩(wěn)定在某一位置上。功率控制下,操作員輸入目標(biāo)功率值,執(zhí)行升負(fù)荷命令。給定功率自動(dòng)以當(dāng)前負(fù)荷變化率向目標(biāo)值靠近,機(jī)組功率向給定功率靠近。給定功率與實(shí)際功率之差,經(jīng)PID調(diào)節(jié)器運(yùn)算后輸出電信號(hào)相應(yīng)增大,數(shù)字電液轉(zhuǎn)換器接收電信號(hào)輸出壓力信號(hào)(調(diào)節(jié)油壓)升高,調(diào)節(jié)滑閥上移,脈沖油壓升高,錯(cuò)油門的平衡被破壞,錯(cuò)油門上移,高壓油進(jìn)入油動(dòng)機(jī)活塞上腔,油動(dòng)機(jī)活塞下腔接通主油泵進(jìn)口油,油動(dòng)機(jī)活塞向下移,油動(dòng)機(jī)行程增加,調(diào)節(jié)氣閥開大,進(jìn)汽量增加,完成升負(fù)荷指令,最終使實(shí)際功率與目標(biāo)功率一致。
圖3 C25-4.90/1.27型汽輪機(jī)調(diào)速油系統(tǒng)圖
伴隨著油動(dòng)機(jī)拉桿逐漸下移,反饋滑閥也向下移動(dòng),脈沖油進(jìn)油量減少,脈沖油壓降低,錯(cuò)油門滑閥也逐漸下移,直至錯(cuò)油門滑閥回到平衡位置,油動(dòng)機(jī)活塞由回到穩(wěn)定位置。減負(fù)荷時(shí)動(dòng)作過程相反。
當(dāng)時(shí)汽輪機(jī)在功率控制方式狀態(tài)下,給定功率15 MW 較實(shí)際功率14.4 MW 相差0.6 MW,所以經(jīng)PID 調(diào)節(jié)器運(yùn)算后執(zhí)行升負(fù)荷指令,目標(biāo)是使實(shí)際功率與給定功率一致。調(diào)節(jié)油壓逐漸升高至0.439 MPa,高壓油動(dòng)機(jī)行程由52.3 mm緩慢升高至62.8 mm,該過程中一次脈沖油壓也緩慢升高至1.05 MPa,之后油動(dòng)機(jī)行程突然開大(由63.1 mm升至70.9 mm),汽輪機(jī)進(jìn)氣量瞬間增大(由75.09 t/h增加到96.4 t/h),負(fù)荷突升近6 MW(由14.4 MW 升至20.03 MW),觸發(fā)了給定功率和實(shí)際功率偏差超過10%的額定負(fù)荷(即2.5 MW)功控自動(dòng)切除的連鎖,切換到閥控控制。
汽輪機(jī)閥控狀態(tài)下手動(dòng)增負(fù)荷,目標(biāo)閥位由47.43%緩慢增加到49.83%,負(fù)荷由15.07 MW 升高到20.53 MW 期間有兩次負(fù)荷跳動(dòng),第一次跳動(dòng)約1 MW(功率由15.07 MW 跳到16 MW),第二次跳動(dòng)約4.3 MW(功率由16.19 MW跳到20.53 MW),兩次跳動(dòng)均伴有一次脈沖壓的明顯升高。第二次脈沖油升至1.02 MPa。突升結(jié)束后脈沖油回到正常值。
汽輪機(jī)閥控狀態(tài)下目標(biāo)閥位從52%緩慢手動(dòng)減至46.66%過程中高壓油動(dòng)機(jī)行程未發(fā)生變化,一次調(diào)節(jié)油壓和一次脈沖油壓一直緩慢下降,脈沖油壓降至0.96 MPa時(shí)負(fù)荷發(fā)生了跳動(dòng),油動(dòng)機(jī)行程由71.8 mm 突降至65.9 mm,負(fù)荷由22.93 MW 突降至18.79 MW。
汽輪機(jī)閥控狀態(tài)下無任何人為指令輸出,EH動(dòng)力油壓發(fā)生突降0.222 MPa 后引起負(fù)荷突降2.17 MW。表1 中數(shù)據(jù)記錄了是EH 動(dòng)力油壓變化前后各參數(shù)的變化。
表1 負(fù)荷波動(dòng)時(shí)參數(shù)變化情況
油質(zhì)的好壞直接會(huì)影響汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)的正常工作。油質(zhì)不良首先表現(xiàn)在油中進(jìn)水發(fā)生乳化、透明度降低,需檢查冷油器銅管是否發(fā)生泄漏以及軸封間隙調(diào)整是否得當(dāng)造成蒸汽進(jìn)入軸承箱造成油質(zhì)污染。其次表現(xiàn)在油的清潔度降低、機(jī)械雜質(zhì)多,由于濾油工作不到位使得油中一些金屬屑、砂粒、灰塵等不能有效去除,容易引起調(diào)速系統(tǒng)的卡澀,錯(cuò)油門動(dòng)作不良,使各個(gè)調(diào)節(jié)部件工作發(fā)生遲緩,靈敏度降低,在某一調(diào)整工況下造成汽輪機(jī)負(fù)荷波動(dòng)。本汽輪機(jī)發(fā)生負(fù)荷跳動(dòng)期間油品清潔度超過了控制標(biāo)準(zhǔn)的上限值。
文中2.1、2.2 和2.3 中負(fù)荷動(dòng)作時(shí)一次脈沖油壓分別到了1.05 MPa、1.02 MPa 和0.96 MPa,超出了脈沖油壓正常的工作范圍0.99~1.0 MPa,說明錯(cuò)油門有卡澀現(xiàn)象。原本該汽輪機(jī)錯(cuò)油門閥芯工作時(shí)是以一定轉(zhuǎn)速規(guī)律性地發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng)和顫振的,這與錯(cuò)油門的結(jié)構(gòu)特征有關(guān),每轉(zhuǎn)動(dòng)一轉(zhuǎn),錯(cuò)油門滑閥下部的徑向放油孔就會(huì)與泄油孔接通一次,部分脈沖油被泄掉,致使滑閥下移,隨著滑閥的轉(zhuǎn)動(dòng),放油孔又被堵住,脈沖油壓又恢復(fù)到正常值,滑閥又上移,使得脈沖油發(fā)生有規(guī)律的脈動(dòng)同時(shí)帶動(dòng)滑閥顫振,而滑閥的顫振也會(huì)引起油動(dòng)機(jī)拉桿產(chǎn)生細(xì)微的上下顫振,這樣使得油動(dòng)機(jī)就能靈敏地對(duì)調(diào)節(jié)系統(tǒng)控制信號(hào)作出響應(yīng)。但目前汽輪機(jī)運(yùn)行時(shí)錯(cuò)油門并未發(fā)生轉(zhuǎn)動(dòng),動(dòng)作靈敏性下降,導(dǎo)致負(fù)荷調(diào)整出現(xiàn)遲緩和跳動(dòng)。
汽輪機(jī)負(fù)荷跳動(dòng)與遲緩率的大小有密切關(guān)系,引起遲緩率過大的原因有:傳動(dòng)機(jī)構(gòu)連接處發(fā)生磨損;錯(cuò)油門彈簧作用力偏斜,使滑閥移動(dòng)的阻力增大;錯(cuò)油門、閥碟、油動(dòng)機(jī)等發(fā)生卡澀或銹蝕等。因此,為避免系統(tǒng)的遲緩率過大,主要依靠嚴(yán)格的檢修維護(hù)工作。本機(jī)組規(guī)程中要求遲緩率≤0.25%。
文中2.4 描述EH 動(dòng)力油壓未收到人為干預(yù)發(fā)生波動(dòng),引起負(fù)荷變化。EH 動(dòng)力油來自主油泵出口油壓,經(jīng)過兩道過濾器、減壓閥、溢流閥后進(jìn)入高低壓數(shù)字電液轉(zhuǎn)換器,由4~20 mA 電信號(hào)轉(zhuǎn)換成調(diào)節(jié)油壓來控制調(diào)節(jié)滑閥開度,實(shí)現(xiàn)增減負(fù)荷指令。此次EH 動(dòng)力油壓波動(dòng)懷疑是減壓閥和溢流閥有堵塞現(xiàn)象。
(1)潤滑油系統(tǒng)要加強(qiáng)濾油,保證濾油時(shí)間,保證油質(zhì)合格。
(2)加強(qiáng)設(shè)備巡檢,注意現(xiàn)場(chǎng)油動(dòng)機(jī)拉桿、三角架連接部件、彎角杠桿兩個(gè)小軸承、錯(cuò)油門、反饋滑閥的工作情況。
(3)在汽輪機(jī)高壓油動(dòng)機(jī)行程51~72 mm 采用閥控調(diào)節(jié),盡量避免在目標(biāo)閥位45%~55%區(qū)間內(nèi)頻繁調(diào)整和保持,如因煤氣限燒或富裕機(jī)組增減負(fù)荷需經(jīng)過此區(qū)間段時(shí),可以參考一次脈沖油壓的正常變化范圍0.99~1.00 MPa,低于或高于這個(gè)范圍要引起注意,做好預(yù)判,并提前通知鍋爐崗位可能會(huì)有負(fù)荷的突變。調(diào)整閥位時(shí)要多觀察,有一定的停留時(shí)間,切記快速大幅度增減。
(4)EH 油壓波動(dòng)不排除溢流閥和減壓閥內(nèi)部微動(dòng)元件的影響,待停機(jī)檢修檢查處理。運(yùn)行時(shí)切記不能碰觸EH 動(dòng)力油小濾網(wǎng)旁的溢流閥和減壓閥,易引起跳機(jī)。EH 動(dòng)力油壓有異常變化時(shí)可以考慮切換濾網(wǎng),但應(yīng)把引起負(fù)荷變化的因素考慮進(jìn)去,不要在滿負(fù)荷時(shí)切換EH動(dòng)力油濾網(wǎng)。
(1)要保證透平油品質(zhì)合格,首先在機(jī)組啟動(dòng)前,按規(guī)范要求做好油循環(huán)工作,確保油質(zhì)達(dá)到要求。其次,運(yùn)行中要對(duì)前后汽封進(jìn)行及時(shí)調(diào)整,防止汽封冒汽過大,導(dǎo)致油中含水。嚴(yán)格執(zhí)行油質(zhì)監(jiān)督制度,發(fā)現(xiàn)油質(zhì)不合格,及時(shí)投入濾油設(shè)備進(jìn)行濾油。為提高汽輪機(jī)透平油清潔度,執(zhí)行使用濾油機(jī)每日24 h 連續(xù)濾油方案,濾油3 周后汽輪機(jī)清潔度回到標(biāo)準(zhǔn)范圍。
(2)利用汽輪機(jī)組檢修清洗錯(cuò)油門滑閥、套筒、轉(zhuǎn)動(dòng)盤、噴油孔等部件,錯(cuò)油門動(dòng)作遲緩性有所改善,調(diào)整負(fù)荷時(shí)脈沖油壓在0.99~1.0 MPa 變化就能實(shí)現(xiàn)錯(cuò)油門的正常動(dòng)作。
(3)優(yōu)化PID 參數(shù),汽輪機(jī)開機(jī)調(diào)試過程中通過不斷摸索、修改功率控制中PID參數(shù),針對(duì)機(jī)械動(dòng)作遲緩,減慢響應(yīng)速度,增長調(diào)節(jié)周期,來降低峰谷偏差。最終將比例帶由500 提高到750,積分時(shí)間由60 增加到65,有效地解決了負(fù)荷突變問題,提高了機(jī)組穩(wěn)定性。
(4)更換EH 動(dòng)力油濾網(wǎng),對(duì)溢流閥、減壓閥也進(jìn)行了解體清洗,投運(yùn)一個(gè)月未發(fā)生油壓波動(dòng)。
對(duì)C25-4.90/1.27 型汽輪機(jī)調(diào)速系統(tǒng)所出現(xiàn)的問題進(jìn)行停機(jī)處理后,目前運(yùn)行平穩(wěn),增減負(fù)荷較之前有很大改善,避免了負(fù)荷跳動(dòng),能夠滿足機(jī)組日常調(diào)整,提高運(yùn)行的穩(wěn)定性和安全性。