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        氨法脫硫自動控制方案的優(yōu)化

        2020-10-21 12:25:24孫豐鳴

        孫豐鳴

        摘 要:氨法脫硫是目前燃煤電廠煙氣脫硫工藝中的一種常見工藝,由于其副產(chǎn)物硫酸銨作為肥料有廣闊的市場需求,使其成為一種符合循環(huán)經(jīng)濟要求的綠色環(huán)保技術(shù)。通過介紹了氨法脫硫的工藝流程,探討了目前自動控制方案存在的問題,提出了一種基于串級、引入前饋的氨法脫硫自動控制的優(yōu)化方案,有效解決了氨法脫硫自動平穩(wěn)控制的問題技術(shù)瓶頸。

        關(guān)鍵詞:氨法脫硫;串級控制回路;前饋控制

        氨法脫硫做為一種符合循環(huán)經(jīng)濟要求的綠色環(huán)保技術(shù),由于其脫硫效率高、具備一定的脫硝功能及 SO2 的可資源化,逐步被人們所關(guān)注及研究。但其在工業(yè)化應(yīng)用過程中,卻存在一些工藝技術(shù)難題,成為困擾氨法脫硫技術(shù)發(fā)展的“瓶頸”。[1]

        其中,部分氨法脫硫裝置的自動控制回路由于投入后無法平穩(wěn)運行,導(dǎo)致長期運行在手動操作狀態(tài)。既影響裝置的自動化水平,又由于手動控制的不精細導(dǎo)致無法穩(wěn)定達標或者浪費脫硫劑。

        1 氨法脫硫工藝流程

        氨法脫硫技術(shù)以水溶液中的 NH3 和 SO2 的反應(yīng)為基礎(chǔ),在多功能煙氣脫硫塔的吸收段氨水將鍋爐煙氣中的SO2吸收,得到脫硫中間產(chǎn)品亞硫酸銨或亞硫酸氫銨的水溶液;在脫硫塔的氧化段,鼓入壓縮空氣進行亞硫銨的氧化反應(yīng),將亞硫酸銨直接氧化成硫酸銨溶液。在脫硫塔的濃縮段,利用高溫?zé)煔獾臒崃繉⒘蜾@溶液濃縮,得到一定固含量的硫銨漿液,漿液經(jīng)旋流器、離心分離、干燥等工序,得到硫銨產(chǎn)品。[2]

        通常氨法脫硫工藝使用液氨作為脫硫劑,液氨通過調(diào)節(jié)閥控制進入加氨室與吸收液混合,通過循環(huán)泵進入吸收段通過噴淋與煙氣接觸,吸收鍋爐煙氣中的SO2。

        氨法脫硫塔內(nèi)SO2 的吸收是一個復(fù)雜的氣液傳質(zhì)及化學(xué)反應(yīng)過程,脫硫效率主要取決于氣液傳質(zhì)速率、氣液傳質(zhì)面積、氣液接觸時間、反應(yīng)溫度、吸收液組份及 pH 值高低[3 -5]。其中,氣液傳質(zhì)面積、氣液傳質(zhì)速率、氣液接觸時間的影響因素主要包括液氣比、噴淋層高度及層數(shù)、噴嘴型式及數(shù)量、噴嘴布置及霧化、煙氣流速等。[3]

        2氨法脫硫自動控制回路的儀表

        氨法脫硫效果的指標通常使用設(shè)置在煙囪出口的煙氣排放連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)(Continuous Emission Monitoring System以下簡稱CEMS)進行檢測,分析儀表取得SO2以及煙塵的含量,計量單位通常為mg/Nm3。目前應(yīng)用較廣的為基于紅外光譜測量法的SIEMENS的ULTRMAT23系列分析儀,由于CEMS分析儀對使用環(huán)境要求較高,通常需要遠離煙道口設(shè)置獨立的分析小屋,脫硫塔出口凈煙氣需要通過采樣探頭抽取后,通過采樣管路輸送至分析小屋內(nèi),通過兩次冷凝脫水、多級過濾后進入分析儀進行檢測。CEMS采樣管路通常長達20米以上。

        調(diào)節(jié)閥通常選用直通單座調(diào)節(jié)閥,口徑為DN32,等百分比流量特性。

        液氨流量的測量通常使用質(zhì)量流量計,測量精度較高,不需要進行溫度壓力補償即可得到液氨的質(zhì)量流量,有利于物料消耗的精確統(tǒng)計。

        3氨法脫硫控制對象的特點

        工藝實踐表明,氨法脫硫控制對象存在大時間常數(shù)、大純滯后、反應(yīng)非線性、系統(tǒng)時變性、控制品質(zhì)要求高等問題,這些問題對系統(tǒng)自動控制帶來了不理因素。

        大時間常數(shù):通過實踐計算,整個脫硫塔系統(tǒng)的時間常數(shù)通常在10-15分鐘系統(tǒng)左右,脫硫塔系統(tǒng)內(nèi)吸收液總?cè)萘客ǔT?00噸以上,而液氨加入量通常0.5T/H左右。

        大純滯后:液氨經(jīng)調(diào)節(jié)閥加入加氨室與吸收液混合并被泵送到吸收段進行反應(yīng)通常需要5-10分鐘,測量采用CEMS分析儀,由于取樣管路長度產(chǎn)生的測量延遲通常在20秒以上。

        反應(yīng)非線性:實踐表明吸收液中氨的濃度與脫硫效率存在嚴重的非線性。高效且經(jīng)濟的脫硫劑濃度僅有極小范圍。脫硫劑濃度過大將導(dǎo)致“過脫”:出口SO2濃度長時間接近于0,脫硫劑濃度過低脫硫效率急劇降低,導(dǎo)致脫硫塔出口SO2濃度無法達到工藝要求造成排放超標。

        系統(tǒng)特性時變性:隨著連續(xù)運行時間增加脫硫塔吸收段噴淋層噴嘴會逐漸結(jié)垢堵塞導(dǎo)致吸收液循環(huán)量減小、噴淋層部分噴嘴脫落導(dǎo)致噴淋“雨幕”分部不均、循環(huán)泵葉輪磨損導(dǎo)致出力變化,以及吸收液固含量變化等都直接影響著系統(tǒng)的特性。

        多參數(shù)耦合性:出口SO2含量與煙塵含量存在耦合關(guān)系,快速大量的加入液氨雖然可以提高脫硫效率,但是將導(dǎo)致煙塵排放超標。液氨的加入必須平滑穩(wěn)定。

        控制品質(zhì)要求高:目前的環(huán)保法規(guī)要求的脫硫塔出口SO2排放限值為35mg/Nm3,而脫硫塔入口的SO2含量通常在1000-3000mg/Nm3左右,這導(dǎo)致必須時刻將脫硫效率控制在98%-99%左右才能滿足排放標準。同時環(huán)保部門對排放的要求已經(jīng)由日均值不超標提高到小時均值不超標,未來可能要求任何時間點不允許超標,這就要求系統(tǒng)超調(diào)量必須要小,調(diào)節(jié)時間必須要短。

        4氨法脫硫控制回路方案的優(yōu)化

        氨法脫硫控制回路特性復(fù)雜,與常規(guī)的液位、溫度、壓力等控制回路有很大區(qū)別。某廠氨法脫硫裝置改造后使用常規(guī)單回路PID控制方案,以出口SO2含量為被調(diào)量,控制器通過控制加氨調(diào)節(jié)閥開度調(diào)節(jié)液氨流量。裝置改造投運后初期,氨法脫硫自動控制回路投入后經(jīng)常無法穩(wěn)定運行,或者超調(diào)量過大影響工藝平穩(wěn),這導(dǎo)致工藝不敢投入自動,控制回路長期運行在手動狀態(tài)。這樣一方面增加了工藝人員的操作量,另一方面容易造成過脫或者超標,影響了經(jīng)濟效益以及社會效益。

        經(jīng)過對控制回路參數(shù)進行了多輪整定,發(fā)現(xiàn)控制回路參數(shù)對不同工況適應(yīng)能力差,往往參數(shù)整定結(jié)束后一小段時間能夠穩(wěn)定運行,隔幾日工況變化時又無法穩(wěn)定運行。

        我們發(fā)現(xiàn)常規(guī)的單回路PID控制無法滿足氨法脫硫自動控制的要求。主要原因為控制回路受到如下幾個因素的影響:1.由于多套脫硫裝置公用一條液氨母管,造成液氨母管壓力不穩(wěn)定進而影響到液氨流量的穩(wěn)定,加氨流量波動造成的擾動單回路PID無法消除,嚴重干擾了自動回路的穩(wěn)定調(diào)節(jié)。2.系統(tǒng)時間常數(shù)大,純滯后大,控制回路對脫硫塔入口SO2含量的變化響應(yīng)速度慢,調(diào)節(jié)時間太長。

        針對以上幾個干擾因素,設(shè)計了引入前饋的串級控制回路方案。串級控制系統(tǒng)在系統(tǒng)結(jié)構(gòu)上,由兩個串接工作的控制器構(gòu)成的雙閉環(huán)控制系統(tǒng),串級控制系統(tǒng)的目的在于通過設(shè)置副變量來提高對主變量的控制質(zhì)量,由于副回路的存在,系統(tǒng)對進入副回路的干擾有超前控制的作用,因而減少了干擾對主變量的影響,同時串級控制回路系統(tǒng)對負荷改變時有一定的自適應(yīng)能力。我們引入串級控制系統(tǒng)改善了過程的動態(tài)特性,提高了系統(tǒng)控制質(zhì)量。

        前饋控制系統(tǒng)是一種開環(huán)的,直接按擾動對輸出進行補償?shù)目刂品椒?。串級控制是通過測量干擾的變化并經(jīng)控制器的控制作用直接克服干擾對被控變量的影響,使被控變量不受干擾或少受干擾的影響的控制方式組成的控制系統(tǒng)。單純的前饋由于是開環(huán)的,只能對系統(tǒng)的某一種擾動進行補償,必須與反饋控制相結(jié)合才能發(fā)揮最大的作用。引入前饋可以提高控制回路對脫硫塔入口SO2含量變化以及鍋爐負荷變化引起的煙氣流量變化等擾動的響應(yīng)速度,做到超前調(diào)節(jié),提高控制品質(zhì)。

        整個前饋-串級控制回路的主回路為定值控制系統(tǒng),被調(diào)量為出口SO2濃度,副回路為隨動控制系統(tǒng),被調(diào)量為液氨流量,副回路通過控制調(diào)節(jié)閥的開度控制液氨流量,主回路引入脫硫塔入口SO2含量和鍋爐負荷作為前饋。

        目前常用的SIEMENS的ULTRMAT23分析儀,為了保證測量精度以及取樣管路的通暢,儀表會周期性的進行自動校驗以及測量管路吹掃,自動校驗以及測量管路吹掃進行時,分析儀會使用壓縮空氣對取樣管路進行多輪吹掃,吹掃結(jié)束后吸入空氣進行儀表的零點自動校準,然后典型的校驗和吹掃周期為3小時,時間通常為10-15分鐘。為了防止產(chǎn)生虛假信號,分析儀通常被設(shè)定為校驗及吹掃期間輸出信號一直保持在最后一個測量值,無法反映這期間脫硫塔出口SO2含量的實際情況,主控制回路處于失控狀態(tài)。由于為了保證系統(tǒng)穩(wěn)定,前饋系數(shù)通常設(shè)定的較小,如果校驗期間脫硫塔入口SO2含量以及鍋爐負荷的變化導(dǎo)致出口SO2產(chǎn)生較大波動,單純前饋無法補償由此帶來的影響,脫硫塔出口SO2含量將產(chǎn)生大幅度的波動,所以校驗過程中控制回路無法對系統(tǒng)進行有效控制,甚至校驗結(jié)束后控制系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)被打破無法有效控制。為此,在引入脫硫塔入口SO2含量和鍋爐負荷的乘積作為前饋的同時,同時引入了CEMS分析儀校驗信號,同時針對分析儀校驗時與正常運行時設(shè)定了不同的前饋系數(shù),分析儀校驗時前饋系數(shù)進行了適當?shù)脑龃?,增強了前饋的控制作用。當CEMS分析儀校驗時,串級主回路切換到開環(huán)跟蹤狀態(tài),跟蹤副回路的液氨流量,此時完全由前饋作用來控制副回路的液氨流量設(shè)定值,補償由于脫硫塔入口SO2含量以及鍋爐負荷變化對回路造成的影響。

        同時實踐發(fā)現(xiàn)CEMS分析儀校驗結(jié)束后通常測量信號會產(chǎn)生較大階躍,影響控制回路的穩(wěn)定。為此,對CEMS分析儀的校驗結(jié)束后的信號進行了一階滯后處理,滯后時間15s。

        由于反應(yīng)效率的非線性,當工況快速變化時,“過脫”現(xiàn)象不可避免的發(fā)生,“過脫”發(fā)生時,出口SO2濃度接近于零,此時由于主回路的積分作用,液氨流量會逐漸減少到零,如果不加干預(yù),當吸收液中氨濃度慢慢消耗到低于高效反應(yīng)濃度時,反應(yīng)效率會急劇下降,造成脫硫效率下降,SO2排放超標。為此,對液氨流量設(shè)定了下限。提取了過去半年正常運行中氨流量、脫硫塔入口SO2含量、鍋爐負荷的歷史數(shù)據(jù),對這些數(shù)據(jù)進行了二元線性回歸分析,統(tǒng)計出了一定脫硫塔入口SO2含量、鍋爐負荷以及液氨的需求量M0的關(guān)系,并以M0乘以系數(shù)k做為最低加氨量,k初始值為0.8,隨時間線性遞減,30分鐘后k達到最低值0.3。由于設(shè)定了最低加氨量,保證系統(tǒng)在“過脫”時,也能夠緩慢的補充液氨脫硫劑,使在系統(tǒng)內(nèi)脫硫劑濃度在一段時間內(nèi)回到最佳反應(yīng)濃度,保證系統(tǒng)的安全達標。避免系統(tǒng)由于非線性產(chǎn)生的快速震蕩。

        下圖為氨法脫硫自動控制回路的前饋-串級控制邏輯圖:

        通過對控制回路的參數(shù)的不斷調(diào)試優(yōu)化,目前自動控制回路已經(jīng)能夠穩(wěn)定投入。自控回路的超調(diào)量、調(diào)節(jié)時間等指標均能滿足工藝指標要求。

        下圖為某日自動投入后出口SO2的變化趨勢(2小時)

        結(jié)語:

        氨法脫硫由于其高效率、產(chǎn)物符合循環(huán)經(jīng)濟的要求有著廣闊的應(yīng)用前景。針對氨法脫硫自動控制運行中存在的問題,從工藝過程及設(shè)備角度分析其機理,選擇合適的控制方案,針對發(fā)現(xiàn)的問題制定改進措施,并調(diào)試驗證,完全可以穩(wěn)定的投入自動運行,提高系統(tǒng)的控制品質(zhì),進而提高裝置的自動化水平以及經(jīng)濟技術(shù)指標。

        參考文獻

        [1] 徐長香. 江南氨回收法煙氣脫硫技術(shù)[C] . 中國環(huán)境科學(xué)學(xué)會學(xué) 術(shù)年會優(yōu)秀論文集(下卷),2006:101 -106.

        [2] 徐長香,傅國光. 氨法煙氣脫硫技術(shù)綜述[J] . 電力環(huán)境保護,2005,21(2):40 -41,51.

        [3] 張學(xué)森.電力科技與環(huán)保. 2014年02期

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